張龍江,古 偉,王洪濤,蘇少靜,馬 勇
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關(guān)鍵字: 低貝鋼丸;鋼絲切丸;表面粗糙度;效率;成本
拋丸處理是鑄件后序清理過程中最重要的工序。傳統(tǒng)的拋丸工藝丸料(如鋼絲切丸)的破碎率高、消耗大。所清理鑄鐵件的表面質(zhì)量也不高,需要經(jīng)過多次長時間拋丸處理,才能滿足顧客規(guī)范中的表面粗糙度要求,這樣大大增加了拋丸設(shè)備運行所需的電費和丸料成本。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,鑄造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日新月異的變化,傳統(tǒng)的拋丸工藝遠遠不能滿足鑄造工廠后序清理高效率、低成本的要求。因此,本文采用一種新型丸料-低貝鋼丸,通過對比低貝鋼丸和鋼絲切丸在鑄件表面質(zhì)量、效率、成本和環(huán)保方面的優(yōu)缺點,低貝鋼丸在提質(zhì)增效的同時,還降低了成本,改善了傳統(tǒng)拋丸工藝的上述不足。
試驗所用低貝鋼丸和鋼絲切丸的技術(shù)指標如表1所示,試驗時2種丸料的加入量都是4 t.試驗對象為2 t以內(nèi)的鑄鐵件。試驗使用懸掛式拋丸設(shè)備,型號為Q063R K,功率142.5 k W,拋射速度75 m/s,拋丸電流≧30 A,風(fēng)速≧4 m/s.試驗過程記錄2種丸料隨拋丸時間的延長,鑄件表面粗糙度以及鑄件所能達到的最佳表面粗糙度、丸料的粒度、丸料硬度、丸料的可使用時間和產(chǎn)灰量的變化規(guī)律。采用國家標準篩(G B 6003.1-1997)檢測丸料粒度分布,拓紙式表面粗糙度儀(型號R2001,上海)測量鑄件表面粗糙度,使用顯微硬度儀(型號H V S-1000,北京)測量丸料的顯微硬度。
表1 低貝鋼丸和鋼絲切丸的技術(shù)指標
表2 鋼絲切丸和低貝鋼丸優(yōu)缺點對比
表2對本試驗所選用的鋼絲切丸和低貝鋼丸的優(yōu)缺點進行了對比。
從表2中可以看出,鋼絲切丸為白亮色的圓柱狀,高度與直徑比約為2~4,顯微組織主要為形變珠光體。而低貝鋼丸為黑灰色的球形丸粒,平均直徑在2 mm左右,顯微組織為馬氏體+貝氏體復(fù)相組織。
鋼絲切丸初始顯微硬度約為H V480,拋丸時間延長至6.5天時,其顯微硬度升高到H V520,增長幅度H V40,增長速率H V6.15/天。S660低貝鋼丸的初始顯微硬度約為H V420,拋丸21天后,硬度升高至H V515,增長幅度H V95,增長速率H V4.5/天。對比可見,低貝鋼丸的初始顯微硬度和顯微硬度的增長速率較鋼絲切丸都低。
本試驗2種丸料的加入量都為4 t,隨著拋丸時間延長,丸料逐漸減少,一般丸料小于3 t時,丸料在拋丸設(shè)備中就無法循環(huán)起來,所以,以丸料無法循環(huán)作為一個試驗周期。鋼絲切丸的試驗周期為6.5天,低貝鋼丸的試驗周期為21天,是1.6鋼絲切丸的3.2倍,說明低貝鋼丸的使用壽命更長、更耐用。
雖然每噸低貝鋼丸的價格是鋼絲切丸的1.25倍,但其使用時間是鋼絲切丸的3.2倍。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),每噸鑄件消耗低貝鋼丸和鋼絲切丸的成本分別是67元和88元。因此,低貝鋼丸的成本更低。
使用鋼絲切丸和低貝鋼丸的新丸料,對打箱鑄件拋丸后表面粗糙度進行測量。測量結(jié)果表明,使用鋼絲切丸作丸料,拋丸時間為25 min,起初,鑄件的表面粗糙度RZ值在130μm~150μm,隨著鋼絲切丸使用時間的延長,鋼絲切丸的棱角鈍化,鑄件的表面粗糙度RZ值可以降至110μm~120μm.使用低貝鋼丸作丸料,拋丸時間為15 min,開始鑄件的表面粗糙度為RZ值為100μm~110μm,隨著低貝鋼丸使用時間的延長,低貝鋼丸粒度變小,鑄件表面粗糙度RZ值可以達到85μm~95μm.說明低貝鋼丸的拋出的鑄件表面質(zhì)量更好、更均勻。
鋼絲切丸和低貝鋼丸的清理時間分別為25 min和15 min(1 t以內(nèi)鑄件由打箱后黑皮狀態(tài)到表面粗糙度RZ值達到100μm~120μm所需要的時間),低貝鋼丸的清理時間比1.6鋼絲切丸的縮短了10min,清理效率提高了40%.由于拋丸設(shè)備的功率都在幾百千瓦,電費在拋丸工序成本中的占比就非常大。據(jù)統(tǒng)計,本試驗工廠拋丸設(shè)備一年的用電量在605 340°,電費價格以0.45元/度計算,一年的電費在27.24萬元。如果使用低貝鋼丸取代鋼絲切丸后,每年僅電費一項可節(jié)約10.89萬元。
試驗選用的拋丸設(shè)備每天都要進行焊補和更換易損件等維護。實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn):使用鋼絲切丸做丸料時,每天需要焊補6~8處,需要2名焊工焊接2 h左右;而使用低貝鋼丸作為丸料時,設(shè)備維護程度與1.6鋼絲切丸相當,無顯著差別。
拋丸過程不可避免會產(chǎn)生灰和粉塵,本試驗對2種丸料的排灰量進行了跟蹤統(tǒng)計。統(tǒng)計結(jié)果為,2種丸料每天產(chǎn)灰量都在1袋(容積1 m3)左右,無明顯差別。這可能是由于灰和粉塵的來源主要是鑄件表面的黑皮和粘砂等,所以產(chǎn)灰量主要由所拋鑄件表面質(zhì)量和鑄件多少決定。
與鋼絲切丸相比,選用低貝鋼丸作丸料,鑄件的表面粗糙度 RZ值由 110μm~120μm降至85μm~95μm,可使用時間延長了3.2倍,拋丸效率提高40%,丸料和電費成本更低。這主要歸因于低貝鋼丸的化學(xué)成分以及馬氏體和貝氏體復(fù)相顯微組織。