王旺旺 孔金浩 鐘 輝
(新礦集團趙官能源有限責(zé)任公司,山東 齊河 251100)
煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)具有模擬量、開關(guān)量、累計量采集、傳輸、存儲、處理、顯示、打印、聲光報警、控制等功能,用于監(jiān)測甲烷濃度、一氧化碳濃度、風(fēng)速、風(fēng)壓、溫度、煙霧、饋電狀態(tài)、風(fēng)門狀態(tài)、風(fēng)筒狀態(tài)、局部通風(fēng)機開停、主通風(fēng)機開停,并實現(xiàn)甲烷超限聲光報警、斷電和甲烷風(fēng)電閉鎖控制,系統(tǒng)由主機、傳輸接口、分站、傳感器、斷電控制器、聲光報警器、電源箱、避雷器等設(shè)備組成。在煤礦現(xiàn)場實際應(yīng)用的過程中,安全監(jiān)控系統(tǒng)遠遠沒有發(fā)揮出其最大的效能,進行升級改造以后,安全監(jiān)控系統(tǒng)的功能強大了,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定,不易受到干擾,監(jiān)測線纜使用量減少了50%以上,每臺分站最多可以接到12路以上。結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,通過創(chuàng)新實現(xiàn)了安全監(jiān)控系統(tǒng)對設(shè)施預(yù)警、自動化防塵、瓦斯抽采管道放水的監(jiān)控管理。
趙官井田位于黃河北煤田中西部,齊河縣趙官鎮(zhèn)境內(nèi),設(shè)計年生產(chǎn)能力90萬t,礦井于2005年10月1日開工建設(shè),2009年10月25日建成投產(chǎn)。礦井于2007年6月安裝了淄博瑞安特自控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的KJ76N型煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng),于2017年12月份完成安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造。
安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造后,除具備《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造技術(shù)方案〉的通知》(煤安監(jiān)函〔2016〕5號)和山東煤礦安全監(jiān)察局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家煤礦安監(jiān)局〈煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造技術(shù)方案〉的通知》(魯煤監(jiān)技裝〔2017〕13號)要求的13項功能外,還具有以下特點:
(1)系統(tǒng)更加簡潔。傳感器傳輸采用數(shù)字傳輸,實現(xiàn)了一條四芯通訊線纜最多可帶12臺傳感器,單個傳感器傳輸最大距離為3km,均是老系統(tǒng)的2倍。升級后的傳感器功耗降低約20%~60%。傳輸線纜的使用量下降了50%以上。
(2)系統(tǒng)更加智能化。傳感器在接入系統(tǒng)時不再像老系統(tǒng)一樣進行撥號,接入的傳感器自動識別傳感器類型,并根據(jù)接入傳感器的順序,系統(tǒng)自動對傳感器進行編號,省去與地面電話聯(lián)系設(shè)定編號的過程,方便安裝。
(3)系統(tǒng)運行更加迅速。軟件任一界面刷新時間不大于5s,主備機之間可進行無縫切換。
(4)系統(tǒng)更加開放。可以并入除傳感器、分站外的同一廠家生產(chǎn)的其他設(shè)備,可以實現(xiàn)模塊化管理,具備了強大的擴展性。
結(jié)合監(jiān)控系統(tǒng)升級改造后具備的優(yōu)點,在現(xiàn)場對監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用進行了擴展創(chuàng)新,利用監(jiān)控分站配套新的輔助設(shè)備或輔助控制器實現(xiàn)對危險區(qū)域的安全預(yù)警、自動化防塵、抽采管路的自動放水等功能。
井下的密閉前、風(fēng)門前后都嚴(yán)禁人員休息,趙官礦井利用安全監(jiān)控系統(tǒng)分站的剩余接口和升級改造節(jié)約下來的線纜實現(xiàn)了對現(xiàn)場人員進行提醒功能。并在現(xiàn)場得到了很好的應(yīng)用。
密閉前、風(fēng)門前的安全預(yù)警系統(tǒng)包括警示標(biāo)志、音箱、線纜、傳感器、分站等。
在風(fēng)門、密閉前5m區(qū)域,放置音箱和傳感器,通過監(jiān)控分站為其供電,并接收傳感器的開停信號,當(dāng)人員進入該區(qū)域時,現(xiàn)場語音提示“風(fēng)門、密閉前,嚴(yán)禁人員停留休息”等內(nèi)容,提示語音可以根據(jù)需要自行設(shè)計,同時地面監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)提示“某處風(fēng)門、密閉前有人停留”,具體見圖1。
圖1 密閉前、風(fēng)門前安全預(yù)警系統(tǒng)
粉塵治理是礦井生產(chǎn)中的重要工作,粉塵治理的最有效手段是利用噴霧降塵,現(xiàn)場安裝了自動噴霧裝置,在采掘設(shè)備運行時,能夠自動進行噴霧滅塵。但是在采區(qū)回風(fēng)巷、礦井主要回風(fēng)大巷內(nèi)實現(xiàn)自動滅塵是當(dāng)下需要解決的重要問題,僅靠人工定期防塵占用大量的勞動力。為此,趙官礦井借助監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計了一種自動防塵系統(tǒng),并實現(xiàn)了地面控制和防塵效果的監(jiān)測。
主要回風(fēng)大巷防塵系統(tǒng)包括粉塵傳感器、電磁閥、水管、線纜、噴霧、分站等,粉塵傳感器安裝在主要回風(fēng)巷的下風(fēng)側(cè),噴霧安裝在主要回風(fēng)巷的上風(fēng)側(cè),通過電磁閥與防塵管路連接,電磁閥的電源取自監(jiān)控分站,一條主要回風(fēng)巷道內(nèi)可以安裝多個噴霧和電磁閥,利用一臺分站和粉塵傳感器進行控制詳見圖2。
首先給粉塵傳感器設(shè)定一個濃度值,當(dāng)粉塵濃度超過設(shè)定值時,粉塵傳感器將信號傳給監(jiān)控分站,監(jiān)控分站直接動作或者關(guān)聯(lián)到控制噴霧的其他分站,給電磁閥供電,現(xiàn)場噴霧自動開啟,同時地面監(jiān)控主機顯示噴霧開啟的情況,便實現(xiàn)了現(xiàn)場主要回風(fēng)大巷的自動噴霧降塵。
進行瓦斯抽采的礦井,瓦斯抽采管路放水一般多采用人工進行放水,目前礦井應(yīng)用的自動放水器都存在放水口或者進水口較小的問題,容易被管路內(nèi)的矸石堵塞。趙官礦井借助監(jiān)控系統(tǒng)配合現(xiàn)有的大型放水器設(shè)計了一種監(jiān)控系統(tǒng)控制的自動瓦斯抽采管路放水系統(tǒng),并能夠通過放水的次數(shù)計算出管路的積水情況,同時可以用于大數(shù)據(jù)分析。
基于監(jiān)控系統(tǒng)控制的自動瓦斯抽采管路放水系統(tǒng)由大型放水器、水位傳感器、電磁閥、壓風(fēng)管、線纜、分站等組成,水位傳感器安裝在放水器內(nèi),當(dāng)水位達到設(shè)定位置時,發(fā)出信號給分站,分站再上傳地面監(jiān)控主機,通過分站向電磁閥供電,電磁閥開啟后,使壓風(fēng)進入大型放水器,將放水器內(nèi)的水快速壓出,水位傳感器感應(yīng)水位下降至設(shè)定水位時,發(fā)出信號給分站,電磁閥自動斷電,完成一個放水循環(huán)。該裝置能夠通過放水量的多少及時對抽采鉆孔進行檢查,為瓦斯抽采提供了一個重要的技術(shù)數(shù)據(jù)。
圖2 主要回風(fēng)大巷自動防塵系統(tǒng)
監(jiān)控系統(tǒng)升級改造后,具備了簡潔、智能化、運行迅速、開放的特點,趙官礦井根據(jù)現(xiàn)場的實際情況對監(jiān)控系統(tǒng)進行了二次開發(fā)應(yīng)用,對監(jiān)控系統(tǒng)的擴展應(yīng)用方面進行適當(dāng)開發(fā),可發(fā)揮監(jiān)控系統(tǒng)的最大效能。