馬文鄭 杜佳敏
摘 要:對典型的MDEA吸收流程進行分析表明,MDEA溶液再生能耗較大,過程物流能量未得到充分利用。介紹 MDEA脫碳裝置消泡劑添加方法和量的優(yōu)化以及改進情況, 換熱器結垢和堵塞的處理措施, 系統(tǒng)優(yōu)化運行的方法以及注意事項。
關鍵詞:MDEA脫碳; 消泡劑; 結垢; 優(yōu)化運行
我公司合成氨裝置 MDEA脫碳系統(tǒng)采用德國 BASF 公司的活化 MDEA專利脫碳技術, 該工藝技術是低能耗的脫碳工藝, 為兩段吸收、 兩段再生流程。
1 工藝流程
變換氣進入二氧化碳吸收塔下段, 大量的二氧化碳在此段被 MDEA 半貧液吸收, 剩余二氧化碳在上段用 MDEA貧液吸收。 出吸收塔的工藝氣二氧化碳含量小于 1 000 .10- 6。 在吸收塔底部引出的吸收了二氧化碳的富液, 經(jīng)半貧液泵透平回收能量后, 降壓到 0 .7 M Pa 送到中壓解吸塔, 在此解吸出大部分氫氣和少量的二氧化碳,解吸氣從塔頂引出, 作為燃料送到蒸汽轉化爐。出中壓塔的溶液進入低壓解吸塔, 利用來自再生塔的二氧化碳氣汽提溶液中的二氧化碳, 出低壓塔的二氧化碳經(jīng)冷卻分離后作為產(chǎn)品外送。
低壓解吸塔出來未完全再生的 MDEA半貧液分為兩部分: 一部分( 作為脫碳主要部分) 送入吸收塔循環(huán)脫碳, 另一部分送再生塔再生后, 以貧液的形式送吸收塔頂部吸收 CO 2。
2 活化 MDEA 脫碳工藝的優(yōu)點
( 1) MDEA 溶液具有較強的選擇吸收能力。
( 2) 對 CO2 等酸性氣的吸收好, 兼有物理和化學吸收的作用, 溶液負載量大, 凈化度高。
( 3) CO 2 與該溶液的溶解熱低, 再生溫度低, 所以綜合能耗低。
( 4) 穩(wěn)定性好, 不易降解。
3 加消泡劑方法的改進和優(yōu)化
泡沫是導致塔載液的主要原因。 裝置設計是利用泵向系統(tǒng)注入消泡劑的方法消泡, 但由于消泡劑不易溶于水、 粘度大, 操作很不方便。 利用既有動力( 貧液泵) , 另外增設了一個小容器, 通過開關各手動閥加消泡劑。 優(yōu)點是節(jié)能、 快捷、便于安裝, 可以有選擇地連接消泡劑加入點。優(yōu)化程序 事先將消泡劑定量灌裝小容器若干, 為防止消泡劑化合物分解, 規(guī)定加消泡劑前進行搖動攪拌, 使有效成分充分互溶。
4 消泡劑加入劑量和優(yōu)化
據(jù)有關資料介紹, 消泡劑是一種有機溶劑, 它的使用會導致 MDEA 粘度增加, 給溶液帶來負面影響。 裝置設計為每 1 ~ 2 d 加入消泡劑 1 ~2 ml/ m 3。 基于以上原因, 實際生產(chǎn)中不建議頻繁加入消泡劑。 操作人員日積月累總結出一套物理消泡的方法: 溶液發(fā)泡最先表征為低壓解吸塔壓降的變化( 通常是變大) , 此時可采取降低低壓解吸塔壓力的方法進行消泡。
5 凈化系統(tǒng)換熱器的問題及優(yōu)化措施
本裝置脫碳工藝中采用了三組板式換熱器,分別為貧液/ 半貧液熱交換器 ( E1413) 、 貧液水冷器( E1414) 、 二氧化碳水冷器( E1415) 。 其中,貧液/ 半貧液熱交換器和貧液水冷器都有結垢和堵塞的問題。 造成 T I14089 在 60 以上( 指標溫度是 45 ) , 貧液流量不能達標和貧液泵發(fā)生氣蝕, 使泵損壞等, 影響脫碳運行。針對以上結垢及堵塞現(xiàn)象, 采取了一系列措施: 將貧液水冷器由板式換熱器更換為列管式,換熱面積由 89 m2 增大到 640 m2 ; 貧液半貧液熱交換器采用拆裝清洗法, 用高壓清洗設備徹底清除板片上的結垢物及遺留在設備內(nèi)部的雜物。
以上措施有效防止了 MDEA脫碳裝置中板式換熱器的堵塞問題。 TI14089 由 60 降低到35 , 貧液流量從 23 000 kg/ h 達到了指標范圍內(nèi)( 60 000 kg/ h) , 貧液泵氣蝕現(xiàn)象也不再出現(xiàn),滿足了生產(chǎn)需要。 換熱面積的增加, 降低了貧液的溫度和溶液的流量, 提高了溶液的負載量。
6 系統(tǒng)優(yōu)化運行措施
( 1) 針對液位計波動及卡澀問題, 在液位計與塔體法蘭間臨時安裝了金屬濾網(wǎng), 定期對液位計浮子進行清理。
( 2) 加大溶液的旁濾量, 同時加大 S1451~S1453 機械過濾器濾芯的清洗、 更換頻次。
( 3) 檢查處理再沸器 E1412 內(nèi)漏, 解決再生塔塔頂與塔底無溫差的問題。
( 4) 優(yōu)化調(diào)整溶液系統(tǒng)的熱負荷, 調(diào)整入再沸器 E1412 工藝氣量和溫度, 優(yōu)化控制轉化入爐水碳比, 改善溶液系統(tǒng)的熱平衡。
( 5) 優(yōu)化穩(wěn)定與系統(tǒng)相關的自動調(diào)節(jié)控制,確保溶液系統(tǒng)液位、流量、壓力、溫度等參數(shù)穩(wěn)定。
( 6) 投用吸收塔出口富液水力透平, 回收并降低富液動能, 促進溶液系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
( 7) 針對系統(tǒng)起泡趨勢, 根據(jù)系統(tǒng)起泡易發(fā)生在低壓塔的實際情況, 通過低壓塔壓差變化定期調(diào)整中壓塔壓力, 采用降低壓力的方式消泡。
7 溶液系統(tǒng)優(yōu)化運行注意事項
( 1) 避免操作波動大。 若系統(tǒng)加減負荷過快、 系統(tǒng)壓力波動過大特別是低壓塔塔頂壓力波動、 再沸器供熱過大, 會造成氣液接觸速度過快, 溶液攪動過分激烈, 造成起泡。
( 2) 合理調(diào)節(jié)參數(shù), 確保在設計指標之內(nèi)。
( 3) 保持系統(tǒng)和溶液的清潔, 避免機械雜質及油污帶入系統(tǒng)。
( 4) 溶液濃度不應低于 30%, 否則系統(tǒng)將出現(xiàn)腐蝕。
( 5) 保證溶液濃度與活化劑濃度的比例合適, 活化劑濃度應控制在 3% ~ 5%, 偏差過大不利于控制起泡。
8 結 語
加強現(xiàn)場管理, 優(yōu)化工藝, 優(yōu)化消泡劑的加入方法、 頻率, 是保證合成氨 MDEA脫碳系統(tǒng)穩(wěn)定運行的必要措施。 必要時清洗換熱器, 尋找系統(tǒng)規(guī)律, 零排放, 減小能耗也是保證裝置高效運行的必要途徑。
節(jié)能降耗顯著, 運行費用明顯降低, 工藝流程簡化, 作為更新?lián)Q代新技術具有更強的競爭力。
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