杜有前
(湖北華電襄陽發(fā)電有限公司,湖北 襄陽 441141)
在火力發(fā)電生產(chǎn)過程中,煤炭燃燒產(chǎn)生的熱能僅有35%~45%能夠轉(zhuǎn)換成電能,約60%熱能以凝汽器冷源熱損失、鍋爐排煙熱損失等形式被浪費(fèi)掉。其中,鍋爐排煙熱損失是主要熱量損失源之一,可占到鍋爐熱損失的80%左右。因此,開展鍋爐煙氣余熱回收對加強(qiáng)火電廠節(jié)能與環(huán)境保護(hù)具有重要意義。在利用鍋爐低溫?zé)煔庥酂徇^程中,由于溫差較小使得余熱利用效率較低,在鍋爐負(fù)荷變化時(shí)管道金屬壁溫有可能低于煙氣酸露點(diǎn)進(jìn)而形成低溫腐蝕,極大影響設(shè)備安全運(yùn)行。本文在充分考慮防止低溫腐蝕的基礎(chǔ)上,研究了利用復(fù)合相變換熱技術(shù)替換傳統(tǒng)煙氣余熱利用的技術(shù)方案,對復(fù)合相變換熱器系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并對其實(shí)際應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析。
復(fù)合相變換熱器工作原理如圖1所示。其分為兩個(gè)部分,煙氣側(cè)換熱器和蒸汽-水換熱器(汽包),煙氣側(cè)換熱器的換熱介質(zhì)(水)在吸收煙氣熱量后蒸發(fā)變?yōu)樗羝?,蒸汽通過上升管進(jìn)入安裝在上部的汽包,與低溫除鹽水在汽包中換熱,換熱后的高溫除鹽水進(jìn)除氧器,中間介質(zhì)換熱后冷凝成液體后通過下降管返回?zé)煔鈧?cè)換熱器,與煙氣繼續(xù)換熱,如此循環(huán)利用。
復(fù)合相變換熱余熱回收過程包括內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)。蒸發(fā)換熱器與相變換熱汽包的殼程相連接,即為內(nèi)循環(huán),它以水為換熱媒介,水在蒸發(fā)換熱器內(nèi)吸收煙氣余熱后發(fā)生相變形成水蒸汽,水蒸汽由上升管匯集到相變換熱汽包內(nèi),對凝結(jié)水進(jìn)行加熱后水蒸汽發(fā)生相變凝結(jié)成水。相變換熱汽包的管程與外循環(huán)水(例如:除鹽水、凝結(jié)水或熱網(wǎng)循環(huán)水)管道并聯(lián),稱為外循環(huán),其吸收汽包殼程內(nèi)水蒸汽的凝結(jié)潛熱,被加熱后返回到電廠熱力循環(huán)中。
圖1 復(fù)合相變換熱器工作原理圖
根據(jù)采暖季和非采暖季熱量需求的不同,復(fù)合相變換熱器所回收方案可分為兩種:(1)在采暖季,將回收熱量用于加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,從而降低了冬季供熱系統(tǒng)對新蒸汽的需求量,如圖2所示。(2)在非采暖季,將回收的熱量用于加熱電廠除鹽水,可使進(jìn)入到除氧器的除鹽水溫度從40℃加熱至90℃,如圖3所示。
圖2 供暖季煙氣余熱回收方案
在季節(jié)交替時(shí),上述兩種方案可進(jìn)行切換。在兩個(gè)不同應(yīng)用的設(shè)計(jì)過程中,均應(yīng)確保煙氣流速控制在一定范圍內(nèi),以保證換熱器表面的自除灰能力達(dá)到一個(gè)有效的平衡。
圖3 非供暖季煙氣余熱回收方案
以220t/h鍋爐為例,相變換熱器入口煙溫約145℃,出口煙溫110℃;換熱器吸熱段入口管內(nèi)水溫為90℃,出口處水蒸汽溫度為110℃。管外為煙氣沖刷換熱管之間換熱形式為對流換熱,管內(nèi)為水的對流換熱與相變換熱。為了提高換熱效率,管束采用錯(cuò)列布置的方式,管束的前排可加裝防磨瓦以減小在高速氣流下管束的磨損。
設(shè)計(jì)計(jì)算是通過先計(jì)算換熱量、換熱系數(shù)和每根管束的換熱面積來計(jì)算出共需要的管束,然后再計(jì)算出管束的布置方式。先設(shè)計(jì)復(fù)合相變換熱器布置處的尾部煙道的橫截面的尺寸,再假設(shè)每排管束的個(gè)數(shù),最后求得總共排管束數(shù)量。復(fù)合相變換熱器結(jié)構(gòu)主要參數(shù)如表1。
表1 復(fù)合相變換熱器結(jié)構(gòu)主要參數(shù)
控制系統(tǒng)由壁溫測試儀、控制裝置、節(jié)流控制裝置等組成。為了避免煙氣換熱管道被腐蝕,需要使壁面的最低溫度高于煙氣的最露點(diǎn)溫度。壁溫測試儀可以監(jiān)測壁面的溫度然后傳輸給控制裝置,控制裝置再對信號進(jìn)行處理,然后向系統(tǒng)內(nèi)部的控制閥門與放熱段冷源的控制閥門發(fā)出相應(yīng)的處理信號,從而控制循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)部的循環(huán)流量與速度以及放熱段冷源的流量,最終使放熱段管束的最低壁溫始終在煙氣的露點(diǎn)以上,保證了復(fù)合相變換熱器的長久有效運(yùn)行。
鍋爐在停爐的過程中,負(fù)荷逐漸減少,通過自動調(diào)節(jié)進(jìn)入汽包內(nèi)水的自動控制閥,進(jìn)入復(fù)合相變換熱器汽包的水量自動減少,直到閥門全部關(guān)閉。由于自動控制閥不會完全的關(guān)閉,有時(shí)其會有一定的泄漏量,為保證吸熱段的壁溫最低值不少于 110℃,自控閥前后的閘閥可以通過手動來控制以關(guān)小汽包進(jìn)水,但閥門不能夠全部關(guān)閉,因?yàn)闊煹烙酂釙蛊墓艹坛}水汽化,有時(shí)甚至?xí)斐伤畵羰鹿?。故?dāng)排煙溫度不高于 120℃時(shí),閘閥需要關(guān)畢,此時(shí)換熱器則不再運(yùn)行。當(dāng)復(fù)合相變換熱器仍處于工作狀態(tài)而鍋爐處于停爐狀態(tài)時(shí)態(tài)時(shí),相變段除鹽水系統(tǒng)的出水閥和進(jìn)水閥不可以同時(shí)關(guān)閉,如果同時(shí)關(guān)閉,可能造成設(shè)備的損壞或更嚴(yán)重的后果。當(dāng)鍋爐啟動后,汽包進(jìn)水控制閥控制儀表設(shè)置為自動狀態(tài)。隨著鍋爐排煙溫度的逐漸升高,復(fù)合相變換熱器的顯示壁溫也會隨其升高。緩慢打開汽包進(jìn)水自控閥前后的閘閥,直至兩者全開,此后調(diào)節(jié)閥自動控制換熱器汽包的進(jìn)水量。隨著鍋爐負(fù)荷的逐漸升高,自動控制閥也隨之自動開大,當(dāng)鍋爐達(dá)到額定負(fù)荷時(shí),此時(shí),換熱器表面的顯示壁溫值將圍繞 110℃上下波動。如果排煙溫度高于125℃時(shí),設(shè)備則開始正常工作。
當(dāng)鍋爐發(fā)生故障時(shí),進(jìn)入復(fù)合換熱器的補(bǔ)水流量不夠或補(bǔ)水中斷時(shí),壁溫顯示儀顯示的溫度將迅速隨之上升。在相變段壁溫顯示的溫度超過120℃之前時(shí)打開放氣閥,并進(jìn)行排汽減壓。當(dāng)換熱器的故障排除后放氣閥關(guān)閉,換熱器也可以恢復(fù)運(yùn)行。為了適應(yīng)現(xiàn)有的引風(fēng)機(jī)出力,可以選擇優(yōu)化設(shè)計(jì)對換熱器進(jìn)行設(shè)置,并根據(jù)電廠實(shí)際運(yùn)行情況,相變換熱器將增加的煙氣阻力將在350Pa范圍以內(nèi)。
復(fù)合相變換熱器煙氣余熱回收系統(tǒng)在湖北某火力發(fā)電廠220t/h鍋爐投入運(yùn)行以來,能較好適應(yīng)鍋爐運(yùn)行參數(shù)波動,在鍋爐排煙溫度變化時(shí)自動調(diào)整除鹽水或熱網(wǎng)水流量,管束壁溫穩(wěn)定在105~107℃之間,安全性良好。采用復(fù)合相變換熱器后,供電煤耗率下降6.27 g/(kW·h)。按照發(fā)電功率為50MW,機(jī)組年平均運(yùn)行小時(shí)數(shù)為8000h,每年可節(jié)省標(biāo)煤量:6.27×8000×50×103×10-6=2508t,如果標(biāo)煤價(jià)格按500元/t,每年直接經(jīng)濟(jì)收益為125.4萬元。整套復(fù)合相變換熱煙氣余熱回收裝置總投資為225.7萬元,回收成本周期僅為1.79年。此外,由于火力發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)運(yùn)行要求,煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng)前,需要預(yù)先對煙氣進(jìn)行噴水減溫,降至脫硫系統(tǒng)允許溫度。煙氣余熱系統(tǒng)投運(yùn)后,煙氣經(jīng)余熱回收系統(tǒng)吸熱后溫度降低,將減少脫硫母液的蒸發(fā)量,進(jìn)而達(dá)到節(jié)水的效果。
(1)介紹了復(fù)合相變換熱器吸收鍋爐煙氣余熱的工作原理,并對復(fù)合相變換熱器技術(shù)方案和結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì)。
(2)分析了復(fù)合相變換熱器在鍋爐啟動、停爐及故障處理過程中的運(yùn)行控制方法和注意事項(xiàng)。
(3)所設(shè)計(jì)的復(fù)合相變換熱器在湖北某火電廠進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,該系統(tǒng)具有良好的安全經(jīng)濟(jì)性。