張健
摘 要:本文介紹了焦爐煤氣中硫化氫的危害,為適應新的環(huán)保要求,從HPF法脫硫反應原理著手進行分析,對脫硫液副鹽指標進行統(tǒng)計和分析。對脫硫系統(tǒng)進行硫元素平衡計算,得出目前工況條件下,脫硫系統(tǒng)中硫膏和副鹽的轉化關系。
關鍵詞:環(huán)保;HPF法脫硫;反應原理;轉化關系
焦爐煤氣中的H2S是一種有害的雜質,它腐蝕化學產(chǎn)品回收的設備及煤氣貯存輸送的設備。含H2S高的焦爐煤氣用于煉鋼,會使鋼的質量降低;用于合成氨生產(chǎn)時,會使催化劑中毒和腐蝕設備;用作城市煤氣,硫化氫及其燃燒產(chǎn)物二氧化硫均有毒,會破壞生態(tài)環(huán)境。所以,煤氣脫硫顯得更加重要。
某廠采用了HPF脫硫工藝,通過進行不斷的調試,脫硫塔后硫化氫含量不斷降低,硫膏產(chǎn)量明顯提高,脫硫液各項化驗指標均處于較好水平,脫硫效率明顯提高。現(xiàn)場環(huán)境得到明顯改善,創(chuàng)造了較大的環(huán)保生態(tài)效益。
1 HPF法脫硫原理
基本反應如下:
H2S+NH4OH→NH4HS+H2O
2NH4CN+S→NH4SCN+2H2O
NH4OH+HCN→NH4CN+H2O
NH4OH+CO2→NH4HCO3
2NH4OH+CO2→(NH4)2CO3+H2O
再生塔內(nèi)發(fā)生的基本反應如下:
NH4HS+1/2O2→NH4OH+S
NH4CNS+1/2O2+3H2O→2NH4OH+S+CO2
除以上反應外,還進行以下副反應:
2NH4HS+2O2→(NH4)2S2O3+H2O
2(NH4)2S2O3+O2→2(NH4)2SO4+2S
從上述化學反應方程式可以看出,在脫硫過程中主要產(chǎn)生(NH4)2S2O3、NH4CNS等副鹽,需定期將脫硫液送至提鹽工序進行脫鹽處理,當脫硫液中鹽類濃度積累較高時,會嚴重影響脫硫效率。
2 脫硫副鹽轉化關系計算論證
2018年某月,該廠脫硫整體運行穩(wěn)定。為進一步進行脫硫轉化關系進行計算論證,現(xiàn)以該月實際生產(chǎn)情況為例計算脫硫系統(tǒng)副鹽轉化率。
2.1 吸收的H2S中硫的含量
塔前硫化氫9.74g/m3;塔后硫化氫200mg/m3;煤氣發(fā)生量3.8萬m3/h。
則脫硫系統(tǒng)回收的H2S的量為:
38000×(9.74-0.2)×24×31/1000/1000=269.71噸
H2S中S的質量分數(shù)為:
則全月回收H2S中S的總量為:
St=269.71×94.12%=253.86噸
2.2 副鹽量計算
2#脫硫系統(tǒng)中副鹽含量基本維持穩(wěn)定,副鹽含量趨勢圖如圖1所示。
從圖1可以看出:1#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初為307.24g/L,月末為305.39g/L,全月平均含量為318.95 g/L。1#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初和月末基本相當。該月份,1#和2#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初和月末基本相等。故結合實際生產(chǎn)情況,作以下假設:提鹽工序處理后,脫硫清液中副鹽含量較低,副鹽含量近似按照0 g/L進行計算。
1#、2#脫硫系統(tǒng)副鹽含量平均為:
(318.95+269.35)/2=294.15 g/L
脫硫液置換量按600m3進行計算,則全月副鹽置換量為:600×1000×294.15/1000=176.49噸
2.3 副鹽中S的含量
(NH4)2S2O3中S的質量分數(shù)為:
=43.24%
NH4SCN中S的質量分數(shù)為:
=42.11%
故副鹽中S的質量分數(shù)平均為:
(43.24%+42.11%)/2=42.675%
則全月副鹽中硫的量為:
Ms=176.49×42.675%=75.32噸
2.4 副鹽轉化率
=29.7%
生成硫磺膏:1-29.70%=70.3%
3 結論
該廠采用HPF法吸收脫除煤氣中的硫化氫,通過計算和實踐可以發(fā)現(xiàn),該廠現(xiàn)工況條件下,1#、2#脫硫系統(tǒng)吸收煤氣中的硫化氫29.7%的硫轉化形成副鹽,主要生成硫代鹽、硫氰鹽。70.3%的硫生成硫膏。
脫硫液中副鹽濃度較高,超過一定限度時,脫硫催化氧化反應向著生成副鹽的方向進行,將不利于硫膏的生成,硫膏產(chǎn)量下降。脫硫效率明顯下降。根據(jù)生產(chǎn)實際對脫硫液進行每天置換,確保副鹽濃度維持在240-260g/m3,從而進一步提高脫硫運行效率,實現(xiàn)脫硫塔后硫化氫含量維持穩(wěn)定。