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      300 kt/a甲醇合成裝置催化劑升溫還原總結

      2018-10-08 01:36:16方子明李學廣呂標凱
      氮肥與合成氣 2018年8期
      關鍵詞:合成塔出水量汽包

      方子明,李學廣,呂標凱

      (河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453000)

      河南心連心化肥有限公司新建的300 kt/a甲醇裝置采用的甲醇合成塔為“絕熱-管殼式”反應器,工藝氣走管內(nèi),在催化劑作用下進行甲醇合成反應,反應熱與殼程脫鹽水換熱,實現(xiàn)熱量平衡及催化劑床層溫度控制,同時副產(chǎn)2.5~4.2 MPa蒸汽供其他工段使用,產(chǎn)品粗甲醇送往精制崗位。2017年10月完成升溫還原工作,于2017年11月正式投產(chǎn),2017年12月通過設計性能測試,可滿足生產(chǎn)要求。現(xiàn)對該工序甲醇催化劑升溫還原情況進行總結。

      1 流程簡述

      1.1 甲醇合成工藝氣及甲醇分離流程

      從低溫甲醇洗工序來的合成原料氣經(jīng)過脫毒槽(V-06)凈化處理后,與從循環(huán)機來的4.8~5.2 MPa、30~45 ℃的循環(huán)氣混合得到入塔氣,經(jīng)氣氣換熱器(E-01)殼程預熱至反應溫度(200~230 ℃)后,由頂部進入甲醇合成塔(R-01)管程,在甲醇合成塔中CO、CO2與H2反應生成甲醇和水,然后氣體從甲醇合成塔下部出塔進入E-01管程,與入塔氣換熱后溫度降至90 ℃左右,經(jīng)甲醇水冷器(E-02)管程冷卻至40 ℃以下,冷卻后的氣液混合物經(jīng)甲醇分離器(V-01)分離出粗甲醇,分離粗甲醇后的氣體(4.9 MPa,40 ℃)大部分返回循環(huán)氣壓縮機,經(jīng)加壓后循環(huán)使用,少量作為弛放氣排放進入回收系統(tǒng),以防止惰性氣體在系統(tǒng)中積累。由甲醇分離器出來的粗甲醇,減壓至0.4 MPa(表壓)進入閃蒸槽(V-02),閃蒸出粗甲醇中的大部分溶解氣體,從閃蒸槽(V-02)出來的粗甲醇送至常壓閃蒸槽(V-07),再次閃蒸分離后經(jīng)粗甲醇輸送泵(P-02)送至甲醇精餾工序。其工藝流程示意見圖1。

      圖1 甲醇合成工藝氣及甲醇分離流程

      1.2 合成塔及廢鍋水汽流程

      合成塔及廢鍋水汽流程如圖2所示。從管網(wǎng)來的給水加入汽包(V-03)內(nèi),經(jīng)汽包下液管進入甲醇合成塔(R-01)殼程底部,在殼程與管內(nèi)的催化劑及反應氣換熱,回收甲醇合成過程產(chǎn)生的熱量,汽水混合物從R-01殼程上部經(jīng)水汽上升管進入V-03,水汽分離后蒸汽送入2.5 MPa(表壓)蒸汽管網(wǎng)。

      合成塔升溫時,外管網(wǎng)來的4.0 MPa(表壓)過熱蒸汽作為動力,從R-01殼程上部來的爐水在開工升溫蒸汽噴射器抽吸作用下,與升溫蒸汽混合進入R-01殼程底部,通過蒸汽加入量和汽包壓力來控制升溫速率。

      2 甲醇合成設備概況

      甲醇合成崗位主要設備參數(shù)見表1。

      圖2 合成塔及廢鍋水汽流程

      設備名稱設備參數(shù)甲醇合成塔4 000 mm×8 500 mm氣氣換熱器1 800 mm×21 265 mm甲醇水冷器1 800 mm×10 385 mm甲醇分離器2 800 mm×5 300 mm脫毒槽3 000 mm×13 740 mm設備名稱設備參數(shù)閃蒸槽2 400 mm×4 500 mm常壓閃蒸槽2 600 mm×6 600 mm合成汽包2 400 mm×5 000 mm循環(huán)氣壓縮機400 000 m3/h(標態(tài))粗甲醇輸送泵52.44 m3/h

      3 升溫還原過程

      甲醇合成催化劑選用XNC-98型銅基催化劑,催化劑裝填量為57.025 t,理論還原出水量約為催化劑質(zhì)量的18%~20%。由于催化劑還原反應是一個強放熱反應,因此在還原過程中應特別注意控制床層溫度,還應保持操作平穩(wěn),防止床層過熱發(fā)生銅晶粒燒結而損害催化劑活性[1]。此次還原采用低壓、低氫(主要成分為氮氣)還原方法。

      3.1 還原條件

      (1)系統(tǒng)壓力:全過程為0.6~0.8 MPa,空速要求為1 000~2 000 h-1。

      (2)系統(tǒng)氣體組分:嚴格控制系統(tǒng)中有害雜質(zhì)氣體含量,其中φ(O2)<0.1×10-2、φ(S)<0.1×10-6、φ(Cl-)<0.01×10-6、φ(NH3)<10×10-6,不含重金屬等有害雜質(zhì),不飽和烴和油霧應極微量。根據(jù)升溫還原階段不同,及時補充H2或放空置換CO2(體積分數(shù)應<5%)。

      (3)補充還原氫氣的要求:采用液氮洗精制產(chǎn)生的壓力為5.1 MPa(表壓),φ(H2)為75%、φ(N2)為25%的合成氨純凈原料氣作為補氫氣源。

      (4)氮氣補充氣源:空分來壓力6.0 MPa(表壓),N2純度為99.99%(體積分數(shù)),雜質(zhì)氣體體積分數(shù)<10×10-6。

      (5)升溫蒸汽:采用4.0 MPa,400 ℃的過熱蒸汽(即開工蒸汽)作為熱源。

      (6)分析頻次:每0.5 h分析1次系統(tǒng)內(nèi)H2和CO2的含量。

      (7)甲醇分離器液位控制:嚴格監(jiān)控甲醇分離器液位,并注意及時排放,防止液位過高。

      (8)汽包操作:嚴格監(jiān)控汽包液位,防止大幅度液位波動進而影響升溫噴射器的正常運行。嚴格根據(jù)催化劑升溫還原計劃要求,合理控制汽包壓力,保持合理的升溫速率。

      3.2 升溫還原過程各階段要求

      升溫還原過程共分為5個階段,具體要求如下:

      (1)升溫期(室溫~170 ℃):此階段為物理水出水階段,嚴禁補入H2,先以≤20 ℃/h的升溫速率從室溫升溫到接近80 ℃,然后以≤8 ℃/h的升溫速率升溫到120 ℃,再以≤20 ℃/h的升溫速率升溫到170 ℃,最后在170 ℃恒溫1~2 h,該階段結束。該階段在60 ℃即有物理水排出,應嚴格監(jiān)控甲醇分離器液位,每小時應定時排水;當甲醇分離器連續(xù)2~3次排出水量≤25 kg/h,且計量的物理水質(zhì)量與理論值接近時,可認為物理水已脫盡。

      (2)還原初期(170~180 ℃):該階段應嚴格控制升溫速率≤3 ℃/h,開始緩慢向系統(tǒng)中加入還原H2,并控制系統(tǒng)中還原H2體積分數(shù)為0.2%~1.0%,根據(jù)出水情況合理調(diào)整升溫速率及H2含量。該階段開始生成化學水,初期水量較大,每小時需排水2次。

      (3)還原主期(180~200 ℃):化學水的主要出水階段。該階段嚴格控制升溫速率≤3 ℃/h,緩慢提高系統(tǒng)中H2體積分數(shù)至1.5%~2.0%,并根據(jù)每小時還原出水量合理調(diào)整升溫速率及H2含量。該階段催化劑已有一定活性,甲醇催化劑中的堿式碳酸鹽(受熱至130 ℃時)分解產(chǎn)生的CO2與H2發(fā)生反應,生成甲醇和水,不但影響還原出水,而且影響對催化劑還原程度的判斷[2],因此需通過放空和補氮來控制系統(tǒng)中CO2體積分數(shù)<5%。

      (4)還原后期(200~230 ℃):化學水末期出水階段。每小時出水量較小,為保證還原效果,需逐步提高H2體積分數(shù)依次為2%~3%、4%~5%、6%~10%、15%~20%,分別在不同的氫含量下還原2 h左右,控制升溫速率≤5 ℃/h。合成塔進出口氫濃度基本相等,進、出口氫體積分數(shù)相差≤0.1%,排出的還原水量與計算的還原出水量相近,且?guī)缀醪辉偕伤?;出水量?0 kg/h時,可認為升溫還原過程結束。

      (5)降溫期:升溫還原結束后,關閉系統(tǒng)補氫閥門,將合成塔出口溫度維持在約210 ℃,等待接氣。

      升溫還原不同階段各參數(shù)的理論控制值和實際值見表2。實際升溫還原曲線與理論曲線對比見圖3。

      表2 升溫還原不同階段各參數(shù)的理論控制值和實際值

      由圖3可看出:升溫還原過程前期,基本按照理論升溫還原曲線進行;升溫還原過程后期,實際曲線與理論曲線略有偏差。其原因主要有:①還原期間,系統(tǒng)循環(huán)量較小,空速較低,而合成塔出口溫度計插入較淺,合成塔出口溫度低于合成塔床層溫度,故還原時同時參照合成汽包蒸汽溫度進行還原過程控制。②還原后期,汽包液位出現(xiàn)周期性振蕩,進而影響溫度的提升,還原時根據(jù)此情況臨時調(diào)整方案,先提升氫氣量,再逐步提高溫度,故還原后期的升溫階段有滯后。

      圖3實際升溫還原曲線與理論曲線對比

      甲醇裝置催化劑升溫還原共耗時72 h,與原計劃67 h相比延遲5 h,主要是由于還原后期提溫時汽包液位出現(xiàn)周期性振蕩,延緩了提溫速率。

      3.3 升溫還原終點判定

      此次升溫還原過程共出水10 124.27 kg,其中物理水2 427.7 kg、化學水7 696.57 kg。與理論出水量的對比見表3,結果表明出水量符合要求,還原較徹底。

      表3 實際出水量與理論出水量的數(shù)據(jù)

      實際升溫還原過程中的出水曲線見圖4。

      圖4 實際升溫還原過程中的出水曲線

      由圖4可知:在升溫期物理水出水完畢,系統(tǒng)加氫進入還原初期,此后為化學水出水階段;還原初期出水量迅速增加,隨著還原反應的進行,出水量逐漸減少,進入還原后期時化學水絕大部分已排出,出水量降至50 kg/h以下,后期合成塔溫度變化不大,隨著系統(tǒng)氫含量的階段提升,出水量有一定波動,終點前4 h幾乎無出水,且合成塔進、出口氫含量基本相等,可判定還原過程結束。

      3.4 升溫還原過程結論

      此次升溫還原過程共歷時72 h,過程中溫度、壓力控制得較好,整體較平穩(wěn)。升溫還原過程中雖然出現(xiàn)一些問題,但都能較好地解決,如還原后期由于汽包液位振蕩造成合成塔溫度提升較慢,為避免耽誤整體還原進度,決定先提氫氣濃度,再逐步提高溫度,故還原后期系統(tǒng)氫體積分數(shù)較高(10%~20%),但未引起催化劑床層溫度突升。收集的實際出水量與理論出水量相符,達到還原目標。

      4 升溫還原過程中的控制要點

      4.1 床層升溫速率的控制

      (1)升溫蒸汽進開工噴射器閥門需保持合理開度,以保證系統(tǒng)水循環(huán),同時應控制升溫速率。閥門開得過大,溫升太快;開得過小,水循環(huán)動力不足,應嚴格以滿足升溫速率要求調(diào)整開度。

      (2)汽包壓力的控制應根據(jù)升溫速率要求及時合理調(diào)節(jié)汽包放空閥開度,開度過小,容易導致汽包壓力上升過快,升溫速率過快,且容易出現(xiàn)汽包液位波動。

      (3)循環(huán)空速要保持穩(wěn)定,保持有足夠的能力將反應產(chǎn)生的水及熱量及時帶出。

      (4)通過補氫閥的開度控制系統(tǒng)內(nèi)H2的濃度,控制催化劑在塔內(nèi)的還原反應速度及放出的熱量,防止出現(xiàn)飛溫現(xiàn)象。

      4.2 系統(tǒng)氫含量的控制

      還原過程的關鍵是控制還原反應的速度,而反應速度主要與系統(tǒng)氫含量和反應溫度有關,因此系統(tǒng)氫含量的控制對還原過程的平穩(wěn)進行極為重要。在調(diào)節(jié)系統(tǒng)氫含量時,要嚴格遵循“提氫不提溫、提溫不提氫”的原則。由于此次還原采用低氫還原,初期氫含量很低,系統(tǒng)氫氣在線分析無法準確檢測(在線氫氣測量范圍為30%~100%),需及時分析系統(tǒng)內(nèi)氣體成分,估算出補氫量,故現(xiàn)場調(diào)節(jié)補氫閥時,需要微調(diào),嚴禁大幅度操作閥門。

      4.3 系統(tǒng)壓力的控制

      系統(tǒng)壓力會隨系統(tǒng)補入還原氫氣,出現(xiàn)壓力上升,需要通過放空置換,維持系統(tǒng)壓力在0.6~0.8 MPa。

      4.4 系統(tǒng)CO2含量的控制

      系統(tǒng)內(nèi)CO2隨著還原的進行逐步積累,當CO2體積分數(shù)超過5%時,需要通過向系統(tǒng)內(nèi)補N2,并通過放空置換,嚴格控制系統(tǒng)內(nèi)CO2體積分數(shù)<5%。

      4.5 汽包液位的控制

      蒸汽噴射循環(huán)升溫,會因蒸汽不斷冷凝導致汽包液位升高,需通過汽包排污連續(xù)排放保持液位穩(wěn)定,避免液位過高而影響系統(tǒng)水循環(huán)的正常運行。

      4.6 還原出水的控制

      嚴格按要求頻次進行排水,并進行計量,以便根據(jù)出水速率對還原進度進行科學指導。

      5 升溫還原過程中存在的主要問題

      (1)該合成塔沒有設置床層測溫點,還原過程中合成塔出口溫度與汽包溫度相比低20~25 ℃,合成塔出口溫度作為升溫速率控制點進行過程控制。

      (2)由于初次采用蒸汽噴射升溫方法,噴射蒸汽開度與放空開度配合不熟練,還原后期汽包壓力、溫度和液位出現(xiàn)多次振蕩波動。

      (3)開工蒸汽噴射器出口管道原來設計有一高度約5 m的U形膨脹彎,導致升溫還原過程中該段管線振動較大(后經(jīng)重新設計已取消)。

      6 生產(chǎn)運行情況

      升溫還原過程結束后,系統(tǒng)進入輕負荷生產(chǎn)和滿負荷生產(chǎn)測試,運行數(shù)據(jù)對比情況見表4。

      表4 甲醇合成不同負荷下的運行數(shù)據(jù)

      由表4可以看出:93%負荷運行時,氫碳比為2.08,與設計值接近;噸醇耗氣2 236 m3(標態(tài)),比設計值降低了64 m3(標態(tài));粗醇的產(chǎn)量可達997 t/d,粗醇中甲醇質(zhì)量分數(shù)為95.1%,高于設計值0.8%。

      此次300 kt/a甲醇裝置XNC-98銅基催化劑的升溫還原過程歷時72 h,催化劑還原過程較成功,催化劑還原徹底,投入運行后催化劑表現(xiàn)出較高的活性、選擇性,達到了設計要求,為裝置穩(wěn)定生產(chǎn)、經(jīng)濟運行奠定了基礎。

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