王三明
【摘要】內(nèi)蒙古大唐國際托克托電廠五期2×660MW超超臨界空冷機組汽動給水泵采用浮動環(huán)密封結(jié)構(gòu),KSB水泵廠規(guī)定浮動環(huán)密封水壓力應(yīng)比汽泵入口壓力高300kpa,不得低于250kpa。但由于高負荷運行工況時,汽泵入口壓力較高,凝結(jié)水母管壓力無法維持上述保證值;在低負荷運行時,為維持密封水壓差,凝結(jié)水泵無法變頻運行。需要增加汽泵密封水增壓系統(tǒng)。同時汽泵密封水取自軸封加熱器后,密封水供水溫度偏高,需要增加密封水冷卻器。因此,為實現(xiàn)凝結(jié)水泵深度變頻,保證機組安全穩(wěn)定運行,需要對汽泵密封水系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。
【關(guān)鍵詞】汽泵;密封水;控制;優(yōu)化;改造
汽動給水泵是大型汽輪發(fā)電機組的重要設(shè)備之一,汽泵密封水回水溫度高是汽泵的重要保護,對保證機組安全運行意義重大。對汽泵密封水系統(tǒng)存在的問題,我們進行了深入的研究探討,提出改造方案并予以優(yōu)化實施,取得良好效果,為同類型其他汽輪機組提供了寶貴經(jīng)驗。
1、概述
1.1 改造前汽泵密封水系統(tǒng)介紹
托電公司五期每臺660MW超超臨界空冷機組設(shè)置1臺100%BMCR容量的汽動給水泵,生產(chǎn)廠家為KSB水泵廠。汽動給水泵前置泵與主泵同軸布置,由小汽機驅(qū)動,小汽輪機生產(chǎn)廠家為東方汽輪機廠。汽動給水泵采用浮動環(huán)密封結(jié)構(gòu),汽泵密封水取自軸封加熱器后的凝結(jié)水,到達汽泵軸端。
1.2 改造前汽泵密封水系統(tǒng)存在的問題
我廠汽泵密封為浮動環(huán)密封, KSB水泵廠規(guī)定浮動環(huán)密封水壓力應(yīng)比汽泵入口壓力高300kpa,不得低于250kpa。機組投入運行后發(fā)現(xiàn),由于高負荷運行工況時,汽泵入口壓力較高,凝結(jié)水母管壓力無法維持上述保證值;在低負荷運行時,為維持密封水壓差,凝結(jié)水泵無法變頻運行。汽泵密封水供水壓力不滿足要求。同時汽泵密封水供水允許溫度20-60℃,密封水溫升最大允許10℃。密封水回水溫度65℃報警,90℃跳閘汽泵。汽泵密封水取自軸封加熱器后,在夏季時,直接空冷機組凝結(jié)水溫度最高達到75℃左右,汽泵密封水供水溫度不滿足要求。特別是在機組升負荷時,汽泵密封水系統(tǒng)若調(diào)整不當,將會影響機組安全運行。變負荷機組相關(guān)運行參數(shù)如表1:
2、解決方案
2.1 解決方案的制定與實施
通過對問題的認真分析,我們充分的進行了調(diào)研論證,提出了相應(yīng)的優(yōu)化解決方案并予以實施。
為提高汽泵密封水供水壓力,實現(xiàn)凝結(jié)水泵深度調(diào)頻,每臺機組增加兩臺汽泵密封水增壓泵,增壓泵額定流量約20t/h,揚程約為1.5-2MPa。一臺設(shè)置變頻器作為正常運行調(diào)節(jié)用,增壓泵變頻器投入自動調(diào)節(jié),減輕運行人員勞動強度,密封水與汽泵入口壓差作為變頻器的被調(diào)量,設(shè)定值由運行人員手動設(shè)定。另一臺增壓泵不設(shè)變頻器工頻備用。每臺增壓泵出口均設(shè)置電動門,增壓泵出口電動門與增壓泵運行狀態(tài)設(shè)置聯(lián)鎖。密封水增壓泵設(shè)置旁路,旁路管路安裝密封水增壓泵旁路電動門,兩臺增壓泵同時停運時聯(lián)鎖開增壓泵旁路電動門。為保證汽泵密封水系統(tǒng)安全運行,密封水增壓泵同時設(shè)置再循環(huán),再循環(huán)管路安裝再循環(huán)電動調(diào)節(jié)門,再循環(huán)管路工質(zhì)接入排氣裝置回收利用,增壓泵出口母管壓力高聯(lián)鎖開增壓泵再循環(huán)電動門,增壓泵出口母管壓力低聯(lián)鎖關(guān)增壓泵再循環(huán)電動門,保證增壓泵在安全工況下運行。增壓泵的入口、出口、入口母管、出口母管均設(shè)置壓力測點,增壓泵出口母管設(shè)置供水流量測點。增壓泵供水管路設(shè)置濾網(wǎng)系統(tǒng),濾網(wǎng)設(shè)置差壓大監(jiān)視測點。
為滿足汽泵密封水供水溫度要求,增壓泵出口母管設(shè)置閉式水冷卻器,冷卻水使用閉式水冷卻。我廠閉式水設(shè)計最高溫度為37℃,汽泵密封水供水夏季最高溫度約為75℃,預(yù)計將汽泵密封水溫度降至50℃左右。
汽泵密封水增壓系統(tǒng)如下圖:
2.2 汽泵密封水增壓系統(tǒng)控制邏輯
此次改造我們對汽泵密封水系統(tǒng)邏輯進行了深入的探討和論證,為確保機組安全,對凝泵系統(tǒng)邏輯同時進行了優(yōu)化修改。相關(guān)邏輯如下:
1、1號增壓泵變頻器控制
1)啟、停允許條件:
●變頻器無故障。
2)聯(lián)鎖啟動條件:(或邏輯)
●2號增壓泵跳閘。
●2號增壓泵運行時差壓低于0.1MPa,延時2秒,聯(lián)鎖啟動1號泵。(差壓為汽泵進水端、出水端密封水供水兩個調(diào)門后壓力低選值與汽泵入口壓力差值)
3)變頻器控制
汽泵進水端、出水端密封水供水兩個調(diào)門后壓力低選值與汽泵入口壓力差值作為變頻器被調(diào)量,輸出控制1號增壓泵變頻器頻率,設(shè)定值運行人員手動給定。
2、2號增壓泵控制
1)啟、停允許、聯(lián)鎖停條件:
●無。
2)聯(lián)鎖啟動條件:(或邏輯)
●1號增壓泵跳閘。
●1號增壓泵運行時差壓低于0.1MPa,延時2秒,聯(lián)鎖啟動2號泵。(差壓為汽泵進水端、出水端密封水供水兩個調(diào)門后壓力低選值與汽泵入口壓力差值)
3、增壓泵出口電動門控制
1)開、關(guān)允許條件:
●無。
2)聯(lián)鎖開條件:
●對應(yīng)泵啟動。
3)聯(lián)鎖關(guān)條件:
●對應(yīng)泵跳閘。
4、增壓泵再循環(huán)電動門控制
●增壓泵出口母管壓力高于4.5MPa時開啟,低于4.5MPa時關(guān)閉。
5、凝泵聯(lián)鎖啟邏輯優(yōu)化(與邏輯)
●汽泵實際轉(zhuǎn)速高于1800RPM。
●汽泵進水端、出水端密封水供水兩個調(diào)門后壓力低選值與汽泵入口壓力差值低于0.1MPA。
●汽泵進水端密封水溫升大于15℃ 或 汽泵出水端密封水溫升大于15℃
3、汽泵密封水系統(tǒng)增壓改造效果分析
3.1 安全效果分析
托電五期汽泵密封水系統(tǒng)增壓改造后,汽泵密封水壓力與汽泵入口壓力差滿足機組變負荷要求,由于改造后密封水增加了閉式水冷卻器,汽泵密封水出水溫度也得到了保障,徹底避免了因調(diào)節(jié)不當導(dǎo)致汽泵密封水回水溫度高跳閘汽泵的事件發(fā)生,經(jīng)濟效益不可估量,機組安全性大大提高。改造后的汽泵密封水系統(tǒng)調(diào)節(jié)投入自動控制,運行人員勞動強度得到很大改善,從改造完成運行至今,尚未發(fā)生由汽泵密封水系統(tǒng)問題導(dǎo)致的機組安全事故。
此次汽泵密封水系統(tǒng)增壓改造成功,可給國內(nèi)同類型機組的發(fā)電企業(yè)提供相應(yīng)的技術(shù)支持。
3.2經(jīng)濟效果分析
汽泵密封水系統(tǒng)增壓改造后,低負荷時凝泵可以實現(xiàn)深度變頻調(diào)節(jié),節(jié)能效果明顯。另外,汽泵密封水出水溫度高一值65℃報警,高二值90℃跳閘汽泵。托電五期每臺660MW超超臨界機組設(shè)計為單臺給水泵汽輪機,電泵為啟動電泵不作為聯(lián)鎖備用,汽泵跳閘主給水中斷,就意味著機組跳閘。優(yōu)化后的汽泵密封水系統(tǒng),能夠保證機組安全、穩(wěn)定運行,提高機組發(fā)電能力,對機組發(fā)電效益的影響無法估算。若660MW機組一年由于汽泵密封水系統(tǒng)保護誤動非停1次,按5小時計算,不考慮機組非停對設(shè)備的損壞,只從機組非停影響電量、兩個細則考核、啟停機燃油消耗方面考慮,至少影響效益200萬元。
4、結(jié)論
托電五期汽泵密封水系統(tǒng)增壓改造以來,運行人員監(jiān)盤壓力得到減輕,系統(tǒng)沒有出現(xiàn)過問題,該系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先、安全可靠、效果明顯,在機組運行過程中應(yīng)用很好。既為用戶提供了更加優(yōu)質(zhì)可靠的用電,又為其他火力發(fā)電機組提供了寶貴的借鑒經(jīng)驗。汽泵密封水系統(tǒng)增壓改造不僅僅為了提高機組經(jīng)濟性,而是更多的考慮到機組的安全性。
參考文獻:
[1] 《KSB汽泵維護安裝手冊》
[2] 《內(nèi)蒙古大唐國際托克托電廠五期空冷機組給水泵組技術(shù)協(xié)議》