周水清 王 曼 李哲宇 張生昌
(浙江工業(yè)大學(xué)機械工程學(xué)院, 杭州 310024)
多翼離心風(fēng)機廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域,是工業(yè)生產(chǎn)中主要耗能設(shè)備之一[1]。蝸殼作為離心風(fēng)機中不可或缺的基本元件,其結(jié)構(gòu)的不對稱性及內(nèi)部流動的復(fù)雜性會對葉輪出口氣流角造成較大影響[2-4],使其沿圓周方向呈現(xiàn)出明顯的不對稱性[5-6]。在風(fēng)機實際運行過程中,葉輪出口氣流與蝸殼壁面間存在強烈的非定常干涉,使得蝸殼壁面成為風(fēng)機的主要噪聲源[7-9]。提高蝸殼型線設(shè)計水平,不僅能改善風(fēng)機氣動性能,還能達到降低噪聲的效果。目前國內(nèi)外學(xué)者對離心風(fēng)機蝸殼型線的研究,主要集中在尋找能真實反映蝸殼內(nèi)流體流動狀態(tài)的設(shè)計方法,王軍等[10]以蝸殼與葉輪出口在半徑方向上的間距隨方位角線性遞增來優(yōu)化蝸殼型線,并用試驗證明了良好的蝸殼型線不僅能提高風(fēng)機效率及全壓,還能改變流量-壓力曲線的變化趨勢;BALONI等[11]通過應(yīng)用層次分析法(AHP)對蝸殼的重要幾何參數(shù)進行了優(yōu)先排序,闡明了各參數(shù)對離心風(fēng)機性能的影響;QI等[12]采用3種不同流量的五孔探頭,測量了風(fēng)機蝸殼內(nèi)流體的三維流動,得出傳統(tǒng)一維蝸殼型線設(shè)計方法忽略了風(fēng)機內(nèi)部嚴重的泄漏情況,應(yīng)根據(jù)流體實際流動進行修正的結(jié)論。
本文在傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計理論基礎(chǔ)上,以某多翼離心風(fēng)機為研究對象,采用動量矩修正方法對其進行性能優(yōu)化。并考慮粘性應(yīng)力的作用對原有k-ε計算模型進行修正,以期提高數(shù)值計算結(jié)果的準確度,為CFD數(shù)值模擬預(yù)測風(fēng)機性能的可靠性提供參考。
多翼離心風(fēng)機由進口集流器、葉輪及蝸殼組成,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。其設(shè)計轉(zhuǎn)速n=1 200 r/min,設(shè)計流量Qv=0.15 m3/s,主要尺寸參數(shù)為:蝸殼寬度b1=152 mm,葉輪內(nèi)徑D1=210 mm,葉輪外徑D2=246 mm,葉片進口安裝角β1A=78°,葉片出口安裝角β2A=160°,葉片圓弧半徑r=14 mm,葉片數(shù)z=60。
圖1 多翼離心風(fēng)機結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of multi-blade centrifugal fan1.蝸殼 2.葉輪 3.集流器 4.電動機 5.電動機支架
為了提供更好的來流條件,給定較為準確的邊界條件[13],本研究在利用Solidworks軟件對風(fēng)機進行三維建模時,分別將進風(fēng)區(qū)域和出風(fēng)區(qū)域進行延長處理,以保證進出口氣體的流動充分發(fā)展。另外,為了方便模型的建立,在盡量減小數(shù)值模擬誤差的前提下對電動機結(jié)構(gòu)進行一定程度的簡化,具體計算模型如圖2所示。
圖2 計算模型Fig.2 Calculation model
將建立好的風(fēng)機三維模型導(dǎo)入ICEM軟件進行混合網(wǎng)格的劃分。其中進出口和葉輪區(qū)域采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,而蝸殼部分由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,尤其是電動機周圍結(jié)構(gòu)并非規(guī)則模型,故采用適應(yīng)性較強的非結(jié)構(gòu)化四面體網(wǎng)格,具體網(wǎng)格如圖3所示。綜合考慮動靜耦合區(qū)域?qū)?shù)值模擬預(yù)測結(jié)果的影響,在進行網(wǎng)格劃分時,對邊界層進行加密處理,其最低網(wǎng)格質(zhì)量雅克比[14]在0.3以上。
圖3 網(wǎng)格模型Fig.3 Grid model
為了保證數(shù)值計算結(jié)果的準確性,避免網(wǎng)格誤差對其模擬結(jié)果造成影響,對多翼離心風(fēng)機進行網(wǎng)格無關(guān)性驗證,如表1所示。綜合考慮計算精度和計算效率可知,當網(wǎng)格數(shù)為2.5×106左右時預(yù)測結(jié)果較為合理,最終確定整個計算域的網(wǎng)格數(shù)為2 513 558。
表1 網(wǎng)格無關(guān)性驗證Tab.1 Grid independence verification
k-ε模型作為最為普遍有效的湍流模型,能夠計算大量的各種回流和薄剪切層流動,被廣泛應(yīng)用于各類風(fēng)機的數(shù)值求解計算中。
標準k-ε模型的輸運方程為
(1)
(2)
(3)
式中ρ——流體密度t——時間
k、ε——湍動能及湍動能耗散率
U——時均速度
σt——普朗特數(shù)
Eij——流體元變形率的時均分量
C1ε、C2ε——可調(diào)經(jīng)驗常數(shù)
Cμ——無量綱常數(shù)
μt——湍流粘性系數(shù)
由于有梯度擴散項,模型k-ε方程為橢圓形方程,故其特性同其他橢圓形方程,需要邊界條件:出口或?qū)ΨQ軸處?k/?n=0和?ε/?n=0,其中n表示空間向量維數(shù)。
但上述邊界條件只針對高雷諾數(shù)而言,在固體壁面附近,流體粘性應(yīng)力將取代湍流雷諾應(yīng)力,并在臨近固體壁面的粘性底層占主要作用。而多翼離心風(fēng)機由于結(jié)構(gòu)尺寸小、相對馬赫數(shù)低,氣體粘性力在流體流動過程中起重要作用,因此,在實際運用過程中,標準k-ε模型由于未充分考慮粘性力的影響,導(dǎo)致計算模型出現(xiàn)偏差。
為了真實反映風(fēng)機內(nèi)流場分布情況,在k-ε計算模型的擴散項中加入粘性應(yīng)力作用,對式(1)~(3)分別進行修正,即
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
式中μ——層流粘度υ——運動粘度
y——直角坐標系中y軸坐標值
運用Visual C++將上述修正函數(shù)編寫為UDF代碼,并導(dǎo)入Fluent內(nèi)置Calculation module。為符合實際運行狀態(tài),進出口邊界條件設(shè)置為壓力入口和壓力出口,出口壓降與動能成正比,從而避免在進口和出口定義一致的速度分布[15]。最后以CFD計算的定常結(jié)果作為初始條件,進行非定常數(shù)值計算。
為了驗證修正后數(shù)值計算模型的準確度,對原風(fēng)機的不同工況進行氣動性能試驗[16]。其試驗裝置如圖4所示。
圖4 氣動性能試驗裝置Fig.4 Aerodynamic performance tester
將修正前后數(shù)值計算模型預(yù)測原型機性能結(jié)果與試驗值作對比分析,得到如圖5所示的靜壓-流量性能曲線。
圖5 風(fēng)機性能曲線Fig.5 Fan performance curves
由數(shù)據(jù)可知,采用標準k-ε模型預(yù)測的風(fēng)機性能曲線較試驗值存在一定誤差,其最大誤差達9.5%,修正的k-ε模型,各流量工況下風(fēng)機出口靜壓計算值與試驗值吻合,其性能曲線趨于重合,兩者誤差明顯減小,且最大誤差降低至3%,充分驗證了所采用的數(shù)值計算模型修正方法的可行性,同時為風(fēng)機性能的準確度和可靠性預(yù)測提供了支撐。
原風(fēng)機蝸殼內(nèi)壁型線采用的是傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計方法,即不考慮壁面粘性摩擦的影響,氣流動量矩保持不變,運用不等邊基圓法繪制的近似阿基米德螺旋線。而實際流動過程中,氣體粘性作用常導(dǎo)致其速度在過流斷面上呈現(xiàn)如圖6所示的分布不均勻現(xiàn)象。
圖6 過流斷面速度分布Fig.6 Overcurrent section velocity distribution
(10)
式中qm——質(zhì)量流量
S——過流斷面面積
圖7 不同方位角監(jiān)測截面Fig.7 Different azimuthal monitoring sections
由圖7可知,受粘性作用的影響,蝸殼內(nèi)流體于整個流道空間內(nèi)呈現(xiàn)速度分布不均勻的現(xiàn)象,因此在實際流動過程中,流體動量矩并不是不變的,而是隨流動的進行不斷減小,故基于動量矩守恒定律設(shè)計的傳統(tǒng)蝸殼型線存在動量修正的必要。
由于氣體粘性力無法通過簡單的公式運算獲得,且其大小受氣體速度的影響,因此本文采用一種簡單化的求解方法,即基于傳統(tǒng)不等邊基圓法,運用改進后的k-ε模型對原風(fēng)機進行數(shù)值模擬,設(shè)置如圖8所示的4個監(jiān)測截面,其方位角φ分別為90°、180°、270°、360°。通過Fluent后處理計算得出蝸殼壁面區(qū)域于以上4個截面處所受粘性力Fν,測量力矩中心至力原點距離R,由額定工況下風(fēng)機總質(zhì)量流量q計算得單位質(zhì)量流體所受粘性力矩平均值m=FνR/q。
圖8 改型前后蝸殼型線對比Fig.8 Comparison diagram of volute profiles before and after retrofit
不考慮黏性力矩影響時,蝸殼出口張開度
(11)
式中Q——風(fēng)機總體積流量
b1——蝸殼寬度
R2——葉輪外半徑
考慮黏性力矩影響后,蝸殼出口張開度修正為
(12)
式中m2π為φ=360°截面處動量矩修正項。同理,由上述修正思路計算其他各截面處張開度,重新繪制蝸殼外型線,并與原蝸殼型線進行對比,如圖8所示。
圖9為多翼離心風(fēng)機軸向方向視圖,由于葉輪前盤與蝸殼前蓋板間存在一定間隙,經(jīng)過葉輪加速的氣流壓力得到提升,與蝸殼進口處氣流形成壓力梯度,進而造成葉輪出口靠近前盤側(cè)氣體回流現(xiàn)象的產(chǎn)生,而蝸殼后蓋板側(cè)由于受到電動機結(jié)構(gòu)的影響,其附近流場較蝸殼中部紊亂,為了更好地研究蝸殼型線對風(fēng)機內(nèi)部流場的影響情況,選取與蝸殼前蓋板氣體進口截面軸向距離為80 mm的截面進行觀測。
圖9 風(fēng)機觀測截面示意圖Fig.9 Schematic of fan observation section
根據(jù)數(shù)值計算結(jié)果得知最高效率點流量QBEP=0.192 m3/s,因此,為研究不同工況下風(fēng)機內(nèi)部流體流動特性,選定0.6QBEP、QBEP及1.4QBEP3種流量工況進行分析。圖10給出了各工況下觀測截面在距離輪心為125 mm處葉輪出口氣流徑向速度沿不同方位角的分布圖。分析極坐標圖可知,由于受到蝸舌結(jié)構(gòu)的影響,各工況下流體徑向速度在30°~90°范圍內(nèi)明顯降低,這是因為在葉輪旋轉(zhuǎn)過程中,其出口氣流周期性地沖擊蝸舌間隙后又回流至蝸殼內(nèi),導(dǎo)致附近區(qū)域流體流動紊亂,葉輪流道處于堵塞狀態(tài)。改型后該區(qū)域內(nèi)流體在小流量及設(shè)計流量工況點下降低程度減弱,速度分布更為均勻,且在各工況點下葉輪出口徑向速度較原型機均有一定程度提高,其中QBEP流量工況下各方位角出口徑向速度平均提升約2.5 m/s。這說明改型后風(fēng)機內(nèi)流體流動狀況得到改善,氣流有效出流量升高,出口有效流通面積增大,進而提升了風(fēng)機效率。
圖10 不同工況下葉輪出口氣流徑向速度沿方位角的分布圖Fig.10 Distribution diagrams of radial velocity along azimuth of impeller outlet under different working conditions
圖11 改型前各工況觀測面渦量分布Fig.11 Vorticity distribution contours of observation surface before modification
結(jié)合圖10知,多翼離心風(fēng)機內(nèi)蝸舌附近區(qū)域流體流動復(fù)雜,壓力脈動較其他區(qū)域強烈,是眾多研究者關(guān)注的重點[17],而氣動噪聲來源于渦的拉伸與破裂[18],因此圖11、12給出了不同工況點下,改型前、后風(fēng)機在觀測截面處蝸舌附近區(qū)域的渦量(s-1)等值線圖。對于二維流體速度矢量,其渦量
ωz=?u/?y-?v/?x
(13)
式中v、u——二維速度在x、y坐標軸上的分量[19]
分析圖11、12可知,改型后各工況點下葉輪入口附近渦量明顯較小,其最大值由1.4QBEP下的1 842.11 s-1降至465.324 s-1(區(qū)域Ⅰ),另外,風(fēng)機出口處大渦量范圍也在一定程度上縮小,而QBEP下大渦量區(qū)域已得到基本消除,渦量最大值減小至改型前的1/2(區(qū)域Ⅱ),旋渦強度及其影響區(qū)域減小。
為了更好地驗證上述數(shù)值計算結(jié)果的準確性,將改型后蝸殼制作成樣機并分別進行氣動性能試驗和噪聲測試。其中風(fēng)機噪聲測試采用全球包絡(luò)法于半消音室中進行,具體試驗裝置及原理見圖13。風(fēng)機放置于半消聲室中央,即球面半徑為1.414 m的球心處,設(shè)置如圖13a所示的4個測試點(A、B、C、D),使其均布于與被側(cè)風(fēng)機中心相距1 m的水平面與包絡(luò)面相交的圓上。試驗過程嚴格參照文獻[20]標準規(guī)定放置4個測試點處的聲壓計位置,并在頻率19.7~1.014 kHz范圍內(nèi)測量1/24倍頻帶的A計權(quán)聲壓級。另外,為避免環(huán)境或人為因素對測量結(jié)果造成影響,進而降低試驗結(jié)果的可信度,在進行風(fēng)機氣動性能試驗及噪聲測試時采用重復(fù)試驗方法,并將測量誤差結(jié)果與改型前后風(fēng)機性能一起做定量分析。
圖13 噪聲測試Fig.13 Noise test
圖14給出了改型前、后風(fēng)機靜壓及全壓效率隨流量的分布情況。結(jié)果表明,改型后試驗所得3組風(fēng)機靜壓及全壓效率曲線趨于重合,各工況平均測量誤差低于3%,故可認為本文試驗測量結(jié)果具有一定可信度。分析圖14改型前、后風(fēng)機性能曲線可知,小流量工況下改型后風(fēng)機出口靜壓較原型機提升較小,當流量大于0.07 m3/s時,靜壓得到明顯提升,各工況下靜壓平均提升25 Pa左右。另外分析圖14可知,風(fēng)機全壓效率呈現(xiàn)先增加再減小的趨勢,且最大全壓效率均向大流量工況點偏移,蝸殼改型后,全壓效率得到提升,且在大流量工況點附近表現(xiàn)明顯,其最大值較原型機提升約10%??紤]其全工況,兩種風(fēng)機流量-全壓效率曲線平緩程度相當,但改型后風(fēng)機的高效區(qū)域較原型機更為寬闊。
圖14 改型前、后風(fēng)機性能比較Fig.14 Comparison of fan performance before and after retrofit
圖15 噪聲分布曲線Fig.15 Noise distribution curves
圖15為不同流量下風(fēng)機總聲級曲線。由圖可知,風(fēng)機A計權(quán)聲壓級隨流量呈線性遞增趨勢。改進蝸殼型線后,風(fēng)機氣動噪聲得到改善,A計權(quán)聲壓級平均降低2.5 dB。這是由于原風(fēng)機蝸殼采用傳統(tǒng)方法設(shè)計時未考慮黏性影響,蝸殼張開度取值偏小,使得蝸殼內(nèi)部氣流對蝸舌處的沖擊速度較大。蝸殼壁線改型設(shè)計后張開度增大,橫截面處氣流速度分布不均勻的現(xiàn)象得到改善,故改型后風(fēng)機的聲壓級有所降低。
(1)通過在k-ε計算模型的擴散項中加入粘性應(yīng)力作用的影響,對原計算模型進行改進,使其預(yù)測風(fēng)機性能結(jié)果的準確性得到提升,最大誤差降低至3%。
(2)在傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計方法的基礎(chǔ)上,采用新的設(shè)計思路并利用改進后k-ε計算模型,對某多翼離心風(fēng)機蝸殼進行改型設(shè)計。對比分析改型前后風(fēng)機數(shù)值模擬結(jié)果知,原風(fēng)機在方位角30°~90°范圍區(qū)域內(nèi)流動紊亂,流體速度分布不均勻,改進蝸殼型線后,回流現(xiàn)象得到改善,葉輪出口徑向速度提升,QBEP下各方位角出口徑向速度平均提升約2.5 m/s,風(fēng)機有效流通面積增大。
(3)氣動性能試驗和噪聲測試結(jié)果表明:改進后風(fēng)機氣動性能得到一定程度提升,其中出口靜壓提升約25 Pa,最大全壓效率較原型機提升約10%。另外,蝸殼型線改型設(shè)計方法能有效降低風(fēng)機噪聲,各流量工況點下改進后風(fēng)機聲壓級降低約2.5 dB。