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      水力造穴卸壓增透一體化技術(shù)在新景礦的應(yīng)用研究

      2018-11-02 03:57:36武國勝武澤銘白新華
      中國煤炭 2018年10期
      關(guān)鍵詞:防突煤量煤體

      武國勝 武澤銘 白新華

      (河南鐵福來裝備制造股份有限公司,河南省平頂山市,467000)

      我國是瓦斯事故特別嚴(yán)重的國家之一,瓦斯災(zāi)害的治理已成為礦井安全生產(chǎn)工作的重點,瓦斯災(zāi)害防治重點和難點是瓦斯抽采和防突,提高煤礦瓦斯抽采率是煤礦安全生產(chǎn)的治本之策。我國成煤時期長,大部分礦區(qū)構(gòu)造復(fù)雜,透氣性低,82%煤層滲透率小于1 mD,大多數(shù)礦井瓦斯平均抽采率僅有23%。陽泉礦區(qū)煤質(zhì)極松軟、透氣性差,突出危險性大,幾乎沒有保護層開采條件。目前采用了地面煤層氣開采、水力壓裂、CO2預(yù)裂、水力沖割縫等措施,采用穿(順)層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯,施工底板抽放巷治理回風(fēng)巷掘進(jìn)條帶瓦斯,同時施工低位高抽巷治理工作面上隅角瓦斯。因煤層可鉆性差且易引起孔壁坍塌以及煤層透氣性差等原因,抽采效果差,瓦斯災(zāi)害嚴(yán)重制約了礦井安全高效回采和可持續(xù)發(fā)展。通過開展水力造穴卸壓增透一體化裝備及技術(shù)的研究,提升了礦井的機械化裝備水平,增加了煤層透氣性,提高了瓦斯抽采效果、防突指標(biāo)效檢超標(biāo)率明顯降低,顯著降低了煤與瓦斯突出危險性,實現(xiàn)了安全、快速掘進(jìn),最終帶來了顯著的安全效益和經(jīng)濟效益。

      1 工作面概況

      新景礦位于陽泉市區(qū)西部,距陽泉市中心11 km,井田東南部為辛興煤礦和神堂嘴煤礦,東北部為三礦井田,北部為一礦井田,西部為七里河井田,西南部為保安煤礦,南部為二礦井田,整體東西長10.5 km,南北寬8.5 km,井田面積59.3 km2。

      礦井地理區(qū)位處于太行山北段西側(cè)南麓低中山區(qū),由于地殼長期隆起,侵蝕基準(zhǔn)面下降,切割較深,溝谷縱橫,地形陡峻,形成了較為復(fù)雜的中低山地貌。區(qū)內(nèi)總體地勢呈西北高,往東南方向逐漸降低的趨勢。

      礦井生產(chǎn)能力750萬t/a,主斜井-副立井混合開拓方式,礦井主生產(chǎn)水平+525 m,準(zhǔn)備水平+420 m;采用抽出式通風(fēng),分區(qū)式通風(fēng)系統(tǒng),有6個進(jìn)風(fēng)井和5個回風(fēng)井,礦井總?cè)腼L(fēng)量80000 m3/min,總回風(fēng)量79990 m3/min,普遍采用“U+I”型通風(fēng)系統(tǒng),設(shè)置進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷、內(nèi)錯尾巷和走向瓦斯高抽巷4條回采巷道。

      主要含煤地層為上石炭系太原組和下二疊系山西組,煤系地層總厚度平均為181.0 m,穩(wěn)定且全區(qū)可采的為3#和15#煤層,煤層堅固性系數(shù)f為0.38~0.52,煤層透氣性系數(shù)為0.0188~0.1377 m2/MPa2·d,鉆孔百米流量衰減系數(shù)為0.0687~1.5942 d-1,煤層平均瓦斯含量為18.17 m3/t,瓦斯壓力為1.3~2.26 MPa,屬于典型的松軟、低透、高瓦斯突出煤層,期間曾發(fā)生多次煤與瓦斯突出事故。

      2 水力造穴卸壓增透一體化裝備及技術(shù)

      水力造穴卸壓增透一體化技術(shù)是通過煤礦用履帶式鉆機在煤體中先形成一個鉆孔,在預(yù)定位置實現(xiàn)變徑造穴,造穴部位卸出一定量的煤體,形成一個類圓柱狀孔硐室,為含瓦斯煤體膨脹變形、卸壓、位移提供了空間,同時促進(jìn)煤體裂隙網(wǎng)絡(luò)發(fā)育,煤層透氣性大幅度增高,促進(jìn)瓦斯有效抽采,最終消除煤與瓦斯突出危險性。通常情況下,成套設(shè)備提供18 MPa、200 L/min的動力輸出,高壓水對煤層進(jìn)行造穴后通常形成直徑0.6~1 m,長度1 m的洞穴空間,總體實現(xiàn)了對含瓦斯突出煤體卸壓、增透,達(dá)到了減弱、消除煤與瓦斯突出危險性的目的。水力造穴示意圖見圖1。

      圖1 水力造穴示意圖

      河南鐵福來裝備制造股份有限公司聯(lián)合中國礦業(yè)大學(xué)研發(fā)成功了ZDY4500系列造穴鉆機。ZDY4500系列造穴鉆機具有適應(yīng)煤層堅固性系數(shù)f≤10的各種煤巖層,寬度小于1 m,導(dǎo)軌可實現(xiàn)水平±180°旋轉(zhuǎn),俯仰±90°調(diào)角,履帶式承載,獨立行走,原地轉(zhuǎn)向,工作機構(gòu)與動力系統(tǒng)合為一體,結(jié)構(gòu)緊湊、全液壓控制,省時、省力高效;高壓水泵站具有26 MPa、流量200 L/min的高壓力、大流量輸出;打鉆、造穴鉆具單元由高壓密封鉆桿、高壓水旋轉(zhuǎn)接頭和高低壓水流轉(zhuǎn)換閥組成,具有常規(guī)水壓實現(xiàn)正常打鉆、高壓狀態(tài)水力徑向射出造穴功能,實現(xiàn)高低壓自由轉(zhuǎn)換,做到了不退出、更換鉆桿,打鉆、造穴一體化操作;煤水瓦斯固液分離車實現(xiàn)以煤為主的固體走上部,水流走下部,干濕有效分離,采用履帶行走,提高對井下巷道的適應(yīng)性,分離效果好,減輕工作強度、利于標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),擁有50 m3/h混合物處理能力。

      3 技術(shù)實施

      選取在新景礦3#煤層的3216工作面進(jìn)行水力造穴的工業(yè)性試驗,便于后期效果考察對比,同時在該巷道的其他區(qū)段選取同樣地質(zhì)條件下的常規(guī)抽采區(qū)域作為對比。選取具有代表性的5個施工循環(huán)進(jìn)行技術(shù)效果考察,造穴鉆孔主體沿巷道掘進(jìn)方向施工,巷道上幫方向施工仰角孔,巷道預(yù)定位置(中間)施工水平孔,下幫施工俯角孔,鉆孔的方位角參照巷道掘進(jìn)中心軸線為0°,鉆孔布置如圖2和表1所示。

      圖2 水力造穴鉆孔布置平面圖

      表1 水力造穴鉆孔布置參數(shù)

      掘進(jìn)工作面巷道寬度5 m,掩護巷道掘進(jìn)兩幫各15 m,水力造穴控制區(qū)域為35 m,水力造穴孔孔底間距6~7 m左右,鉆孔控制、釋放掘進(jìn)條帶瓦斯,降低地應(yīng)力、瓦斯壓力;施工完鉆孔后,實施后退式造穴,即先施工預(yù)定孔深的鉆孔,使用打鉆造穴單元從孔底往外段依次造穴,造穴長度1 m左右,預(yù)計造穴直徑0.8~1 m,造穴出煤量采用現(xiàn)場實際計量,造穴完成后,后退7~10 m進(jìn)行第二處造穴,以此類推,直到該鉆孔最外段距離掘進(jìn)斷面煤壁20 m附近,完成該鉆孔造穴;重復(fù)完成該掘進(jìn)工作面其他鉆孔的造穴作業(yè)。管路沿線的非造穴作業(yè)人員需要撤離,造穴施工過程中,多伴隨有響煤炮聲以及瓦斯、煤水混合物大量涌出等現(xiàn)象,水力造穴過程中壓力有較大波動,維持在11~24 MPa,流量在200 L/min左右,單穴造穴用水量6~8 m3,單穴出煤量預(yù)計1.0~1.55 t。

      4 水力造穴技術(shù)效果考察

      4.1 造穴出煤量考察

      水力造穴施工過程切割、破碎大量煤體,煤水混合物從孔口流出,經(jīng)煤水瓦斯固液分離車處理,并計量、稱重。部分造穴段出煤量多達(dá)3.7 t,最少出煤量0.6 t,單孔平均出煤量在1.3 t左右。以第5循環(huán)為例,設(shè)計、施工造穴段55個,共計出煤量70.6 t。其中以6#中間孔為例,6#中間孔共造穴8處,出煤量共計13.1 t,最外段造穴位置為22~23 m,編號為1#,最里段造穴位置為92~93 m,編號為8#,造穴段間距統(tǒng)一設(shè)定為9 m,造穴出煤以煤水混合物中煤屑大量減少、水流逐步變清為止,時間普遍在35 min,1#~8#造穴孔出煤量分別為1.5 t、1.3 t、1.2 t、1.5 t、0.7 t、2.1 t、1.3 t和3.5 t。

      造穴過程中,控制區(qū)域內(nèi)煤體卸出率達(dá)到5.98‰~8.92‰,平均在7.5‰,開采保護層的效果考察認(rèn)定認(rèn)為:被保護層的最大膨脹變形量大于3‰,則檢驗和考察結(jié)果可適用于其他區(qū)域的同一保護層和被保護層。因此本文認(rèn)為,水力造穴卸出大量煤體,直觀整體卸壓效果良好。卸出煤體導(dǎo)致煤層變形、位移、膨脹,施工過程伴隨大量瓦斯的釋放,同時是地應(yīng)力緩和降低的重要指標(biāo)。在后期效果考察中掘進(jìn)至造穴對應(yīng)位置時,觀測到造穴段煤體重新運移跡象,造穴孔硐基本恢復(fù),煤體破碎、擾動痕跡明顯,周圍煤體濕潤,可見毫米級主縫隙存在,縫隙方向多為垂直鉆孔鉆進(jìn)方向,直觀驗證了造穴孔增透、卸壓的效果;煤體大量位移為地應(yīng)力、煤體瓦斯壓力釋放、降低提供了位移空間,造穴破碎、擾動了煤體,形成新的裂隙、溝通原有裂隙,構(gòu)成了發(fā)育的裂隙網(wǎng)絡(luò)??刂茀^(qū)域造穴出煤統(tǒng)計見表2。

      表2 控制區(qū)域造穴出煤統(tǒng)計

      4.2 瓦斯抽采效果

      選取第5循環(huán)1#、6#造穴抽采孔的抽采數(shù)據(jù),與本巷道常規(guī)區(qū)域未采用水力造穴的抽采孔進(jìn)行對比分析,抽采負(fù)壓平均為14 kPa,地理條件位于同一巷道內(nèi),認(rèn)為是同樣瓦斯地質(zhì)條件、同樣抽采工況,利于對比分析,從抽采時間和抽采濃度上進(jìn)行分析比較。水力造穴措施孔抽采濃度維持在30%以上的時間長達(dá)20 d以上,常規(guī)措施孔聯(lián)抽后6 d衰減到30%左右(選取30%為有效濃度),10 d就衰減到10%左右。造穴前后抽采情況對比如圖3所示。

      圖3 造穴前后抽采情況對比

      掘進(jìn)工作面水力造穴抽采孔數(shù)量為11個(通常后期適當(dāng)補充5個左右鉆孔),孔底間距為6~7 m;常規(guī)抽采孔數(shù)量為35~40個左右,孔底間距為2~3 m,抽采孔數(shù)量降低了60%左右,在抽采孔數(shù)量大幅度降低的情況下,抽采濃度提高、抽采時間延長,綜合抽采效果提高1倍以上。

      在抽采半徑增大1倍以上的情況下,瓦斯平均抽采濃度大幅度提高,以6#造穴孔為例,單孔抽采純量為0.83 m3/min,該循環(huán)11個抽采孔,日抽瓦斯高達(dá)2700 m3/d,考察期內(nèi)該區(qū)域抽采瓦斯共計43000 m3,抽采瓦斯?jié)舛?、流量滿足發(fā)電、居民使用要求;抽采時間大幅度延長,由以前的有效抽采6 d左右提高到措施后的22 d,提高了2.6倍;水力造穴措施控制區(qū)域內(nèi),綜合煤厚、平均瓦斯含量、煤體密度、結(jié)合控制區(qū)域面積,計算區(qū)域范圍內(nèi)一次有效預(yù)抽率為35%以上,比造穴前一次預(yù)抽率的12%提高了近2倍,促進(jìn)了抽采達(dá)標(biāo)。

      4.3 防突指標(biāo)效檢超標(biāo)率情況

      在水力造穴措施控制區(qū)域內(nèi),瓦斯抽采后,對應(yīng)掘進(jìn)期間,進(jìn)行防突鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)K1的考察統(tǒng)計,同時選取常規(guī)措施區(qū)域K1進(jìn)行對比分析。常規(guī)措施區(qū)域一次效檢合格率較低,存在效檢指標(biāo)超標(biāo)情況,在統(tǒng)計的75 m掘進(jìn)區(qū)間內(nèi),超過臨界值的區(qū)段有6次,局部K1高達(dá)0.85 mL/(g·min)0.5,超過指標(biāo)臨界值,導(dǎo)致重新補充局部防突措施,在進(jìn)行二次效檢時,增加了施工工序,增加了防突成本,延長了防突時間,降低了掘進(jìn)效率;在采用水力造穴措施后,效檢合格率大幅度提高,在統(tǒng)計的75 m掘進(jìn)區(qū)間內(nèi),超過臨界值的區(qū)段僅有2次,分別為0.57 mL/(g·min)0.5、0.52 mL/(g·min)0.5,效果檢驗合格率提高了2倍,一次效檢合格率提高到了92%,節(jié)省了大量的防突措施工程量,爭取了大量的有效掘進(jìn)、回采時間。造穴前后效檢情況對比如圖4所示。

      圖4 造穴前后效檢情況對比

      4.4 掘進(jìn)工作面掘進(jìn)速度考察

      考察水力造穴控制區(qū)域的煤巷掘進(jìn),防突指標(biāo)效檢合格率大幅度提高,不需要再重復(fù)進(jìn)行局部防突措施補充,抽采效率同比提高,掘進(jìn)過程中,風(fēng)流中濃度大幅度降低,杜絕了局部風(fēng)流超限現(xiàn)象,掘進(jìn)工作面的防突措施孔也由常規(guī)的40個左右減少到目前15~20個左右,綜合以上情況,防突工程量減少、抽采效率提高、防突效檢合格率提高,綜合表現(xiàn)為掘進(jìn)速度提高,統(tǒng)計了3個月的掘進(jìn)進(jìn)尺,月掘進(jìn)進(jìn)尺依次為75 m、82 m、80 m;對比常規(guī)措施區(qū)域月進(jìn)尺50 m,效果提高了58%,其他各項參數(shù)明顯同比改善。造穴前后掘進(jìn)速度對比見表3。

      表3 造穴前后掘進(jìn)速度對比

      4.5 經(jīng)濟效益分析

      使用水力造穴措施后,在影響范圍內(nèi),煤體物性得以改善,含水量增加、塑性增強,裂隙溝通形成網(wǎng)絡(luò),透氣性增加,使得瓦斯抽采半徑增加,在對應(yīng)掩護掘進(jìn)條帶的35 m范圍內(nèi),防突鉆孔工程量減少了50%以上,瓦斯抽采效率提高,防突指標(biāo)效檢一次合格率提高20%,期間因瓦斯?jié)舛冉档?,通風(fēng)、供電、效檢等費用大幅度降低,預(yù)計一次循環(huán)施工可帶來直接經(jīng)濟效益18萬元。

      5 結(jié)語

      (1)水力造穴成套裝備履帶平臺承載,方便靈活,能提供26 MPa左右高壓力、200 L/min大流量動力輸出,在預(yù)定造穴段變徑造穴,孔穴范圍為1 m,直徑0.6~1 m的類圓柱狀空間,降低了地應(yīng)力;平均單穴卸出煤量1 t,區(qū)域煤體卸出率7.5‰,形成新裂隙、溝通原有煤體裂隙,形成裂隙網(wǎng)絡(luò),增加煤層透氣性。

      (2)水力造穴措施控制區(qū)域,瓦斯抽采效率大幅度提高,在瓦斯?jié)舛?0%以上維持22 d以上,單孔抽采純量最大0.83 m3/min,一次有效預(yù)抽率為35%,降低了水力造穴措施區(qū)域煤層瓦斯含量,消弱了瓦斯膨脹能。

      (3)水力造穴措施控制區(qū)域防突指標(biāo)K1效檢一次合格率90%左右,防突指標(biāo)效檢超標(biāo)率明顯下降,節(jié)省了大量的防突措施工程量,掩護煤巷掘進(jìn)進(jìn)尺也由常規(guī)措施區(qū)域的50 m/月提高到79 m/月,粗略計算,一個造穴循環(huán)節(jié)省直接防突成本18萬元以上,為礦井綠色發(fā)展提供了支持。

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