孫利明,劉 佳,李 鵬,邵 文,楊 琴,韓 娜,陳麗榮,宋永寧
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)
靖邊氣田上古氣藏生產(chǎn)期(2017-2032年)共建井1 440口。根據(jù)上古氣藏部署氣井分布,上古井主要分布在靖邊氣田中區(qū)和南區(qū),涉及區(qū)塊區(qū)域面積大,井位分布很分散,因此上古氣藏天然氣開發(fā)主要依托靖邊氣田已建下古系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)。截止目前,靖邊氣田接入上古井相對(duì)集中的下古集氣站主要包括A站、B站、C站,涉及22口上古井。經(jīng)對(duì)上古井天然氣組分統(tǒng)計(jì),穩(wěn)定輕烴C5+含量為0.002 5%~0.160 4%(摩爾含量)。結(jié)合蘇東南區(qū)氣井生產(chǎn)情況,集氣站采用常溫分離工藝會(huì)有凝析油析出(見表1)。
表1 A、B、C集氣站22口上古井天然氣組分分析表
表1 A、B、C集氣站22口上古井天然氣組分分析表(續(xù)表)
經(jīng)對(duì)A站-D站支線、B站-F站支線、C站-E閥室復(fù)線清管收球時(shí)清出物統(tǒng)計(jì),每次清出的污水及污泥中均含有一定量凝析油,增大了清管收球作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(見表2)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),自2017年7月至8月,B站投產(chǎn)7#~11#4口上古氣井,在相同處理氣量下吸收塔壓差明顯增大,最大為0.10 MPa,表明三甘醇溶液有明顯發(fā)泡跡象(見表3)。
同時(shí),B站三甘醇損耗率上半年較下半年由0.07 kg/104m3上升至0.62 kg/104m3,其中9月?lián)p耗率高達(dá)2.36 kg/104m3,遠(yuǎn)超出《天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范》SY/T0076-2008“正常操作期間,三甘醇損耗量宜小于0.15 kg/104m3”控制要求,增大了生產(chǎn)運(yùn)行成本(見表4)。
表2 A站-D站等3支線清出物統(tǒng)計(jì)分析表
表3 2017年5月~12月B站脫水撬吸收塔運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)表
表4 2017年1月~12月B站脫水撬三甘醇損耗情況統(tǒng)計(jì)表
表5 A、B、C集氣站工藝設(shè)備設(shè)置情況統(tǒng)計(jì)表
氣流經(jīng)入口進(jìn)入重力沉降分離器時(shí),由于氣流流通截面的突然增大,導(dǎo)致流速降低,氣體的攜液能力降低,液滴在重力作用下沉降,實(shí)現(xiàn)氣液分離。設(shè)計(jì)合理的重力沉降分離器可以分離出直徑大于100 μm~200 μm的液滴。雙筒臥式重力分離器設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)氣量及重力沉降可以分出的最小液滴直徑(液滴分割直徑,國內(nèi)設(shè)計(jì)中取100 μm)確定出分離器的直徑和長度,再根據(jù)設(shè)備規(guī)格系列中選擇合適的型號(hào)(見圖1)。
圖1 臥式重力分離器結(jié)構(gòu)示意圖
2.1.1 重力沉降校核方法[1]氣流在臥式重力分離器中,氣體主流方向和液滴沉降方向互相垂直,要使氣流中的液滴在氣體通過分離器的過程中能沉降下來的必要條件為:液滴沉降至上筒底部所需的時(shí)間應(yīng)小于液滴隨氣流通過重力沉降區(qū)所需的時(shí)間。即:
式中:He-重力沉降的有效長度即波紋板整流捕霧器出口至捕霧絲網(wǎng)入口的水平距離,m;vt-被重力沉降分離出的最小液滴直徑的沉降速度,m/s;h-液滴沉降高度,對(duì)雙筒臥式重力分離器h為上筒體的直徑D,m;ug-氣體在工作狀態(tài)下的流速,m/s。
對(duì)臥式分離器,氣體的允許速度ug為:
由雙筒臥式重力分離器的實(shí)際處理氣量(20℃,101.3 kPa)計(jì)算操作條件下天然氣的體積流量,實(shí)際體積流量除以重力沉降段筒體截面積,即為重力沉降分離的操作氣速ug,代入式(2),即可計(jì)算分割液滴直徑下的沉降速度vt,則分割液滴直徑dp與沉降速度vt的關(guān)系式如下:
式中:ξ-曳力系數(shù),與液滴形狀及Re有關(guān)。
層流區(qū)(Re≤2):ξ=24/Re
1.3.1二維超聲良性 表現(xiàn)為良性患者的結(jié)點(diǎn)的縱橫比值要小于1,邊界的形狀較為規(guī)則,且邊界可以清晰的分辨開來,結(jié)節(jié)內(nèi)部出現(xiàn)的回聲相對(duì)較高,粗大鈣化較為明顯。結(jié)節(jié)周圍的環(huán)繞血液信號(hào)利用多普勒進(jìn)行檢測,得到的信號(hào)為RI<0.7。于此相比,惡性腫瘤的特征與此數(shù)據(jù)相反,惡性腫瘤患者橫縱比≥1,周圍血管不規(guī)則,且邊界較為模糊,結(jié)節(jié)內(nèi)部的獲勝較低,表現(xiàn)出微鈣化現(xiàn)象,多普勒測定得到的血流信號(hào)為RI≥0.7。
過渡區(qū)(2<Re≤500):ξ=18.5/Re0.6
湍流區(qū)(500<Re≤2×105):ξ=0.44
分割直徑dp<100 μm,則說明該分離器的重力沉降部分運(yùn)行正常。
2.1.2 校核計(jì)算結(jié)果 以A站為例,站內(nèi)設(shè)置有2具PN6.8 DN800臥式重力分離作為計(jì)量、1具PN6.8 DN1000臥式重力分離作為混合,為一級(jí)分離工藝根據(jù)12月15日生產(chǎn)數(shù)據(jù),1#~6#6口上古氣井進(jìn)分2/1進(jìn)行單量,利用hyses軟件計(jì)算天然氣的體積流量和相關(guān)物性參數(shù)(見表6)。
DN800臥式重力分離器設(shè)計(jì)時(shí),液滴沉降高度h=D-2δ=0.752 m,則重力沉降段筒體截面積S=0.444 m2;重力沉降的有效長度He=3.4 m。則重力沉降分離的操作氣速ug為:
則由式(2)計(jì)算最小液滴直徑的沉降速度為:
假設(shè)新北5站分2/1內(nèi)天然氣中的液滴運(yùn)動(dòng)處于過渡段,根據(jù)式(5)計(jì)算液滴分割直徑為:
根據(jù)相應(yīng)的公式核算,Re=14.31,因2<Re≤500,則假設(shè)正確。由于液滴分割直徑dp>100 μm,則可得知臥式重力分離器已無法有效分離除去天然氣中含有的凝析油。按照以上方法,對(duì)B站、C站進(jìn)上古氣井的分離器進(jìn)行核算表明,分離器的重力沉降段的液滴分割直徑均大于100 μm。
2.2.1 三甘醇性能影響試驗(yàn) 三甘醇溶液裝入帶有刻度的發(fā)泡管內(nèi),將一定流量的氣體從發(fā)泡管底部通入,氣體通過多孔分布板進(jìn)入溶液中使溶液發(fā)泡。分別配制不同濃度凝析油的三甘醇溶液做發(fā)泡試驗(yàn),通氣5 min,記錄起泡最大高度表示溶液發(fā)泡性能,記錄消泡時(shí)間,并計(jì)算出單位高度泡沫的消泡時(shí)間表示溶液泡沫穩(wěn)定性。
2.2.2 凝析油對(duì)三甘醇性能影響分析 試驗(yàn)表明,只要有凝析油就會(huì)影響溶液發(fā)泡,并隨濃度增大發(fā)泡高度急劇增強(qiáng)(見圖2)。
當(dāng)凝析油濃度在0.06%以內(nèi),產(chǎn)生泡沫隨濃度增大所需的消泡時(shí)間明顯延長;當(dāng)濃度大于0.06%以后,產(chǎn)生泡沫隨濃度增大所需的消泡時(shí)間趨于平緩(見圖3)。
表6 B站分2/1天然氣物性參數(shù)核算統(tǒng)計(jì)表
圖2 凝析油對(duì)三甘醇發(fā)泡性能影響曲線
圖3 凝析油對(duì)三甘醇消泡性能影響曲線
當(dāng)濃度小于0.02%時(shí),隨濃度增大脫水率呈下降趨勢(shì);當(dāng)濃度大于0.02%時(shí),隨濃度增大脫水率有上升趨勢(shì)。整體三甘醇脫水率仍在98%~99%波動(dòng),表明凝析油對(duì)三甘醇的脫水性能影響很?。ㄒ妶D4)。
圖4 凝析油對(duì)三甘醇脫水性能影響曲線
B站7月~12月外輸天然氣露點(diǎn)均合格,說明三甘醇溶液雖發(fā)泡嚴(yán)重,但脫水性能可以滿足生產(chǎn)需求。
目前,靖邊氣田在用立式氣液聚結(jié)和高效除沫兩種精細(xì)分離器作為多級(jí)分離,主要用于泡沫助排氣井的集氣站,實(shí)現(xiàn)對(duì)泡沫狀水的精細(xì)分離。與臥式重力分離器相比,其設(shè)計(jì)更加精細(xì)、高效,分離效果更佳。
以烏2站為例,分別采用立式氣液聚結(jié)、高效除沫分離器代替重力分離器作為二級(jí)分離。通過核算評(píng)價(jià)指標(biāo)可知:氣液聚結(jié)分離過濾氣速在適宜操作氣速范圍內(nèi),且過濾氣速較低,運(yùn)行效果良好;高效除沫分離器的旋風(fēng)分離器入口氣速遠(yuǎn)低于適宜操作氣速,根本無法實(shí)現(xiàn)對(duì)帶液氣體的預(yù)處理,液滴和固體顆粒直接進(jìn)入過濾聚結(jié)段,不僅引起較大的壓力損失,而且影響運(yùn)行效果。
(1)受結(jié)構(gòu)及分離原理限制,臥式重力分離器對(duì)天然氣中的凝析油的分離效果不佳,造成下游脫水系統(tǒng)三甘醇有明顯發(fā)泡跡象,進(jìn)而增加了三甘醇損耗。
(2)室內(nèi)試驗(yàn)表明:凝析油極易引起三甘醇溶液發(fā)泡,并隨濃度增大發(fā)泡越嚴(yán)重;當(dāng)凝析油濃度在0.06%以內(nèi),隨濃度增大所需的消泡時(shí)間越長,當(dāng)濃度大于0.06%以后,隨濃度增大所需的消泡時(shí)間趨于平緩;凝析油對(duì)三甘醇脫水率影響很小,整體脫水率仍維持在98%~99%,天然氣水露點(diǎn)可以滿足外輸需求。
(3)建議在接入上古氣井的下古集氣站增設(shè)立式氣液聚結(jié)分離器,過濾除去天然氣含有的凝析油,保障三甘醇脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行。