張建斌 , 賈俊 , 劉兆利
(1.川慶鉆探工程有限公司工程技術(shù)研究院,西安710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,西安710018;3.川慶鉆探工程有限公司長慶鉆井總公司,西安710018)
長慶氣田鉆井過程中,位于山西組、太原組的碳質(zhì)泥巖地層穩(wěn)定性差,極易發(fā)生井壁垮塌造成井下事故甚至填井側(cè)鉆,嚴重影響正常鉆井生產(chǎn)。如靖平XX井在斜井段發(fā)生井塌復(fù)雜,3次填井側(cè)鉆,蘇XXH井在水平段發(fā)生井塌復(fù)雜,最后懸空側(cè)鉆。碳質(zhì)泥巖段井壁垮塌問題已成為長慶氣田安全鉆井亟待解決的技術(shù)難題之一。筆者通過研究確定了碳質(zhì)泥巖的坍塌機理,形成一套強封堵強抑制高性能防塌鉆井液技術(shù),現(xiàn)場試驗表明,該鉆井液技術(shù)滿足碳質(zhì)泥巖井段安全鉆進的需要。
所謂碳質(zhì)泥巖是指含有碳質(zhì)成分的泥巖,有機碳含量一般在10%~30%左右,煤系地層中介于一般泥巖和煤巖之間的巖性[1],在長慶氣田主要分布地層是上古生界石盒子組、山西組。
如圖1所示,樣品為陜XX井3 307~3 313 m井段山西組取心巖樣,為典型碳質(zhì)泥巖,目視取樣完整性較好,鮮見宏觀裂縫,多見黑色泥巖、灰黑色泥巖互層發(fā)育,考慮在鉆井液作用下2者的差異性水化會加劇井壁垮塌失穩(wěn)[2-3]。
圖1 陜XX井3 307~3 313 m井段山西組取心巖樣照片
微觀結(jié)構(gòu)分析主要揭示黏土礦物晶體的定向排列、膠結(jié)結(jié)構(gòu)及微裂隙的發(fā)育及分布狀況。測試巖樣為陜XX井3 307~3 313 m井段山西組取心巖樣,切割選取具有代表性的9個樣加工成直徑為2.5 cm的圓柱形測試樣,對表面噴金打磨后進行環(huán)境電鏡掃描測試,部分巖樣環(huán)境掃描照片見圖2。由圖2可知,所測試的巖樣微裂縫、微孔洞較為發(fā)育。
圖2 部分巖樣環(huán)境掃描電鏡照片
微裂縫的發(fā)育將破壞巖石的完整性,弱化原巖的力學(xué)性能,為鉆井液進入地層提供了通道[4]。在鉆井液液柱壓力及毛管力的作用下,濾液會沿裂縫或微裂縫侵入地層,一方面會誘發(fā)水力劈裂作用,加劇井壁地層巖石破碎[5-6],另一方面也提高了鉆井液與地層中黏土礦物、有機質(zhì)作用的機率及程度,導(dǎo)致地層巖石力學(xué)強度降低,加劇井壁失穩(wěn)。
基于X射線衍射儀,得到全巖和黏土礦物組成,結(jié)果如表1和表2所示。 通過表1、表2數(shù)據(jù)可知,樣品黏土礦物含量占主要成分,平均含量為71.3%,含有一定程度石英,分布為5.76%~36.85% ;黏土中不含蒙脫石,主要以高嶺石為主,平均含量為43.39%;發(fā)育一定程度水敏性伊蒙混層,平均含量約為19.02%;黏土含量高,無膨脹性較強的蒙脫石。但因含有伊蒙混層,故碳質(zhì)泥巖依然具有一定水敏性[7]。
表1 全巖測試結(jié)果 %
表2 黏土含量測試結(jié)果 %
陽離子交換容量隨黏土分散度的增大而增大[8]。依照行業(yè)標準SY/T 5613—2000[9],測得巖樣處理后陽離子交換容量為 50、 55、 55、 55、 40、45、 60和50 mmol/kg。由此可知,樣品陽離子交換容量為40~60 mmol/kg, 平均為51.25 mmol/kg。從陽離子交換容量分析,具有一定水化能力,但膨脹性不強。
采用三軸力學(xué)實驗對鉆井液作用不同時間下的頁巖力學(xué)特性進行研究,結(jié)果見表3。巖樣處理方式為:原巖5塊;5塊巖樣采用不同鉆井液在100 ℃、3 MPa圍壓下浸泡3 d后測試;5塊巖樣采用不同鉆井液在100 ℃、3 MPa圍壓下浸泡5d后測試,共計15塊頁巖試樣。
表3 鉆井液作用不同時間對巖樣性能的影響
由表3可知,在鉆井液作用下,單軸抗壓強度出現(xiàn)下降趨勢,原巖條件下,單軸抗壓強度約為26.48 MPa,鉆井液作用3 d的單軸抗壓強度下降不明顯,依然與原巖狀態(tài)下的強度相近,但鉆井液作用5 d的抗壓強度有明顯下降,平均值為16.97 MPa;巖石的彈性參數(shù)(彈性模量和泊松比)在原巖條件下約為45 200 MPa和0.26,在鉆井液作用下沒有明顯變化,因此說明碳質(zhì)泥巖彈性參數(shù)受鉆井液影響較小;原狀地層條件下,坍塌壓力分布在0.95~1.02 g/cm3;3 d后當(dāng)量鉆井液密度上升至1.08~1.14 g/cm3;5 d后坍塌壓力達到1.16~1.24 g/cm3。隨著鉆井液作用時間增加,坍塌壓力呈明顯上升趨勢。
綜上所述,造成長慶氣田碳質(zhì)泥巖段井壁坍塌的主要原因是地層微裂縫發(fā)育,在鉆井壓差、毛管力以及化學(xué)勢的作用下,水相沿裂縫或微裂紋侵入地層,一方面降低弱結(jié)構(gòu)面間的摩擦力,削弱泥頁巖的力學(xué)強度而導(dǎo)致井壁垮塌;另一方面,侵入的液相產(chǎn)生水力尖劈作用,導(dǎo)致地層破碎、誘發(fā)井壁失穩(wěn),坍塌壓力大幅上升;此外,鉆井液與巖石的相互作用,導(dǎo)致碳質(zhì)泥巖地層強度降低,坍塌壓力增大,加劇井壁失穩(wěn)。
根據(jù)對碳質(zhì)泥巖坍塌機理研究可知,微裂縫發(fā)育的碳質(zhì)泥巖在實際鉆井過程中,若不能解決微裂縫的封堵問題,單純通過提高鉆井液密度維持井壁穩(wěn)定性的措施可能適得其反。因此保持鉆井液具有較強的封堵性能、失水控制能力以及適當(dāng)?shù)囊种菩?,盡量避免水或其它液相沿裂縫侵入,是該類地層鉆井液防塌的關(guān)鍵,選擇合適的封堵劑、抑制劑是鉆井液體系配方研發(fā)的重點。
由于碳質(zhì)泥巖層理發(fā)育,微裂縫在1~3 μm之間,因此封堵材料的尺寸是微裂縫封堵的關(guān)鍵,既要保證不滲濾,又要能形成薄而韌的泥餅。鉆井液用納米處理劑納米聚酯CNP-1分子鏈上帶有多種吸附基團,其在水中粒度分布D50為0.63 μm,D90為1.14 μm(見圖3),恰好與碳質(zhì)泥巖微裂縫尺寸相匹配,能吸附在泥頁巖表面,通過鉆井液中的顆粒填充修補形成濾餅,其粒徑尺寸和可變形特性使得其可以進入泥頁巖地層孔隙和層理,阻止水分及鉆井液進入地層,起到封堵微裂縫的作用。
為了進一步提高鉆井液對碳質(zhì)泥巖的封堵能力,配合使用瀝青類處理劑、膨潤土、超細鈣等處理劑實現(xiàn)多級復(fù)配。采用透水降低率評價各封堵劑的封堵效果,具體實驗過程為:分別用基漿、試樣制作API濾失形成的濾餅,然后用自來水測試的API濾失量為透水量,試樣透水量與基漿透水量相比即為透水降低率,測試結(jié)果如表4所示。
圖3 納米聚酯CNP-1粒徑分布曲線
表4 封堵劑透水降低率數(shù)據(jù)
通過表4可知,單劑中透水降低率最高的為納米聚酯CNP-1;改性瀝青類處理劑透水降低率最好的為高酸溶磺化瀝青FF-I;CNP-1、FF-I、ASP1250復(fù)配后透水降低效果最好。說明通過納米聚酯CNP-1,與磺化瀝青、超細鈣、膨潤土處理劑的合理復(fù)配,其封堵微裂縫能力得到增強。
從碳質(zhì)泥巖礦物組成分析可知,黏土含量高,無膨脹性較強的蒙脫石,但有一定含量伊蒙混層,有水敏性,因此要求鉆井液濾液具有一定抑制性。如表5所示,有機胺類抑制劑CAP-1抑制性最好,KCl次之,但優(yōu)于NaCOOH;抑制劑復(fù)配后,CAP-1與NaCOOH復(fù)配效果最好,此外,考慮體系中加入無機鹽NaCl,既可以提高體系的液相密度,又可降低濾液活度,降低泥巖水化程度,有利于碳質(zhì)泥巖穩(wěn)定。
表5 抑制劑評價數(shù)據(jù)
通過實驗確定強封堵強抑制高性能鉆井液配方如下,其性能見表6。通過表6可以看出,120 ℃熱滾后體系的API濾失量控制在2 mL以下,高溫高壓濾失量控制在6 mL以下,滿足長慶氣田氣井水平井鉆井液設(shè)計指標要求。
0.1 %燒堿+(0.2%~0.3%)PAC-HV+3.0% 膨潤土+(0.3%~1.0%)PAC-LV+(0.1%~0.5%)XCD+1.0%FF-1+2.0%CNP-1+(1.0%~3.0%)SMP-Ⅱ+ 0.3%CAP-1+(12.0%~20.0%)NaCl+5.0%NaCOOH+3.0%ASP1250+適量加重材料
表6 強封堵強抑制高性能鉆井液基本性能
采用石盒子巖心評價體系封堵率,強封堵強抑制高性能鉆井液體系封堵性能評價數(shù)據(jù)如表7所示。由表7可知,在壓力4.5 MPa(相當(dāng)于鉆井液密度1.15 g/cm3)時,作用2 h未出濾液,表明其封堵率為100%。繼續(xù)將壓力提高到8.5 MPa(相當(dāng)于鉆井液密度1.29 g/cm3)時,其封堵率在85%以上。這表明,該鉆井液體系在模擬工況壓力作用下,起到了良好的封堵作用,形成了致密的封堵層,能阻止濾液進一步進入地層,有利于降低坍塌壓力,穩(wěn)定井壁。
表7 石盒子組巖心封堵率實驗結(jié)果
1)碳質(zhì)泥巖地層井壁坍塌問題嚴重。位于井斜70°以上的山西組、太原組的碳質(zhì)泥巖的穩(wěn)定性差,微裂縫發(fā)育,脆而堅硬,極易發(fā)生井壁垮塌造成井下事故,甚至填井側(cè)鉆,嚴重影響正常鉆井生產(chǎn)。
2)處于同一裸眼段的劉家溝組井漏風(fēng)險高。目前長慶氣井水平井主要采取三開結(jié)構(gòu),在大斜度井段施工過程中,劉家溝組易漏井段和碳質(zhì)泥巖易塌井段處同一裸眼段,劉家溝組地層的破裂壓力小于碳質(zhì)泥巖段的坍塌壓力,提高鉆井液密度時往往會壓漏上部地層引發(fā)漏失。
3)碳質(zhì)泥頁巖掉塊引起的鉆具憋卡。碳質(zhì)泥頁巖質(zhì)地堅硬,體積較大,破碎困難,加之井眼環(huán)空相對較小,攜帶困難,易引起鉆具阻卡,造成憋泵憋轉(zhuǎn)盤。
1)鉆井液封堵性能控制。以納米聚酯CNP-1為主,配合使用瀝青類處理劑、膨潤土、超細鈣等處理劑實現(xiàn)對裂縫、微裂縫的多級封堵。改善泥餅質(zhì)量,有效地降低泥餅滲透率,保持良好的造壁性和封堵性,泥巖段失水控制在2.0 mL左右,減少濾液侵入地層。
2)鉆井液抑制性控制。鉆遇碳質(zhì)泥巖時,采用CAP-1、NaCOOH復(fù)配提高鉆井液防塌抑制性,用無機鹽將液相密度提至1.23~1.25 g/cm3,降低固相含量,降低液相活度,多管齊下,保證井壁穩(wěn)定。
3)鉆井液流變性控制。在泥巖段保持較高的流變性能,控制鉆井液塑性黏度為32~38 mPa·s,φ6讀數(shù)為6~8,動切力為12~18 Pa,動塑比為(0.4~0.6)Pa/(mPa·s),避免對井壁沖刷,提高鉆井液攜砂能力,凈化井眼,降低摩阻。
強封堵強抑制高性能鉆井液技術(shù)在長慶氣田現(xiàn)場試驗18口井(見表8),試驗效果顯著。
表8 試驗井基本情況表
1)強封堵強抑制高性能鉆井液封堵性好、抑制性強,鉆遇碳質(zhì)泥巖的側(cè)鉆率從80%以上降低到16.7%,側(cè)鉆率大大降低,滿足碳質(zhì)泥巖井段安全鉆進的需要。
2)強封堵強抑制高性能鉆井液有利于碳質(zhì)泥巖微裂縫的封堵,可有效降低坍塌壓力,降低鉆井液密度,緩解了塌漏矛盾,所有試驗井均沒有發(fā)生井漏。
3)強封堵強抑制高性能鉆井液綜合性能優(yōu)良,試驗井平均鉆井周期較同地區(qū)可比井型縮短30 d。
1.長慶氣田碳質(zhì)泥巖屬于質(zhì)地堅硬的硬脆性泥巖,微裂縫發(fā)育明顯,黏土礦物以伊利石、伊/蒙混層為主,黑色泥巖、灰黑色泥巖互層發(fā)育。鉆井過程中鉆井液濾液沿裂縫或微裂紋侵入地層并與之相互作用,使得碳質(zhì)泥巖力學(xué)強度降低,坍塌壓力增大,水力尖劈效應(yīng)明顯,最終導(dǎo)致井壁坍塌,發(fā)生井下復(fù)雜。
2.研發(fā)的強封堵強抑制高性能鉆井液技術(shù)采用納米乳液、軟硬結(jié)合的封堵技術(shù),具有封堵微裂縫效果好、抑制性強的特點,體系HTHP濾失量≤6 mL,API濾失量≤2 mL,石盒子砂巖封堵率≥85%,人造巖心線膨脹降低率≥60%?,F(xiàn)場試驗18口井,鉆遇碳質(zhì)泥巖后側(cè)鉆率為16.7%,平均鉆井周期縮短30 d,滿足長慶氣田碳質(zhì)泥巖井段安全鉆進的需要。
3.建議擴大現(xiàn)場應(yīng)用規(guī)模,規(guī)范現(xiàn)場鉆井液性能特別是密度及濾失量的控制工藝,最終形成長慶氣田鉆遇碳質(zhì)泥巖地層配套鉆井液技術(shù)規(guī)范。