楊建新
摘 要:隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,我國工業(yè)建設(shè)的步伐也有所加快,而在工業(yè)生產(chǎn)過程中,退火爐是比較常見的設(shè)備,對于工業(yè)的發(fā)展具有一定的影響。但是在實際使用的過程中,經(jīng)常會發(fā)生退火爐內(nèi)寬帶鋼跑偏的情況,這就極不利于生產(chǎn)工作的順利開展,同時對于最終的收益也會產(chǎn)生不利的影響。而這就要求有關(guān)人員能夠結(jié)合實際的情況進行詳細的分析,可以考慮通過增加單輥糾偏裝置來進行技術(shù)的改造,以加以完善,制定出合理的解決方案。因此,這就有必要進行深入的分析。
關(guān)鍵詞:退火爐;糾偏裝置;技術(shù)改造
退火爐增設(shè)單輥糾偏裝置技術(shù)的改造方案是值得人們進行深入探究的,因為這關(guān)系著退火爐的使用功能,同時對于生產(chǎn)效率以及生產(chǎn)質(zhì)量等方面都有很大的影響。只有加強對于退火爐增設(shè)單輥糾偏裝置技術(shù)改造方案的研究,才能發(fā)現(xiàn)其中存在的問題,找出解決的辦法,盡量避免一些不必要問題的發(fā)生,這具有重要的意義。所以,這就要求有關(guān)人員能夠提高對于增設(shè)單輥糾偏裝置的認識以及重視程度,同時也要嚴格要求自己,結(jié)合實際情況考量多種因素的影響,針對一些問題積極的加以改造,以保證技術(shù)改造方案的合理性、科學(xué)性以及可靠性,從而取得良好的應(yīng)用效果。
1 概況
1.1背景
某冷軋廠連退機組于2007年投產(chǎn).產(chǎn)品覆蓋了從CQ級到EDDQ級高檔汽車內(nèi)外板、家電板,成品卷厚度0.3~2.5mm,成品卷寬度900~2000mm。其工藝段退火爐分為預(yù)熱、加熱fI、Ⅱ段)、均熱、緩冷、閃冷、過時效、二冷、終冷共8段。帶鋼總長2300m。為防止帶鋼在爐內(nèi)跑偏,保證機組穩(wěn)定運行,實現(xiàn)帶鋼動態(tài)對中控制。除預(yù)熱段外,爐內(nèi)每段都設(shè)有一套雙輥糾偏裝置。
1.2 爐內(nèi)跑偏原因分析
實際上,從投入生產(chǎn)以來,帶鋼跑偏的現(xiàn)象出現(xiàn)的就較為頻繁,這極大的影響了機組的運行效率,難以取得良好的運行效果,特別加熱段的跑偏的問題更為凸顯。而就目前而言,我國能夠生產(chǎn)較寬帶鋼的退火機組還是相對較少的,因此,這就不得不對于從事生產(chǎn)以及開發(fā)的工作人員提出了更高的要求。然而,隨著訂單數(shù)量的不斷增加,這類問題也越來越嚴重,對于生產(chǎn)的質(zhì)量也難以得到很好的保證,這就不利于生產(chǎn)線的穩(wěn)定安全運行,頻繁的跑偏降速容易引起爐內(nèi)溫度的劇烈波動,致使帶鋼發(fā)生瓢曲現(xiàn)象,甚至還容易發(fā)生更大的問題,因此,針對跑偏的原因就有必要進行詳細的分析,具體而言啊,有以下幾點。
首先,與來料的版型有著極為緊密的關(guān)聯(lián),尤其單邊浪的這種版型,很容易造成跑偏現(xiàn)象的發(fā)生。其次,與爐輥的外型以及粗糙度也有很大的管理。還有,工作人員對于張麗的控制也是主要的原因。最后,加熱段中的輻射管的具體工作狀態(tài)也是造成爐內(nèi)鋼帶跑偏的重要因素,所以有關(guān)人員應(yīng)該做到加熱均勻,會避免出現(xiàn)這類問題。另外,經(jīng)有關(guān)資料顯示,增設(shè)單輥糾偏裝置有助于進一步的提高退火爐的糾偏能力,從而保證生產(chǎn)線的穩(wěn)定運行,因此,做好加熱段的技術(shù)改造就成為了人們主要思考的方向。
2 技術(shù)改造方案
退火爐原設(shè)計選用的糾偏裝置為EMG公司板帶對中系統(tǒng),為雙輥糾偏方式。主要由電感式測量傳感器、數(shù)字控制器、電動缸幾部分構(gòu)成。該系統(tǒng)是一個連續(xù)的閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng).由爐內(nèi)電感式傳感器連續(xù)地測量行進板帶的位置變化.將板帶的位置偏差信號輸入到數(shù)字控制器.電控系統(tǒng)的輸出與電動缸相連。電動缸帶動糾偏輥架進行左右移動或擺動,使板帶側(cè)向移動.以調(diào)整跑偏板帶回到預(yù)定的中心線上。實現(xiàn)板帶自動對中功能,其系統(tǒng)工作穩(wěn)定、故障率低。
原退火爐第一個糾偏安裝在17#、18#輥處,鑒于連退爐的跑偏情況、爐體原設(shè)計、爐內(nèi)道次等因素,本項目計劃在94輥處增設(shè)一套單輥糾偏裝置.以達到抑制跑偏的目的。
主要改造方案如下:(1)將9*爐輥更換為糾偏輥型爐輥.粗糙度提升至3.5:(2)將9*輥中心標高提升600mm,改造為比例積分型糾偏輥:(3)拆除9*輥下方對應(yīng)糾偏傳感器部分的兩根輻射管,以方便安裝電感式傳感器:(4)在電感式傳感器下方增設(shè)輻射板,隔離下方輻射管的熱量:(5)糾偏框架采用積分型結(jié)構(gòu).考慮到此退火爐最高板寬達到2000mm,積分作用可能會造成寬板產(chǎn)生邊浪,故決定積分作用采用活動斜鍥塊以3。形式安裝,如果后續(xù)使用過程中對板帶有影響,則可以拆除,實現(xiàn)純粹比例型糾偏作用。
3 技術(shù)改造的實施
技術(shù)改造的實施是關(guān)鍵的部分,這部分是有關(guān)技術(shù)改造方案的執(zhí)行環(huán)節(jié),這就要求有關(guān)工作人員能夠按照有關(guān)的設(shè)計以及有關(guān)規(guī)定的要求進行改造。首先,要確保技術(shù)改造方案的合理性,并且有關(guān)的施工方案也要經(jīng)過反復(fù)的論證,這樣才能進行實施。而針對本文案例而言,這也是基本的要求。其次,還要做好前期的準備工作,這個環(huán)節(jié)至關(guān)重要,這是推進后續(xù)改造工作順利進行的重要部分,只有將前期的準備工作做到位,才能避免一些突發(fā)因素的產(chǎn)生。而針對前期的準備工作而言,主要包含有爐口的保溫制作、施工吊具的制作以及有關(guān)線架的制作等,這就是基本的準備工作內(nèi)容。還有,就是要注意實施過程中的細節(jié)問題。要求有關(guān)人員在生產(chǎn)線停機抽帶后就能進行舊爐輥的拆除工作,同時也要拆除附近的爐輥,這樣才能方便后續(xù)作業(yè)的展開。然后就是要針對爐殼開孑L部分進行測量、劃線,繼續(xù)拆除輻射管以及舊爐墻等。最后,要做好后續(xù)的裝置安裝工作。工作人員要按照有關(guān)流程進行安裝,先進行糾偏框架底板以及底座的安裝,然后再安裝新爐殼,并且做好相應(yīng)的焊接工作,再割除輻射管區(qū)域爐殼。安裝新的爐殼和糾偏檢測框架的法蘭口,拆除割除爐殼附近區(qū)域的保溫棉。
新爐殼區(qū)域和糾偏檢測框架區(qū)域進行內(nèi)襯保溫,保溫纖維毯采用層鋪式方法,與舊保溫棉處形成50-100mm的搭接。所有新爐殼焊接完畢后安裝新爐輥、軸承座、調(diào)整爐輥、安裝糾偏電動缸并敷設(shè)電纜接線,糾偏系統(tǒng)單試;爐輥的安裝精度非常重要,輥子中間水平要求≤0.05mm/m,爐輥和軸承座垂直≤0.15mm。
4 改造效果
此次糾偏改造歷經(jīng)十天順利完成改造任務(wù).經(jīng)過近半年的生產(chǎn)跟蹤.期間生產(chǎn)寬度大于1800mm帶鋼近萬噸.新增糾偏設(shè)備運行情況良好.對退火爐入口帶鋼跑偏有明顯改善作用.未發(fā)生寬帶鋼跑偏剮蹭爐墻造成生產(chǎn)線停機開爐的重大生產(chǎn)事故.生產(chǎn)線速度穩(wěn)步提升.寬幅板生產(chǎn)速度由改造前150m/min提升至200m/min。
5 結(jié)束語
隨著時代的不斷向前發(fā)展,人們的生活方式以及工作方式發(fā)生了很大的變化,而這與科技水平的提高有很大的關(guān)系,正是因為技術(shù)的不斷創(chuàng)新與改進,新產(chǎn)品、新方案才會誕生,不僅能夠豐富人們的生活,同時也能進一步的提高工作質(zhì)量以及效率,對于各個行業(yè)的發(fā)展都就有一定的促進作用。而在工業(yè)生產(chǎn)中,同樣也需要有關(guān)技術(shù)的支持。針對帶鋼在退火爐內(nèi)跑偏的問題,就有必要加強技術(shù)改進。這就要求有關(guān)人員能夠結(jié)合自身的經(jīng)驗以及原因進行分析,可以通過增設(shè)單輥糾偏裝置加以技術(shù)改造,以保證退火爐設(shè)計的合理性,達到防跑偏的目的,從而更好的確保機組的穩(wěn)定安全運行。
參考文獻
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