姚利郎
(山西省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司,山西 太原 030012)
預(yù)應(yīng)力在混凝土結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用,解決了公路橋梁大跨徑技術(shù)瓶頸,預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)通過高強鋼筋對混凝土的預(yù)壓,不僅充分發(fā)揮了高強材料的特性,而且提高了混凝土的抗裂性能,從而可使結(jié)構(gòu)跨徑大幅提高。近年來我國建成了多座代表性的大跨徑橋梁,由于混凝土結(jié)構(gòu)中三向預(yù)應(yīng)力的應(yīng)用,使混凝土結(jié)構(gòu)受力更加復(fù)雜,造成橋梁在建設(shè)、營運過程出現(xiàn)許多裂縫質(zhì)量病害[1]。橋梁混凝土結(jié)構(gòu)裂縫,輕則影響使用壽命,重則危及結(jié)構(gòu)安全,主梁應(yīng)力裂縫是品質(zhì)工程時代大型橋梁工程亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。
預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋裂縫產(chǎn)生原因是多方面的,涉及預(yù)應(yīng)力、模型驗算、構(gòu)造配筋、混凝土配合比、施工工藝、環(huán)境條件、日常養(yǎng)護等多方面。橋梁上部混凝土預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)中,縱向預(yù)應(yīng)力用于抵抗縱向受拉和部分剪力;豎向預(yù)應(yīng)力用于抵抗受剪;橫向預(yù)應(yīng)力用于抵抗橫向受彎。豎向預(yù)應(yīng)力能夠提供混凝土箱梁腹板豎向壓力儲備,改善腹板混凝土豎向應(yīng)力?;炷恋氖湛s徐變,預(yù)應(yīng)力的張拉錨固等施工過程,都會產(chǎn)生預(yù)應(yīng)力損失,徐變還會引起結(jié)構(gòu)次內(nèi)力,可能導(dǎo)致腹板斜裂縫出現(xiàn)。
本質(zhì)上講,混凝土箱梁出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性裂縫(受力裂縫),都是由于其拉應(yīng)力超過混凝土的極限抗拉強度,或結(jié)構(gòu)拉應(yīng)變超過了混凝土材料容許應(yīng)變極限,即混凝土結(jié)構(gòu)抗變形能力不能滿足實際需求所引起[2]。混凝土結(jié)構(gòu)裂縫按產(chǎn)生原因可分為荷載裂縫和變形裂縫兩大類,荷載包括橋梁自身重量靜載、鋼筋預(yù)應(yīng)力和運營車輛的動載,統(tǒng)計表明,荷載裂縫一般占裂縫總數(shù)20%;變形裂縫主要指溫度、收縮、基礎(chǔ)不均勻沉降引起的裂縫,占裂縫總數(shù)80%[3]。
本文依托實體工程,對大跨徑懸臂預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁,施工過程經(jīng)常出現(xiàn)的腹板裂縫質(zhì)量病害,通過裂縫狀況歸類,原因分析,采取應(yīng)對措施,附以量測驗證,進行有效性檢驗,指導(dǎo)后續(xù)施工,達到減少或消除腹板裂縫,提高結(jié)構(gòu)的耐久性,實現(xiàn)品質(zhì)工程目標。
某黃河特大橋全長2.133 km,橋面凈寬2×14.75 m,上部結(jié)構(gòu)主橋采用(82.68+4×152+82.8)m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁-連續(xù)剛構(gòu)組合體系,下部構(gòu)造主墩采用空心薄壁墩,樁基礎(chǔ)采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。連續(xù)梁-連續(xù)剛構(gòu)組合體系橋是連續(xù)梁和連續(xù)剛構(gòu)的組合體系。通常是中間跨且橋墩較高的數(shù)孔采用墩梁固結(jié)的剛構(gòu)體系,邊上幾孔則采用連續(xù)體系。該主梁橋墩全橋統(tǒng)一編號為8~14號墩,其中8號、14號為交界墩,9號、12號、13號為球型支座連續(xù)墩,10號、11號為與主梁固結(jié)的剛構(gòu)墩。主橋上部采用雙幅設(shè)置,單幅主梁截面形式為單箱單室,頂板寬15.75 m,底板寬8 m,翼緣板懸臂長3.875 m,墩頂0號塊梁高9.5 m,跨中合攏段梁高3.4 m,主墩根部至跨中合攏段梁高按1.7次拋物線變化。懸臂梁段頂板厚度32 cm,底板厚度32~90 cm,腹板厚度50~70 cm,0號塊頂板加厚至50 cm,底板加厚至120 cm,腹板加厚至105 cm。箱梁頂設(shè)2%橫坡,梁底保持水平,兩側(cè)腹板不等高。
根據(jù)主梁0號塊段結(jié)構(gòu)特點,混凝土強度等級高(C55),結(jié)構(gòu)層厚度較厚,底板 120 cm,腹板105 cm,大于大體積混凝土最小控制厚度100 cm限值,結(jié)構(gòu)內(nèi)部鋼筋配筋率高達0.15,預(yù)應(yīng)力管道密集,采用托架工藝,墩體與托架共同承受結(jié)構(gòu)荷載??刂苹炷了療釡囟葢?yīng)力,增大混凝土流動性能,保證預(yù)應(yīng)力張拉時混凝土強度,將是混凝土澆筑成功,避免結(jié)構(gòu)裂縫的關(guān)鍵。
水泥選用內(nèi)蒙天皓P.052.5,主要控制指標,抗壓強度 R28穩(wěn)定在 55~58 MPa,比表面積 As≤360 m2/kg;碎石采用5~25 mm連續(xù)級配,壓碎值小于等于20%;細集料采用機制砂與天然砂組成混合砂,主控細度模數(shù)Mx在2.72±0.05,0.6 mm孔通過率18.0%~23.0%;粉煤灰Ⅰ級,主控活性指數(shù)大于等于80%;外加劑ART-2高性能減水劑,主控減水率在28%~30%,塌落度損失1 h不大于30 mm。
重視耐久性,總堿含量、氯離子含量符合特殊結(jié)構(gòu)橋規(guī)規(guī)定,降低水泥用量,控制水化熱溫升,保證新拌混凝土黏聚適中,和易性良好,減少溫差裂縫。專題研究,優(yōu)化試配強度富余系數(shù),根據(jù)前期混凝土強度統(tǒng)計分析,調(diào)整配合比設(shè)計控制參數(shù),28 d控制強度59.0~62.0 MPa,56 d控制強度滿足設(shè)計規(guī)程試配要求64.9 MPa?;炷寥肽K涠?60~210 mm,水膠比(W/B)不大于 0.38,流動度 450~550 mm。試驗確定0號塊C55混凝土設(shè)計配合比水泥∶粉煤灰∶細集料∶碎石∶水∶減水劑∶聚丙烯纖維 =376∶106∶683∶1 091∶164∶6.51∶0.9。R28=62.1 MPa,R56=65.5 MPa,28 d 齡期抗壓彈性模量 Ec=46.3 GPa,水膠比 W/B=0.34,堿含量 R2O=1.600 kg/m3,氯離子含量CL-=0.045%。
a)減小水泥用量376 kg/m3,增加粉煤灰摻量22%,控制水化溫升,穩(wěn)定膠凝材料總量482 kg/m3保證設(shè)計強度。
b)優(yōu)化水泥技術(shù)指標,控制比表面積不大于360 m2/kg,推遲水化熱溫度峰值時間,減小凝結(jié)過程混凝土收縮,提高混凝土抗裂性能。
c)細集料采用混合砂,保持可泵流動性,提高混凝土強度,控制水泥用量。
d)混凝土中摻加0.9 kg/m3的聚丙烯纖維,增大混凝土的容許極限應(yīng)變,合理控制彈性模量,改善和易性,提升抗裂能力[4]。
e)在0號塊結(jié)構(gòu)底部及腹板外側(cè)鋼筋保護層混凝土內(nèi)增設(shè)D8 CRB500 100×100焊接鋼筋網(wǎng)片,分散混凝土表面應(yīng)力,減少因應(yīng)力集中導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)表面裂縫。
懸臂澆筑屬于典型的自架設(shè)施工方法,由于連續(xù)梁橋、連續(xù)剛構(gòu)橋在施工過程中的已成結(jié)構(gòu)(懸臂節(jié)段)狀態(tài)是無法事后調(diào)整的,采用懸臂施工技術(shù)的大跨度橋梁,施工中的不合理誤差狀態(tài)如不能及時地加以識別和處理,主梁應(yīng)力發(fā)生積累,達到超出設(shè)計安全狀態(tài)而發(fā)生施工事故。懸臂施工階段控制關(guān)鍵為:結(jié)構(gòu)線形、內(nèi)力動態(tài)監(jiān)測及時修正,混凝土泵送性好可泵時間長,按設(shè)計成橋周期,節(jié)段混凝土預(yù)應(yīng)力張拉時間宜控制在5 d內(nèi),配合比早期強度及彈性模量增長要快,預(yù)應(yīng)力施加次序合理、加載量控制精準,結(jié)構(gòu)預(yù)應(yīng)力損失小、效能高。
在0號梁段材料基礎(chǔ)上,細集料加強含水率波動控制,增加混凝土的可泵性,外加劑加強減水率穩(wěn)定及塌落度損失的控制,粉煤灰重點控制活性指數(shù)不得小于80%,保證混凝土早期強度增長。
根據(jù)自架設(shè)工藝特點,后續(xù)塊段靠前面施工結(jié)構(gòu)承載,結(jié)合合同工期,混凝土設(shè)計條件確定為:5 d齡期,抗壓強度達到設(shè)計90%,彈性模量不低于設(shè)計標準值35.5 GPa,滿足工序轉(zhuǎn)換條件;入模塌落度160~200 mm,保證澆筑混凝土和易可泵,整體均勻不離析,試驗表明塌落度大于200 mm時,混凝土容易產(chǎn)生離析現(xiàn)象。主梁懸臂施工C55設(shè)計配合比為:水泥∶粉煤灰∶細集料∶粗集料∶水∶減水劑 =393∶86∶685∶1 093∶163∶6.23。
前期主梁1~4號節(jié)段混凝土施工中,在現(xiàn)澆箱梁38個塊段腹板內(nèi)側(cè)發(fā)現(xiàn)23道裂縫,其中19道在預(yù)應(yīng)力槽口下方,與下彎預(yù)應(yīng)力束基本平行的向上斜裂縫,位置距塊段前端50~70 cm,延腹板向后展開,長度30~200 cm,出現(xiàn)時機在縱向預(yù)應(yīng)力束張拉以后;1道水平裂縫,與施工縫重合,長度較短20~30 cm,縫中伴有白色膠凝物析出;3道豎向裂縫,與結(jié)構(gòu)中豎向預(yù)應(yīng)力鋼筋孔道平行,長度280~400 cm,寬0.09 mm。經(jīng)分析采取以下技術(shù)措施:
a)腹板內(nèi)側(cè)槽口以下增設(shè)D8 CRB550 100×100焊接鋼筋網(wǎng)片,用于分散混凝土表面應(yīng)力集中。
b)通過專題研討,經(jīng)設(shè)計驗算確認,調(diào)整預(yù)應(yīng)力張拉次序。由先縱向后豎向再橫向,調(diào)整為先豎向后縱向再豎向再橫向,優(yōu)化豎向預(yù)應(yīng)力施加時機[5]。豎向預(yù)應(yīng)力先于縱向預(yù)應(yīng)力按雙80(混凝土強度80%,預(yù)應(yīng)力施加80%)預(yù)張拉,預(yù)先給腹板混凝土部分豎向壓力儲備,用于平衡超靜定體系底板對腹板的負彎矩效應(yīng),及張拉縱向預(yù)應(yīng)力時因剛束多且下彎角度大而產(chǎn)生較大的豎向分力(水平夾角大于30°)而在錨固面下方產(chǎn)生的拉應(yīng)力,隨后進行縱向預(yù)應(yīng)力張拉及掛籃移動等工序施工。正常施工3個節(jié)段后,也即混凝土齡期到27~33 d,再進行腹板預(yù)應(yīng)力二次張拉至設(shè)計荷載,以及橫向預(yù)應(yīng)力張拉,用于補償混凝土強度形成過程的徐變及施工過程引起的預(yù)應(yīng)力損失,同時平衡結(jié)構(gòu)內(nèi)力。
c)細化材料穩(wěn)定性控制,重視混凝土的可泵性,嚴控離析,入模塌落度不得大于200 mm。
d)加強振搗,尤其底板與腹板交界處和改變混凝土澆筑入模時的結(jié)合面,振搗棒需有效插入下層重塑混凝土,消除分層可能引起的水平裂縫。
e)控制早期應(yīng)力,加強對豎向波紋管的定位準確性控制,消除因軸線變化造成的附加應(yīng)力,尤其豎向預(yù)應(yīng)力精軋螺紋鋼大于7.5 m較長靠前主梁節(jié)段,消除腹板豎向裂縫。
f)建議必要時在混凝土配合比中增加聚丙烯纖維,適當降低混凝土彈性模量,增加容許應(yīng)變,提高混凝土自身抗裂能力。
在主梁懸臂施工過程中,根據(jù)施工進展,進行了以下應(yīng)力監(jiān)測,每個斷面布設(shè)5個應(yīng)力測點,布設(shè)位置見圖1,頂板、底板應(yīng)力測試結(jié)果見圖2~圖5。
圖1 主梁應(yīng)力測點布置(單位:cm)
圖2 11號墩主梁1號塊河曲向截面應(yīng)力曲線
圖3 11號墩主梁1號塊內(nèi)蒙向截面應(yīng)力曲線
圖4 12號墩主梁1號塊截面河曲向應(yīng)力曲線
圖5 12號墩主梁1號塊截面內(nèi)蒙向應(yīng)力曲線
從主梁應(yīng)力隨施工過程實測數(shù)據(jù)看,主梁關(guān)鍵斷面懸臂根部截面應(yīng)力為壓應(yīng)力,實測值較理論值差距不大,11號墩最大壓應(yīng)力出現(xiàn)在9號墩、12號墩固結(jié)解除到掛籃拆除(三次合攏)之間,頂板為14.83 MPa;12號墩最大應(yīng)力出現(xiàn)在12號墩與11號墩中跨合攏(二次合攏)后,頂板為19.89 MPa,都小于容許應(yīng)力(24.85 MPa),表明主梁施工期應(yīng)力處于安全狀態(tài)。
統(tǒng)計代表性的主梁懸臂混凝土塊1~4號節(jié)段總計80個塊段,前期常規(guī)工藝施工38個塊段混凝土,出現(xiàn)裂縫23條,裂縫率60.5%;采取除改變張拉次序外技術(shù)措施后,施工42個塊段混凝土,出現(xiàn)裂縫9道,但裂縫相比前階段變細變短,裂縫率21.4%,說明以上措施可有效控制裂縫,但并非關(guān)鍵因素能消除裂縫;經(jīng)與設(shè)計代表專題研討,改變設(shè)計預(yù)應(yīng)力張拉次序,先進行豎向預(yù)應(yīng)力筋預(yù)張拉80%后,再進行縱向預(yù)應(yīng)力束張拉,及滯后3個節(jié)段進行橫向、豎向預(yù)應(yīng)力束張拉。施工9號墩到13號墩主梁混凝土1~19號塊剩余300個箱梁節(jié)段。檢測統(tǒng)計10號墩右幅16號節(jié)段2道腹板斜裂縫,11號墩左幅17號節(jié)段2道腹板斜裂縫,裂縫率4/300=1.33%,基本消除腹板斜裂縫。
a)根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)特點,結(jié)合施工工藝,進行配合比專項設(shè)計,采用高性能混凝土體系,0號梁段加大粉煤灰用量,提高和易性,控制水化熱溫升,有效減少溫差裂縫;懸臂梁段,優(yōu)化細集料級配,增加可泵性,重視外加劑穩(wěn)定性控制,提高早期強度,方便工序轉(zhuǎn)換。
b)0號梁段采取控制水化熱,底部及腹板外部設(shè)鋼筋網(wǎng)片,配合比摻聚丙烯纖維綜合措施,混凝土沒有出現(xiàn)結(jié)構(gòu)應(yīng)力裂縫及變形裂縫。
c)懸臂梁段施工的箱梁(1~4號節(jié)段下彎預(yù)應(yīng)力束水平夾角F1 45°F2 40°F3 30°F4 30°)腹板內(nèi)側(cè)槽口下部,隨機出現(xiàn)順縱向預(yù)應(yīng)力管方向的斜向裂縫。通過腹板內(nèi)側(cè)預(yù)應(yīng)力筋孔道下部增設(shè)鋼筋網(wǎng)片,腹板裂縫率由60.5%降低到21.4%,采取先豎向預(yù)張拉,優(yōu)化張拉次序綜合措施后,裂縫率降低到1.33%,有效解決了腹板斜裂縫問題。
d)腹板斜向裂縫寬度量測在0.01~0.12 mm范圍,且隨主梁節(jié)段向前推進,監(jiān)測截面總體受壓,腹板裂縫寬度變小,有愈合趨勢。
e)主梁混凝土箱梁根部截面,在主梁施工過程中,上下緣應(yīng)力效驗系數(shù)小于1,且受力較小,表明主梁應(yīng)力處于安全狀態(tài)。
根據(jù)前期試驗,結(jié)合專題研討,確定懸臂梁(1~4號)節(jié)段采取在縱向波紋管下部增設(shè)100×100 D8 CRB鋼筋網(wǎng)片,同時所有后續(xù)節(jié)段,優(yōu)化豎向預(yù)應(yīng)力二次張拉控制,豎向精軋螺紋鋼預(yù)應(yīng)力先于縱向預(yù)應(yīng)力按雙80(混凝土強度80%,施加荷載80%)進行預(yù)張拉,第二次施加在混凝土施工3個階段后,齡期約27~33 d,彌補混凝土徐變及施工引起的預(yù)應(yīng)力損失,及時壓漿。結(jié)合監(jiān)控量測,進行動態(tài)監(jiān)測,基本消除了施工期腹板斜裂縫及豎向裂縫。