陳永,胡長義,羅會信
(1.武漢鋼鐵股份有限公司煉鋼總廠3分廠;2.武漢科技大學,湖北 武漢 430000)
武鋼第三煉鋼廠鋼水接受跨2#450t鑄造起重機主要用于在鋼水跨將鋼水吊運至連鑄回轉大包臺上,承受300 t鋼水轉運工作。該機整體結構形式為四梁六軌式,屬于特大噸位鑄造起重機。其四根主梁上鋪設六根軌道,副小車占用內側兩根軌道,在兩根內主梁內側腹板上方鋪設的軌道上運行;主小車占用四根軌道,在外主梁內側腹板上方和內主梁外側腹板上方鋪設的軌道上運行。內外主梁之間用鉸軸連接,兩根內主梁之間用連桿連接,結構簡圖如圖1所示。
圖1 450t鑄造起重機結構簡圖
由于該起重機工作頻繁,承載重,需要定期進行專門的安全檢查。近一段時間,對上述起重機橋架金屬結構進行無損探傷時,發(fā)現主梁主腹板端部與端梁的連接處出現了嚴重的疲勞裂紋,威脅著該起重機的安全生產。圖2為該裂紋的現場實拍照片及其裂紋部位尺寸示意圖。
圖2 主梁端部裂紋及示意圖
為了分析該裂紋產生的原因,以便有針對性地加固處理,特對該起重機金屬結構的危險部位進行了現場的應力測試。
應力信號采用電阻應變片來測取,其貼片位置如圖3所示,其中1#、2#、3#應變片組成一個應變花,用于測取外主梁南端的應力狀況,4#應變片位于主梁跨中下蓋板處,用于測取主梁跨中的正應力,5#、6#位于主梁北端,分別與1#、3#相對應便于比較。
圖3 應變片布置示意圖
帶負載測試是在該起重機正常工作狀態(tài)下進行的。大、小車分別做相應的運動,到達鋼水罐存放位置,吊起鋼水罐(450t),再次分別運動。整個工況下主梁端部動態(tài)等效應力和剪應力信號如圖4所示(調零位置:主小車位于橋架北端)。
從圖中可以看出:整個歷程中最大值出現在起重機做復合運動時,負載主小車位于南極限瞬間,此時,等效應力穩(wěn)定值達到57.8MPa,剪切應力穩(wěn)定值達到55.5MPa,考慮到動態(tài)效應,最大等效應力達到73.4MPa,最大剪切應力達到70.8MPa。從圖4可以看出,等效應力的變化幅值高達67.4MPa,剪切應力的變化幅值高達59.9MPa。此外,從起吊額定載荷來看,雖只測取了一個工作循環(huán),但從圖4可以看出,由于大車運行,導致主梁端部測點處(即該起重機開裂處)出現較大應力幅值的循環(huán)數至少有10次之多。正是在同一工作循環(huán)中因大車運行存在如此多的高應力循環(huán),使得主梁端部疲勞強度不足,導致該處出現疲勞裂紋。
圖4 外主梁南端應變花計算等效應力和剪應力
現場測試的應力是活動載荷引起的測點處的應力,并不是測點的全部應力,實測只能獲得測點處的應力。為了全面了解該起重機橋架結構的應力分布規(guī)律,以橋架結構為對象,進行了有限元仿真分析。
鑄造起重機橋架金屬結構比較復雜,在建立有限元模型時對于分析結果影響不大的部位做了適當的簡化,去掉了一些輔助的欄桿、加強筋板、走臺、扶梯、配電管道等。主體為箱形結構,箱形結構的特點是板材長寬尺寸遠大于其厚度尺寸,所以在進行總體分析的時候對箱形梁選用殼單元進行分析。所建立的有限元模型見圖5。
圖5 450t起重機有限元分析模型
在進行有限元建模時,可將吊車的車輪處視為鉸支座,將一端作為固定鉸支座,則另一端為一個活動鉸支座,按這一思想對吊車的有限元模型施加約束。計算載荷為:①起升載荷,主起升額定載荷450t,副起升額定載荷80t;②小車自重載荷:主小車247.24t;副小車32.181t;③橋架自重載荷(通過重力加速度施加)。動載系數為1.05 (實測所得),運行沖擊系數取1.2。
(1)載荷工況1的計算結果。載荷工況1是滿載小車居跨中,不計橋架自重載荷,以與實測結果對照。應變片測點位置處應力場如圖6所示。
圖6 測點位置應力圖
從圖6可以看出,滿載小車處跨中時,仿真得出的主梁主腹板端部的測點處最大應力為69.8MPa。而測點測試最大等效應力為73.4MPa,誤差為6.3%。表明仿真結果與實測結果吻合良好。
(2)載荷工況2的計算結果。載荷工況2是考慮主梁端部結構承受最大負載是處于最危險情況下的一種工況:滿載小車居跨端,并考慮橋架自重。取運行沖擊系數1.2,模擬滿載小車處于跨端且大車處于運行狀態(tài)。該工況下的總體結構應力場見圖7。
圖7 活動載荷在跨端時橋架整體的應力圖
在這種載荷工況下,橋架中的最大應力處于主梁端部彎板處,即主梁端部開裂處。該處局部應力分布的放大圖見圖8。
從圖7可以看出,在最危險工況下,主梁端部的最大應力為184MPa。
圖8 主梁端部局部放大圖
為了加強主梁端部的強度,提高其抗疲勞能力,提出主梁端部的局部加強方案,見圖9所示。加強板厚度與原主梁腹板厚度接近,為20mm。
用主梁端部補焊加強板后的有限元模型再次提交計算機進行計算,得到在最危險工況下,其主梁端部的最大應力已從184MPa下降到144MPa,降低應力水平21.7%,效果明顯,可以大大提高橋架的抗疲勞能力。本加固方案于2010年5月實施,運行兩年效果良好。
通過現場應力測試和有限元仿真分析,可以得出如下結論。
圖9 鑄造起重機主梁端部加強圖
(1)當滿載小車處于端部,大車運行時,主梁端部的應力水平達到了184MPa。過高的應力水平導致該處產生疲勞裂紋。這就是該車主梁端部開裂的原因。
(2)在相同載荷工況下,所建立的有限元分析模型的仿真結果與測試結果吻合良好,表明仿真結果能反映該吊車的實際應力分布規(guī)律。
(3)提出了在主梁端部局部加強的改進方案,通過對加強方案進行有限元仿真分析,在同一危險載荷工況下,主梁端部的最大應力已從184MPa下降到了144MPa,可以有效地提高該處的抗疲勞能力。