蘆黎明
摘 要:為確保A/O活性污泥法工藝受到?jīng)_擊后盡快恢復(fù)處理能力,該污水處理站在運行過程中緊密結(jié)合廢水特點,對一些運行參數(shù)及運行條件進行計劃調(diào)控,根據(jù)分析數(shù)據(jù),不斷調(diào)整,逐步恢復(fù)生化系統(tǒng)處理能力,如調(diào)整污泥回流比去除泡沫;降低污泥濃度,再次降低CODcr;靈活調(diào)整溶解氧,加快系統(tǒng)恢復(fù);始終保持進水pH值平衡,確保系統(tǒng)穩(wěn)定;不斷調(diào)整營養(yǎng)均衡,確保系統(tǒng)穩(wěn)定和恢復(fù)等。
關(guān)鍵詞:CODcr;污泥濃度;溶解氧;pH值;污泥回流比;營養(yǎng)均衡;沖擊;沉降性能
1 前言
A/O活性污泥法是傳統(tǒng)活性污泥法的新進展,是在常規(guī)的好氧生化處理工藝中發(fā)展起來的,僅在處理工藝中增設(shè)缺氧段,能同時達(dá)到降解水中有機物及脫氮的目的,A段進行反硝化,O段進行硝化反應(yīng)。污水中含氮物質(zhì)在O段(好氧段)通過氨化作用及硝化作用被轉(zhuǎn)化為氧化態(tài)氮;在A段(缺氧段)內(nèi)活性污泥中的反硝化細(xì)菌利用氧化態(tài)氮和污水中的含碳有機物進行反硝化,使氧化態(tài)氮轉(zhuǎn)化為對人體無害的分子態(tài)氮。
某化工廠污水處理站采用厭氧生物濾池+A/O活性污泥法+深度處理組合工藝,設(shè)計進水指標(biāo)BOD5≤750 mg/l、CODcr≤1500mg/l、NH3-N≤200mg/l、pH:6~9;設(shè)計運行參數(shù):污泥回流比:100~150%、硝化液回流比:240~360%、污泥濃度:2.5~4g/l;設(shè)計出水指標(biāo)BOD5≤10mg/l、CODcr≤50mg/l、NH3-N≤5mg/l、pH:6.5~8.5。
2 A/O活性污泥法工藝計劃調(diào)控盡快恢復(fù)的處理措施
針對A/O活性污泥法生物脫氮系統(tǒng)受沖擊情況,根據(jù)調(diào)整效果不斷對影響系統(tǒng)運行的CODcr、污泥回流比、污泥濃度、溶解氧、pH值等參數(shù)進行定向計劃調(diào)控。
2.1 調(diào)整污泥回流比去除泡沫,降低CODcr
因該污水處理站進水連續(xù)二十五天CODcr一直在1000mg/l以上,并有多次超過1500mg/l,A/O系統(tǒng)受到?jīng)_擊后,大量絲狀菌滋生,在曝氣池表面產(chǎn)生大量黃白色泡沫(用消泡水沖洗無效果),泡沫影響活性污泥沉降效果,導(dǎo)致沉淀池出水CODcr由平時的50~100mg/l逐步上升至最高300mg/l,為盡快消除泡沫,該污水處理站嘗試將污泥回流比由150%提至200%,同時加大剩余污泥的排放處理量(400m3/d),加快A/O系統(tǒng)的新老更替,減少活性污泥在系統(tǒng)內(nèi)的停留時間,在3日后曝氣池表面的泡沫明顯減少,5日后曝氣池表面的泡沫基本恢復(fù)正常狀態(tài)量,沉淀池出水CODcr也降至150mg/l以內(nèi)。
2.2 降低污泥濃度,再次降低CODcr
該污水處理站連續(xù)高污泥回流比運行,曝氣池污泥濃度漲至6g/l以上,將污泥回流比調(diào)回150%,同時保持400m3/d的剩余污泥的排放處理量,逐步將曝氣池污泥濃度調(diào)至4~5g/l,7日后沉淀池出水懸浮物肉眼所見明顯減少,CODcr也降至100mg/l以內(nèi)。
2.3 靈活調(diào)整溶解氧,加快系統(tǒng)恢復(fù)
在A/O系統(tǒng)受到?jīng)_擊的恢復(fù)過程中,硝化反應(yīng)需氧量較大,曝氣池內(nèi)必須有足夠的溶解氧,硝化反應(yīng)才能正常進行。在A/O系統(tǒng)的恢復(fù)期,該污水處理站將曝氣池內(nèi)溶解氧的濃度保持在 4.0~6.0 mg/l范圍內(nèi),確保了系統(tǒng)的快速恢復(fù)和CODcr的去除率。隨著沉淀池CODcr降至80mg/l以下,該污水處理站將曝氣池內(nèi)溶解氧的濃度下調(diào)至4.0~5.0mg/l,避免過量曝氣造成活性污泥微生物氧中毒和自身氧化分解,3日后,沉淀池CODcr降至60mg/l以下(最低40mg/l),至此A/O系統(tǒng)完全恢復(fù)正常。
2.4 始終保持進水pH 值平衡,確保系統(tǒng)穩(wěn)定
微生物的生理活動與環(huán)境的酸堿度密切相關(guān),只有在適宜的酸堿度條件下,微生物才能進行正常的生理活動。在A/O系統(tǒng)受到?jīng)_擊的過程中和后續(xù)恢復(fù)期,由于在硝化過程中要消耗堿度,好氧段內(nèi)pH值要下降,要保證硝化效果,曝氣池內(nèi)必須有足夠的堿度。該污水處理站將進水pH值控制在6.5~8.5范圍內(nèi),確保硝化效果較好。
2.5 不斷調(diào)整營養(yǎng)均衡,確保系統(tǒng)穩(wěn)定和恢復(fù)
該污水處理站為確保A/O系統(tǒng)C、N、P營養(yǎng)均衡,在受沖擊過程中和恢復(fù)期,調(diào)整磷酸氫二鈉的投加量,確保A/O系統(tǒng)活性污泥一直保持良好的運行態(tài)勢,未產(chǎn)生污泥故障和硝化、反硝化異常,這也是本次A/O系統(tǒng)快速恢復(fù)的原因之一。
3 結(jié)論
該污水處理站緊密結(jié)合生產(chǎn)實際,結(jié)合廢水特點,不斷摸索和研究,采取計劃性對一些運行參數(shù)及運行條件進行調(diào)控,歷時15日左右,恢復(fù)了A/O系統(tǒng)處理能力。
4 總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)
①總堿度調(diào)節(jié)偏高。在A/O系統(tǒng)恢復(fù)期間,該污水處理站因大量投加碳酸氫鈉造成曝氣池總堿度800mg/l以上,泡沫增多,后減少投加量,在5日后總堿度恢復(fù)正常;②溶解氧調(diào)節(jié)偏高。在A/O系統(tǒng)恢復(fù)期間,該污水處理站為確保曝氣池內(nèi)有足夠的溶解氧,調(diào)大鼓風(fēng)機曝氣量,使曝氣池溶解氧最高達(dá)到7mg/l以上,造成曝氣過量,曝氣池活性污泥微生物部分氧化分解,沉淀池出水CODcr波動,后減少曝氣量,在2日后曝氣池溶解氧恢復(fù)正常;③總磷調(diào)節(jié)偏高。該污水處理站為確保A/O系統(tǒng)C、N、P營養(yǎng)均衡,在受沖擊過程中和恢復(fù)期,調(diào)整磷酸氫二鈉的投加量,因投加過量造成沉淀池出水總磷0.4mg/l,調(diào)整投加量后十日后才逐步回落至0.1mg/l以下。