王志強(qiáng)
(河鋼唐鋼能源科技分公司,河北唐山,063000)
燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)隨著環(huán)保節(jié)能要求的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)得到了迅速發(fā)展,其能給鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了相當(dāng)不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。但作為節(jié)能項(xiàng)目在原始設(shè)備選型中也存在高耗能設(shè)備,而由高壓電機(jī)做驅(qū)動(dòng)的循環(huán)風(fēng)機(jī)耗電量較大,并且調(diào)節(jié)比較頻繁,可改用變頻技術(shù)進(jìn)行節(jié)能。并且隨著工藝模式的調(diào)整,在整改系統(tǒng)方面挖掘節(jié)能方面的潛能。
某鋼廠燒結(jié)余熱發(fā)電鍋爐循環(huán)風(fēng)機(jī)選擇改造為采用變頻調(diào)速技術(shù)控制轉(zhuǎn)速,由于循環(huán)風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)隨著燒結(jié)煙溫不斷變化,操作較為頻繁,而采用變頻調(diào)速技術(shù)在確保風(fēng)機(jī)能夠具備較好的調(diào)速功能,也在同時(shí)降低風(fēng)機(jī)能耗。余熱發(fā)電有循環(huán)風(fēng)機(jī)4臺(tái),配套3臺(tái)1950kW和1臺(tái)2500kW的10kv電機(jī),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速約為額定轉(zhuǎn)速的80%,由于采用液偶調(diào)速(液偶本身消耗10%左右),電機(jī)長(zhǎng)期處于額定負(fù)荷下運(yùn)行,造成了一定的能源浪費(fèi)。通過(guò)實(shí)施高壓電機(jī)的變頻系統(tǒng)改造將液偶去除,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由變頻裝置直接控制電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié),來(lái)達(dá)到節(jié)約耗電量的目的,同時(shí)使系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、調(diào)速精準(zhǔn)。同時(shí),通過(guò)根據(jù)現(xiàn)有系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝,調(diào)整可節(jié)約性的資源。這對(duì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和建設(shè)節(jié)約型社會(huì)具有深遠(yuǎn)的意義。
余熱鍋爐循環(huán)風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中的耗能之處:(1)首先要選擇風(fēng)機(jī)設(shè)備,在能力上要留超出實(shí)際完成功率10%~15%的余量,實(shí)際工作負(fù)荷應(yīng)該多數(shù)低于額定負(fù)荷,從而導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行的功率不能達(dá)到最優(yōu)值,表現(xiàn)出來(lái)就是運(yùn)行效率較為低下。(2)啟動(dòng)時(shí)對(duì)電動(dòng)機(jī)的沖擊大,降低電動(dòng)機(jī)使用壽命。(3)在余熱鍋爐調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,鍋爐擋板也是調(diào)節(jié)功能重要的一部分,其由電機(jī)帶動(dòng),此電機(jī)功耗較大,消耗電能較多。(4)采用液偶調(diào)速(液偶本身消耗10%左右),電機(jī)長(zhǎng)期處于額定負(fù)荷下運(yùn)行,造成了一定的能源浪費(fèi)。
由于主要耗電設(shè)備為余熱鍋爐的循環(huán)風(fēng)機(jī),通過(guò)改變其傳動(dòng)調(diào)節(jié)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)目的。
余熱鍋爐的循環(huán)風(fēng)機(jī)原有的調(diào)節(jié)方式一種是通過(guò)液力偶合器電動(dòng)機(jī)和風(fēng)機(jī),調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn);而另一種是通過(guò)調(diào)節(jié)鍋爐擋板控制風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。在調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速時(shí),只是通過(guò)液偶控制風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,而電動(dòng)機(jī)輸出的電能并沒(méi)有隨之減少,在此方面存在著浪費(fèi)了大量的電能。而液力調(diào)速系統(tǒng)是通過(guò)工作油來(lái)使得液力偶合器進(jìn)行工作的,其設(shè)備都是采用無(wú)機(jī)械連接,在電機(jī)運(yùn)行負(fù)載時(shí)并沒(méi)有節(jié)省能源,當(dāng)負(fù)荷進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),其減少負(fù)荷時(shí)所減少的能源也由于液偶的動(dòng)作而浪費(fèi)。另一種方式調(diào)節(jié)鍋爐擋板除了耗費(fèi)電動(dòng)機(jī)的功率外,還易造成擋板的損耗,減少使用壽命,導(dǎo)致檢修率增加。改為變頻控制也是出于從源頭節(jié)約電能的考慮,可以將擋板開(kāi)到最大或80%處就除非特殊情況下不再進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,減少擋板開(kāi)關(guān)損耗,從電機(jī)處通過(guò)輸出頻率的改變調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到控制的目的。
圖1 各種調(diào)節(jié)方式的節(jié)能效果比較圖
現(xiàn)代變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展,也是由于物理學(xué)中矢量的研究和應(yīng)用,其使得異步電動(dòng)機(jī)存在變頻的可能,相較直流電動(dòng)機(jī)變頻應(yīng)用更加的廣泛和理想。而采用變頻調(diào)速后,其啟動(dòng)緩慢及轉(zhuǎn)速的降低的特性,導(dǎo)致設(shè)備能夠更加穩(wěn)定的運(yùn)行,降低了啟動(dòng)時(shí)的沖擊力,相應(yīng)地延長(zhǎng)了許多機(jī)械設(shè)備及部件的使用壽命,有效的減輕了起動(dòng)機(jī)械轉(zhuǎn)矩對(duì)電機(jī)機(jī)械損傷,延長(zhǎng)了電機(jī)的使用壽命,減少了檢修維護(hù)開(kāi)支,節(jié)約機(jī)械設(shè)備及部件的相關(guān)維護(hù),降低人員和設(shè)備成本。
燒結(jié)余熱發(fā)電變頻調(diào)速系統(tǒng)采用的是主回路方案,即為手動(dòng)一拖一方案。此次的解決方案是采用通用的旁路方式。使兩個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān)之間存在機(jī)械互鎖邏輯,讓其不能同時(shí)閉合,始終保持一開(kāi)一閉,通過(guò)開(kāi)關(guān)之間的斷開(kāi)閉合方式的改變,使得設(shè)備實(shí)現(xiàn)變頻和工頻運(yùn)行可切換的狀態(tài)。為了節(jié)約成本,電動(dòng)機(jī)和高壓開(kāi)關(guān)利用原液偶設(shè)備所配備的就可以實(shí)現(xiàn)。
變頻設(shè)備采用多級(jí)模塊串聯(lián),交直交、高高方式進(jìn)行聯(lián)接,電隔離部分采用安捷倫光纖連接,冷卻方式為強(qiáng)迫風(fēng)冷,過(guò)程控制方式采用開(kāi)環(huán)方式。額定輸入電壓10kV±10%,變壓器調(diào)壓范圍+5%,系統(tǒng)輸出電壓0~10kV,系統(tǒng)輸出電流150A/185A,逆變側(cè)最高輸出電壓10KV,額定容量2500KVA/3125KVA,額定輸入頻率/允許變化范圍50Hz±10%,對(duì)電網(wǎng)電壓波動(dòng)的敏感性-35%~+15%,輸入側(cè)功率因數(shù)>0.95(>20%負(fù)載),變頻器效率>0.96,控制方式多級(jí)正弦PWM控制。
在余熱發(fā)電循環(huán)風(fēng)機(jī)變頻改造前后,經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)得出節(jié)電率平均達(dá)到22.7%。表格前面為項(xiàng)目改造前和改造后日期,轉(zhuǎn)速采用相同轉(zhuǎn)速下,入口煙溫相當(dāng)。
表1 4#爐變頻改造前后對(duì)比
由于調(diào)速技術(shù)的改變,為了能夠讓?shí)徫宦毠?duì)變頻操作技術(shù)能夠更好的實(shí)施,制定了變頻器操作規(guī)程及變頻操作規(guī)程,并對(duì)崗位全員進(jìn)行培訓(xùn)(包括理論知識(shí)和實(shí)踐應(yīng)用)。使得職工能夠快速有效的掌握變頻設(shè)備知識(shí),在運(yùn)行中能夠正確的進(jìn)行操作。