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      亭南煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造應(yīng)用實踐

      2018-11-15 08:17:54陳足章尹經(jīng)梅沈建廷
      山東煤炭科技 2018年11期
      關(guān)鍵詞:分站煤礦安全礦井

      陳足章 尹經(jīng)梅 沈建廷

      (陜西長武亭南煤業(yè)有限責任公司,陜西 咸陽 712000)

      1 煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)介紹

      礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是運用專用的網(wǎng)絡(luò)進行信號傳輸,通過傳感器進行信號轉(zhuǎn)換,對井下的CH4濃度、CO濃度、CO2濃度、H2S濃度、礦塵濃度、風速、風壓、濕度、溫度、饋電狀態(tài)、風機狀態(tài)等進行實時監(jiān)測,實現(xiàn)超限聲光報警、斷電和甲烷風電閉鎖等功能的系統(tǒng)。通過數(shù)據(jù)處理,在調(diào)度指揮終端顯示測量參數(shù)、數(shù)據(jù)報表、曲線顯示、圖形生成以及故障統(tǒng)計和報告,為管理人員掌握生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的情況提供了方便,科學地指導管理人員去消除安全隱患,為礦井安全提供保障[1-2]。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),對煤礦的安全生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用。例如對井下CH4、CO等氣體的監(jiān)測,可以方便掌握井下的CH4濃度、煤層的自燃情況,指導煤礦進行災害防治,降低發(fā)生礦難的風險;通過對井下作業(yè)人員實時監(jiān)控,可以掌握現(xiàn)場工作人員的狀態(tài)和位置,為礦工的生命安全提供保障。

      2 煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

      中國煤礦安全監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用較晚,最早從英國、美國引進礦井安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),但這些系統(tǒng)存在價格過高、體積較大、技術(shù)上相對不成熟等問題,不能滿足中國礦井實際生產(chǎn)需要。中國科研人員通過借鑒國外安全監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)技術(shù)并結(jié)合中國煤礦現(xiàn)場實際,先后研制出了KJ2、KJ4、K92等安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,又相繼研制出了KJ2000、KJG2000安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)以及MSNM、WEBGIS等綜合數(shù)字化安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、微電子的不斷發(fā)展,煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)將向信息化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展[3]。

      圖1 煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)圖

      隨著我國煤礦不斷向信息化、智能化方向發(fā)展,目前使用的安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)將無法滿足礦井實際生產(chǎn)要求,因此需要對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行升級改造。本文以亭南煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的升級和改造為背景,闡述煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控升級改造的必要性以及成功經(jīng)驗,為其他礦井提供借鑒。

      3 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)存在的缺陷及改造方案

      3.1 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)存在的缺陷

      亭南煤礦采用KJ76N煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),隨著使用時間的延長以及科學技術(shù)的發(fā)展,其非數(shù)字化、抗干擾能力弱、傳感裝備落后、報警和斷電分級響應(yīng)功能不靈敏、異常數(shù)據(jù)判斷弱等缺點越來越明顯,不能滿足礦井大型化、安全化、信息化的要求,其主要問題具體表現(xiàn)在以下方面:

      (1)CO、CH4等傳感器工作穩(wěn)定性差,調(diào)教頻繁,分級報警不靈敏,當濃度過高時會出現(xiàn)靈敏度飄移的問題,在礦井的潮濕環(huán)境中,往往會造成供電不足、異常斷電等問題,給礦井安全生產(chǎn)埋下隱患。

      (2)傳感器防護等級和抗干擾能力嚴重不足,在井下靜電場、力場、電磁波場等復雜的環(huán)境下,容易發(fā)生故障,造成監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)偏差。

      (3)分站與中心站之間的數(shù)據(jù)傳輸采用模擬量,需要更多專業(yè)的人士進行圖表、曲線分析,數(shù)據(jù)的存儲和識別功能也比較弱,對異常數(shù)據(jù)檢測不夠準確和全面。

      (4)系統(tǒng)資源沒有得到全部的整合和共享,現(xiàn)場設(shè)備故障較多,記錄功能不強,無法對設(shè)備進行遠程操作。在系統(tǒng)發(fā)生故障時,不能準確判斷故障位置、類別,無法安排人員迅速進行故障排除。

      3.2 改造方案

      亭南煤礦響應(yīng)國家煤礦安監(jiān)局《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造技術(shù)方案》的要求,對KJ76N煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行了升級改造。

      亭南煤礦在KJ76N煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)升級改造的過程中,綜合考慮礦井現(xiàn)場實際情況,委托淄博瑞安特自控設(shè)備有限公司對KJ76N煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行升級改造,其配備設(shè)備清單如表1所示。

      (1)采用雙路IntelXeonE5-2620V3 CPU,超8G內(nèi)存,硬盤容量增大至3×300G,網(wǎng)卡增加到4個以上。

      (2)傳感器與分站之間增加信號轉(zhuǎn)換器,將原有模擬量傳感器的頻率信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號進行傳輸。使用先進的激光傳感器,實現(xiàn)了濃度分級報警,其報警等級如表2所示。將傳感器的防護等級由IP54提升到IP65,可在淋水環(huán)境下正常工作。傳感器、分站更換本著不影響數(shù)據(jù)監(jiān)測傳輸、不影響正常生產(chǎn)的原則進行,在地面對傳感器進行調(diào)試,待48h穩(wěn)定后入井。現(xiàn)場安裝時,從分站開始至工作面敷設(shè)監(jiān)測線纜,利用分站的備用電源對各傳感器進行調(diào)試,調(diào)試成功后進行入網(wǎng)調(diào)試,整個入網(wǎng)過程用時不得超過5min,實現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)測不中斷,對生產(chǎn)無影響,達到無縫對接。

      (3)實現(xiàn)多系統(tǒng)融合。安全監(jiān)控系統(tǒng)具備數(shù)字傳感器及相關(guān)顯示功能,具備開關(guān)量顯示功能,具備累計量顯示功能,具備模擬量曲線和開關(guān)狀態(tài)圖顯示功能,具備傳感器實時曲線和歷史曲線顯示功能,具備模擬動畫顯示功能,具備系統(tǒng)設(shè)備布置圖顯示功能,支持數(shù)據(jù)、開關(guān)量狀態(tài)的模擬盤顯示,支持圖形、曲線、數(shù)據(jù)的大屏幕或多屏顯示,具備報表、曲線、柱狀圖、狀態(tài)圖、模擬圖、初始化參數(shù)等召喚打印功能,具有自診斷功能,具有井下不間斷電源綜合管理功能,具有操作權(quán)限管理功能;人員定位系統(tǒng)部分具備顯示煤礦基本信息功能,顯示職工基礎(chǔ)信息功能,顯示考勤信息管理功能,呼叫查詢功能,支持地圖游覽;應(yīng)急廣播系統(tǒng)部分具備顯示系統(tǒng)基本配置功能,顯示音響狀態(tài)功能,顯示系統(tǒng)實時任務(wù)功能,顯示定時任務(wù)功能,顯示已存儲語音節(jié)目庫功能。

      表1 設(shè)備清單

      升級改造實現(xiàn)了井下有線和無線傳輸網(wǎng)絡(luò)的有機融合、監(jiān)測監(jiān)控與GIS技術(shù)的有機融合,增強了自我診斷和評估能力,同時也加強了異常數(shù)據(jù)的識別和處理能力,提升礦井安全預警機制,為礦井的安全提供強有力的保證。其性能參數(shù)如表3所示。

      表2 CH4濃度分級報警

      表3 升級后系統(tǒng)性能參數(shù)表

      4 亭南煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)使用及管理

      亭南煤礦在KJ76N煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的使用及管理中遇到了不少問題。比如,KJ76N-F2分站通電,接入傳感器后,信號無正常通訊;激光傳感器校對時無法正常觀察報警點;粉塵檢測數(shù)據(jù)與上傳數(shù)據(jù)不符。綜合分析,出現(xiàn)這些問題的原因有:

      (1)井下條件比設(shè)計時預估情況更加惡劣,設(shè)備不能完全適應(yīng)井下條件,從而出現(xiàn)運行異常。

      (2)設(shè)備自身存在缺陷,不能實現(xiàn)預期功能。

      (3)缺少專業(yè)技術(shù)人員對系統(tǒng)進行調(diào)試和維護。

      綜合分析上述三個原因,前兩個聯(lián)系廠家均能得到解決,第三個問題的解決比較繁鎖。因為設(shè)備調(diào)試和維護是監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)在使用過程中一直持續(xù)的工作,雖然廠家也可配專業(yè)的人員駐礦,但這樣仍是很不方便,且監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是一個集電學、物理、計算機等多學科于一體的綜合體,對技術(shù)要求比較高,許多監(jiān)測工計算機方面知識欠缺。因此需要煤礦對專業(yè)技術(shù)人員進行專業(yè)培訓,使監(jiān)測工具備一定的專業(yè)技能,從而滿足崗位要求,為企業(yè)創(chuàng)造效益[4-5]。

      5 結(jié)論

      (1)通過對煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行分析發(fā)現(xiàn),煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)將向信息化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。

      (2)通過對亭南煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的缺陷分析,響應(yīng)國家煤礦安監(jiān)局的要求,完成KJ76N煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)升級改造,實現(xiàn)數(shù)字化傳送、分級響應(yīng)、多系統(tǒng)融合的功能。

      (3)分析了亭南煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)在升級中出現(xiàn)的問題,剖析了問題原因,提出了解決方案。

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