李瑞福,柏松
(中國航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機有限責任公司,遼寧 沈陽 110043)
目前,大部分橡膠成型機都是手動控制設備,它的主軸旋轉(zhuǎn)、平臺直線運動和加工過程都是人工操縱手動進行,設備不僅操作復雜、操作者勞動強度大,而且效率低、精度差,很難滿足現(xiàn)代加工對設備的要求。為了滿足現(xiàn)代化加工的要求,有部分廠商將成型機的控制系統(tǒng)改造為PLC可編程控制器控制,或者是工業(yè)控制機控制。但是這種改造,無論是操作、還是效率,以及精度仍然很差,并且故障率很高,具體表現(xiàn)在設備的穩(wěn)定性和可靠性方面。同時,由于這些控制都是非標準的設計和控制,如有較大故障及改動,需依靠改造設計單位來完成,沒有獨立性,使得維修及維護特別不方便。
技術(shù)方案為:一種數(shù)控系統(tǒng)螺紋切削技術(shù)實現(xiàn)條形帶纏繞的控制系統(tǒng),包括成型機卷筒和成型機小車,包括數(shù)控系統(tǒng)、小車伺服控制模塊和主軸變頻器控制模塊。數(shù)控系統(tǒng)連接小車伺服控制模塊、主軸變頻器控制模塊、遠程IO接口模塊、手持操作站和系統(tǒng)操作站,用于控制成型機卷筒的轉(zhuǎn)速和起始角度以及成型機小車的速度。小車伺服控制模塊連接數(shù)控系統(tǒng),用于通過接收數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出的控制命令,對成型機小車速度進行控制。主軸變頻器控制模塊連接數(shù)控系統(tǒng),用于通過接收數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出的控制命令,對主軸的轉(zhuǎn)速和初始角度進行控制。
所述數(shù)控系統(tǒng)具有AXIS1接口、AXIS2接口、AXIS3接口、AXIS4接口、SSB-IO接口、MPG接口和RS422接口。
所述小車伺服控制模塊包括伺服驅(qū)動器、小車伺服電機和第1編碼器,其中伺服驅(qū)動器從數(shù)控系統(tǒng)的AXIS3接口接收到數(shù)控指令,通過電機電源線連接到小車伺服電機,通過第1編碼器將脈沖信號反饋回伺服驅(qū)動器。
所述主軸變頻器控制模塊包括主軸變頻器、主軸變頻電機、減速機、第2編碼器和第3編碼器,其中主軸變頻器從數(shù)控系統(tǒng)的AXIS4接口接收到數(shù)控指令,通過電機電源線連接到主軸變頻電機,通過第2編碼器將脈沖信號反饋到主軸變頻器;同時主軸變頻電機連接減速機,在減速機后側(cè)加裝第3編碼器,將脈沖信號反饋到數(shù)控系統(tǒng)。
所述主軸變頻器具有能接收-10V~+10V指令電壓的變頻器控制板。
所述遠程IO接口模塊包括遠程IO接口、32路開關(guān)量輸入接口、24路開關(guān)量輸出接口、輸入端子板和輸出端子板。
一種數(shù)控系統(tǒng)螺紋切削技術(shù)實現(xiàn)條形帶纏繞的控制方法,包括數(shù)控系統(tǒng)對成型機小車的速度以及成型機卷筒的轉(zhuǎn)速、起始角度的閉環(huán)控制。數(shù)控系統(tǒng)對成型機小車的速度的閉環(huán)控制步驟如下:數(shù)控系統(tǒng)的AXIS3接口將數(shù)控指令傳到伺服驅(qū)動器,伺服驅(qū)動器輸出電壓加在小車伺服電機上,通過第1編碼器將脈沖信號反饋回伺服驅(qū)動器,完成速度閉環(huán)控制。數(shù)控系統(tǒng)對成型機卷筒的轉(zhuǎn)速和起始角的閉環(huán)控制步驟如下:數(shù)控系統(tǒng)的AXIS4接口將數(shù)控指令傳到主軸變頻器,主軸變頻器的輸出電壓加在主軸變頻電機上,通過第2編碼器將脈沖信號反饋到主軸變頻器,完成速度閉環(huán)控制;同時主軸變頻電機連接減速機,在減速機后側(cè)加裝第3編碼器,將脈沖信號反饋到數(shù)控系統(tǒng),完成位置閉環(huán)控制。
該控制系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。其中,1為AXIS1接口、2為AXIS2接口、3為AXIS3接口、4為AXIS4接口、5為SSB-IO接口、6為MPG接口、7為RS422接口、8為小車伺服電機、9為第1編碼器、10為主軸變頻電機、11為第2編碼器、12為第3編碼器、13為遠程IO接口模塊、14為遠程IO接口、15為32路開關(guān)量輸入接口、16為24路開關(guān)量輸出接口。
圖1 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖
由圖1可知,采用藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng)作為成型機的控制系統(tǒng),利用GJ301數(shù)控系統(tǒng)的螺紋切削功能實現(xiàn)成型機條形帶纏繞的工藝,實現(xiàn)不同起始角和不同螺距的螺紋纏繞。GJ301數(shù)控系統(tǒng)作為成型機的控制系統(tǒng),主要實現(xiàn)成型機的卷筒(主軸)和成型機小車的運動控制。
所述的GJ301數(shù)控系統(tǒng)采用先進的開放式體系結(jié)構(gòu),內(nèi)置嵌入式工業(yè)CPU板卡,配置8.4”彩色液晶顯示屏和標準機床工程面板,集成軸控制接口,通用(本機)I/O接口,遠程(同步串行I/O)接口,網(wǎng)絡接口和USB接口。各接口的定義如下:
AXIS1、AXIS2、AXIS3、AXIS4:軸伺服接口,用于連接運動部分的伺服驅(qū)動裝置。
I/O:機床通用輸入/輸出控制接口,用于連接開關(guān)量輸入/輸出模塊。
MPG:手持單元接口,用于連接手持單元設備。
SSB-IO:遠程I/O接口,用于連接SSB-IO同步串行IO模塊。
RS422:手持操作站接口,用于連接系統(tǒng)操作站。
以太網(wǎng)(LAN):10/100Mbps以太網(wǎng)接口,用于連接以太網(wǎng)。
USB:USB2.0接口,用于連接USB設備。
為了實現(xiàn)成型機的卷筒(主軸)和成型機小車的聯(lián)動控制,對小車進行了改造。原有的小車采用的是變頻器和變頻電機開環(huán)速度控制機電拖動系統(tǒng)。為了保證行走的定位精度,將小車的變頻器更換為伺服控制器,改造為由伺服單元控制伺服電動機的閉環(huán)位置控制機電拖動控制系統(tǒng)。改造后的伺服驅(qū)動控制器的型號:SGDM-50ADA,同時對伺服控制器重新設置參數(shù);將變頻電機改為伺服電機加編碼器,為區(qū)別其它編碼器,將該編碼器記為第1編碼器。
此外,將主軸變頻器的控制電路板進行改造,使主軸變頻器實現(xiàn)速度和位置閉環(huán)控制功能。原變頻器的控制板只能接收0~10V的指令電壓,而實際需要能接收-10V~+10V的指令電壓的變頻器控制板,因此將變頻器的控制板進行更改,更改后的控制板的型號為MT134DA2。同時對變頻器的參數(shù)進行修改,其中主要的參數(shù)為:將F4-13設為0,F(xiàn)4-14設為-100%,F(xiàn)4-15設為10,F(xiàn)4-16設為100%。
具體實現(xiàn)成型機卷筒(主軸)和成型機小車的聯(lián)動控制,主要通過以下方式:藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng)中的AXIS3接口與小車伺服驅(qū)動器輸入端相連,電機電源連到小車伺服電機,通過第1編碼器將檢測到的脈沖信號反饋給伺服驅(qū)動器,通過伺服單元控制伺服電動機,從而實現(xiàn)閉環(huán)控制。
藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng)中的AXIS4接口與主軸變頻器相連,主軸變頻器的電機電源連接主軸變頻電機,通過第2編碼器將檢測到的速度信號反饋給主軸變頻器,形成閉環(huán)控制,在變頻電機后連接減速機,同時,為了實現(xiàn)不同起始角度的卷筒纏繞,準確控制卷筒的轉(zhuǎn)動角度,在減速機后側(cè)加裝了旋轉(zhuǎn)編碼器,編碼器型號為E6B2-CWZ1Z,即第3編碼器;脈沖線數(shù)為2000P/R。第3編碼器檢測的脈沖信號直接反饋給藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng),從而實現(xiàn)纏繞卷筒的角度的控制。
藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng)中的SSB-IO接口與SSB-I/O單元的SSB-IN連接,SSB-I/O單元提供32位開關(guān)量輸入和24位開關(guān)量輸出。
各個接口定義如下:
32IN接口:32路開關(guān)量輸入接口,連接到SSB-I/O單元的輸入端子板。
24OUT接口:24路開關(guān)量輸出接口,連接到SSB-I/O單元的輸出端子板。
SSB-IN接口:SSB(同步串行總線)接口,連接到GJ-301數(shù)控系統(tǒng)的SSB接口。
SSB-OUT接口:與下級SSB-I/O單元連接接口。
POWER指示燈:電源上電指示燈。
RUN指示燈:SSB通訊指示燈。
藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng)中的MPG接口與手持操作站連接。
藍天GJ301數(shù)控系統(tǒng)中的RS422接口與系統(tǒng)操作站連接。
通過上述系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu),利用GJ301數(shù)控系統(tǒng)的螺紋切削功能實現(xiàn)成型機條形帶纏繞的工藝,采用變頻器與交流電動機實現(xiàn)主軸位置控制,通過伺服單元控制伺服電動機實現(xiàn)速度控制,纏繞對象的不同,對起始角和螺距的螺紋纏繞的要求也不同,因此要根據(jù)加工工藝對參數(shù)進行設置,對程序采用變量式編程,進而實現(xiàn)纏繞卷筒和成型機小車的聯(lián)動和插補。
由于纏繞工藝要求的纏繞角度為不同,分為52°和54°兩種,而且卷筒的初始直徑也不相同,根據(jù)加工工藝,對程序采用了變量式編程。在纏繞不同形式的卷筒時,只需要切換到相應的程序即可。對纏繞角度、簾布寬度、簾布厚度、主軸轉(zhuǎn)速、小車的運行速度、導程等參數(shù)都采用變量形式進行編程。
本論文提供了一種數(shù)控系統(tǒng)螺紋切削技術(shù)實現(xiàn)條形帶纏繞的控制系統(tǒng)及方法,實現(xiàn)不同起始角和不同螺距的螺紋纏繞,并利用數(shù)控系統(tǒng)的螺紋切削功能實現(xiàn)成型機條形帶纏繞的工藝。它的優(yōu)點及有益效果如下:
(1)采用的是成熟、穩(wěn)定的數(shù)控加工技術(shù)。應用在成型機條形帶的纏繞加工工藝中,不僅可對簾布、尼龍水布進行纏繞加工,也可對膠片、尼龍繩、鋼線等條形帶進行纏繞加工。
(2)適用于各種不同規(guī)格的條形帶的纏繞。由于纏繞的加工程序采用變量式編程,參數(shù)設置簡單,因此很容易操作。
(3)由于主軸S具有了C軸功能,能進行起始角的定位,以便搭接,從而可以實現(xiàn)不同起始角的纏繞。
(4)由于數(shù)控技術(shù)的成熟和標準化,它不僅操作簡單方便,而且效率高、精度好,特別穩(wěn)定可靠,且維修方便。