林文和
(福建聯(lián)冠建設有限公司,福建漳州363000)
化纖聚酯生產(chǎn)一般是用乙二醇跟對苯二甲酸進行酯化反應及縮聚反應,生成聚對苯二甲酸乙二醇脂,就是我們常說的PET,平均聚合度約為106,特性黏度比較高,我公司產(chǎn)品作為紡織用的熔體特性黏度達到0.68左右,瓶級切片能達到1.0以上,所以熔體輸送需要比較高的溫度跟壓力,溫度一般在292℃左右,終縮釜后輸送壓力要求能達到10 MPa左右,對輸送設備要求比較高,一般使用熔體齒輪泵。原生產(chǎn)線使用的齒輪泵在檢修中常發(fā)現(xiàn)軸承支撐處軸有磨損現(xiàn)象,懷疑是自潤滑系統(tǒng)有缺陷,導致潤滑膜被破壞產(chǎn)生干磨現(xiàn)象。而且,應市場需求,公司高層決定提高產(chǎn)量,為降低成本,在原有生產(chǎn)線上做局部改造以達提產(chǎn)目的,本聚合生長線主要輸送設備為齒輪泵,也是單線產(chǎn)量提升的瓶頸,決定對齒輪泵進行優(yōu)化改造。為減少投資成本,減輕改造施工工作量,擬保留原有泵體,通過消除自潤滑溝槽的死角,加大并優(yōu)化改造潤滑通道,選用較大的齒輪模數(shù)、增加齒輪寬度、改變齒形等方法來達到增產(chǎn)并消除缺陷的目的。
熔體齒輪泵由泵殼、前后端蓋、齒輪軸、滑動軸承和軸封等構成,屬于正位移泵,工作時依靠主、從動齒輪的相互嚙合形成的工作容積變化來輸送熔體。工作容積由泵體、齒輪的齒槽及具有側板功能的軸承構成。當齒輪旋轉時,熔體即進入吸入腔兩齒輪的齒槽中,隨著齒輪轉動,熔體從兩側被帶入排出腔,齒輪再度嚙合,使齒槽中的熔體被擠出排出腔,壓送到出口管道。只要泵軸轉動,齒輪就向出口側壓送熔體,因此泵出口可達到很高的壓力(圖1)。
圖1 熔體齒輪泵的結構及工作原理
高黏度齒輪泵的齒輪常見的有直齒、斜齒、螺旋齒、人字齒,齒廓主要有漸開線和圓弧型式。通常小型齒輪泵多采用漸開線直齒輪,高溫齒輪泵常采用變位齒輪,輸送高黏度、高壓聚合物熔體的熔體泵多采用漸開線齒輪。齒輪與軸制成一體,其剛性及可靠性高于齒輪與軸單獨制造的齒輪泵。國外低壓齒輪泵的齒輪常采用方形結構,即齒輪的齒寬等于齒頂圓直徑。我公司原齒輪泵采用漸開線直齒輪,改造時采用漸開線斜齒輪,與直齒輪相比,斜齒輪嚙合的重合度增加,嚙合時能對物料進行連續(xù)、平穩(wěn)的擠壓,減小壓力的波動,同時由于其旋轉時的自潔作用,可以保持齒根的清潔,避免物料的沉積及降解,但工作時會產(chǎn)生軸向力,影響軸承的使用壽命,也會加劇齒側間隙內(nèi)熔體的剪切,因此螺旋角也不能太大,本次改造螺旋角取用16°。另一方面,斜齒輪輸出時的脈動壓力比直齒輪低,直齒輪的脈沖壓力是輸出壓力的1%~1.5%,而斜齒輪的脈沖壓力是輸出壓力的0.5%~1%。因此,對于壓力脈沖明顯的大規(guī)格熔體齒輪泵來說,用斜齒齒輪泵比較適宜。
熔體齒輪泵的近似流量公式為:
式中,m為模數(shù);Z為齒數(shù);B為齒寬;n為轉速。
當熔體齒輪泵的體積一定時,增大模數(shù)對流量的貢獻比增大齒數(shù)要大,因此熔體齒輪泵一般采取較大模數(shù)(1.5~4.5)。熔體齒輪泵輸送聚合物熔體的過程中,齒輪是一對一對相互嚙合的,因此其瞬間流量是脈動的。脈動程度取決于齒輪的彈性模量和輪齒的多少,齒數(shù)越少,齒間越深,脈動越大。為減少脈動,可增加齒數(shù),通常齒輪都多于16齒,這也符合避免輪齒根切的原則。本次改造適當減少齒數(shù),增大齒輪模數(shù),由生產(chǎn)制造廠家通過模擬跟實驗,驗證相同轉速的情況下的流量變化及流量脈動對生產(chǎn)的影響,驗證結果合乎預期,流量增加能滿足提產(chǎn)要求,流量脈動變化很小,對生產(chǎn)不會造成影響,模數(shù)增加齒輪的強度也會提高。改造后也確實達到了預期的提高流量、增加產(chǎn)量的效果,設備運行安全、平穩(wěn)。
按上面的近似流量公式,在其他參數(shù)不變的情況下,流量與齒寬成正比,因此增加齒寬能提高流量,達到提高產(chǎn)量的目的。本次改造,齒輪軸的齒寬對稱各增加15 mm,齒寬總共增加30 mm,對增加流量也有了一定的貢獻。但齒寬增加意味著軸承有效支撐長度相應減少,根據(jù)軸承承載能力公式及載荷進行了核算,能滿足安全使用要求。由于熔體溫度跟黏度基本穩(wěn)定,泵的轉速跟泵的進出口壓力也基本穩(wěn)定,所以自潤滑膜的壓力場也相對穩(wěn)定,故軸承的承載能力可用公式來核算:
式中,ζ為載荷系數(shù);l為軸承有效長度;d為軸的直徑;ω為軸的轉速;μ為熔體黏度;ψ為相對間隙,ψ=2Δ/d。
將預設定的各參數(shù)代進公式,依數(shù)據(jù)確定出ζ并查出偏心率,就可算出最小油膜厚度值,驗證是否合格。與廠家確定好改造參數(shù)后由廠家通過計算與原設計數(shù)據(jù)進行比較,都能滿足安全、穩(wěn)定使用的要求。對齒輪軸的擾度也進行了重新核算,以防變形咬合卡死,通過核算與比較,都能滿足使用條件。設計核算問題本文不再深入探討。還有,因為齒寬的改變,齒輪泵進出口的口模也需進行修磨,擴大進出口,以防因進口熔體來不及填滿齒輪溝槽而導致氣蝕等。
改造后按改變模數(shù)跟改變模數(shù)及齒寬生產(chǎn)相應的齒輪軸配件(齒數(shù):18),并依次裝于實際生產(chǎn)線上相同位置相同設備上進行驗證,用相同生產(chǎn)條件進行驗證與測試(溫度:285℃,出口壓力:10 MPa),利用原有生產(chǎn)線上的熔體流量計及壓力傳感器進行測量并記錄,結果如表1所示。
表1 齒輪泵改造測試結果
在前期生產(chǎn)運行中,遇到有雷電等惡劣天氣或其他容易導致電源線路電壓不穩(wěn)定的因素,齒輪泵時常會跳停,盤車也無法重新啟動時會給公司造成很大的經(jīng)濟損失,懷疑跟齒輪泵運行過程中的壓力脈動有關系。決定把原來的漸開線直齒輪改為斜齒輪,以改善設備運行中的壓力脈動。斜齒輪自潔能力強,熔體在熔體齒輪泵內(nèi)的停留時間短,不易產(chǎn)生降解。最重要的是,斜齒輸出時的脈動壓力比直齒低,直齒的脈沖壓力是輸出壓力的1%~1.5%,而斜齒的脈沖壓力是輸出壓力的0.5%~1%。因此,對于壓力脈沖明顯的大規(guī)格熔體齒輪泵來說,用斜齒齒輪泵比較適宜。
生產(chǎn)過程中,設備嚴格按照升溫保溫曲線進行開機及盤車檢查,未發(fā)現(xiàn)異常就正常投入生產(chǎn)。熔體齒輪泵泵殼跟兩端端蓋都是帶夾套的,用導熱油對腔內(nèi)的熔體進行加熱保溫(圖2)。
通過循環(huán)冷卻水進行溫度調(diào)整,生產(chǎn)初期循環(huán)水量比較小,泄漏物的量會比較多,通過慢慢調(diào)整加大水量,并觀察其顏色與顆粒大小,通過多天收集泄漏物并稱重、觀察與調(diào)整,調(diào)節(jié)好循環(huán)冷卻水流量,最終把泄漏量控制在每天200 g左右,呈黃色顆粒狀(圖3)。
圖2 導熱油管路
圖3 泄漏物
通過1998—1999年間的優(yōu)化與改造,翔鷺化纖聚合車間終縮熔體齒輪泵在生產(chǎn)運行中一直保持穩(wěn)定,振動及聲響都在正常范圍內(nèi)。改造至今將近20年,再沒出現(xiàn)齒輪泵異常跳停的情況,大修時檢查齒輪軸跟軸承等表面時也未發(fā)現(xiàn)明顯的磨損,經(jīng)歷了3次大修都使用正常,為公司節(jié)省了不菲的配件費用。這次的改造與優(yōu)化是比較成功的,達到了預期的效果。