宋磊, 徐永進(jìn), 魯然, 郭勵(lì), 丁徐楠
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,浙江 杭州 310014)
電能表是供電企業(yè)與發(fā)電企業(yè)、電力客戶進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算的計(jì)量儀表,屬國家強(qiáng)制檢定的電能計(jì)量器具,依據(jù)國家計(jì)量法要求必須通過實(shí)驗(yàn)室檢定合格方可進(jìn)行安裝使用,確保計(jì)量準(zhǔn)確、可靠[1]。常規(guī)檢定模式為人工作業(yè)、工作效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、檢定水平不一、企業(yè)運(yùn)營成本高,難以達(dá)到精益化管理要求。浙江省電力公司計(jì)量全自動(dòng)生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)是國內(nèi)首套集智能倉儲(chǔ)、自動(dòng)檢定、統(tǒng)一配送為一體連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的綜合性計(jì)量全自動(dòng)生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電能計(jì)量器具的“統(tǒng)一檢定、集中配送”,極大地提高了電能計(jì)量器具的檢定效率,節(jié)約了人力成本[2]。
電能表檢定系統(tǒng)由電能表檢定輸送系統(tǒng)和電能表檢定裝置兩部分組成。其中,檢定輸送系統(tǒng)主要包括上料單元、輸送支線單元、自動(dòng)接拆線單元、圖像識(shí)別單元、自動(dòng)加封與打標(biāo)單元、下料裝箱單元、異常下料單元、空箱緩存單元等;檢定裝置主要包括耐壓檢定裝置和多功能檢定裝置。通過檢定輸送系統(tǒng)將各組成部分有機(jī)組合、緊密集成,實(shí)現(xiàn)電能表的上料、輸送、檢定、打標(biāo)、裝箱等檢定作業(yè)的全過程自動(dòng)化、智能化,以流水線的方式不間斷作業(yè)的自動(dòng)化檢定系統(tǒng)[3-4]。
2015年1月每日進(jìn)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),1月每日平均電能表檢定產(chǎn)量明顯低于其他月份,發(fā)現(xiàn)冬季電能表的日平均產(chǎn)量明顯低于其他季節(jié)。通過對(duì)影響自動(dòng)化檢定產(chǎn)量的原因進(jìn)行深入的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)電能表表面水霧和灰塵造成條形碼掃描異常和圖像比對(duì)失敗,從而影響了檢定效率。本文研制了一款除霧除塵裝置,來除去電能表表面的水霧和灰塵,從而提高了電能表自動(dòng)化檢定系統(tǒng)的工作效率。
表計(jì)除霧除塵裝置主要由電加熱吹風(fēng)部分及擦拭滾筒部分兩部分組成。其中,電加熱吹風(fēng)部分由PTC陶瓷電加熱器、高溫風(fēng)扇、數(shù)字式溫度智能控制器及電加熱組成;擦拭滾筒部分由PVC海綿滾筒組成。裝置的原理如圖1所示。
圖1 表計(jì)除霧除塵裝置的原理圖
除霧除塵裝置的具體工作步驟為:首先將除霧除塵裝置上電開啟,設(shè)定吹風(fēng)溫度,軟件中選擇“熱風(fēng)模式”和“不屏蔽”,此時(shí)裝置下方的擋停處于復(fù)位狀態(tài)。當(dāng)帶有電能表的工裝板通過自動(dòng)化流水線流到該擋停處時(shí),擋停將其擋住,此時(shí)傳感器便檢測到裝置下方有表計(jì),除霧除塵裝置開始工作??諝饨?jīng)過PTC加熱板加熱后由風(fēng)扇吹向出風(fēng)口,使得在出風(fēng)口下方的電能表表面的霧氣蒸發(fā)消失掉,表面灰塵被吹走。當(dāng)達(dá)到設(shè)定的吹風(fēng)時(shí)間后,除霧除塵裝置停止吹風(fēng),擋停松開,工裝板繼續(xù)向前流動(dòng),經(jīng)過海綿滾筒的擦拭吸水后再次鞏固除霧除塵效果。當(dāng)工裝板流走時(shí),擋停復(fù)位,準(zhǔn)備對(duì)下一塊工裝板上的電能表進(jìn)行相同的除霧除塵動(dòng)作。如此循環(huán)往復(fù),便可實(shí)現(xiàn)對(duì)電能表進(jìn)行快速、自動(dòng)的除霧除塵效果。裝置的工作流程如圖2所示。
圖2 表計(jì)除霧除塵裝置的工作流程圖
除霧除塵裝置關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)直接關(guān)系到除霧除塵的效果。在選用元器件時(shí),既要考慮經(jīng)濟(jì)實(shí)用,便于設(shè)計(jì)安裝,又要能達(dá)到預(yù)期的效果。本文設(shè)計(jì)了一種兩級(jí)除塵系統(tǒng),使除塵后冬季電能表的檢定效率能夠達(dá)到98%。
表計(jì)除霧除塵裝置器件及材料的選擇直接關(guān)系到裝置的性能及除污除濕的效果。本文對(duì)加熱器件、吹風(fēng)風(fēng)扇、溫控設(shè)備、擦拭滾筒材料的選擇進(jìn)行了分析對(duì)比,并確定了最佳的方案。對(duì)比分析結(jié)果如表1~表4所示。
表1 加熱器件進(jìn)行方案試驗(yàn)分析
表2 吹風(fēng)風(fēng)扇方案試驗(yàn)分析
表3 擦拭滾筒材料方案試驗(yàn)分析
表4 溫控設(shè)備方案試驗(yàn)分析
通過對(duì)加熱器件、吹風(fēng)風(fēng)扇、溫控設(shè)備、擦拭滾筒材料選擇的分析對(duì)比,得出以下結(jié)論:
(1)采用PTC陶瓷加熱器進(jìn)行加熱方案安全高效。
(2)吹風(fēng)風(fēng)扇選用高溫風(fēng)扇,可滿足高溫環(huán)境的要求。
(3)采用數(shù)字式溫度智能控制器和熱電偶進(jìn)行溫度控制,準(zhǔn)確可靠。
(4)擦拭滾筒采用PVC海綿滾筒,吸水性強(qiáng)且耐高溫。
根據(jù)上述分析,確定計(jì)量全自動(dòng)生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)表計(jì)除霧除塵裝置的最佳方案為:研制自動(dòng)化檢定線除霧除塵裝置。其中,電加熱吹風(fēng)部分選用PTC陶瓷加熱器、高溫風(fēng)扇以及數(shù)字式溫度控制器和熱電偶。擦拭滾筒選用PVC海綿滾筒。
圖3 表計(jì)除霧除塵裝置的工作流程圖
根據(jù)需求,使用Java編寫代碼,每個(gè)單元功能設(shè)計(jì)成一個(gè)類,功能相似的單元重載于同一個(gè)父類中,減少了代碼行數(shù),并使得單元具有多態(tài)與可重用等優(yōu)點(diǎn)。內(nèi)部構(gòu)架上主界面主要分管各個(gè)功能模塊類的顯示和調(diào)用,使它能同時(shí)開啟多個(gè)線程,與PLC實(shí)時(shí)建立通信,快速響應(yīng)每個(gè)PLC的返回指令[5-6]。裝置的控制系統(tǒng)框圖如圖3所示。
其中,上位機(jī)功能:
(1)采集可編程控制器的數(shù)據(jù),并在監(jiān)控平臺(tái)進(jìn)行展示。
(2)執(zhí)行人員作業(yè)功能,進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)定,如裝置上下電、啟動(dòng)與停止、工作模式選擇與裝置屏蔽等功能。
可編程控制器功能:
(1)采集除霧除塵設(shè)備狀態(tài),并與上位機(jī)進(jìn)行交互,將設(shè)備運(yùn)行信息傳送至上位機(jī)。
(2)智能判斷流水線作業(yè)狀態(tài),有選擇性進(jìn)行開停機(jī)。
(3)根據(jù)上位機(jī)的指示和要求,執(zhí)行相應(yīng)的邏輯控制。
圖4 除霧除塵裝置現(xiàn)場安裝圖
根據(jù)自動(dòng)化檢定流水線的作業(yè)特點(diǎn),裝置安裝位置的選擇非常重要,因?yàn)榧纫惭b在條碼槍掃描之前,又不能干預(yù)自動(dòng)化檢定的正常節(jié)拍,還要與自動(dòng)化檢定線很好集成。根據(jù)現(xiàn)場考察分析后,選擇安裝在耐壓倉前面的線體上。同時(shí)調(diào)整海綿滾筒的高度,使工裝板上的電能表能緊貼著海綿滾筒流過。在裝置的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),如果工裝板上表計(jì)經(jīng)過除霧除塵裝置的時(shí)間過短的話,會(huì)導(dǎo)致水霧來不及去除干凈,影響除霧除塵的效果。為了解決這個(gè)問題,在吹風(fēng)口下方檢定線上增加工裝板擋停裝置,增加除霧除塵時(shí)間,從而達(dá)到了預(yù)期的效果。除霧除塵裝置現(xiàn)場安裝圖如圖4所示。
將帶灰塵的電能表放入冰柜冷藏室中,以此模擬冬季立庫環(huán)境。調(diào)節(jié)冰柜冷藏溫度,1 h后將電能表取出,放入五樓實(shí)驗(yàn)室內(nèi)。3 min后電能表表面便出現(xiàn)一層水霧。將帶水霧和灰塵的電能表放到工裝板上,流到除霧除塵裝置下方。軟件開啟除霧除塵裝置,并選擇不同工作溫度分別進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表5、圖5所示。
調(diào)試結(jié)果:電能表表面的水霧和灰塵被除干凈,軟件可實(shí)現(xiàn)裝置的遠(yuǎn)程操作和監(jiān)控。選定擋停時(shí)間為12 s,加熱溫度為40 ℃,便可滿足冬季嘉興地區(qū)電能表的除霧除塵工作。
表5 不同電能表表面溫度和加熱溫度下的除霧除塵時(shí)間
圖5 不同電能表表面溫度和加熱溫度下的除霧除塵時(shí)間圖
由圖6可以看出,裝置安裝前冬季檢定效率為82%,目標(biāo)值為98%,裝置安裝后冬季檢定效率為99.12%,實(shí)現(xiàn)并超過了預(yù)期目標(biāo)。
圖6 裝置安裝前后冬季電能表檢定效率比較圖
該裝置實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化除霧除塵作業(yè),無需人工操作,否則計(jì)量中心共11條電能表自動(dòng)化流水線需要安排11個(gè)人進(jìn)行人工除霧除塵工作。
按每個(gè)作業(yè)人員6 000元/月的人工成本計(jì)算,一年內(nèi)所需人工費(fèi)用為:11(人)×12(月)×6 000(元)=792 000元。
除霧除塵每套裝置的制作費(fèi)用為6 000元,11套除霧除塵裝置共計(jì):11(套)×6 000(元)=66 000元。
因此,一年內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際效益為:792 000-66 000=726 000元。即一年內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際效益為72.6萬元。
根據(jù)電能表自動(dòng)化檢定系統(tǒng)在電能表檢定中存在的問題,研制了一種表計(jì)除霧除塵裝置,對(duì)除霧除塵裝置的軟、硬件及器件的選型進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并對(duì)除霧除塵裝置的除塵效果進(jìn)行了驗(yàn)證。試驗(yàn)的結(jié)果及測試數(shù)據(jù)證明:電能表自動(dòng)化檢定系統(tǒng)加裝除霧除塵裝置后,不僅提高了電能表自動(dòng)化檢定系統(tǒng)的檢定效率,而且產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。