戚虎
摘 要:中韓石化熱電聯(lián)產(chǎn)裝置三臺(tái)CFB鍋爐于2012年12月、2013年1月份、2013年4月份投用,已經(jīng)運(yùn)行近4年時(shí)間,自2015年6月份開(kāi)始,三臺(tái)CFB鍋爐空氣預(yù)熱器開(kāi)始出現(xiàn)不同程度的泄露,其中1#CFB鍋爐泄露尤其突出,本文對(duì)空預(yù)器泄露的原因進(jìn)行分析,結(jié)合運(yùn)行和檢修經(jīng)驗(yàn)提出一些措施,并對(duì)空預(yù)器的整體更換提出一些材質(zhì)升級(jí)的建議。
關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器;磨損;低溫腐蝕;
1 設(shè)備簡(jiǎn)介
1.1 布置位置和工藝用途
空氣預(yù)熱器是絕大多數(shù)鍋爐用來(lái)回收利用尾部排煙余熱的換熱器,中韓石化熱電聯(lián)產(chǎn)裝置每臺(tái)CFB鍋爐在豎井煙道尾部省煤器下面設(shè)置有空氣預(yù)熱器,為管式橫向布置,一次送風(fēng)機(jī)和二次送風(fēng)機(jī)出口的冷風(fēng)從空預(yù)器底部進(jìn)入空氣預(yù)熱器管束內(nèi),經(jīng)與從上而下的煙氣進(jìn)行對(duì)流換熱后,冷風(fēng)被加熱到230℃左右從空預(yù)器頂部排除進(jìn)行爐膛進(jìn)行流化床料和助燃,同時(shí)排煙溫度從320℃左右降至140℃左右。
1.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)
中韓石化熱電聯(lián)產(chǎn)裝置CFB鍋爐空預(yù)器由5個(gè)箱體組成,每個(gè)箱體又由4個(gè)模塊組成,一共有管束13800根,管束規(guī)格為φ60.3mm*2.9mm,長(zhǎng)度為5694mm,上面四個(gè)箱體材質(zhì)為Q235,下面一個(gè)箱體材質(zhì)為Q335。
2 目前運(yùn)行現(xiàn)狀
熱電聯(lián)產(chǎn)裝置目前三臺(tái)CFB鍋爐空預(yù)器自2015年3月份后都存在一定程度的泄露,其中尤其以1#CFB鍋爐泄露最為嚴(yán)重,在2016年4、5月份的大修期間, 1#爐空預(yù)器打套管1054根,2#爐打套管455根,3#爐打套管390根。而且目前1#CFB鍋爐泄露明顯增大,已經(jīng)制約鍋爐帶負(fù)荷和安全運(yùn)行,計(jì)劃下次檢修期間對(duì)1#CFB鍋爐空預(yù)器下面兩組進(jìn)行更換。下面為1#爐運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對(duì)比(見(jiàn)表1)。
根據(jù)上表中運(yùn)行參數(shù),假設(shè)2014年3月份時(shí)候1#CFB鍋爐空預(yù)器不存在泄露,以此時(shí)運(yùn)行參數(shù)作為參考,可計(jì)算出后期各工況下空預(yù)器漏風(fēng)率為:
2016年大修前:漏風(fēng)率:(369*57.2/52.4-369)/369* 100% = 9.2%。
2016年大修后:漏風(fēng)率:(369*54.2/52.4-369)/369* 100% = 3.4%。
目前工況下:漏風(fēng)率:(369*59.6/52.4-369)/369* 100% = 13.7%。
由此可見(jiàn)1#CFB鍋爐大修期間進(jìn)行打套管封堵措施后,將空預(yù)器漏風(fēng)率由9.2%降低到了3.4%,但是大修后運(yùn)行4個(gè)月時(shí)間后,漏風(fēng)率在急劇加大,目前已經(jīng)達(dá)到13.7%,已經(jīng)開(kāi)始制約鍋爐帶負(fù)荷。在運(yùn)行中可以從多個(gè)參數(shù)反應(yīng)出空氣預(yù)熱器泄露的情況:一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)入口擋板開(kāi)度和電流相應(yīng)增加;引風(fēng)機(jī)入口擋板和電流相應(yīng)增加;空預(yù)器壓降增加;空預(yù)器出口風(fēng)溫降低;排煙溫度降低;風(fēng)室壓力降低;鍋爐床溫上升等。
3 空預(yù)器泄露原因分析
空氣預(yù)熱器是一個(gè)換熱器,管程走了的是空氣,殼程走了的攜帶粉塵的煙氣,運(yùn)行過(guò)程中處于惡劣的環(huán)境,造成空氣預(yù)熱器泄露的原因是多方面的綜合原因造成了,其中主要原因有磨損和低溫腐蝕。
3.1 磨損造成的泄露
中韓石化熱電聯(lián)產(chǎn)裝置三臺(tái)鍋爐在2016年4、5月份大修期間檢查中都發(fā)現(xiàn)有泄露情況,泄露的區(qū)域主要是管箱兩端冷風(fēng)入口處和管箱的角落部位,以及管箱上面兩層管束,泄露的具體位置是管束入口100~200mm位置(見(jiàn)圖2),管束中間部位泄露較少。而且這些泄露的部位都出現(xiàn)管壁外側(cè)減薄的現(xiàn)象,由此可以看出磨損是引起管束泄露的原因。因?yàn)闊煔庵袛y帶大量的粉塵,并以較快的速度(8m/s)與管束發(fā)生摩擦,而且攜帶粉塵的煙氣進(jìn)入管束間隙時(shí)存在非常明顯的氣流集束,并且在管束的端部和角落處會(huì)有渦流現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生,因此造成了空氣預(yù)熱器管束磨損減薄直至泄露。
3.2 低溫腐蝕造成的泄露
熱電聯(lián)產(chǎn)裝置每臺(tái)爐空預(yù)器由五組組成,上面四組的材質(zhì)均為Q235,最下面一組的材質(zhì)為Q335GNH,在設(shè)計(jì)時(shí)就已經(jīng)考慮到處在溫度低的一組容易發(fā)生腐蝕,才將材質(zhì)升級(jí)為耐腐蝕材料,Q335GNH相對(duì)于Q235具有一定的耐腐蝕功能。中韓石化三臺(tái)鍋爐全為燃煤鍋爐,煤炭?jī)?nèi)含有一定量的S,燃燒后會(huì)產(chǎn)生流化物,與水汽結(jié)合反映形成硫酸、亞硫酸等酸性物質(zhì)以氣體形式隨煙氣經(jīng)尾部煙道排至后續(xù)的脫硫系統(tǒng),酸性物質(zhì)的露點(diǎn)一般在100℃~120℃,當(dāng)排煙溫度低于煙氣的露點(diǎn)時(shí),酸性成分就會(huì)析出附著在空預(yù)器管束表面,直接對(duì)管束造成腐蝕直至穿孔。只要管束某一處發(fā)生泄露,泄露出來(lái)的冷風(fēng)與煙氣混后溫度迅速降低,進(jìn)一步加劇酸性腐蝕,周圍管束將加快泄露,并蔓延開(kāi)來(lái)。
3.3 脫硫脫硝系統(tǒng)的影響
熱電聯(lián)產(chǎn)裝置三臺(tái)CFB鍋爐在2015年新上了三套脫硫脫硝系統(tǒng),在脫硫脫硝系統(tǒng)建設(shè)前,脫硫采用爐內(nèi)噴石灰石,排煙SO2含量一般控制在200mg/Nm3,脫硫脫硝系統(tǒng)增加后,就停止了爐內(nèi)噴石灰石系統(tǒng),導(dǎo)致經(jīng)過(guò)空預(yù)器的煙氣SO2含量大幅度增加,一般在800 mg/Nm3,由于煙氣中SO2含量的增加,進(jìn)一步加劇了酸性腐蝕。
脫硝是采用SNCR法,向爐膛內(nèi)噴入5%的尿素溶液,每小時(shí)噴入量約為500kg,溫度約為30℃~50℃,使排煙溫度比原先下降約10℃,也是加劇空預(yù)器低溫腐蝕的原因之一。同時(shí)噴入的尿素溶液不可能完全與煙氣的中的NOx反映,一部分沒(méi)有反映完全的就以氨的形式隨煙氣進(jìn)入尾部煙道(目前熱電聯(lián)產(chǎn)裝置三套脫硝系統(tǒng)氨逃逸在3ppm~5ppm之間)。氨的逃逸造成了一定量硫酸氫氨的生成,硫酸氫氨具有極強(qiáng)的黏附性,牢牢的附著在空預(yù)器管束表面,發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),致使管束發(fā)生電化學(xué)腐蝕。
4 空預(yù)器泄露的措施
4.1 運(yùn)行期間的工藝調(diào)整
①適當(dāng)控制飛灰再循環(huán)進(jìn)入爐膛的量,飛灰再循環(huán)投入過(guò)大,會(huì)提高煙氣里面粉塵的濃度,濃度越高對(duì)空預(yù)器磨損程度越大,根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在投用飛灰再循環(huán)時(shí)控制輸送壓力在20kPa以內(nèi);
②在調(diào)節(jié)過(guò)量燃燒時(shí),控制好過(guò)剩空氣系數(shù),煙氣中氧量越大,生產(chǎn)的三氧化硫等硫化物就會(huì)越多,對(duì)管束腐蝕就會(huì)越快,一般控制鍋爐排煙氧含量在3%~3.8%之間;
③在氣溫低的時(shí)候及時(shí)投用暖風(fēng)器,保證空預(yù)器進(jìn)風(fēng)溫度在30℃以上,提高進(jìn)入空預(yù)器的進(jìn)風(fēng)溫度,降低冷風(fēng)端的低溫腐蝕;
④脫硝系統(tǒng)在確保外排煙氣NOx達(dá)標(biāo)的前提下,盡可能的控制工藝參數(shù)在上限運(yùn)行,降低向爐內(nèi)噴入尿素的量,從而降低氨逃逸量,降低空預(yù)器腐蝕速度。
4.2 空預(yù)器泄露后的處理措施
①空預(yù)器泄露后,只能在停爐期間進(jìn)行處理,如果泄露發(fā)生在中間部位,且總泄露量小于總換熱面積的5%,可以采取封堵措施,直接將泄露的管兩端封堵(見(jiàn)附圖1);
②如果泄露是發(fā)生在管束入口端部,可以采取打套管的措施,向泄露的管內(nèi)打入管徑小的一段管,將泄露部位擋住,打入套管的長(zhǎng)度視泄露位置而定,一般為150mm~800mm不等(見(jiàn)附圖2)。中韓石化1#爐空預(yù)器打套管1054根,2#爐打套管455根,3#爐打套管390根;
③在空預(yù)器端部和角落處增加防磨瓦,阻止或者減緩煙氣在局部位置形成渦流;
④如果泄露嚴(yán)重,漏風(fēng)率大于15%,對(duì)鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行建議只能整個(gè)模塊進(jìn)行更換。
4.3 對(duì)空預(yù)器材質(zhì)升級(jí)的建議
本文3.1中描述,根據(jù)多次檢修期間檢查的情況發(fā)現(xiàn),空預(yù)器泄露的主要部位為:每組管箱上面兩層管束和靠近墻壁角落部位,見(jiàn)附圖3紅色管束,以及兩端冷風(fēng)進(jìn)口部位。導(dǎo)致管箱上面兩層管束和靠近墻壁角落部位泄露的主要原因是磨損,在原設(shè)計(jì)時(shí)就考慮將每組管箱最上一層管束加裝了防磨片。
中韓石化熱電聯(lián)產(chǎn)裝置計(jì)劃對(duì)空預(yù)器下面兩組泄露比較嚴(yán)重的進(jìn)行更換,初步計(jì)算更換期間需停爐40天左右,給公司帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)檢修期間也對(duì)全廠造成較大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。很多兄弟單位為了延長(zhǎng)空預(yù)器的使用壽命對(duì)下面兩組空預(yù)器都采取材質(zhì)升級(jí),一般升級(jí)后的材質(zhì)選用ND鋼的較多,ND鋼具有一定的防磨和放腐蝕功能,但是ND鋼的價(jià)格約為Q355的兩倍,成本較大。為了做到既經(jīng)濟(jì)又能達(dá)到延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命的效果,并結(jié)合運(yùn)行中實(shí)際現(xiàn)象,建議對(duì)容易發(fā)生泄露區(qū)域的管束進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),對(duì)每組管箱上兩層和靠近墻壁的兩層,以及最底層管束進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),選用ND鋼。按照此方案,每組管箱需要材質(zhì)升級(jí)的管束只有429根,占全部管束的15.5,可大幅度降低成本,但同樣能取到延長(zhǎng)設(shè)備壽命的效果。
5 結(jié)束語(yǔ)
引起鍋爐空預(yù)器泄露的原因是多方面的,而且各種因素之間是相互影響和疊加的,在平常生產(chǎn)運(yùn)行中,我們要通過(guò)精細(xì)化操作,盡可能的減緩空預(yù)器的穿孔泄露,并通過(guò)一些措施延長(zhǎng)空預(yù)器的使用壽命,增加系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。
參考文獻(xiàn):
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