彭 濤 羅小剛 毛家芬
(武漢科前生物股份有限公司,湖北武漢430206)
我司的CAM-PMM間歇式裝盒機(jī)(圖1)用于10支裝產(chǎn)品的包裝,小盒采用插舌式成型方式,在運(yùn)輸搬運(yùn)途中,小盒的插舌會因盒內(nèi)產(chǎn)品的碰撞而打開,小盒從箱中取出后,盒內(nèi)產(chǎn)品會滑出。因此,有部分消費(fèi)者會以盒內(nèi)產(chǎn)品缺失對我司產(chǎn)品進(jìn)行投訴。為維護(hù)企業(yè)形象,徹底杜絕此類問題的發(fā)生,我司經(jīng)研討后決定,在該裝盒機(jī)上增加一套熱熔膠的噴膠系統(tǒng),以便在包裝過程中實(shí)現(xiàn)小盒的自動粘膠成型,確保小盒中沒有產(chǎn)品遺漏。
2017年11月,我司訂購了德國保盟生產(chǎn)的4L熱熔膠機(jī)。由筆者負(fù)責(zé)該膠機(jī)噴槍系統(tǒng)的安裝以及相關(guān)機(jī)械零件的設(shè)計、外加工,膠機(jī)電路的布線連接,噴膠電磁閥的PLC、觸摸屏程序的編寫和完善工作。在德國保盟膠機(jī)技術(shù)人員和公司其他相關(guān)人員的協(xié)同配合下,利用生產(chǎn)間隙,于2017年12月中旬完成了熱熔膠機(jī)的安裝和調(diào)試工作。2017年12月22日正式生產(chǎn)了第一批噴膠小盒產(chǎn)品,此后膠機(jī)生產(chǎn)性能穩(wěn)定,噴膠位置和噴膠量控制良好。
圖1 CAM-PMM間歇式裝盒機(jī)
傳統(tǒng)的小盒噴膠成型,一般是四片成型:首先是兩邊的側(cè)耳(左右兩片)完成封盒,接著是下片(噴膠嘴水平安裝)或上片(噴膠嘴垂直安裝)成型,一段或多段膠水噴在上面,最后在上片或下片成型時完成小盒粘膠。如果CAM-PMM間歇式裝盒機(jī)采用這種傳統(tǒng)的小盒噴膠成型方式,那么裝盒機(jī)會因增加上片翻轉(zhuǎn)和成型通道而進(jìn)行很多改動,這有可能對該設(shè)備的部分結(jié)構(gòu)造成破壞,同時改造費(fèi)用也會增加。
基于此,我們對該裝盒機(jī)小盒插舌式成型的具體過程進(jìn)行了詳細(xì)觀察和分析,得出如下結(jié)論:如果不采用上述傳統(tǒng)的小盒粘膠成型方式,保持小盒現(xiàn)有的插舌式成型方式,仍然采用原來紙盒,把膠水噴到小盒插舌上,即在瓶子進(jìn)入小盒、兩側(cè)耳(左右兩片)完成封盒后,在折舌工位折舌成型前,把膠水噴射到插舌內(nèi)側(cè),完成噴膠,隨后小盒繼續(xù)前移,在原插舌工位,插舌與粘膠工序同時完成。這樣小盒仍然保持原有成型方式,設(shè)備上新增部件不多,設(shè)備改造費(fèi)用也會降低很多。
需要注意的是,不管哪種粘膠成型方式,熱熔膠槍都是固定不動的,當(dāng)小盒移動到膠槍位置時,電磁閥接通,打開膠槍,把高溫膠水噴射到紙盒上,紙盒成型后膠水溫度降低,將小盒粘貼牢固。
在改造項目申報前,筆者就已完成對小盒成型通道各部位的布局和尺寸測量工作,根據(jù)測量實(shí)況,繪制出小盒成型通道的三維立體圖,并按傳統(tǒng)小盒粘膠成型方式,設(shè)計出上片成型通道所需要增加的各部位零件三維立體圖,初步確定好膠槍(垂直安裝)在設(shè)備上的位置,在三維模型中按實(shí)際尺寸繪制膠槍及固定安裝支架的示意圖。
改造項目獲批準(zhǔn)后,筆者又對原設(shè)計進(jìn)行了優(yōu)化,繪制出零件加工圖。依照廠家提供的膠槍三維圖,按事先確定好膠槍在設(shè)備安裝區(qū)域的結(jié)構(gòu)和尺寸,并根據(jù)該設(shè)備生產(chǎn)規(guī)格,即小盒尺寸不變的實(shí)際情況,重新對膠槍安裝支架的設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的膠槍安裝三維圖如圖2所示,繪制出前膠槍安裝塊、后膠槍安裝塊、膠槍安裝軸、噴膠檢測電眼安裝板,示意圖分別如圖3~圖6所示。
圖2 膠槍安裝三維示意圖
圖3 前膠槍安裝塊
圖4 后膠槍安裝塊
圖5 膠槍安裝軸
圖6 噴膠檢測電眼安裝板
前、后兩個膠槍是安裝在紙盒壓盒導(dǎo)軌的寬度固定的橫梁上,兩個安裝孔都是利用設(shè)備上原來已經(jīng)存在的孔或長槽,因此對設(shè)備沒有造成一絲損傷。
利用CAM-PMM間歇式裝盒機(jī)的出廠備份程序,在參數(shù)設(shè)定界面,增加了膠機(jī)選用按鈕(M15.6),以便在生產(chǎn)不同產(chǎn)品時啟用或停用膠機(jī);為方便設(shè)置前、后膠槍的噴膠位置,設(shè)置了前膠槍起始角度(DB6DBW2)、終止角度(DB6DBW4)和后膠槍起始角度(DB6DBW8)、終止角度(DB6DBW10)。啟用膠機(jī)后,噴膠檢測電眼檢測到小盒,膠機(jī)工作,把熱熔膠噴射到小盒插舌上。為方便膠槍的維修,又增加了前(M40.0)、后(M40.1)膠槍測試按鈕。
在西門子S7-314的PLC程序中,主程序中增加了啟用噴膠語句以及噴膠控制程序塊。在設(shè)備調(diào)試初期,程序中只用了M15.6、DB6DBW2、DB6DBW4、DB6DBW8、DB6DBW10與傳感器輸入開關(guān)量信號——膠機(jī)準(zhǔn)備好I7.4、噴膠傳感器I6.4(盒在位檢測),以及啟用輸出觸點(diǎn)——后噴膠電磁閥Q3.3、前噴膠電磁閥Q3.6。為了避免在設(shè)備故障期間,盤動設(shè)備時噴膠傳感器I6.4檢測到小盒會噴膠,在編程語言中串入了電機(jī)Q2.0的常開觸點(diǎn),這樣在設(shè)備運(yùn)行時噴膠傳感器I6.4檢測到小盒才會噴膠。程序使用一段時間后,在編程語言中又增加了點(diǎn)動選擇開關(guān)M35.7,這樣設(shè)備點(diǎn)動時噴膠傳感器I6.4檢測到小盒也不會噴膠。
觸摸屏和PLC程序分別如圖7、圖8所示。
圖7 觸摸屏程序
在熱熔膠機(jī)購回前,我們就完成了裝盒機(jī)PLC程序的初步調(diào)試:安裝并調(diào)整好噴膠傳感器B20(I6.4)的位置,用空盒觸發(fā)噴膠傳感器B20,使PLC的I6.4有輸入信號,先找準(zhǔn)小盒噴膠的大致角度在160°~220°,再編寫后噴膠電磁閥Q3.3的控制語句,給I7.4輸入24V信號,模擬膠機(jī)準(zhǔn)備好的狀態(tài),運(yùn)行設(shè)備,用空盒檢查,當(dāng)I6.4有輸入信號時,后噴膠電磁閥Q3.3也會輸出信號(觸點(diǎn)指示燈會亮)。后期再逐步對程序進(jìn)行完善。
空開、電源線、膠機(jī)信號線的接線工作由膠機(jī)廠家技術(shù)人員完成;熱熔膠機(jī)到達(dá)后,安裝好前、后膠槍(噴膠電磁閥與膠槍固定在一起),并把噴膠電磁閥與PLC之間的接線連接好,膠管與膠機(jī)連接也是由膠機(jī)廠家技術(shù)人員完成。
由于前、后膠槍處的插舌控制機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)不同,安裝空間不一樣,后膠槍垂直安裝時可以把膠液噴射到小盒插舌上,而前膠槍只能以噴膠嘴向前(小盒過來的方向)傾斜的方式安裝,才能與后膠槍同步噴射膠液,如垂直安裝,就無法把膠液噴射到小盒前插舌的后半部分。
圖8 PLC程序
2017年12月21日生產(chǎn)結(jié)束后,設(shè)備廠家技術(shù)人員接通了膠機(jī)電源和控制線路,連接好膠管,更換出膠機(jī)內(nèi)原來的膠液,開始連機(jī)調(diào)試:用空盒試機(jī),設(shè)置好前膠槍起始角度為172°、終止角度為202°,后膠槍起始角度為175°、終止角度為205°;調(diào)整好前、后膠槍的噴膠量。接著連續(xù)用4組、每組約20個空盒進(jìn)行試機(jī)生產(chǎn),檢查發(fā)現(xiàn)噴膠位置、噴膠量控制良好。
我司在CAM-PMM間歇式裝盒機(jī)上自行改造增加的噴膠系統(tǒng),截至目前已經(jīng)使用較長時間,未出現(xiàn)任何故障,與我司其他設(shè)備上使用的諾信噴膠系統(tǒng)相比,其工作噪聲低,車間正常生產(chǎn)時幾乎聽不到噴膠閥噴膠的聲音,噴膠量調(diào)節(jié)也相當(dāng)簡單,只需旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)旋鈕即可。