閆永巍,鄭孝綱
(中廣核核電運(yùn)營有限公司,廣東深圳518124)
穩(wěn)壓器是壓水堆核電站的關(guān)鍵設(shè)備之一,主要起維持系統(tǒng)壓力的作用。目前,多數(shù)壓水堆核電站穩(wěn)定運(yùn)行的系統(tǒng)壓力在1 5.4MPa左右,一旦偏離設(shè)計(jì)壓力就可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事故。目前,核電廠穩(wěn)壓器電加熱器的壽命普遍要低于反應(yīng)堆的設(shè)計(jì)壽命,這意味著在反應(yīng)堆運(yùn)行的壽期內(nèi),會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)壓器電加熱器故障的問題,必然會(huì)對(duì)故障電加熱器進(jìn)行更換檢修[1]。本文簡要介紹近期電加熱器故障的案例,列舉出目前加熱器更換的檢修工藝及不足,提出了工藝改進(jìn)措施,順利完成在役核電廠電加熱器的更換工作,希望有一定的借鑒意義。
2012年5月,美國Fort Calhoun核電站1#機(jī)組穩(wěn)壓器26#電加熱器套管破裂,造成反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)(RCS)壓力邊界損失。按照規(guī)定,電廠向核管會(huì)上報(bào)了該事故。分析表明該電加熱器套管破裂根本原因是由于加熱器護(hù)套在制造過程中在其外表面產(chǎn)生較高殘余拉應(yīng)力。
2017年1月,中廣核某核電廠小修檢查發(fā)現(xiàn)63#加熱器及2#備用加熱器絕緣均為0.2MΩ,不滿足程序要求 (程序標(biāo)準(zhǔn):>50MΩ)。小修期間對(duì)63#加熱器,使用備用電加熱器4#替代。經(jīng)指揮部討論決策,2018年3月在大修期間對(duì)2#和63#電加熱器按原設(shè)備制造方案進(jìn)行更換(EOMM推薦方案),即原焊接接頭形式不發(fā)生改變。
穩(wěn)壓器電加熱器的故障主要集中在加熱器套管、焊縫和電氣故障等,其故障的主要原因和處理措施見表1。因此,電加熱器的更換和重新焊接套管是解決電加熱器故障的重要手段,選擇最合適的更換工藝是解決加熱器多種模式失效的關(guān)鍵。
根據(jù)RESM標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,更換電加熱器工藝過程如下:①開工見證件的焊接及無損檢測;②拆除防火保護(hù)裝置和房間門;③搭設(shè)R488房間內(nèi)腳手架和SAS;④拆除故障加熱器的電纜和散熱片;⑤切割故障加熱器及舊加熱器處理;⑥套管坡口加工及無損檢測;⑦交班見證件的焊接及無損檢測;⑧停運(yùn)EBA/EVC/EVR系統(tǒng)、停運(yùn)一回路開口點(diǎn)的SAS風(fēng)機(jī);⑨新加熱器的安裝、焊接;⑩焊縫的無損檢測、新加熱器的絕緣測量;散熱片的回裝、現(xiàn)場恢復(fù);完工見證件的焊接及無損檢測。
表1 穩(wěn)壓器電加熱器故障主要原因和處理措施
經(jīng)過電加熱器現(xiàn)場更換的實(shí)際驗(yàn)證,常用的更換工藝仍存在集體劑量過高、備件消耗量大、備件質(zhì)量問題導(dǎo)致返工等問題,大致需改進(jìn)之處如下:
①現(xiàn)場環(huán)境劑量率約1mSv/h,由于穩(wěn)壓器射線探傷、拆除散熱片、切割故障加熱器和焊接所要求的腳手架平臺(tái)高度均不同,會(huì)出現(xiàn)服務(wù)人員多次調(diào)整腳手架高度的情況,首次現(xiàn)場更換時(shí)腳手架調(diào)整達(dá)10次,極大地增加了服務(wù)人員集體劑量。
②中廣核某基地的大修中,由于電加熱器備件的焊縫質(zhì)量存在缺陷,導(dǎo)致焊后的無損檢測不合格,被迫重新進(jìn)行該根加熱器的更換工作,在工期、成本和集體劑量方面造成了較大的損失。
③由于開工見證件和完工見證件焊接時(shí),需要的套管備件數(shù)量較多,且套管的采購周期長、采購成本高,套管備件數(shù)量不足是目前面臨的主要困難。
④在套管備件緊張的情況下,部分開工見證件或完工見證件焊接無法正常進(jìn)行,那么在不違反規(guī)范的前提下,滿足法規(guī)要求前提下,取消開工見證件或完工見證件的焊接,在減少套管使用量方面成效顯著。
針對(duì)常用更換工藝中的不足之處,檢修人員總結(jié)前期反饋,經(jīng)過多次專題討論和技術(shù)分析,進(jìn)行了相應(yīng)工藝改進(jìn),降低了人員集體劑量,提高了備件利用率,降低了成本,現(xiàn)場效果良好。
經(jīng)過優(yōu)化,穩(wěn)壓器在役檢查工作與散熱片的拆除工作共用1個(gè)腳手架平臺(tái);該平臺(tái)的高度為:距離電加熱器尾部約為1.5m,方便拆除散熱片和在役檢查的進(jìn)行。
切割故障加熱器和焊接工作共用1個(gè)腳手架平臺(tái),該平臺(tái)的高度為:距離加熱器焊縫約為1.7m,且在故障加熱器的正下方加一塊高約30cm的跳板。這樣即能解決兩項(xiàng)工作平臺(tái)高度需求不一致的問題,又可減少調(diào)整次數(shù),滿足現(xiàn)場工作。最后,搭設(shè)腳手架平臺(tái)過程中要求相關(guān)專業(yè)工作負(fù)責(zé)人務(wù)必現(xiàn)場驗(yàn)證,減少溝通失效導(dǎo)致的重復(fù)性工作。
通過上述三點(diǎn)的改進(jìn),在大修實(shí)施過程中,服務(wù)人員僅需調(diào)整一次腳手架,相比于最初的調(diào)整約10次,極大地降低了服務(wù)人員集體劑量。
在某次大修中對(duì)25#電加熱器進(jìn)行更換,新加熱器安裝焊接后,射線檢查發(fā)現(xiàn),評(píng)片中電加熱元件S3焊縫存在異常顯示,S3焊縫是在電加熱元件生產(chǎn)廠家完成焊接,且該S3焊縫屬于一回路壓力邊界;經(jīng)討論決策實(shí)施重新更換25#電加熱器。該次返工,增加人員集體劑量增加約3mSv.人,重做交班見證件增加了套管備件的使用量,以及增加了人力的投入。
在現(xiàn)場開工前增加一道工序:對(duì)電加熱器的備件進(jìn)行滲透檢查和射線探傷。從源頭上避免由于加熱器備件本身的焊縫缺陷,造成返工等不必要的損失。
由于套管的成本較高、采購周期長,且每次開工和完工見證件的套管需求量大(開工見證件需8根套管、交班見證件需2根套管,完工見證件需8根套管),因此可以從備件重復(fù)利用的角度優(yōu)化工藝。根據(jù)程序要求,焊接后的四對(duì)開工見證件,有兩對(duì)做射線檢測,有兩對(duì)做理化試驗(yàn),由于焊縫的熱影響區(qū)僅為5mm左右,且射線檢測對(duì)見證件無任何破壞。
因此有兩對(duì)開工見證件的套管可以重復(fù)利用,僅通過切割工具、坡口工具將焊縫附近的熱影響區(qū)切除并加工坡口即可。同理,有兩對(duì)完工見證件套管可以重復(fù)利用,有一對(duì)交班見證件套管可重復(fù)利用。綜上所述,通過該工藝的優(yōu)化,套管備件的重復(fù)利用率為56%。
根據(jù)RSEM規(guī)范_1997版(2005修訂版)中S7821條款,“對(duì)于屬于使用同一工藝評(píng)定的對(duì)接環(huán)焊縫數(shù)量少于三個(gè)部件的維修操作,如果無損檢驗(yàn)?zāi)鼙WC焊縫的質(zhì)量,除非營運(yùn)單位特別要求的情況下,則不需焊接見證件,但是不管哪個(gè)現(xiàn)場,每10條焊縫每年至少焊接1個(gè)見證件[1]。”
因此在獲得業(yè)主方允許的前提下,當(dāng)焊縫數(shù)量少于三個(gè),可以免做開工或完工見證件,可從根源上減少套管備件的使用量。
經(jīng)過優(yōu)化的更換工藝,通過大修中現(xiàn)場更換兩根加熱器的驗(yàn)證,效果良好,不僅項(xiàng)目的費(fèi)用遠(yuǎn)低于國外公司的報(bào)價(jià),而且更換后的電加熱器射線探傷、絕緣檢查一次性合格,未出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量和FME事件,獲得大修指揮部的通報(bào)表揚(yáng)。使用優(yōu)化后的工藝進(jìn)行電加熱器更換,不僅為公司節(jié)約了大量的經(jīng)費(fèi),更重要的是提高了電站的安全性能。