廖亮
摘 要:貫徹執(zhí)行國(guó)家干預(yù)環(huán)境保護(hù)政策,按照國(guó)家頒布的有關(guān)法規(guī),根據(jù)廢水中污染物進(jìn)行分析比較,結(jié)合要求達(dá)到廢水零排放。
關(guān)鍵詞:脫硫廢水 排放 低溫閃蒸
1.研究概括
1.1研究目的
此次研究主要是針對(duì)我公司目前脫硫廢水處理現(xiàn)狀,對(duì)脫硫廢水蒸發(fā)、結(jié)晶處理新技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行研究,為我公司增設(shè)廢水處理系統(tǒng)的工藝和方案提供研究依據(jù)。
1.2研究方法
1)技術(shù)交流:向該項(xiàng)目的承包方了解技術(shù)的特點(diǎn)、原理、處理工藝及所能達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)等基本情況。
2)現(xiàn)場(chǎng)查看:在某某發(fā)電廠實(shí)地了解工藝情況、運(yùn)行工況、處理效果,向電廠運(yùn)行人員了解操作步驟及操作中易出現(xiàn)的問(wèn)題,電廠檢修人員了解系統(tǒng)設(shè)備存在的缺陷及維護(hù)工作量。
3)問(wèn)題釋疑:向某某電廠該專業(yè)副主任、管理人員等了解系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中使用情況的真實(shí)評(píng)價(jià)。
2.現(xiàn)場(chǎng)工藝及運(yùn)行
目前某某發(fā)電廠脫硫廢水運(yùn)行正常。由于煤質(zhì)原因某某電廠4×330MW水冷供熱機(jī)組原始生成SO2在1000mg/Nm3左右,脫硫廢水處理工藝采用入口煙氣余熱+三級(jí)多效蒸發(fā)結(jié)晶工藝,整套系統(tǒng)分A、B兩列,每列處理能力為15 t/h,總設(shè)計(jì)出力30t/h,(我廠計(jì)劃是25t/h),其中通過(guò)三級(jí)多效蒸發(fā)后,產(chǎn)生凝結(jié)水27.2t回用于脫硫工藝用水,處理后剩余1.5t左右的濃水直接送往皮帶脫水機(jī)脫石膏、磚廠制磚、灰渣揚(yáng)塵治理等。
多效閃蒸技術(shù)從廢水旋流器溢流口取水,該廠系統(tǒng)未出現(xiàn)三聯(lián)箱進(jìn)行預(yù)處理,利用脫硫廢水中的自身離子特性,及煙氣的余熱進(jìn)行加熱,然后直接進(jìn)行換熱蒸發(fā)在換熱在蒸發(fā)等循環(huán)處理。
流程: 脫硫廢水由進(jìn)料泵送入多效閃蒸系統(tǒng),采用煙氣換熱器的蒸汽加熱廢水循環(huán),分級(jí)蒸發(fā)濃縮。
從廢水旋流器溢流口引出的廢水儲(chǔ)存在新設(shè)的廢水箱中,通過(guò)廢水給料泵輸送至多效閃蒸系統(tǒng)。
多效閃蒸系統(tǒng)采用兩套。分別為三效蒸發(fā),廢水在一效分離器中經(jīng)一效強(qiáng)制循環(huán)泵使廢液均勻地在加熱管內(nèi)壁從下向上螺旋流動(dòng),在蒸發(fā)器上端設(shè)有專門的煙汽與廢水濃液兩相共存的沸騰區(qū),濃液在沸騰區(qū)內(nèi)汽液混合物的靜壓下,使下層液體的沸點(diǎn)升高,并使溶液在加熱管中螺旋流動(dòng)時(shí)只受熱而不汽化,沸騰廢水濃液進(jìn)入一效分離完成汽、液分離,經(jīng)多次自然式循環(huán)后,完成初步濃縮的料液在壓差的作用下進(jìn)入二效分離器。
進(jìn)入二效的廢水濃液運(yùn)用與一效內(nèi)相同的原理,利用一效分離器產(chǎn)生的二次蒸汽作為后部的蒸發(fā)器的熱源,并利用循泵進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)濃縮。完成濃縮的濃水在壓差的作用下進(jìn)入三效分離器,三效作用和原理與一二效相同、熱源來(lái)源也相同,并利用循泵進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)濃縮。
三效分離器濃水出料管安裝有密度計(jì),連續(xù)監(jiān)測(cè)增稠器內(nèi)廢水濃液的密度,當(dāng)密度計(jì)顯示達(dá)到設(shè)計(jì)濃度時(shí),自動(dòng)開啟出料泵的出料閥門進(jìn)行出料,最后30t的脫硫廢水蒸發(fā)濃縮至1.5t送往皮帶脫水機(jī)、磚廠或灰渣場(chǎng)等。
第三效蒸發(fā)器中產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)海水冷卻成冷凝水后,經(jīng)凝結(jié)水泵輸送至去脫硫系統(tǒng)作為工藝水使用。 脫硫廢水處理后,回用水量約在27m2/h左右,水質(zhì)為凝結(jié)水可回收使用。
3.結(jié)論
1)該技術(shù)具有無(wú)脫硫廢水預(yù)處理、運(yùn)行成本低、無(wú)需增設(shè)崗位全屬于自動(dòng)化。
2)脫硫廢水零排放后,回收水質(zhì)合格,系統(tǒng)回收水電導(dǎo)率在100-350μs/cm,回收水比例90%左右。
3)某某電廠脫硫廢水直接從廢水旋流器溢流口取水,無(wú)三聯(lián)箱進(jìn)行預(yù)處理,處理每噸脫硫廢水的直接成本電耗,約為15kwh/h。整個(gè)水處理系統(tǒng)不加藥,但是三效蒸發(fā)后需要200t/h的冷卻水進(jìn)行循環(huán)冷凝(某某電廠采用海水冷凝,其對(duì)水質(zhì)要求并不高,我廠機(jī)力塔水可滿足)。
4)現(xiàn)場(chǎng)研究看到,脫硫廢水處理車間整體上整潔、布局清晰、管路走向較為整齊。
5)從現(xiàn)場(chǎng)咨詢來(lái)看,系統(tǒng)運(yùn)行起來(lái)比較穩(wěn),現(xiàn)場(chǎng)會(huì)存在泄漏現(xiàn)象。
4. 建議
1)提高自動(dòng)化程度:某某脫硫廢水處理系統(tǒng)手動(dòng)閥門較多,切換操作必須到就地進(jìn)行。比如某某兩列處理系統(tǒng)投運(yùn)、停運(yùn)切換操作均就地操作。部分調(diào)節(jié)控制性閥門還需到就地調(diào)節(jié),比如蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度。部分自動(dòng)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)仍存在不足。
2)運(yùn)行中問(wèn)題:需控制脫硫廢水中的固體含量。從某某運(yùn)行過(guò)程中,曾用該裝置直接處理過(guò)脫硫漿液,由于固體含量過(guò)高(含固量達(dá)到13%),導(dǎo)致出料泵損壞等事件發(fā)生過(guò)。
3)設(shè)備可靠性:系統(tǒng)所選購(gòu)多為一般品牌的配套設(shè)備,如泵選用江蘇靖江龍耐泵業(yè)、四川自貢工業(yè)泵廠、河北坤騰泵業(yè)、無(wú)錫鐵拳耐酸泵等;部分設(shè)備的余量較小。
4)某某電廠的熱源全部取自FGD脫硫裝置入口的余熱,考慮到我廠脫硫裝置入口的煙氣溫度變化較大、溫度偶爾不足,建議從低壓輔汽聯(lián)箱接入蒸汽作為輔助熱源(150度左右)或從脫硝車間引入也可。
5)檢修維護(hù):某某電廠安裝過(guò)程中強(qiáng)制循環(huán)泵、真空泵等大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,未安裝起吊設(shè)施,不便于檢修。
6)場(chǎng)地:需要建設(shè)一座500平米上下四層的廠房。
7)其他:改造后脫硫廢水系統(tǒng)的部分設(shè)備將長(zhǎng)期停止使用,以后只能做備用需要。
8)三效蒸發(fā)后濃水:如果直接去灰渣庫(kù)可能長(zhǎng)期會(huì)造成管道、噴淋裝置等腐蝕嚴(yán)重,部分管道口徑較小會(huì)導(dǎo)致堵塞;接入石膏脫水系統(tǒng)進(jìn)行石膏脫水可能會(huì)對(duì)目前石膏品質(zhì)有所影響。
9)配備、工期了解:總工期為6個(gè)月左右,其中影響生產(chǎn)的煙道安裝換熱器和脫硫廢水對(duì)接工期20天,系統(tǒng)投運(yùn)后只增加巡檢路線,不增設(shè)運(yùn)行人員,檢修量會(huì)增加。
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