李志強(qiáng)
(廣州珠江電廠,廣東 廣州 511457)
近年來煤炭價格不斷攀升,為了降低發(fā)電成本,提高電廠經(jīng)濟(jì)性,國內(nèi)很多電廠都摻燒設(shè)計煤種以外的低成本煤。東南沿海電廠主要以摻燒印尼煤為主,內(nèi)地以摻燒蒙煤為主,印尼煤最大的特點是揮發(fā)分高、水分高、結(jié)渣和自燃爆炸傾向較強(qiáng),不能單獨作為電廠鍋爐燃料,摻燒是最好的方式,如何摻燒是最優(yōu)(安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保)的,這就是要探討的問題[1-2]。
廣州珠江電廠有4臺哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG1021/18.2-YM3型亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,配備6臺ZGM80G-Ⅲ型中速磨,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),四角噴燃切圓燃燒方式,正常滿負(fù)荷時5臺磨煤機(jī)運(yùn)行,1臺備用,燃料以山西神木煤為主,煙氣采用選擇性催化還原SCR脫硝,濕法脫硫。
印尼煤具有高揮發(fā)分、高水分、低熔點、低灰分、低發(fā)熱量、低硫分、可磨性好、有良好的著火和燃盡特性等特點,但結(jié)渣和自燃爆炸傾向較強(qiáng)[3-4]。電廠燃用煤與印尼煤成分對比見表1。
表1 電廠燃用神木煤與印尼煤成分對比
為了更好地掌握摻燒印尼煤對鍋爐各方面的影響,把摻燒工作做得更好,在2號爐分別進(jìn)行3號、5號、3號和5號制粉系統(tǒng)3種不同方式摻燒印尼煤,并分別從安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性進(jìn)行對比分析。
a. 制粉系統(tǒng)自燃爆炸
摻燒過程中防止制粉系統(tǒng)發(fā)生自燃爆炸,關(guān)鍵是控制好磨煤機(jī)出口溫度,以不超過65 ℃為限,實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)由于印尼煤水分高,磨煤機(jī)出口溫度60 ℃都很難達(dá)到,但同時不能低于55 ℃,如果溫度過低,煤粉流動性變差,容易發(fā)生堵磨,對安全不利。在摻燒過程中如果制粉系統(tǒng)故障,應(yīng)對磨煤機(jī)進(jìn)行充分吹掃和冷卻,并及時清除積煤,將制粉系統(tǒng)滅火蒸汽聯(lián)箱保持充壓狀態(tài),做好巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)和處理煤粉外漏,3種摻燒方式均可以實現(xiàn)安全摻燒[5]。
b. 管壁溫度
選取運(yùn)行中最容易超溫的 “再熱器59組1管”(超溫報警值572 ℃)和“再熱器26組1管”(超溫報警值560 ℃)2個點進(jìn)行比較,在滿負(fù)荷工況進(jìn)行對比,由表2可以看出,摻燒1臺制粉,兩管壁溫度均有所下降,摻燒2臺制粉時,會升高1~2 ℃,因此摻燒不會威脅管壁安全。
表2 管壁溫度對比(300 MW工況) ℃
c. 爐膛結(jié)焦
摻燒過程中,通過對鍋爐受熱面結(jié)焦情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)受熱面基本都是輕微粘污,焦質(zhì)較疏松,易于清除,即3種方式摻燒印尼煤均未加劇鍋爐結(jié)焦。
d. 空預(yù)器差壓
選取不摻燒與摻燒工況下,機(jī)組分別連續(xù)運(yùn)行30天,記錄空預(yù)器在正常吹灰情況下,空預(yù)器差壓變化情況,發(fā)現(xiàn)未摻燒時,空預(yù)器差壓約增大0.1 kPa,而摻燒后不但沒有增加,反而有下降趨勢,這主要與印尼煤揮發(fā)分高、低硫分、低灰分有關(guān),A/B空預(yù)器前后差壓對比見表3。
表3 A/B空預(yù)器前后差壓對比(300 MW工況) kPa
a. 事故噴水量
隨著摻燒量增加,過熱器和再熱器事故噴水都隨之增加,摻燒印尼煤后,300 MW工況下事故水量增加3~5 t,循環(huán)效率有所降低。
b. 排煙溫度
摻燒印尼煤后排煙溫度升高1~3 ℃,一方面由于摻燒印尼煤時,為了防止制粉系統(tǒng)不發(fā)生自燃和爆炸,磨煤機(jī)出口溫度會控制比較低,同時適當(dāng)增加了一次風(fēng)速;另一方面印尼煤含水量高(36%),導(dǎo)致其燃燒和燃盡過程延遲,這也是造成減溫水量增加的原因[6]。
c. 廠用電
印尼煤可磨性好,因此正常情況下磨煤機(jī)電耗會下降,但摻燒后,在220~230 MW要提前啟動制粉系統(tǒng),因此磨煤機(jī)電耗正常應(yīng)能持平,這樣就重點比較引風(fēng)機(jī)電耗高、印尼煤水分高、發(fā)熱量低、灰分少等造成的煙氣量增加,因此在同等氧量情況下,引風(fēng)機(jī)電耗會增加,300 MW工況下每臺引風(fēng)機(jī)電流增加10 A左右。
d. 磨煤機(jī)磨損
印尼煤可磨性指數(shù)為74,不同批次的印尼煤煤質(zhì)不同,可磨性指數(shù)也有差異。摻燒初期,由于磨煤機(jī)加載在“自動”,會出現(xiàn)磨煤機(jī)振動大、電流波動大、加載拉桿擺動幅度偏大情況,加速磨煤機(jī)的磨損。將磨煤機(jī)加載油的比例溢流閥切“手動”控制,摻燒印尼煤的磨煤機(jī)帶固定負(fù)荷(給煤機(jī)手動),并在現(xiàn)場根據(jù)磨煤機(jī)振動情況、加載拉桿擺動幅度以及磨煤機(jī)電流,手動調(diào)整至合適的加載壓力,保證磨煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好,由于印尼煤可磨性好,只要控制得當(dāng),可以延長磨煤機(jī)使用周期[7]。
e. 飛灰含碳量和CO含量
摻燒印尼煤期間,對飛灰含碳量影響不大,均在3%以下,而煙氣CO有所下降,這主要由于印尼煤揮發(fā)分含量高,有利于燃燒和燃盡。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比匯總見表4。
表4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比(300 MW工況)
a. SCR入口NOx含量
摻燒印尼煤會降低SCR入口NOx含量,這主要是印尼煤的揮發(fā)分含量較高,揮發(fā)分析出后迅速與氧發(fā)生反應(yīng),減少了氮與氧的接觸量,有利于低氮燃燒,降低脫硝成本。
b. 吸收塔入口SO2含量
摻燒會降低吸收塔入口SO2含量,特別是只進(jìn)行3號制粉摻燒時,吸收塔入口SO2含量會降低50%左右,這對降低脫硫成本,提高電廠超潔凈排放有利。環(huán)保指標(biāo)對比匯總見表5。
表5 環(huán)保指標(biāo)對比(300 MW工況) mg/Nm3
結(jié)合廣州珠江電廠實際情況,采用3號制粉或3號、5號制粉同時摻燒,此2種摻燒方式對電廠安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性最為合理,經(jīng)過半年多的實際摻燒,電廠取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,可為存在同類型問題的電廠提供參考。