潘領(lǐng)弟
(冀中能源峰峰集團(tuán)辛安礦,河北邯鄲056200)
辛安礦主井現(xiàn)安裝一部GDS-100型鋼絲繩牽引帶式輸送機(jī),安裝長(zhǎng)度1000m,傾角 17°,帶寬 1m,帶速 2 m/s,電機(jī)功率2×400kW。投產(chǎn)于1984年,至今使用了32年,使用年限長(zhǎng),設(shè)備老化,長(zhǎng)期以來(lái)主井鋼纜皮帶輸送機(jī)一直面臨著設(shè)備維護(hù)故障多,檢修更換設(shè)備難度大。同時(shí)根據(jù)新《煤礦安全規(guī)程》第三百七十五條要求,生產(chǎn)礦井采用鋼絲繩牽引帶式輸送機(jī)運(yùn)輸時(shí),在傾斜井巷中,必須在低速驅(qū)動(dòng)輪上裝設(shè)液控盤(pán)式失效安全型制動(dòng)裝置,制動(dòng)力距與設(shè)計(jì)最大靜拉力差在閘輪上作用力距之比在2-3之間;制動(dòng)裝置應(yīng)當(dāng)具備手動(dòng)和自動(dòng)雙重制動(dòng)功能。因此必須對(duì)我礦主井皮帶進(jìn)行改造。
我礦根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件對(duì)主井皮帶方案進(jìn)行了可行性對(duì)比。
方案1:按新《煤礦安全規(guī)程》的要求,在低速驅(qū)動(dòng)輪上裝設(shè)液控盤(pán)式失效安全型制動(dòng)裝置,并對(duì)相應(yīng)老化設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,需新增驅(qū)動(dòng)輪帶液壓閘兩套;需更換減速機(jī)兩臺(tái);機(jī)尾輪、天輪由于年限使用長(zhǎng)久已經(jīng)不能正常使用維護(hù),需重新購(gòu)置;需更換驅(qū)動(dòng)滾筒2個(gè);聯(lián)軸節(jié)3套。
方案2:將現(xiàn)有主井鋼絲繩牽引帶式輸機(jī)更換為1臺(tái)DTL100/50/2×400S滾筒驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)并裝設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置和制動(dòng)裝置,符合最新《煤礦安全規(guī)程》要求。改造后帶式輸送機(jī)采用兩臺(tái)2×400kW永磁電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),該驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)去掉了傳統(tǒng)意義上的減速機(jī)裝置,使皮帶在運(yùn)行過(guò)程中的震動(dòng)和噪音大大降低,也使整個(gè)系統(tǒng)在正常運(yùn)行狀態(tài)下的運(yùn)行效率提升,電耗明顯降低。
每年人工節(jié)約費(fèi)用名稱(chēng) 單位方案1方案2節(jié)省人員單價(jià)(年) 總價(jià) 備注人工司機(jī)機(jī)頭機(jī)尾檢修班檢修小班合計(jì)每天每天每天每天每天每天2 0 6 3 3 6 2 1 0 3 0 3 3 1 1 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0上列表是一年的人工消耗清單,共6 0 0 0 0 0元,考慮未來(lái)五年可節(jié)約6 0 0 0 0 0×5=3 0 0 0 0 0 0元=3 0 0萬(wàn)元
主井鋼絲繩牽引帶式輸機(jī)每年設(shè)備檢修與維護(hù)費(fèi):每年需要更換南北碼鋼絲繩2條,費(fèi)用為22萬(wàn)元;更換輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)輪的牛皮襯、木墩材料,費(fèi)用為4萬(wàn)元;更換托繩輪、尼龍?zhí)祝牧腺M(fèi)用近10萬(wàn);更換皮帶所需費(fèi)用為54萬(wàn)元。主井鋼纜皮帶輸送機(jī)一年下來(lái),檢修、運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用共花費(fèi)近89.78萬(wàn)元。
如按方案1進(jìn)行改造,需新增驅(qū)動(dòng)輪帶液壓閘兩套,共計(jì)160萬(wàn)元;需更換減速機(jī)兩臺(tái),總價(jià)值180萬(wàn)元;減速機(jī)油6萬(wàn)元多;機(jī)尾輪、天輪由于年限使用長(zhǎng)久已經(jīng)不能正常使用維護(hù),需重新購(gòu)置,費(fèi)用為16萬(wàn)元;需更換驅(qū)動(dòng)滾筒2個(gè),費(fèi)用為10萬(wàn)元;聯(lián)軸節(jié)3套,12萬(wàn)元。共計(jì)384.156萬(wàn)元。
采用方案2:設(shè)計(jì)概算資金為1369.18萬(wàn)元,初期投資比較大,但由于將鋼絲繩牽引帶式輸機(jī)送更換為滾筒驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī),省去了每年的設(shè)備檢修與維護(hù)費(fèi)。
采用方案2;輸送機(jī)采用兩臺(tái)2×400kW永磁電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),永磁電機(jī)具有啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩高、噪音低、效率高的特點(diǎn),與采用傳統(tǒng)異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相比運(yùn)行更平穩(wěn)、節(jié)能。每年可節(jié)約用電833520度,每度電費(fèi)0.76,可節(jié)約費(fèi)用833520×0.76=63.34752萬(wàn)元。
①按方案1實(shí)施,同時(shí)考慮每年鋼絲繩牽引帶式輸機(jī)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,共合計(jì)為:89.78+384.156=473.936萬(wàn)元
②方案2:根據(jù)設(shè)計(jì)院提供的方案初步需要概算資金:1369.18萬(wàn)元,進(jìn)行全面更換改造后,每年可節(jié)約人工費(fèi)用:60萬(wàn)元;每年節(jié)約電費(fèi):63.35萬(wàn)元;改造后每年維護(hù)資金節(jié)省89.78萬(wàn)元。共計(jì)節(jié)約:60+63.35+89.78=213.13萬(wàn)元
由于主井皮帶使用時(shí)間長(zhǎng),多數(shù)設(shè)備需要進(jìn)行更換改造,需要使用資金384.156萬(wàn)元,若直接更換皮帶就可省去384.156萬(wàn)元。
③計(jì)算投資回收期:
購(gòu)置設(shè)備和安裝、土建等共計(jì)1369.18萬(wàn)元
則投資回收期為
A=1369.18-384.156/213.13=4.62年
通過(guò)綜合比較發(fā)現(xiàn),全面更換皮帶機(jī)初期投資比較大,但通過(guò)4.62年即可收回全部投資。
方案設(shè)計(jì)比較序號(hào) 年限 單價(jià) 總價(jià) 備注名稱(chēng)方案1初期投資未來(lái)五年的消耗方案2初期投資未來(lái)五年的節(jié)約消耗未來(lái)五年的運(yùn)行節(jié)約資金5 5 5 6 833.031 384.156 448.875 303.5674 1369.18 448.875 616.7376通過(guò)對(duì)方案未來(lái)5年的比較可以發(fā)現(xiàn),方案2前期投入比較大,但5.59年后就能收回初期投資并隨著運(yùn)行年限的增加效益也會(huì)逐年增加,而方案1在5年后會(huì)隨著運(yùn)行而逐年增加損耗。
改造后不但減少了定員,也減少了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度;同時(shí)也減少了設(shè)備的維修量、維修費(fèi)用;更重要的是符合了《煤礦安全規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定。為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
綜合比較我礦現(xiàn)場(chǎng)條件在皮帶機(jī)低速驅(qū)動(dòng)輪上裝設(shè)液控盤(pán)式失效安全型制動(dòng)裝置改造難度大,成本高,同時(shí)考慮主井鋼絲繩牽引輸送機(jī)使用時(shí)間長(zhǎng),設(shè)備老化,故障多,檢修維護(hù)工作量大,需更換設(shè)備多。綜合多方面比較我礦欲選用高性?xún)r(jià)比的改造方案2對(duì)主井皮帶進(jìn)行全面改造,不但符合新《煤礦安全規(guī)程》的要求,也提高了皮帶機(jī)的運(yùn)行安全可靠性;減少了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度;減少了設(shè)備的維修量、維修費(fèi)用;同時(shí)將新技術(shù)、新工藝應(yīng)用于皮帶改造中,達(dá)到了長(zhǎng)期運(yùn)行高效節(jié)能的功能。