(中車長春軌道客車股份有限公司,吉林長春130062)
隨著城市間鐵路客車交通的發(fā)展,在速度提升的同時還需要滿足車輛的安全性以及人體感知的舒適性。本研究通過材質(zhì)的抗拉強度的要求,詳細描述了碳鋼點焊工藝評定制造以及點焊參數(shù)選擇。點焊工藝在碳鋼鐵路客車中的成功應(yīng)用,提高了碳鋼車的焊接質(zhì)量,降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了碳鋼車輛外觀美觀的制造要求,獲得用戶好評,引領(lǐng)了鐵路客車轉(zhuǎn)為碳鋼動車組的發(fā)展新趨勢。
電阻點焊在不銹鋼地鐵車輛中應(yīng)用較為廣泛,認可度較高,但未應(yīng)用于碳鋼動車中。本研究利用電阻點焊加熱時間短、熱影響區(qū)小、變形與應(yīng)力小的特性,通過焊接試驗以及應(yīng)用證明在碳鋼側(cè)墻中應(yīng)用電阻點焊的可行性。
焊接設(shè)備功率大、機械化和自動化程度較高,可以提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率,從而降低焊工的勞動強度,避免焊接煙塵對人員造成的傷害,滿足人機工程學(xué)的要求。
利用合理的工藝制造方案“劃整為散”,將焊接量、焊接變形、焊接應(yīng)力等劃整為散,即將整體集中的工作量通過分段方式轉(zhuǎn)化為分散式工作,可以有效提高側(cè)墻的焊接質(zhì)量、減小焊接變形、降低焊接應(yīng)力,保證側(cè)墻平面度要求。
板厚2.5 mm的材質(zhì)Q310NQL2符合標(biāo)準(zhǔn)TB/T1979-2014[1],板厚3.0 mm的Q345NQR2符合標(biāo)準(zhǔn)TB/T1979-2014。焊點焊核直徑及最低剪切力如表1所示。根據(jù)設(shè)計結(jié)構(gòu)的抗拉強度要求360 MPa<Rm<510 MPa,執(zhí)行EN15085-3中標(biāo)F.4[2]的要求,并按照表1的要求確認焊核直徑以及最低剪切拉力。
表1 焊點焊核直徑及最低剪切拉力
對比表1中兩種最低剪切拉力值,選擇較低者,即拉伸值需滿足最小值16.5 kN,焊核直徑要求滿足最小8.0 mm。
1.2.1 焊接試驗要求
按照EN ISO15614-12-2001-“金屬材料焊接方法要求和鑒定-焊接方法試驗—第12部分:點焊、滾縫焊和凸焊”中檢驗和試驗[3]的要求,整理確認焊接試驗項點,如表2所示。
表2 點焊試驗項點
根據(jù)電阻點焊的特性,進行目視檢測、剪切拉力試驗11組、鑿子試驗11組、宏觀磨樣檢測11組等試驗,其中拉剪試驗按照ISO14273標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行[4];宏觀按照EN1321標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行[5]。
1.2.2 焊接形式
剪切拉力試驗、宏觀磨樣檢測試驗、鑿子試驗樣件的點焊形式如圖1所示。
焊接試驗按照PWPS焊接參數(shù)執(zhí)行,見表3。
(1)剪切拉力試驗。按照圖1樣件的搭接形式焊接11組試驗片,對11組焊接試樣分別進行編號并進行剪切拉力試驗,檢查剪切拉力值大于16.5 MPa的要求,剪切拉力值如表4所示。
圖1 雙面單點焊接
表3 碳鋼點焊參數(shù)
表4 剪切拉力值
(2)宏觀磨樣檢測試驗。目測檢查焊核成形狀態(tài)及表面狀態(tài),在無表面缺陷、焊核成形良好的狀態(tài)下加工試樣。先將試件的橢圓型焊核中心位置垂直截斷,用不同粒度的砂紙逐級進行初始磨制,然后后用研磨機打磨后放入3%~4%硝酸中腐蝕,之后用溫水沖洗試樣,再用軟刷清理、吹干,在顯微鏡下觀察熔核直徑以及熔核中存在的缺陷,宏觀磨樣結(jié)果如圖2、圖3所示。
圖2 焊核直徑9.2 mm,無缺陷
(3)鑿子試驗,剝離結(jié)果如圖4所示。
圖3 焊核直徑8.3 mm,無缺陷
圖4 11組試樣母材均撕裂
按照PWPS焊接文件完成剪切拉力試驗11組、宏觀磨樣檢測11組、鑿子試驗11組的結(jié)果全部合格,方可證明焊接參數(shù)的可行性,編制WPQR焊接工藝評定報告書以及正式WPS焊接文件。
(1)剪切拉力值在 31.48~36.21 MPa,接近材質(zhì)Q310NQL2要求最小剪切拉力值(16.5MPa)的2倍,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(2)宏觀金相中的焊核直徑分別為9.2 mm(無缺陷)和8.3 mm(無缺陷),符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)剝離試驗均為母材撕裂,撕裂后的焊核輪廓值均超過8.0 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(1)焊接應(yīng)用。
碳鋼電阻點焊已成功應(yīng)用于時速160 km碳鋼動車組產(chǎn)品側(cè)墻部件。側(cè)墻部件采用分段方式制造方案,將整體結(jié)構(gòu)“劃整為散”(即弧焊、點焊的總體焊接量“劃整為散”),焊接量由整車焊接轉(zhuǎn)化為分段骨架焊接,避免焊接集中問題;將生產(chǎn)制造中的焊接應(yīng)力以及反變形量“劃整為散”,將整車變形量轉(zhuǎn)化為分段骨架變形。側(cè)墻平面度由3~4mm/m提高到1~1.5 mm/m。
(2)焊接準(zhǔn)備。
在點焊墻板與骨架時,為保證點焊質(zhì)量,對于側(cè)墻骨架鋪裝墻板前的要求為:①鋪裝墻板前仔細檢查側(cè)墻骨架與墻板接觸面的焊接飛濺是否清理,灰塵、油污、導(dǎo)電雜質(zhì)是否清除,骨架的焊縫處理是否打磨光滑。②設(shè)備電極冷卻狀態(tài)良好,電極球面R100,電極維氏硬度大于130,電極導(dǎo)電率大于70%。
(3)焊接檢測。
使用凍干機換熱板隨機對檢測側(cè)墻鋼結(jié)構(gòu)點焊焊點成型、焊點連接面、等效直徑,隨機檢查焊點的編號2726~2729,形成數(shù)據(jù)如表6所示,X向、Y向的檢測范圍均為12.2 mm,通過凍干機換熱板檢測2層板形成焊點后的連接面結(jié)大小,通過軟件換算出等效直徑,等效直徑近似焊核直徑,通過此檢測方法確認焊核的有效值。等效直徑檢測如表5所示。
表5 等效直徑檢測
(1)通過材料強度選擇、點焊參數(shù)確定、焊接試驗實施、點焊成型檢測等手段驗證電阻點焊在碳鋼中應(yīng)用的可靠性。
(2)碳鋼電阻點焊已在時速160 km碳鋼動車組產(chǎn)品中成功應(yīng)用,與手工氬弧焊相比,電阻點焊更加自動化、智能化,降低了作業(yè)強度,并有效提高了產(chǎn)能,同時實現(xiàn)了生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境無塵化。
(3)在部分結(jié)構(gòu)采用電阻點焊替代氬弧焊,采用母材間熔合替代焊材與母材的熔合,既可以減少焊材成本,又可以避免產(chǎn)品質(zhì)量的增加,滿足鐵路客車輕量化的要求;電阻點焊使碳鋼車焊接變形小,焊接應(yīng)力降低,焊接質(zhì)量、外觀要求均得到有效的提升,其成功應(yīng)用可以作為在后續(xù)鐵路客車技術(shù)投標(biāo)的亮點之一。