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      煤制甲醇裝置變換工段高溫工藝氣熱量平衡與利用

      2018-09-12 03:32:02關(guān)建建杜清君
      氮肥與合成氣 2018年7期
      關(guān)鍵詞:水煤漿工段冷器

      關(guān)建建,張 彥,杜清君

      (萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,山東煙臺(tái) 265500)

      煤制甲醇裝置變換工段設(shè)計(jì)有蒸汽廢鍋,用于工藝氣降溫,以實(shí)現(xiàn)熱量回收。0.4 MPa廢鍋后的低品位熱量難以回收利用,多數(shù)廠家直接使用大功率水冷器將工藝氣溫度冷卻至40 ℃以下,然后送下游進(jìn)行工藝氣的凈化和分離,造成熱量損失和循環(huán)水浪費(fèi)。根據(jù)煤制甲醇裝置對(duì)低品位熱源的需求,論證0.4 MPa廢鍋后增加0.1 MPa廢鍋和脫鹽水預(yù)熱器,并實(shí)現(xiàn)回收熱量在裝置內(nèi)平衡利用的可能性,以達(dá)到裝置熱能和循環(huán)水高效利用的目的。

      1 水煤漿氣化裝置特點(diǎn)及廢熱情況

      多噴嘴水煤漿加壓氣化技術(shù)自動(dòng)化程度高、安全環(huán)保,節(jié)能效果顯著,是一個(gè)大型、潔凈、高效的生產(chǎn)系統(tǒng)。該工藝以氧氣和水煤漿作為原料,采用氣流床反應(yīng)器,在加壓非催化條件下進(jìn)行部分氧化反應(yīng),生成以一氧化碳和氫氣為有效成分的粗煤氣,水煤漿氣化符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策,具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的發(fā)展前景[1-3]。

      水煤漿氣化系統(tǒng)在產(chǎn)生粗煤氣的同時(shí),更是一個(gè)高能熱源,在工藝氣輸出的過(guò)程中副產(chǎn)中壓蒸汽、低壓蒸汽以后,工藝氣還存在很高的溫位,如變換工段0.4 MPa蒸汽廢鍋后的高溫工藝氣。水煤漿氣化裝置中一般采用3種方式給高溫工藝氣降溫:①工藝氣直接送入水冷器;②工藝氣經(jīng)過(guò)脫鹽水換熱器交換部分熱量后,再送入水冷器;③工藝氣經(jīng)過(guò)空冷氣將溫度降至100 ℃以下,再送入水冷器。第1種方式,循環(huán)水需求量比較大,并且水冷器前后溫差大,容易引起水冷器故障;第2種方式,脫鹽水需求量大,一般情況下脫鹽水送入配套熱電廠鍋爐,或高溫脫鹽水再經(jīng)水冷后自身循環(huán);第3種方式,設(shè)備投資、檢修費(fèi)用比較高。以上3種方式,低品位熱量均不能得到有效利用。

      2 煤制甲醇裝置低溫位需求點(diǎn)

      基于水煤漿氣化裝置中存在的廢能情況,在煤制甲醇裝置中尋找低品位熱量的需求點(diǎn):①裝置除氧水、裝置脫鹽水的加熱需求,裝置除鹽水工段負(fù)責(zé)向各工段提供冷、熱密封水及高壓、中壓鍋爐水等,設(shè)計(jì)中除氧水槽加入常溫脫鹽水,然后在鍋爐水的除氧頭加入0.4 MPa蒸汽(S4),將常溫脫鹽水加熱至120 ℃以上,熱力除氧[4-5]。②甲醇精餾工段預(yù)精餾塔再沸器溫度為76 ℃,按600 kt/a甲醇合成裝置粗略估計(jì),低品位蒸汽需求量約為 30 t/h。

      根據(jù)上述提到的低溫位熱源和低溫位熱量需求位置,下面進(jìn)行熱量平衡的可行性計(jì)算,按照600 kt/a甲醇合成裝置計(jì)算。

      3 熱量平衡計(jì)算

      3.1 流程設(shè)計(jì)

      變換工段S4蒸汽廢鍋出口工藝氣溫度174 ℃,計(jì)算時(shí)按照0.4 MPa廢鍋后串聯(lián)0.1 MPa廢鍋,產(chǎn)出0.1 MPa蒸汽(S1)供應(yīng)預(yù)精餾塔,然后串聯(lián)除鹽水預(yù)熱器給進(jìn)入除氧器的脫鹽水預(yù)熱,再串聯(lián)水冷器將工藝氣溫度降至40 ℃以下,最終送往低溫甲醇洗工段。熱量平衡流程示意見(jiàn)圖1。

      圖1 熱量平衡流程示意

      3.2 熱量評(píng)估

      按照未變換工段156 000 m3/h(標(biāo)態(tài))干基有效氣和變換工段144 000 m3/h(標(biāo)態(tài))有效氣溫度由174.99 ℃降低至95 ℃計(jì)算熱值。變換氣和未變換氣的組成及熱容計(jì)算界面分別見(jiàn)圖2、圖3。

      圖2 變換氣的組成及熱容計(jì)算

      圖3 未變換氣的組成及熱容計(jì)算

      通過(guò)Aspen軟件模擬計(jì)算:144 000 m3/h(標(biāo)態(tài))變換氣(174.99 ℃→95 ℃),熱值為35.33 MW;156 000 m3/h(標(biāo)態(tài))未變換氣(174.99 ℃→95 ℃),熱值為24.45 MW。

      按照?qǐng)D1中設(shè)計(jì)流程,設(shè)定脫鹽水產(chǎn)出溫度95 ℃,評(píng)估0.1 MPa蒸汽和脫鹽水產(chǎn)出情況。變換氣(174.99 ℃→143.5 ℃)副產(chǎn)30 t/h 0.1 MPa低壓蒸汽(120 ℃,18.81 MW)供醇氨二期預(yù)精餾塔,剩余熱量(143.5 ℃→95 ℃)以及未變換氣熱量(174.99 ℃→95 ℃),預(yù)熱醇氨除氧器補(bǔ)水(660 t/h 脫鹽水,40.97 MW,40 ℃→95 ℃)。

      通過(guò)計(jì)算,變換、熱回收預(yù)計(jì)可產(chǎn)生30 t/h 0.1 MPa低壓蒸汽送甲醇預(yù)精餾塔使用,并且可以為裝置除氧水槽提供660 t/h鍋爐水。

      要實(shí)現(xiàn)以上熱量平衡,需提前考慮以下問(wèn)題:①副產(chǎn)0.1 MPa蒸汽,除氧器操作壓力<0.1 MPa,需重新設(shè)計(jì)除氧器;②新增0.1 MPa汽包,SC1凝液泵,原預(yù)精餾塔0.4 MPa蒸汽管道增設(shè)減溫減壓器(0.1 MPa蒸汽用量不足時(shí)用0.4 MPa蒸汽補(bǔ)充);③受低壓蒸汽輸送距離限制,0.1 MPa蒸汽送至醇氨與精餾塔的距離需要考慮。

      4 效益評(píng)估

      根據(jù)上述計(jì)算,變換工段后增加0.1 MPa廢鍋可以產(chǎn)生30 t/h 0.1 MPa低壓蒸汽,取代原設(shè)計(jì)中的0.4 MPa蒸汽,并且可為除鹽水工段提供660 t/h的高溫脫鹽水。經(jīng)初步計(jì)算,此工藝設(shè)計(jì)可為600 kt/a甲醇裝置年增收入1 500萬(wàn)元左右,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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