韓彪,王曉輝,趙毅,李文倩,周杭
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牽引車制動(dòng)鼓抱死故障診斷示例簡(jiǎn)析
韓彪,王曉輝,趙毅,李文倩,周杭
(陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710043)
制動(dòng)系統(tǒng)是控制汽車行車、剎車及駐車的主要控制裝置。文章介紹了制動(dòng)系統(tǒng)組成的主要部件、工作原理,并以一輛牽引車為例,介紹了制動(dòng)系統(tǒng)故障診斷方法及流程,對(duì)汽車維修人員提供參考。
制動(dòng)系統(tǒng);抱死;故障
汽車制動(dòng)系統(tǒng)是使行駛中的汽車減速甚至停車、使下坡行駛的汽車速度保持穩(wěn)定、使已停駛的汽車保持不動(dòng)的一種汽車上必不可少裝置,它是汽車的一項(xiàng)安全性指標(biāo)。其評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有:制動(dòng)距離、制動(dòng)時(shí)間、制動(dòng)減速度和操作過程中的方向穩(wěn)定性。目前常見的汽車制動(dòng)系統(tǒng)(按制動(dòng)能量傳輸方式分)主要有:液壓式、氣壓式、組合式(氣頂液式)。本文主要對(duì)氣壓制動(dòng)的行車制動(dòng)系統(tǒng)從工作原理過程、操作過程以及故障檢修方法做梳理和總結(jié)[1]。
2015年7月,聯(lián)合指揮部合練分列式階段,一輛牽引車駕駛員聽到指揮員口令,踏下離合器,掛上前進(jìn)擋,解除駐車制動(dòng)后,氣壓表I 由8bar 降至6bar,抬起離合器踏板至半聯(lián)動(dòng)位置,車輛起步困難(駐車警示燈亮)。駕駛員拉起駐車制動(dòng),充氣、再次解除駐車制動(dòng),氣壓表I降低并維持在6.2-6.4bar 駐車,警示燈滅,起步,車輛能勉強(qiáng)起步,車輪未抱死,地面無(wú)摩擦痕跡,行駛中沒發(fā)現(xiàn)異響。為保證合練正常進(jìn)行,車輛行駛至疏散區(qū)。停車后檢查(未拉起駐車制動(dòng)),中后橋附近有漏氣聲音,中橋右側(cè)制動(dòng)鼓有輕微冒煙并有異味,制動(dòng)鼓外部黑漆有燒蝕現(xiàn)象。牽引車中橋右側(cè)車輪制動(dòng)鼓出現(xiàn)了發(fā)熱故障。解除故障車輪駐車制動(dòng)(旋出制動(dòng)螺桿)后回場(chǎng),未發(fā)現(xiàn)問題。停車后,經(jīng)三次使用駐車制動(dòng),漏氣現(xiàn)象消失。
以中橋右輪制動(dòng)鼓發(fā)熱故障作為頂事件,進(jìn)行故障樹分析如下:
圖1 故障樹
表1
2.2.1 輪邊總成故障
車橋內(nèi)部出現(xiàn)多余物,可能導(dǎo)致輪邊減速器齒輪卡滯或打齒,影響車輪轉(zhuǎn)動(dòng)。另外,輪邊減速器中軸承卡死、燒結(jié)也會(huì)導(dǎo)致車輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或抱死,車輪軸頭、輪轂溫度、制動(dòng)鼓等溫度明顯升高。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,車輪軸頭、輪轂等溫度正常。后續(xù)保障人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)中橋右側(cè)車輪進(jìn)行拆解檢查,輪邊減速器齒輪狀態(tài)正常,軸承未發(fā)現(xiàn)燒結(jié)現(xiàn)象,扳動(dòng)車輪轉(zhuǎn)動(dòng),運(yùn)行正常無(wú)多余物,此故障可排除。
2.2.2 凸輪軸變形或支撐座襯套磨損嚴(yán)重
保障人員現(xiàn)場(chǎng)檢查,未發(fā)現(xiàn)凸輪軸有變形現(xiàn)象,支承座襯套正?!,F(xiàn)場(chǎng)將制動(dòng)氣室推桿叉頭與調(diào)整臂分離,將調(diào)整臂的控制臂上的螺栓松開,手動(dòng)扳動(dòng)調(diào)整臂,回位正常,此故障可排除。
2.2.3 制動(dòng)蹄片回位彈簧卡滯
停車后進(jìn)行制動(dòng)試驗(yàn),觀察調(diào)整臂回位情況,回位正常;保障人員拆除制動(dòng)氣室后,用手推調(diào)整臂,觀察調(diào)整臂回位情況,調(diào)整臂回位正常;拆除制動(dòng)鼓進(jìn)行檢查,回位彈簧狀態(tài)良好,回位正常。此故障可排除。
2.2.4 凸輪軸銹蝕
保障人員現(xiàn)場(chǎng)檢查拆除制動(dòng)鼓,檢查制動(dòng)凸輪軸,未發(fā)現(xiàn)凸輪軸有銹蝕現(xiàn)象,此故障可排除。
2.2.5 制動(dòng)間隙初始調(diào)整間隙小
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,制動(dòng)蹄鼓初始調(diào)整間隙應(yīng)為0.6mm- 1.2mm,現(xiàn)場(chǎng)保障人員測(cè)量所有參閱車輛各車輪制動(dòng)蹄鼓間隙均在0.7mm-1.1mm 范圍,符合設(shè)計(jì)要求,此故障可排除。
2.2.6 自動(dòng)間隙調(diào)整臂故障
該橋裝配為自動(dòng)間隙調(diào)整臂,工作原理說明如圖2[2]:
圖2 自動(dòng)調(diào)整臂示意圖
自動(dòng)調(diào)整臂
①調(diào)整臂殼體、控制臂等部位外觀均完好;
②連接環(huán)與控制臂無(wú)相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),說明調(diào)整臂無(wú)打滑現(xiàn)象;
③逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)整臂蝸桿六角頭,力矩大于 18Nm,正常;
④逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)整臂蝸桿六角頭,聲音連續(xù)清脆,正常。
此故障可排除。
2.2.7 制動(dòng)氣室彈簧腔漏氣
制動(dòng)氣室選用某公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的“內(nèi)呼吸型膜片彈簧制動(dòng)氣室”,其結(jié)構(gòu)及工作原理見圖3[3]。
圖3 復(fù)合制動(dòng)氣室示意圖意圖
彈簧制動(dòng)氣室結(jié)構(gòu)及工作原理圖
車輛解除駐車制動(dòng)時(shí),壓縮空氣進(jìn)入12 腔,推動(dòng)儲(chǔ)能活塞壓縮彈簧后移,12 腔內(nèi)的多余氣體通過呼吸氣孔、經(jīng)單向閥門周邊間隙和活塞桿前端的小孔、由11腔的進(jìn)氣口、經(jīng)繼動(dòng)閥排氣口進(jìn)入大氣;行車制動(dòng)時(shí),儲(chǔ)能活塞被壓縮到位,活塞軸的小通氣孔被O型圈密封,行車腔的氣體不會(huì)竄入彈簧腔,行車制動(dòng)時(shí)的工作原理與普通氣室相同。
對(duì)制動(dòng)氣室做氣密性檢測(cè),在氣室接頭及外壁涂肥皂水,氣室12 腔接上氣壓表,解除駐車制動(dòng),整車氣壓達(dá)到正常值,關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī),讀取氣壓表數(shù)值6.8bar,保壓20min,觀察有無(wú)氣泡產(chǎn)生,檢查12口氣壓表讀數(shù)有無(wú)下降,重復(fù)試驗(yàn)3 次,均無(wú)氣泡產(chǎn)生,壓力表讀數(shù)未變化,排除制動(dòng)氣室彈簧腔向外側(cè)漏氣故障。
在該車駐車制動(dòng)儲(chǔ)氣筒外側(cè)接口接上氣壓表,開始打氣,約2分鐘后氣壓達(dá)到8.0bar,解除駐車制動(dòng),觀察到氣壓表壓力持續(xù)下降至3.5bar。檢查制動(dòng)系統(tǒng)漏氣部位,發(fā)現(xiàn)中橋左、右側(cè)ABS 電磁閥排氣口漏氣。ABS閥1口連接行車?yán)^動(dòng)閥的輸出口2, 2 口連接制動(dòng)氣室的膜片制動(dòng)腔。在不踩腳制動(dòng)閥的情況下,行車?yán)^動(dòng)閥的控制口4無(wú)壓力,所以其輸出口2口也無(wú)壓力,進(jìn)而與之相通的ABS 閥1口也無(wú)壓力,但此時(shí)ABS 閥2口與3 口相通、通向大氣,所以ABS閥漏氣來源于與ABS 閥2口相通的制動(dòng)氣室膜片腔。此時(shí)制動(dòng)氣室彈簧腔充滿壓縮空氣,解除駐車制動(dòng)。因此判斷制動(dòng)氣室彈簧腔向膜片腔有串氣現(xiàn)象。拆除11口制動(dòng)氣管接頭,制動(dòng)氣室11 口接頭處有氣排出。因此此故障無(wú)法排除。
2.2.8 制動(dòng)氣室推桿卡滯
保障人員現(xiàn)場(chǎng)檢查,未發(fā)現(xiàn)制動(dòng)氣室推桿有變形,多次駐車制動(dòng)或行車制動(dòng)時(shí),推桿伸出與回位靈活,此故障可排除。
2.2.9 制動(dòng)管路漏氣
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)制動(dòng)管路及管路布置、走向檢查,確認(rèn)制動(dòng)管路走向規(guī)范、無(wú)打折、堵塞現(xiàn)象,此故障可排除。
2.2.10 ABS電磁閥故障
ABS 系統(tǒng)工作原理如下:ECU通過輪速傳感器不斷采集輪速信號(hào)并轉(zhuǎn)換成相應(yīng)輪速。當(dāng)車輛在緊急制動(dòng)時(shí)(車速大于15km/h),ECU 監(jiān)測(cè)到車輪有抱死趨勢(shì),將給對(duì)應(yīng)的ABS 電磁閥發(fā)出控制指令。使其對(duì)相應(yīng)的制動(dòng)氣室的制動(dòng)壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。防止由于制動(dòng)力過大造成的車輪抱死。從而使得在緊急制動(dòng)時(shí)也能維持橫向牽引力,保證了駕駛的穩(wěn)定性和車輛的轉(zhuǎn)向控制性。
圖4 ABS電磁閥原理結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)車速小于15km/h且車輛未進(jìn)行緊急制動(dòng)時(shí),ABS電磁閥處于不通電狀態(tài),ABS系統(tǒng)不起作用。實(shí)際訓(xùn)練過程中,車輛是以10km/h的速度行進(jìn),且未進(jìn)行緊急制動(dòng),所以ABS系統(tǒng)不工作。此故障可排除。
2.2.11 卸荷閥故障
該車設(shè)計(jì)制動(dòng)系統(tǒng)的卸荷壓力為8.1bar?,F(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)車輛后,給制動(dòng)系統(tǒng)充氣,當(dāng)干燥器卸荷閥3口開始排氣時(shí),關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。查看前橋制動(dòng)回路和中后橋制動(dòng)回路氣壓表前橋制動(dòng),讀數(shù)分別為7.9bar、8.0bar。此故障可排除。
2.2.12 四回路保護(hù)閥故障
該車采用的四回路保護(hù)閥為江南玉環(huán)機(jī)電有限公司生產(chǎn)(零件號(hào):AZ9100360067)。其21~24 口的開啟壓力7.00-0.3bar,關(guān)閉壓力為≥4.5bar。起動(dòng)車輛后,經(jīng)對(duì)四回路保護(hù)閥各口制動(dòng)系統(tǒng)壓力測(cè)定和觀察,各出口均能正常開啟,此故障可排除。
2.2.13 行車?yán)^動(dòng)閥故障
該車采用的行車?yán)^動(dòng)閥為指定公司生產(chǎn),如圖5[4]。
圖5 繼動(dòng)閥原理結(jié)構(gòu)示意圖
行車?yán)^動(dòng)閥的工作原理:當(dāng)汽車正常行駛時(shí)進(jìn)氣口1持續(xù)保持8bar壓縮空氣,進(jìn)氣閥門關(guān)閉,排氣口3、輸出口2和制動(dòng)回路通大氣;制動(dòng)時(shí),從控制口4進(jìn)入的壓縮空氣推動(dòng)活塞打開進(jìn)氣閥門同時(shí)關(guān)閉排氣口3,氣壓經(jīng)輸出口2進(jìn)入制動(dòng)氣室膜片腔,完成制動(dòng);解除制動(dòng)時(shí),控制口4壓力為零,活塞上移進(jìn)氣閥門關(guān)閉同時(shí)排氣口3打開,制動(dòng)氣室膜片腔至2口間回路氣體經(jīng)排氣口3 迅速排入大氣,解除制動(dòng)。行車制動(dòng)繼動(dòng)閥排氣口3 堵塞時(shí),松開腳制動(dòng),制動(dòng)氣室膜片腔內(nèi)壓縮氣體不能及時(shí)從排氣口3排出,制動(dòng)不解除或制動(dòng)解除響應(yīng)慢,會(huì)造成制動(dòng)鼓發(fā)熱故障。但現(xiàn)場(chǎng)靜態(tài)檢查,松開腳制動(dòng)時(shí),排氣口3 排氣正常,中后橋四個(gè)車輪皆可正常解除制動(dòng),行車?yán)^動(dòng)閥功能正常。此故障可排除。
2.2.14 駐車?yán)^動(dòng)閥故障
駐車?yán)^動(dòng)閥與行車?yán)^動(dòng)閥一樣,為同一公司生產(chǎn)。當(dāng)駐車制動(dòng)繼動(dòng)閥出氣口2口堵塞時(shí),解除駐車制動(dòng),制動(dòng)氣室彈簧腔內(nèi)壓縮氣體不能及時(shí)進(jìn)入或壓力過低,駐車制動(dòng)不解除或制動(dòng)解除不徹底,會(huì)造成制動(dòng)鼓發(fā)熱故障。但現(xiàn)場(chǎng)拆除2 口管接頭靜態(tài)檢查,2 口無(wú)雜物或阻塞,解除駐車制動(dòng)時(shí),駐車?yán)^動(dòng)閥功能正常。此故障可排除。
綜上分析,由于中橋右輪制動(dòng)氣室彈簧腔向膜片腔串氣,導(dǎo)致彈簧腔內(nèi)壓力降低,不足以完全壓縮彈簧,不能徹底解除駐車制動(dòng),造成車輛行駛過程中制動(dòng)鼓發(fā)熱故障。
車輛在停車起步時(shí),輕踩腳制動(dòng),行車回路壓縮空氣經(jīng)行車?yán)^動(dòng)閥2 口、ABS電磁閥,通過制動(dòng)氣室11 口,進(jìn)入制動(dòng)氣室膜片腔,同時(shí),經(jīng)過呼級(jí)道進(jìn)入彈簧腔,氣壓會(huì)竄到Y(jié) 型密封圈底部,使得Y 型密封圈唇口兩側(cè)形成壓力差,如圖6所示,F(xiàn)2>F1(F1=0)。在壓力差的作用下,偶發(fā)出現(xiàn)Y 型密封圈移位。此時(shí),解除駐車制動(dòng)開始行車,壓縮空氣經(jīng)制動(dòng)氣室12 口進(jìn)入彈簧腔,推動(dòng)活塞解除駐車制動(dòng)的同時(shí),從Y型密封圈移位產(chǎn)生的間隙處竄入彈簧一側(cè),再經(jīng)內(nèi)呼吸道進(jìn)入膜片腔,通過制動(dòng)氣室11 口從ABS電磁閥或行車?yán)^動(dòng)閥3 口排出,導(dǎo)致彈簧腔壓力下降,駐車制動(dòng)不能夠徹底解除。但由于制動(dòng)過程中,壓縮空氣氣流速度及密封圈材料的變形的不可控等因素,因此在制動(dòng)和解除制動(dòng)的過程,彈簧腔向膜片腔串氣故障具有偶發(fā)性,一定條件下Y型密封圈移位可恢復(fù)。
圖6 內(nèi)呼吸型膜片彈簧制動(dòng)氣室串氣故障示意圖
排故時(shí),現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行了以下操作:
在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持在2000r/min 時(shí),當(dāng)整車氣壓充到8bar時(shí),不踩腳制動(dòng),多次進(jìn)行駐車制動(dòng)和解除駐車制動(dòng)測(cè)試。行車?yán)^動(dòng)閥排氣口、ABS 閥排氣口間或出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象。氣壓表Ⅰ讀數(shù)降低,穩(wěn)定在6bar 左右,而壓力表Ⅱ讀數(shù)不變。在解除駐車制動(dòng)過程中,駐車回路氣流流向:手制動(dòng)閥的12口駐車?yán)^動(dòng)閥4口駐車?yán)^動(dòng)閥2 口彈簧復(fù)合制動(dòng)氣室的彈簧制動(dòng)腔彈簧復(fù)合制動(dòng)氣室的膜片腔 ABS的2 口 ABS 的排氣口3 行車?yán)^動(dòng)閥2 口行車?yán)^動(dòng)閥3 口大氣。由于駐車回路壓縮氣體通過制動(dòng)氣室彈簧腔竄入膜片腔,排入大氣中,因此駐車回路壓力降低,而中后橋行車回路氣體通過溢流閥對(duì)其補(bǔ)壓造成中后橋行車回路壓力降低(氣壓表Ⅰ讀數(shù)由8bar 降低至6bar)。
2015年8 月2 日,在某公司技術(shù)中心,對(duì)排故過程中發(fā)生串氣的兩件故障制動(dòng)氣室進(jìn)行了氣密試驗(yàn),故障復(fù)現(xiàn)過程如下:
模擬底盤起步操作,駐車狀態(tài)下輕踩腳制動(dòng),10s 后松手剎,出現(xiàn)了串氣現(xiàn)象,兩個(gè)氣室全部故障復(fù)現(xiàn)。
駐車制動(dòng)狀態(tài),當(dāng)行車制動(dòng)腔壓力超過6.5bar 時(shí),密封圈移位;駐車制動(dòng)解除,釋放3次后,密封圈復(fù)位,故障現(xiàn)象消失。對(duì)其中一件進(jìn)行拆檢,Y 型密封圈移位情況見圖7。
圖7 型密封圈移位情況采取的措施及驗(yàn)證
將本批參閱車的所有窄Y型密封圈制動(dòng)氣室全部更換為寬Y型密封圈制動(dòng)氣室(密封形式見圖8)。
圖8 寬Y型密封圈制動(dòng)氣室密封示意圖
寬Y型密封圈制動(dòng)氣室在各型軍車中廣泛使用,目前已裝車上萬(wàn)臺(tái),未出現(xiàn)串氣故障,性能可靠。
通過以上故障診斷方法,找出了故障原因,從中得出結(jié)論:在檢查制動(dòng)系統(tǒng)故障時(shí),應(yīng)使用故障樹分析法,逐一對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)各個(gè)部件逐一排查,找出故障原因。
[1] 焦紅蘭.氣壓式制動(dòng)系統(tǒng)故障的檢修方法[J].汽車維修,2015 (10).
[2] 石偉光.制動(dòng)蹄邊間隙自動(dòng)調(diào)節(jié)臂的結(jié)構(gòu)與使用[J].汽車維修, 2014 (3).
[3] 郗娟.載貨汽車中后橋制動(dòng)氣室串氣故障分析[J].汽車實(shí)用技術(shù), 2014 (3).
[4] 動(dòng)哲劍.陜汽牌SX2190N型越野汽車維修手冊(cè)[J].汽車實(shí)用技術(shù), 2011(4).
A brief analysis of the diagnosis example of braking drum clutch failure of the towing vehicle
Han Biao, Wang Xiaohui, Zhao Yi, Li Wenqian, Zhou Hang
( Shaanxi Heavy-Duty Truck CO., Ltd, Shaanxi Xi’an 710043 )
Brake system is the main control device that controls the car's driving, braking and parking. This paper introduces the main parts and working principle of the braking system, and takes a towing vehicle as an example, introduces the fault diagnosis method and process of the braking system, and provides reference for the car maintenance personnel.
Brake system;locking;fault
B
1671-7988(2018)18-278-04
U463.5
B
1671-7988(2018)18-278-04
CLC NO.: U463.5
韓彪,助理工程師,陜西重型汽車有限公司,主要從事底盤制動(dòng)系統(tǒng)工藝技術(shù)工作。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2018.18.097