姚峰 黃榮華 曲成龍
摘要:600MW凝汽式汽輪機首次采用雙背壓供熱改造技術(shù),采用凝汽器進行排汽余熱回收,加熱循環(huán)冷卻水用以供熱,以減少機組冷源損失、提高供熱能力、節(jié)能減排、提高電廠總效率。燕山湖電廠2號機進行雙背壓改造,取得了良好的節(jié)能和環(huán)保效益,即便退出雙背壓運行仍然可以保證供熱的安全和穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:凝汽式汽輪機;雙背壓;供熱改造;空冷
超臨界為提高朝陽燕山湖發(fā)電有限公司的集中供熱安全性,提高電廠效益,改善城區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量,節(jié)約能源,保護生態(tài)環(huán)境,擬對該公司600MW空冷供熱機組2號機進行雙背壓循環(huán)水供熱節(jié)能改造,回收2號機組排汽熱量供熱,減少冷源損失。從技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性兩方面論證,高背壓方案優(yōu)于常規(guī)背壓方案[1]。
1 系統(tǒng)概況及相關(guān)設(shè)備
1.1雙背壓循環(huán)水供熱系統(tǒng)簡介
根據(jù)該公司2x600MW空冷機組設(shè)計特點,制定空冷機組雙背壓供熱技術(shù)方案。采用2號機組配備“高背壓循環(huán)水供熱加熱器”回收一個低壓缸排汽設(shè)計,在2號機組增設(shè)空冷汽輪機排汽管旁路供熱系統(tǒng),供熱期低壓缸雙背壓運行,即一個低壓缸排汽原設(shè)計壓力13KPa運行,另一個低壓缸按35KPa運行。新增“高背壓循環(huán)水供熱加熱器”對熱網(wǎng)回水初步加熱后送至熱網(wǎng)首站通過抽汽對熱網(wǎng)水進行二次加熱達到供熱需求。兩臺汽輪機原打孔抽汽及疏水管道互為備用設(shè)計。
1.2 相關(guān)設(shè)備
汽輪機由哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn),型式:CLNZK600 -24.2/566/566型超臨界一次中間再熱、單軸、三缸四排汽直接空冷凝汽式汽輪機,采用中低壓導管打孔抽汽方式升級改造成為供熱機組。
直接空冷凝汽器布置于汽機房A列外空冷平臺上,空冷平臺與汽機房毗鄰布置。
該公司規(guī)劃供暖面積約1200×104m2。
2改造方案
為實現(xiàn)回收主機排汽和效益最大化,本工程將低壓缸排汽作為供熱熱量加以利用,采用凝汽器進行排汽余熱回收。改造后可以減少機組冷源損失、提高供熱能力、節(jié)能減排、提高電廠總效率[2]。
2.1排汽管道系統(tǒng)
本改造工程從原空冷凝汽系統(tǒng)主排汽管道上接出蒸汽分配管道(DN3200)至凝汽器,冬季供熱時,開啟關(guān)斷閥抽出320t/h乏汽對熱網(wǎng)循環(huán)水進行再次加熱,多余排汽回原有空冷系統(tǒng)。設(shè)置凝汽器,在保證凝汽器壓力35KPa的情況下,將熱網(wǎng)循環(huán)水由加熱至69.88℃,同時乏汽在凝汽器內(nèi)凝結(jié)為飽和水(72℃)。
2.1凝結(jié)水系統(tǒng)(凝汽器至排汽裝置)
乏汽經(jīng)凝汽器換熱產(chǎn)生凝結(jié)水,從凝汽器凝結(jié)水出口排入排汽裝置。管道上安裝電動調(diào)節(jié)閥調(diào)整凝汽器液位。凝結(jié)水管道選用較大管徑,從而降低流速,減小壓損,使凝結(jié)水順利自流至排汽裝置內(nèi)。
2.3抽真空系統(tǒng)
從原空冷島抽真空母管上引出一路抽真空支管,管道上加裝關(guān)斷閥及調(diào)節(jié)閥,接至凝汽器的抽真空管路上,以便凝汽器內(nèi)的不凝氣體及時抽出。由于汽輪機的雙背壓運行,兩組空冷島壓力亦有偏差,故在高壓側(cè)空冷島抽真空系統(tǒng)的4列支管上設(shè)調(diào)節(jié)閥,以便兩列空冷島抽真空系統(tǒng)能夠正常運行。
2.4循環(huán)水系統(tǒng)
在原有熱網(wǎng)循環(huán)水回水管道安裝關(guān)斷閥,接出旁路,由電動調(diào)節(jié)閥調(diào)整流量,引1600t/h熱網(wǎng)循環(huán)水(熱網(wǎng)循環(huán)水水量為8500t/h,溫度48℃,壓力0.28MPa)進凝結(jié)水冷卻器換熱,換熱后(換熱后循環(huán)水溫度升高至55℃)與電動調(diào)節(jié)閥后的循環(huán)水匯集。混合后的循環(huán)水(溫度上升至49.2℃)進凝汽器(阻力100KPa)再次換熱,利用低壓缸排汽作為供熱熱源進行加熱,經(jīng)凝汽器換熱后的熱網(wǎng)循環(huán)水(溫度上升至69.88℃)進入熱網(wǎng)首站進行再次加熱。
根據(jù)原有供熱系統(tǒng)參數(shù),熱網(wǎng)加熱器疏水冷卻器設(shè)計端差小于5℃,取采暖抽汽疏水溫度74℃。
2.5排汽裝置水位平衡系統(tǒng)
封堵原有排汽裝置連通管,在兩排汽裝置上打孔,接入水位平衡泵兩臺(一運一備)。本系統(tǒng)運行時,利用水泵平衡泵將較低排汽裝置內(nèi)凝結(jié)水排入較高壓力排汽裝置內(nèi),管路上設(shè)有調(diào)節(jié)閥,以實現(xiàn)對兩排汽裝置水位的平穩(wěn)調(diào)整。同時設(shè)旁路,以便非供熱期系統(tǒng)正常運行使用。
2.6凝結(jié)水冷卻系統(tǒng)
兩排汽裝置的凝結(jié)水進入凝結(jié)水管道,之后與低加疏水(189t/h,61℃)、2號機采暖抽汽疏水(230t/h,74℃)匯集,取空冷島過冷度2.5℃,計算出匯集后的凝結(jié)水溫度為62.5℃(1406t/h)。
為滿足凝結(jié)水精處理設(shè)備進水溫度不高于55℃的要求,設(shè)計凝結(jié)水冷卻系統(tǒng),本工程選用板式換熱器(板片材料316L),利用熱網(wǎng)循環(huán)水回水(1600t/h,48℃)將凝結(jié)水冷卻至55℃以下。
2.7采暖抽汽互為備用系統(tǒng)
為實現(xiàn)兩臺汽輪機原打孔抽汽及疏水管道互為備用的要求,在原有抽汽管道上和疏水管道上分別增設(shè)連通管及關(guān)斷閥。
3 汽輪機雙背壓運行能力工況指標
在2號機組供熱期低壓缸雙背壓運行,其供熱工況指標如表1所示[3]。
全廠熱網(wǎng)首站的熱網(wǎng)水供水溫度根據(jù)實際熱負荷的大小情況確定,可以根據(jù)需要逐步投入供熱抽汽。
雙背壓機組運行可供水溫度Tg=Qc/4.1816/8500 +69.88=88.15℃
由于該項目熱網(wǎng)循環(huán)水量的限制,回收汽輪機排汽的供熱量約777.7GJ/h。其余排汽仍回到原有空冷系統(tǒng)。
4總結(jié)
a.該公司原有兩臺機組,抽汽供熱能力為1200萬m2。此次雙背壓改造為節(jié)能改造,電廠沒有增加接待面積。即便退出雙背壓運行仍然可以保證供熱的安全和穩(wěn)定性。
b.機組雙背壓運行時,精處理系統(tǒng)存在超溫風險,本套系統(tǒng)設(shè)置了凝結(jié)水降溫系統(tǒng),保證凝結(jié)水出口溫度低于55℃。可以保證凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
c.機組雙背壓運行時,原排汽裝置存在水位不平衡帶來的水位過高和過低的風險。本方案中水位平衡系統(tǒng)調(diào)節(jié)靈活,系統(tǒng)穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)功能都能滿足實際的需求??梢韵徊黄胶鈳淼陌踩[患。
d.本系統(tǒng)中增設(shè)了空冷島蒸汽隔離閥,四列空冷島均可以參與熱負荷和機組背壓調(diào)節(jié)功能,背壓可以實現(xiàn)35KPa。本系統(tǒng)中,嵌入了汽輪機背壓與空冷島閥門和風機的聯(lián)控程序,方便實現(xiàn)汽輪機變負荷定背壓運行,也可以防止空冷島各列凍結(jié)。
參考文獻:
[1] 肖慧杰,張雪松.汽輪機高背壓供熱方案探討[J].電站系統(tǒng)工程,2017.3,134(1):1-7.
[2] 張勝華,張勝強.雙抽汽輪機低真空供熱改造[J].電站系統(tǒng)工程,2014.3,30(2):52-53.
[3] GB 50660-2011,大中型火力發(fā)電廠設(shè)計規(guī)范[S]. 北京:中國計劃出版社,2011.
作者簡介:
姚峰(1970-),男、碩士、高級工程師、火力發(fā)電廠熱機專業(yè)設(shè)計。