張靜偉,俞 波,吳義強(qiáng)
(武鋼有限條材廠一煉鋼分廠,湖北武漢 430083)
轉(zhuǎn)爐在冶煉過(guò)程中產(chǎn)生大量的高溫氣體,其中包括CO、CO2、N2等,CO含量可達(dá)到80%以上。轉(zhuǎn)爐煤氣是在煉鋼工藝中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,具有高溫、易燃易爆、有毒的物理特征。同時(shí)還具有潛熱、顯熱等大量能量,具有較高的再利用價(jià)值。轉(zhuǎn)爐煤氣回收占整個(gè)轉(zhuǎn)爐工序能源回收部分的80%~90%,是降低工序能耗,實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
一煉鋼分廠1998年實(shí)施“平改轉(zhuǎn)”工程,建成2座100 t轉(zhuǎn)爐,后擴(kuò)容至120 t。轉(zhuǎn)爐煤氣回收采用2套獨(dú)立的OG系統(tǒng)。多年來(lái),一煉鋼分廠通過(guò)局部設(shè)備的改造和操作方法的優(yōu)化,噸鋼煤氣回收量不斷提高。但是煤氣柜柜前管道氧含量超標(biāo)(氧含量大于2%)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,頻繁時(shí)出現(xiàn)一天2次超標(biāo)。氧含量超標(biāo)極可能引發(fā)煤氣爆炸,造成重大安全隱患;同時(shí)柜前煤氣管道放散進(jìn)行氮?dú)獯祾吆?,影響后續(xù)爐次的煤氣回收,會(huì)浪費(fèi)資源。
轉(zhuǎn)爐冶煉產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)過(guò)汽化煙道初步降溫冷卻至1000℃左右,先后經(jīng)過(guò)一級(jí)文氏管、重力脫水器、二級(jí)文氏管、彎頭脫水器、濕旋脫水器等設(shè)備進(jìn)行滅火、降溫、粗除塵、精除塵的過(guò)程。經(jīng)OG系統(tǒng)處理后的煙氣溫度低于65℃,同時(shí)會(huì)將煙氣中CO含量大于35%的煤氣經(jīng)三通閥回收至5萬(wàn)m3煤氣柜進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)或轉(zhuǎn)存,而未達(dá)到回收條件的煤氣則由點(diǎn)火放散塔燃燒后排入大氣。
柜前管道氧含量超標(biāo)現(xiàn)象一般有兩種情況:
(1)在轉(zhuǎn)爐吹煉中期因雙渣工藝或氧槍故障提槍后再次下槍吹煉時(shí),此時(shí)回收的煤氣風(fēng)機(jī)房分析儀顯示一氧化碳含量和氧含量均在回收范圍之內(nèi),但柜前管道分析儀顯示氧含量超標(biāo)。
(2)在回收末期煤氣時(shí),風(fēng)機(jī)房分析儀顯示正常,但柜前管道分析儀顯示氧含量超標(biāo)。
風(fēng)機(jī)房采用的分析儀是紅外分析儀系統(tǒng),是由采樣單元、預(yù)處理單元、分析單元組成。煙氣經(jīng)過(guò)取樣探頭取樣→20 m左右的取樣管路輸送→抽氣泵一冷凝降溫→二級(jí)過(guò)濾等環(huán)節(jié),變?yōu)楦稍锏倪m合于主機(jī)傳感器分析的樣氣。在分析儀無(wú)任何故障的情況下,從采樣到分析出結(jié)果需25 s。如遇取樣探頭積灰、流量計(jì)流量低、過(guò)濾器積灰等故障時(shí),分析儀滯后時(shí)間可高達(dá)55 s。
圖1 工藝流程示意圖
在煤氣回收過(guò)程中,煤氣成分在25~50 s后才可顯示。三通閥開合時(shí),從回收位倒至放散位需15 s。當(dāng)轉(zhuǎn)爐因雙渣工藝或氧槍故障提槍時(shí),三通閥到放散位置;再下槍時(shí),回收截至所持續(xù)的時(shí)間不到1 min,由于分析儀的分析滯后,此時(shí)分析儀顯示的CO和O2含量為氧槍提槍時(shí)的含量:CO>35%且O2<1.5%,其在允許回收范圍內(nèi)。但真實(shí)的煤氣成分卻不合格,此時(shí)會(huì)發(fā)生回收的煤氣氧含量超標(biāo)嚴(yán)重。
當(dāng)轉(zhuǎn)爐吹煉至末期時(shí),碳氧反應(yīng)逐漸減弱,此時(shí)分析儀顯示的CO和O2含量為25~50 s之前的成分,再加上三通閥動(dòng)作時(shí)間,那么煤氣回收必須在不合格煤氣成分顯示在40~65 s之前倒至放散位置,否則氧含量超標(biāo)的煤氣就會(huì)進(jìn)入柜前管道。但在實(shí)際操作過(guò)程中,不合格的煤氣何時(shí)出現(xiàn)無(wú)法提前判斷,勢(shì)必造成冶煉末期出現(xiàn)氧含量超標(biāo)現(xiàn)象。
微差壓系統(tǒng)示意圖如圖2所示。轉(zhuǎn)爐固定煙道上設(shè)置有4個(gè)微差壓取樣孔,轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)煙道內(nèi)的煙氣壓力與大氣壓力進(jìn)行對(duì)比,再經(jīng)差壓變送器實(shí)時(shí)傳遞至操作畫面,通過(guò)參數(shù)設(shè)定對(duì)RD閥進(jìn)行控制。當(dāng)轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程產(chǎn)生的高溫鋼渣堵塞取樣孔時(shí),一般情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清理:轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束,微差壓通吹閥開啟,捅針對(duì)取樣口進(jìn)行3 min的清理。但由于冶金渣溫度高,捅針容易被燒毀或卡死,導(dǎo)致取樣孔堵塞,從而使微差壓數(shù)值存在嚴(yán)重失真,最終造成RD閥的開度失控。尤其是在轉(zhuǎn)爐吹煉末期,鋼液含碳量少,碳氧反應(yīng)弱,當(dāng)RD閥未及時(shí)調(diào)小開口度時(shí),會(huì)抽進(jìn)大量空氣導(dǎo)致氧含量超標(biāo)。
圖2 微差壓系統(tǒng)
針對(duì)煤氣回收中期出現(xiàn)的氧含量超標(biāo)現(xiàn)象,在考慮分析儀存在固有滯后時(shí)間和其他故障時(shí)間的情況下,我們?cè)黾恿斯潭?lián)鎖條件:轉(zhuǎn)爐氧槍下槍吹煉2 min后才允許進(jìn)行煤氣回收。增加氧槍吹煉2 min與煤氣回收系統(tǒng)的聯(lián)鎖后,煤氣回收中期出現(xiàn)氧含量超標(biāo)的現(xiàn)象得以杜絕。
針對(duì)煤氣回收尾期出現(xiàn)的氧含量超標(biāo)現(xiàn)象,在參考其他鋼廠模型煉鋼的回收時(shí)間的情況下,增加了吹煉末期的聯(lián)鎖條件:轉(zhuǎn)爐吹煉至780 s,三通閥從回收位動(dòng)作至放散位。增加轉(zhuǎn)爐吹煉780 s聯(lián)鎖后,煤氣回收尾期氧含量超標(biāo)現(xiàn)象得到大幅改善:由改造前的氧含量超標(biāo)4~5次/天降至1次/天。
將微差壓取樣孔的位置提高,減少取樣孔堵塞的幾率。同時(shí)對(duì)捅吹系統(tǒng)進(jìn)行改造,取消捅針系統(tǒng),采用高壓氮?dú)膺M(jìn)行反吹,如圖3所示。轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中,氣動(dòng)閥1開啟,氣動(dòng)閥2關(guān)閉,煙氣從取樣口進(jìn)入差壓變送器實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)檢測(cè)微差壓;當(dāng)轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉氣動(dòng)閥1,打開氣動(dòng)閥2,并對(duì)取樣孔進(jìn)行3 min吹掃;吹掃結(jié)束后,關(guān)閉氣動(dòng)閥2,打開氣動(dòng)閥3,對(duì)管道內(nèi)氮?dú)庑箟?,防止損壞差壓變送器;泄壓5 s后,關(guān)閉氣動(dòng)閥3,打開氣動(dòng)閥1,恢復(fù)微差壓正常檢測(cè)。取樣管道增加一臺(tái)電子壓力表,當(dāng)管道內(nèi)壓力大于報(bào)警值時(shí),放散閥自動(dòng)開啟泄壓,同時(shí)判斷取樣孔是否堵塞。整個(gè)吹掃過(guò)程控制由PLC程序自動(dòng)調(diào)節(jié)。4個(gè)取樣孔位置增加4個(gè)手動(dòng)球閥,當(dāng)取樣孔堵塞嚴(yán)重時(shí),亦可在轉(zhuǎn)爐吹煉間歇時(shí)手動(dòng)疏通。經(jīng)過(guò)這一系列的改造,微差壓系統(tǒng)恢復(fù)正常檢測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)RD閥的準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)控制。在轉(zhuǎn)爐吹煉末期碳氧反應(yīng)減弱時(shí),RD閥根據(jù)微差壓反饋值自動(dòng)關(guān)小,減少了煤氣回收尾期氧含量超標(biāo)的幾率。
圖3 微差壓系統(tǒng)改造示意圖
經(jīng)過(guò)增加煤氣回收的聯(lián)鎖條件和微差壓系統(tǒng)改造,煤氣回收過(guò)程氧含量超標(biāo)的現(xiàn)象大大減少,但仍未完全杜絕。在對(duì)氧含量超標(biāo)的爐次分析中發(fā)現(xiàn),當(dāng)鐵水裝入量少、含碳量低或有回爐鋼時(shí),即使轉(zhuǎn)爐吹煉未到780 s,碳氧反應(yīng)也已經(jīng)變得微弱。此種情況下,即使將聯(lián)鎖條件改為吹煉750 s即停止煤氣回收,但仍會(huì)出現(xiàn)氧含量超標(biāo)的現(xiàn)象,依然不能規(guī)避鋼廠的安全風(fēng)險(xiǎn)。在OG系統(tǒng)操作無(wú)法避免出現(xiàn)氧含量超標(biāo)的情況下,我們采取優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作,即采取一倒留碳的工藝方法。對(duì)于鐵水裝入量少、含碳量低或有回爐鋼的情況,轉(zhuǎn)爐采取一倒保碳的操作方法:轉(zhuǎn)爐冶煉前期快速化渣穩(wěn)定控制溫度—中期快速升溫減弱氧化性保碳,確保一倒時(shí)鋼液中存在一定的碳含量:[C]≥0.4%。如此,可有效保證煤氣回收尾期鋼液中有充足的碳氧反應(yīng)。當(dāng)煤氣回收截止時(shí),實(shí)際煤氣成分中有充足的CO,有效控制氧高。經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化后,煤氣回收尾期氧含量超標(biāo)現(xiàn)象未再發(fā)生。
一煉鋼分廠在增加煤氣回收聯(lián)鎖條件、改造微差壓系統(tǒng)和轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化后,使轉(zhuǎn)爐煤氣回收發(fā)生氧含量超標(biāo)的現(xiàn)象得到了有效控制,由改造前的2次/天降至0次/月,基本杜絕了氧含量超標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生,守住了鋼廠的安全底線。
不同鋼廠的轉(zhuǎn)爐和煤氣回收工藝不盡相同,有模型煉鋼的,有副槍操作的,有采用激光分析儀的,或風(fēng)機(jī)移至煤氣柜管線的等等,其不存在氧含量超標(biāo)現(xiàn)象。但氧含量超標(biāo)現(xiàn)象在某些鋼廠也有發(fā)生,其主要原因也多樣:有三通閥動(dòng)作時(shí)間長(zhǎng)、卡阻,負(fù)壓管道部分漏氣等。一煉鋼分廠氧含量超標(biāo)控制措施對(duì)存在氧含量超標(biāo)的鋼廠在煤氣回收控制氧含量方面提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),具有一定的借鑒意義。