時(shí) 曉,許景峰,李 鋒,楊淑欣,張聚輝
(濰柴重機(jī)股份有限公司濱海鑄造廠,山東濰坊 261001)
關(guān)鍵字: 飛輪;灰鑄鐵;表面縮陷
船用發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪作為發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件,具有軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng),為了維持船舶軸系的力的平衡,慣性的維持等,需要足夠的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,因此對(duì)飛輪件尺寸有嚴(yán)格要求。我廠生產(chǎn)的灰鑄鐵飛輪件出現(xiàn)上平面縮陷缺陷,加工余量不足,影響飛輪尺寸,造成鑄件報(bào)廢。
該飛輪件采用堿性酚醛樹脂砂造型工藝,一箱兩件,上端面分型,采用機(jī)體線澆注。圖1為飛輪鑄造工藝簡(jiǎn)圖,材質(zhì)為HT250,使用電爐熔煉,原鐵水成分如表1所示,出鐵溫度1 430℃~1 440℃,澆注溫度1 350℃~1 370℃,使用硅鋇孕育劑隨流孕育,隨流孕育量0.2%~0.6%,鑄件終成分如表2所示。
如圖2所示,在飛輪打箱拋丸后,發(fā)現(xiàn)飛輪上端面出現(xiàn)明顯凹坑,部分凹坑存在鐵液回流現(xiàn)象,直接判斷該缺陷為縮陷缺陷[1]。
圖1 飛輪鑄造工藝簡(jiǎn)圖
表1 原鐵水化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表2 飛輪鑄件終成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
圖2 飛輪缺陷圖片
造成鑄件縮陷缺陷的主要原因?yàn)檠a(bǔ)縮不足,造成補(bǔ)縮不足的主要原因?yàn)榛诣T鐵自補(bǔ)縮能力不足和砂型剛度不足[2]。澆注工藝為一箱兩件,部分單件出現(xiàn)縮陷缺陷,因此自補(bǔ)縮能力不足對(duì)該缺陷產(chǎn)生的影響應(yīng)該較小。飛輪造型工藝如圖3所示,該飛輪件分型面為上表面,砂型剛度不足可能會(huì)導(dǎo)致凝固后期型壁遷移從而使得局部地區(qū)補(bǔ)縮不足。
圖3 飛輪造型示意圖
考慮到縮陷部位存在鐵液回流現(xiàn)象且多為出氣針附近,認(rèn)為縮陷部位外殼凝固較早,其他部位尚未凝固鐵液回流至縮陷部位,可能是由鐵液紊流及排氣不暢問(wèn)題造成[3]。對(duì)整個(gè)澆注系統(tǒng)進(jìn)行了粒子示蹤模擬渦流產(chǎn)生情況,如圖4所示。模擬澆注時(shí)間為28 s,模擬結(jié)果顯示,A、B區(qū)域在充型過(guò)程中存在形成渦流的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
圖4 飛輪充型過(guò)程粒子示蹤模擬
同時(shí)對(duì)凝固過(guò)程進(jìn)行了模擬,模擬結(jié)果如圖5所示,圖為凝固3 048.87 s時(shí)的鑄件凝固情況,從圖5可以看出內(nèi)澆道及出氣針部位優(yōu)先凝固,阻礙了型腔內(nèi)部氣體的排除,同時(shí)凝固的出氣針充當(dāng)了小型冷鐵,使得周圍鐵液提前凝固,從而產(chǎn)生上平面縮陷缺陷。
根據(jù)以上分析結(jié)果,通過(guò)優(yōu)化澆注系統(tǒng)、提高砂型剛度、提高鐵液碳當(dāng)量以及降低澆注溫度等,降低飛輪件縮陷問(wèn)題的發(fā)生幾率。
如圖4、圖5所示,現(xiàn)有澆注系統(tǒng)存在鐵液渦流發(fā)生的可能,同時(shí)出氣針凝固過(guò)快,影響砂型排氣,會(huì)進(jìn)一步加大鐵液紊流,造成上平面縮陷缺陷。為減緩出氣針冷卻速度,發(fā)揮原有出氣作用,將6個(gè)出氣針直徑加大,由φ25 mm改為φ30 mm,如圖6所示,延緩凝固時(shí)間,確保出氣通暢,減少鐵液紊流。
圖5 飛輪凝固過(guò)程模擬
圖6 出氣針修改后澆注系統(tǒng)
砂型剛度不足也會(huì)導(dǎo)致鑄件的縮陷缺陷,尤其是此飛輪分型面處于上端面,分型面緊實(shí)度不足更容易導(dǎo)致抬型問(wèn)題,造成自補(bǔ)縮效果差。對(duì)砂型強(qiáng)度進(jìn)行控制,適當(dāng)增加酚醛樹脂加入量,控制型砂化驗(yàn)抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)由之前的≥0.4 M Pa提高為0.7 M Pa~1.0 M Pa,以保證足夠的剛度,避免凝固階段因型壁遷移而造成的縮陷缺陷。
灰鑄鐵件自補(bǔ)縮能力是指鑄鐵在凝固后期存在共晶轉(zhuǎn)變,析出石墨,發(fā)生體積膨脹,從而彌補(bǔ)前期凝固產(chǎn)生的體積收縮。自補(bǔ)縮能力大小主要受鐵液中析出石墨量影響,而共晶石墨量(E M G)隨碳當(dāng)量增加而增加[4]。適當(dāng)提高鐵液碳當(dāng)量能夠提高鐵液自補(bǔ)縮能力,將鐵液碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在3.3%~3.4%范圍內(nèi),碳當(dāng)量控制在3.9%~4.0%范圍內(nèi),可以改善飛輪件自補(bǔ)縮能力。
澆注溫度是鑄件充型凝固過(guò)程的一個(gè)關(guān)鍵影響因素。較高的澆注溫度會(huì)提高鐵液流動(dòng)性,增強(qiáng)其充型能力,但澆注溫度直接影響液態(tài)收縮體積的大小,澆注溫度較高時(shí),鐵液液態(tài)收縮體積大,且液態(tài)收縮在石墨化膨脹之前,存在時(shí)間差,使得自補(bǔ)縮不能百分百被利用。飛輪件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單但壁厚較大,為減少鑄件液態(tài)收縮體積,應(yīng)盡量采用較低的澆注溫度,因此將澆注溫度調(diào)整至1 340℃~1 350℃.
通過(guò)采取以上措施后,對(duì)該飛輪件進(jìn)行了生產(chǎn)驗(yàn)證。圖7為改進(jìn)后所生產(chǎn)飛輪,飛輪縮陷缺陷得到有效解決,飛輪上平面縮陷廢品率明顯降低。
灰鑄鐵飛輪縮陷問(wèn)題可通過(guò)以下措施有效減少或避免發(fā)生:(1)通過(guò)澆注系統(tǒng)的改進(jìn),提高型腔排氣能力,降低鐵液紊流,降低縮陷發(fā)生幾率;(2)通過(guò)增加砂型剛度,減少因砂型潰敗導(dǎo)致的局部自補(bǔ)縮不足產(chǎn)生的縮陷;(3)通過(guò)適當(dāng)提高鐵水碳當(dāng)量,增強(qiáng)灰鑄鐵自補(bǔ)縮能力,減少縮陷傾向;(4)通過(guò)降低澆注溫度,減少液態(tài)收縮體積,降低縮陷發(fā)生幾率。
圖7 改進(jìn)后飛輪上平面情況