陶 平 易 煜
(中國港灣工程有限責(zé)任公司,北京 100027)
摩洛哥萊斯菲爾港熱電廠中的C’2皮帶機(jī)棧橋在2013年年底安裝完成并投產(chǎn)運(yùn)營,此皮帶機(jī)帶寬1400mm,帶速4m/s,設(shè)計額定輸送量為2400T/H。安裝時候測量P’20~P’21的34m跨路段鋼桁架最大繞度值為40mm,運(yùn)行一年后,其最大繞度值達(dá)到了135mm,已嚴(yán)重超出設(shè)計規(guī)范要求。該鋼桁架高度為1.6m,寬度2m,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
第一,對該桁架結(jié)構(gòu)整體形變進(jìn)行觀察和測量,上下弦桿和斜撐等桿件均未發(fā)現(xiàn)明顯彎曲變形,桁架整體下?lián)铣蕡A曲線分布。
第二,對該桁架的基礎(chǔ)承載力,柱腳錨栓和支座現(xiàn)狀進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)有沉降,柱腳錨栓,鉸支座均無異樣,并對基礎(chǔ)沉載進(jìn)行重新驗(yàn)算,滿足設(shè)計要求。
第三,對該桁架上的各節(jié)點(diǎn)上的連接焊縫進(jìn)行檢查,僅發(fā)現(xiàn)輕微油漆脫落,焊點(diǎn)完好,焊縫無裂紋。
第四,結(jié)構(gòu)載荷驗(yàn)算。對載荷和桁架進(jìn)行重新驗(yàn)算,通過計算結(jié)果和現(xiàn)場的實(shí)際情況可以判斷,此桁架的強(qiáng)度和剛度均存在不足,原設(shè)計存在重大安全隱患,須立即進(jìn)行加固處理。結(jié)構(gòu)分析計算時采用美國CsI公司的sAP2000 V15.2.1通用結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計軟件,適用規(guī)范AIsC。計算考慮以下幾方面,一是恒荷載:包括結(jié)構(gòu)自重,桁架托輥、膠帶、防雨罩、管線等;二是活荷載:走道活荷載,物料荷載,積料荷載;三是風(fēng)載荷和地震作用。
此桁架加固需要解決的關(guān)鍵問題是提高桁架的承載能力,使其滿足皮帶機(jī)設(shè)計恒載荷和活載荷的要求。此皮帶機(jī)為電廠從碼頭輸送煤料的主要路線,方案實(shí)施時,作業(yè)時間不能過久,不能影響電廠運(yùn)營;同時,桁架上的皮帶機(jī)膠帶和各種電纜管線均是易燃物品,焊接存在安全風(fēng)險,設(shè)計方案時需要考慮在內(nèi)。
關(guān)于方案的研究,首先此皮帶機(jī)桁架已經(jīng)運(yùn)行一年多,皮帶機(jī)沿線的電纜和消防管線均已連接完成,無法采用新桁架對原桁架進(jìn)行替換的方案;其次該段桁架下方為電廠內(nèi)主要的交通道路,也無法采用在跨中增加立柱而縮短跨距的方式;同時考慮到由于通行道路限高,以及桁架底部有電纜和消防管線,無法采用在桁架底部新增桁架而加大桁架截面積的方式進(jìn)行加固,經(jīng)過研究得出,如下三種可實(shí)施的方案。
第一,在該桁架內(nèi)部的各弦桿和桿件上焊接型材,增加受力不足桿件的截面積。但是,針對本工程存在以下問題:一是該桁架跨度較大,且已下?lián)蠂?yán)重超標(biāo),不滿足應(yīng)力要求的桿件較多,且新增部分如何參與結(jié)構(gòu)受力難以解決,也無法保證安裝完成后能有效控制下?lián)希欢窃瓧U件在承受荷載情況下進(jìn)行焊接,而受壓桿件在受熱情況下更易失穩(wěn),同時焊縫長,焊接工作量巨大,安全風(fēng)險大;三是全焊接的桁架,節(jié)點(diǎn)板無法更換,加固后會存在桿件強(qiáng)、節(jié)點(diǎn)弱的問題;四是需要的施工作業(yè)時間較長,無法滿足業(yè)主不停運(yùn)的要求。
圖1 鋼桁架結(jié)構(gòu)
第二,在原桁架上部增加一片新桁架,新桁架桿件均采用與原桁架橋同等規(guī)格鋼材,桿件分布,間距,長度,寬度均一致,以使新桁架桿件可以和舊桁架對接,如圖2所示,新舊桁架利用節(jié)點(diǎn)板焊接連接。
圖2 新舊桁架利用節(jié)點(diǎn)板焊接連接
本方案的高空焊接作業(yè)相對較小,對原結(jié)構(gòu)損傷少,施工風(fēng)險?。恍屡f桁架材料和桿件規(guī)律一致,形成一個完整的桁架截面,完全參與原結(jié)構(gòu)受力;新桁架可以在車間進(jìn)行預(yù)制,節(jié)省加固作業(yè)時間。采用Midas/gen做結(jié)構(gòu)分析,正常使用極限狀態(tài)下,各桿件計算均能通過,最大應(yīng)力比為0.81,方案安全合理,最大撓度37mm,小于規(guī)范1/400(85mm)要求。但此設(shè)計方案同時也存在以下問題:一是加固實(shí)施后,將影響防雨罩上部活動板的拆卸,同時立柱與原檢修門和屋面板干涉,因此,需考慮對該部分檢修門和屋面板進(jìn)行改造,保證其防水和可拆卸能力;二是加高后的桁架為2.8m,由于皮帶機(jī)廊道形成密閉擋風(fēng)面,其擋風(fēng)效果和普通的房子類似,加大了風(fēng)載荷;三是新桁架高1.2m,寬2m,長34m無法進(jìn)行整體一次吊裝,需車間進(jìn)行分段加工,然后現(xiàn)場焊接,需要的施工作業(yè)時間較長,高空焊接工作量較大。
第三,對以上加固設(shè)計進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,設(shè)計出在原桁架上部增加一個拱形鋼桁架的加固方案,如圖3所示。
圖3 拱形鋼桁架的加固方案
新增拱形鋼桁架采用HEA180為主弦桿,立桿與原桁架橋桿件分布規(guī)律一致,使新桁架具有剛度大承載能力強(qiáng)的特點(diǎn),通過新增的拱形鋼桁架的拉桿與原桁架焊接連接。采用Midas/gen做結(jié)構(gòu)分析,正常使用極限狀態(tài)下,最大撓度值為30.03mm<1/400,桁架桿件最大應(yīng)力比0.83,上弦桿最大應(yīng)力比0.83,下弦桿最大應(yīng)力比0.64,均滿足設(shè)計要求。
該方案有以下特點(diǎn):一是車間整體預(yù)制和噴漆,現(xiàn)場整體吊裝,24小時內(nèi)可以安裝完成,不影響電廠運(yùn)營;二是不影響防雨罩和檢修門的拆卸更換;三是幾乎無額外增加的風(fēng)載;四是在原結(jié)構(gòu)上的焊接作業(yè)較少,對原結(jié)構(gòu)損傷少,施工風(fēng)險??;五是新增拱形桁架的支反力通過原桁架頭部傳至立柱和基礎(chǔ),減少了原桁架的負(fù)擔(dān)。
該皮帶機(jī)桁架按此設(shè)計方案加固完成卸載后,最大下?lián)现祪H為12mm,其效果優(yōu)于設(shè)計預(yù)期。目前,該桁架已運(yùn)行近2年,狀況良好,無進(jìn)一步的下?lián)显黾樱C明了此加固設(shè)計有效,結(jié)構(gòu)安全得到了保障,同時加固工程未影響電廠運(yùn)營,其間接經(jīng)濟(jì)效益顯著。