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    DSO技術(shù)在催化裂化汽油加氫裝置上的應(yīng)用

    2018-11-13 08:01:36陳曉華馮連坤
    石油煉制與化工 2018年11期
    關(guān)鍵詞:催化裂化烯烴硫化

    陳曉華,馮連坤

    (1.中國石油蘭州石化分公司,蘭州 730060;2.中國石油云南石化有限公司)

    隨著2017年國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,對(duì)車用油提出了更高的要求,要求車用汽油的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10 μgg,對(duì)新建煉化企業(yè)提出了更高的要求。在中國石油云南石化有限公司(簡稱云南石化)新建煉油廠的汽油池中,催化裂化汽油設(shè)計(jì)比例為38.03%(w),為了獲得低硫汽油,必須對(duì)催化裂化汽油進(jìn)行深度脫硫。

    在催化裂化汽油加氫脫硫的技術(shù)開發(fā)中,主要有兩條路線,一是提高加氫過程中脫硫反應(yīng)相對(duì)于烯烴飽和反應(yīng)的選擇性,即多脫硫少飽和烯烴,盡量減少辛烷值損失,這類技術(shù)被稱為選擇性加氫脫硫。另一條技術(shù)路線是在加氫脫硫及烯烴含量可能降低的同時(shí),促進(jìn)其它有利于高辛烷值組分生成的反應(yīng),以彌補(bǔ)由于烯烴含量降低導(dǎo)致的辛烷值損失,這類技術(shù)被稱為加氫脫硫及改質(zhì)技術(shù)。

    DSO技術(shù)已在國內(nèi)多套裝置上應(yīng)用,并有生產(chǎn)低硫汽油產(chǎn)品的工業(yè)業(yè)績[2],但加工的催化裂化汽油多為國內(nèi)低硫原油經(jīng)過催化裂化生產(chǎn)的,對(duì)于加工由加氫渣油得到的催化裂化汽油的情況未有相關(guān)報(bào)道。以下主要分析DSO技術(shù)加工由加氫渣油催化裂化得到的催化裂化汽油,生產(chǎn)國Ⅴ或國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽油調(diào)合組分的情況,可為同類裝置提供參考。

    1 裝置概況

    圖1 DSO技術(shù)工藝原則流程

    2 催化劑裝填及預(yù)硫化

    2.1 催化劑物化性質(zhì)

    裝置采用與DSO技術(shù)相配套的GHC系列催化劑,其物化性質(zhì)見表1。

    表1 催化劑物化性質(zhì)

    2.2 催化劑裝填

    3臺(tái)反應(yīng)器的催化劑均采用自然裝填方式進(jìn)行裝填,預(yù)加氫反應(yīng)器裝填催化劑60.28 t,頂部裝填GHC-21和GHC-22保護(hù)劑,裝填數(shù)據(jù)見表2;加氫脫硫反應(yīng)器分兩個(gè)床層裝填催化劑共34.80 t,頂部裝填GHC-21和GHC-22保護(hù)劑,裝填數(shù)據(jù)見表3;加氫后處理反應(yīng)器裝填催化劑26.46 t,頂部裝填GHC-21和GHC-22保護(hù)劑,裝填數(shù)據(jù)見表4。從表2~表4可以看出,催化劑裝填量與理論值基本相當(dāng),符合裝填要求。

    2.3 催化劑預(yù)硫化和鈍化

    催化劑采用濕法硫化,流程示意見圖2。先對(duì)加氫脫硫催化劑和加氫后處理催化劑進(jìn)行硫化,硫化完成后,反應(yīng)加熱爐出口溫度降至 150 ℃,在線更改流程(如圖2虛線所示),再對(duì)預(yù)加氫催化劑進(jìn)行硫化。

    表2 預(yù)加氫反應(yīng)器裝填數(shù)據(jù)

    表3 加氫脫硫反應(yīng)器裝填數(shù)據(jù)

    表4 加氫后處理反應(yīng)器裝填數(shù)據(jù)

    圖2 催化劑預(yù)硫化流程示意1—原料罐; 2—換熱器; 3—反應(yīng)加熱爐; 4—選擇性加氫脫硫反應(yīng)器; 5—加氫后處理反應(yīng)器; 6—空氣冷卻器; 7—低壓分離器; 8—循環(huán)氫脫硫塔; 9—循環(huán)氫壓縮機(jī); 10—預(yù)加氫反應(yīng)器

    硫化時(shí),低壓分離罐壓力為1.5 MPa;硫化油處理量為111 th,體積空速為2.0 h-1;循環(huán)氫壓縮機(jī)負(fù)荷為100%,氫油體積比為200~300;硫化劑為DMDS,硫化油為直餾石腦油。

    催化劑預(yù)硫化結(jié)束后,裝置引入催化裂化汽油正常生產(chǎn)。因渣油加氫裝置未投入運(yùn)行,催化裂化汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為300~360 μgg,大于設(shè)計(jì)值(240 μgg)。運(yùn)行中考慮催化劑初期活性高,而催化裂化汽油中的烯烴很容易反應(yīng)放出大量的熱,為防止反應(yīng)器床層飛溫,在生產(chǎn)初期將40 th混合產(chǎn)品返回至進(jìn)料緩沖罐,并將處理量從100 th提高至140 th,加氫脫硫反應(yīng)器體積空速從1.8 h-1提高至2.5 h-1,降低加氫脫硫反應(yīng)原料中的烯烴濃度;同時(shí)提高輕汽油收率(w)至30%,降低加氫脫硫反應(yīng)進(jìn)料中的輕烯烴含量;采用逐步提高反應(yīng)溫度并控制反應(yīng)溫升的方法,加快初期活性的鈍化工作。

    經(jīng)過24 h的緩慢鈍化,加氫脫硫反應(yīng)器上床層入口溫度提至230 ℃,下床層入口溫度提至240 ℃,出口最高溫度控制在273 ℃以內(nèi),兩個(gè)床層的總溫升控制在43 ℃以內(nèi),生產(chǎn)的汽油產(chǎn)品硫含量滿足控制指標(biāo)要求。

    3 裝置標(biāo)定情況

    裝置開車成功并平穩(wěn)運(yùn)行半年后,于2018年3月8—10日進(jìn)行48 h標(biāo)定。標(biāo)定原料為由加氫渣油得到的催化裂化汽油,性質(zhì)見表5,操作條件見表6,產(chǎn)品性質(zhì)見表7。標(biāo)定期間,輕重汽油切割質(zhì)量比為36∶64。

    表5 原料性質(zhì)

    表6 主要操作條件

    表7 產(chǎn)品性質(zhì)

    4 標(biāo)定結(jié)果分析

    4.1 原料和產(chǎn)品性質(zhì)分析

    裝置加工的原料為由加氫渣油得到的催化裂化汽油。從表5可以看出,原料的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為103 μgg,低于設(shè)計(jì)值(240 μgg),原料的誘導(dǎo)期為168 min,小于設(shè)計(jì)值(480 min)。文獻(xiàn)[3]結(jié)果表明,加氫渣油具有重組分裂解性能差、重金屬含量高等特性,其催化裂化反應(yīng)溫度高,平衡催化劑上重金屬(鎳+釩)含量高,導(dǎo)致熱裂化反應(yīng)增多、氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)減少,致使汽油中共扼二烯烴含量高。渣油加氫在脫硫脫氮的同時(shí)也脫除了原料中的氧,原料中氧含量低可導(dǎo)致汽油中酚含量低,進(jìn)而導(dǎo)致催化裂化汽油的誘導(dǎo)期較短。

    從表7可以看出:標(biāo)定期間輕重混合汽油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.4 μgg,低于設(shè)計(jì)值(13 μgg);與原料相比,輕重混合汽油的RON損失1.4個(gè)單位,符合產(chǎn)品辛烷值損失不大于1.7個(gè)單位的設(shè)計(jì)要求。辛烷值損失大主要是原料的誘導(dǎo)期太短,為提高混合汽油產(chǎn)品的誘導(dǎo)期,提高了裝置加工深度。

    4.2 預(yù)加氫催化劑分析

    預(yù)加氫催化劑的作用主要有兩個(gè):①將原料中的二烯烴轉(zhuǎn)化為單烯烴,將分餾塔塔底物料中的二烯烴控制在合理范圍內(nèi),防止二烯烴結(jié)焦堵塞分餾塔塔底重沸爐爐管,保護(hù)下游加氫脫硫催化劑,延長裝置運(yùn)行周期;②將輕質(zhì)硫化物轉(zhuǎn)化為重質(zhì)硫化物,使輕汽油硫含量滿足國Ⅴ或國Ⅵ汽油標(biāo)準(zhǔn)要求,并有部分烯烴發(fā)生異構(gòu)化等反應(yīng)。

    標(biāo)定期間預(yù)加氫反應(yīng)器入口溫度為118 ℃(設(shè)計(jì)值為150 ℃),預(yù)加氫產(chǎn)品的RON為92.4,比原料提高0.2個(gè)單位,烯烴體積分?jǐn)?shù)從40.9%降至40.3%,說明催化劑活性較好,發(fā)生了烯烴異構(gòu)化反應(yīng),辛烷值提高;經(jīng)過預(yù)加氫后的輕汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為32.8 μgg,分餾塔塔底物料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為140 μgg,表明預(yù)加氫催化劑在初期緩和的工藝條件下將輕質(zhì)硫化物轉(zhuǎn)化成了重質(zhì)硫化物。

    4.3 加氫脫硫催化劑分析

    加氫脫硫催化劑的作用是使重汽油在一定的溫度、壓力、空速和氫油比條件下發(fā)生加氫脫硫反應(yīng),同時(shí)伴有少量的烯烴加氫飽和反應(yīng)和極少量的脫氮反應(yīng)等。

    標(biāo)定期間加氫脫硫反應(yīng)器入口溫度為221 ℃,低于設(shè)計(jì)值(270 ℃),經(jīng)過加氫脫硫后,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)從140 μgg降至3.8 μgg,脫硫率為97.3%,烯烴體積分?jǐn)?shù)從32.4%降至27.0%,烷烴體積分?jǐn)?shù)從37.1%升至41.8%,RON從89.4降至87.0,RON損失2.4個(gè)單位。脫硫率較高表明催化劑在初期緩和的操作溫度下脫硫活性較好,烷烴含量提高說明發(fā)生了烯烴飽和反應(yīng),在標(biāo)定溫度下催化劑加工深度偏高,還需要進(jìn)一步降低反應(yīng)器入口溫度。目前從全廠汽油調(diào)合池情況來看,存在辛烷值過剩情況,誘導(dǎo)期需要進(jìn)一步提高,因此適當(dāng)提高了裝置的加工深度。

    5 生產(chǎn)技術(shù)分析

    裝置在設(shè)計(jì)階段就考慮將加氫脫硫單元的熱量回收利用,用加氫脫硫的多余熱量給預(yù)加氫反應(yīng)器和分餾塔進(jìn)料加熱。標(biāo)定期間,換熱跨線調(diào)節(jié)閥開度在45%,多余的熱量提高了分餾塔進(jìn)料溫度,降低了分餾塔塔底重沸爐瓦斯消耗量,詳細(xì)換熱流程見圖3。

    圖3 加氫脫硫單元換熱流程

    裝置運(yùn)行7個(gè)多月的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)加氫反應(yīng)器和加氫脫硫反應(yīng)器壓降上升幅度在可控范圍內(nèi),加熱爐、換熱器、機(jī)泵能滿足裝置運(yùn)行要求,產(chǎn)品質(zhì)量合格。

    6 結(jié) 論

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