汪明宇,賈希存,王鐵民
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
近年來(lái),隨著國(guó)際能源價(jià)格的上升,煤炭?jī)r(jià)格始終居高不下,通過(guò)節(jié)約能源來(lái)降低生產(chǎn)成本已成為企業(yè)亟待解決的問(wèn)題。電廠運(yùn)行過(guò)程中,定排、連排擴(kuò)容器及疏水?dāng)U容器都要有大量低壓汽水排放出來(lái),這些都造成能源的嚴(yán)重浪費(fèi)。如果在電廠運(yùn)用低品熱的回收裝置和回收技術(shù),就能夠有效回收連排擴(kuò)容器、定排擴(kuò)容器及疏水裝置所排放的汽水余熱,無(wú)論在環(huán)境效益還是經(jīng)濟(jì)效益方面都有重大意義[1]。
目前首鋼京唐公司自備電廠2×300 MW機(jī)組鍋爐連排汽水與排入定排中的鍋爐暖風(fēng)器疏水、鍋爐吹灰疏水均直接排放未作回收,在乏汽余熱回收等方面有一定的改造空間。
2×300 MW機(jī)組鍋爐連排水直接經(jīng)連排擴(kuò)容器擴(kuò)容后直排,連排水壓力為汽包壓力17.5 MPa,水量約為18 t/h。連排水在連排擴(kuò)容器內(nèi)閃蒸后蒸汽進(jìn)入除氧器,連排擴(kuò)容器壓力與除氧器連通,約為0.67 MPa,連排罐溫度為163.3℃。閃蒸后0.67 MPa的連排水進(jìn)入定排擴(kuò)容器進(jìn)行二次閃蒸,最終蒸汽排空,熱水排入定排池,造成了環(huán)境污染和能源浪費(fèi)。同時(shí)暖風(fēng)器疏水約為3 t/h,吹灰疏水排汽量約為4 t/h,暖風(fēng)器疏水和鍋爐吹灰疏水也進(jìn)入定排罐。連排水二次閃蒸產(chǎn)生的乏汽中有大量低品的熱能,乏汽具有較高的除鹽水價(jià)值、原水價(jià)值及除氧價(jià)值。運(yùn)用乏汽回收技術(shù)或裝置回收乏汽,不僅能夠節(jié)約熱能,還能有效節(jié)約水資源,進(jìn)而降低總的生產(chǎn)成本,促使企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益[2]。
每個(gè)機(jī)組增加一套低品熱回收裝置,將擴(kuò)容閃蒸后的連排水以及吹灰疏水、暖風(fēng)器疏水等的熱量進(jìn)行充分利用,與凝結(jié)水進(jìn)行換熱,提高凝結(jié)水的溫度,減少汽輪機(jī)的低壓抽汽。
現(xiàn)在定排罐就近增加1套低品熱回收裝置,用于回收擴(kuò)容閃蒸后的連排水以及吹灰疏水、暖風(fēng)器疏水。
連續(xù)排污量約為qm=18 t/h,連排壓力P=17.5 MPa,經(jīng)擴(kuò)容閃蒸后,壓力降為 P'=0.67 MPa,計(jì)算連排擴(kuò)容器閃蒸率。
17.5 MPa飽和水焓值為1715 kj/kg,0.67 MPa飽和水焓值為692 kj/kg,汽化潛熱為2070 kj/kg
(1)閃蒸率為:
(2)連排閃蒸汽量為:
(3)連排水量約為:
(4)暖風(fēng)器疏水約為qm3=3 t/h,吹灰疏水排汽量約為qm4=4 t/h,當(dāng)吹灰疏水和暖風(fēng)器疏水同時(shí)開(kāi)啟時(shí)總回收熱量約為[3]:
由于各項(xiàng)疏水流量會(huì)出現(xiàn)偏差,保守計(jì)算小時(shí)回收熱量約為Q總=3 MW。
(5)冷側(cè)熱側(cè)流量為:
換熱器換熱量為3 MW,熱側(cè)進(jìn)出口溫度90/45℃,冷側(cè)進(jìn)出口溫度32/82℃。
回收罐體中熱水溫度為90℃,熱焓值為377 kj/kg。冷卻噴淋水溫度為45℃,熱焓值為188kj/kg??傒敵?0℃熱水量57 t/h,輸入回收罐的定排熱水量為16 t/h,噴淋水量為41 t/h。工質(zhì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 工質(zhì)參數(shù)
(6)凝結(jié)水管道設(shè)計(jì)及壓降計(jì)算
原流程8#進(jìn)口至6#進(jìn)口,跨過(guò)兩個(gè)換熱器,若干閥門,同一平層管道阻力降約為100 kPa。經(jīng)計(jì)算改造后凝結(jié)水量約為51.4 t/h。管道總長(zhǎng)度約為260 m。
①若選用DN100管道
雷諾數(shù) Re=vd/э=1.92×105(э為動(dòng)力粘度 10-6),絕對(duì)粗糙度K=0.3,沿程阻力系數(shù)λ=0.0290[4]。(8)
沿程阻力 R=(λρv2)/2d=535 Pa/m (9)
管道阻力為139 kPa??紤]板式換熱器和閥門彎頭,管道阻力約為200 kPa。
②若選用DN125管道
雷諾數(shù)Re=vd/э=1.18×105,絕對(duì)粗糙度K=0.3,沿程阻力系數(shù) λ=0.0270[4](11)
沿程阻力 R=(λρv2)/2d=152 Pa/m (12)
管道阻力為39.5 kPa??紤]板式換熱器和閥門彎頭,管道阻力約為100 kPa??身樌踊卦苈贰DY(jié)水分支管道選為DN125。
連排水及其他疏水在進(jìn)定排罐前引入分支進(jìn)入低品熱回收系統(tǒng)中的回收罐;在回收罐中降溫,經(jīng)過(guò)板式換熱器與凝結(jié)水進(jìn)行換熱,換熱后的疏水自循環(huán)回到回收罐吸收疏水的乏汽,多余的疏水通過(guò)調(diào)閥控制進(jìn)入排污降溫池。凝結(jié)水取自軸封加熱器后8#低壓加熱器前,經(jīng)過(guò)吸收熱量后被加熱到82℃,回到6#低壓加熱器入口前。工藝流程見(jiàn)圖1。
(1)低品熱回收裝置(安裝于定排罐旁用于回收吸收連排水以及吹灰暖風(fēng)器疏水等),參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 凝結(jié)水低品熱回收裝置性能參數(shù)
圖1 工藝流程圖
(2)換熱器(用于回收熱源與凝結(jié)水換熱),參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 換熱器參數(shù)
計(jì)算參數(shù):標(biāo)煤發(fā)熱量約為7000大卡/kg=29306000 kj/t,價(jià)格按照650元/t;原水按照5元/t計(jì)算,年運(yùn)行時(shí)間按照8000 h計(jì)算,電費(fèi)按照0.5元/kWh計(jì)算。
節(jié)約熱量按連排疏水量計(jì)算,連排水為9.1 t/h,最終降為45℃排出系統(tǒng)
①回收熱能:Q=9100 kg/h×(692-188) kj/kg=4586400 kj/h
②一年節(jié)約熱量:4586400 kj/h×8000 h/年=36.7×109kj/年。
③6段抽汽為0.12 MPa,203℃,焓值2880 kj/kg。
每年節(jié)約 6 段抽汽量:36.7×109kj/年÷2880 kj/kg=12000 t/年。
④一年節(jié)約標(biāo)煤:36.7×109kj/年÷29306000 kj/t=1252 t/年。
⑤一年節(jié)約費(fèi)用:1504t/年×650元/t=81.38萬(wàn)元/年。
①連排節(jié)約水量:9.1t/h×8000h/年=72800 t/年。
②吹灰疏水按照每天啟動(dòng)4 h,流量4 t/h,一年300 天計(jì)算,每年節(jié)省:4h/d×4t/h×300d/年=4800t/年。
③暖風(fēng)器疏水按照一年150天,流量3 t/h計(jì)算
每年節(jié)?。?4h/d×3t/h×150d/年=10800 t/年
總計(jì)每年節(jié)水:72800+4800+10800=88400 t
每年節(jié)水費(fèi)用:88400t×5元/t=44.2萬(wàn)元
新增機(jī)組電耗約為11 kW/h
則電耗費(fèi)用:11×8000×0.5=4.4 萬(wàn)元
單套機(jī)組總節(jié)能效益為81.38+44.2-4.4=121萬(wàn)元。
綜上兩臺(tái)機(jī)組總節(jié)能效益約為每年242萬(wàn)元。
增設(shè)兩套2×300 MW低品質(zhì)熱能回收裝置總成本為192萬(wàn)元,成本回收時(shí)間192萬(wàn)元÷242萬(wàn)元/年=0.8 年。
其它效益:定排罐在連排期間不再冒汽,改善視覺(jué)效果,提升企業(yè)的品質(zhì)和形象。
從應(yīng)用效果看,擴(kuò)容閃蒸后的連排汽水以及吹灰器疏水、暖風(fēng)器疏水等的熱量進(jìn)行充分利用,與凝結(jié)水進(jìn)行換熱,提高凝結(jié)水的溫度,減少汽輪機(jī)的低壓抽汽,不僅能夠節(jié)約熱能,還能有效節(jié)約水資源,進(jìn)而降低總的生產(chǎn)成本。僅需一年時(shí)間就能夠收回所有投資成本。發(fā)電廠連排汽水、暖風(fēng)器疏水、吹灰器疏水,有效利用這些低品質(zhì)余熱,導(dǎo)致熱能浪費(fèi)的現(xiàn)象得到改善,不僅能夠避免資源浪費(fèi),還能產(chǎn)生較好的環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益。因此,低品質(zhì)余熱回收節(jié)能技術(shù)改造具有良好且長(zhǎng)遠(yuǎn)的重要意義。