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(延長石油 延安石油化工廠, 陜西 延安 727406)
延安石油化工廠240萬t/a柴油加氫精制裝置于2014-08-26一次試車成功,生產(chǎn)出了符合國Ⅴ標準的柴油產(chǎn)品。
該裝置精制柴油泵P-203A/B將合格的精制柴油從塔底抽出并升壓,為產(chǎn)品后續(xù)冷卻降溫、外送提供動力[1]。由于初始設計所采用的介質(zhì)密度、邊界外送壓力等數(shù)據(jù)均偏高,導致泵揚程偏大,在投入運行1個月后發(fā)生了泄漏,臨時采取的更換機械密封措施,未能有效控制泄漏情況,對整個裝置的正常運行帶來了不確定的安全隱患。文中對此進行了詳細分析,并進行了相應的整改。
該泵額定點原參數(shù):密度606 kg/m3,進口壓力0.15 MPa,出口壓力2.3 MPa,體積流量520 m3/h,揚程362 m,關死點揚程483 m,首級葉輪外徑262 mm,次、末級葉輪外徑均為363 mm,共3級葉輪。
精制柴油泵及后路流程見圖1。
圖1 精制柴油泵及后路流程示圖
精制柴油泵的理論關死點壓力可以按照下式進行計算[2]:
Δp=ρgH
(1)
式中,Δp為進、出口壓差,Pa;ρ為密度,kg/m3;g為重力加速度,9.8 N/kg;H為揚程,m。
將示例中ρ=606 kg/m3、g=9.8 N/kg、H=483 m帶入式(1)計算得出Δp=2 868 440.4 Pa≈2.87 MPa。
已知進口壓力為0.15 MPa,則關死點壓力為3.02 MPa(2.87 MPa +0.15 MPa)。實際操作中,由于泵進口壓力、溫度的波動,實際關死點壓力可達3.1 MPa,而該泵后路的精制柴油與分餾塔進料熱交換器(E-205)等靜設備設計壓力均為3.0 MPa。因此,在調(diào)整加工量的過程中,多次發(fā)生熱交換器管箱墊及疊加法蘭處泄漏甚至著火事故。
在體積流量一定的情況下,揚程越高,離心泵的輸出功率越高[3]。
精制柴油產(chǎn)品出裝置的邊界壓力按1.2 MPa設計,而實際操作的邊界區(qū)壓力為0.6 MPa,揚程富余較多,需要將各閥開度調(diào)到很小來控制壓力,將壓降平均分配在管路和靜設備上。因此,造成很大一部分電能被損耗于節(jié)流上,增大了能耗。
為了消除泵富余的性能及降低后路靜設備壓力,改造前的做法是大幅關小泵出口閥。但是將泵出口閘閥做節(jié)流閥使用時,閥板開啟高度僅為10%左右,閘閥開度過小,閥門極易產(chǎn)生閃蒸和汽蝕,損傷閥門密封面[4]。
當機泵故障時,閥門關不嚴,介質(zhì)排放不盡,檢修時存在安全隱患。閥門內(nèi)漏嚴重時,設備無法切出進行檢修達到備用狀態(tài),影響裝置的長周期運行。
變頻調(diào)速系統(tǒng)用于交流異步電動機的無級調(diào)速[5],其優(yōu)點是結(jié)構簡單、安裝維護方便、操作簡化、過載能力強、機泵起動電流大幅度降低(額定電流內(nèi))以及實行軟起動后可緩解對電網(wǎng)的沖擊。變頻調(diào)速系統(tǒng)缺點:①當電源頻率較低時,電源中高次諧波所引起的損耗較大。②異步電機在轉(zhuǎn)速降低時,冷卻風量與轉(zhuǎn)速的3次方成比例減小,致使電動機的低速冷卻狀況變壞,溫升急劇增加,難以實現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩輸出,甚至會燒毀電機軸承[6]。③轉(zhuǎn)速的降低會使機械密封腔中的泵送環(huán)轉(zhuǎn)速降低,導致白油循環(huán)冷卻機械密封的效果下降,將影響機械密封的使用壽命,甚至會因熱油泄漏而引起火災等安全事故。因此,增設變頻調(diào)速系統(tǒng)不利于機泵的長周期運行。
按照原始設計要求,關死點壓力為額定壓力的1.2倍,即2.8 MPa。考慮到首次改造需要留有一定余量,此處將關死點壓力定為2.85 MPa進行計算。
由式(1)可計算出該泵在2.85 MPa壓力下的揚程為455 m(下降了28 m)。揚程曲線是隨葉輪外徑改變而上下平移[7],則額定揚程下降為334 m。以盡可能不改變額定流量為指導原則,選擇通過切割葉輪來降低泵的額定揚程。根據(jù)葉輪切割定律計算得出切割之后的葉輪外徑分別為 253 mm、350 mm、350 mm。
2015-07,按此數(shù)據(jù)對精制柴油泵P-203B葉輪進行切割改造[8],改造前后各項對比數(shù)據(jù)見表1。
表1 P-203B改造前后加工量300 t/h時數(shù)據(jù)對比
根據(jù)P-203B泵葉輪切割改造后1 a多的運行情況可知,此次改造后基本消除了泵后路靜設備超壓的風險,但是依舊存在2個問題:①關死點揚程過于接近靜設備設計壓力,且E-205原泄漏點是薄弱環(huán)節(jié),在低流量操作的情況下仍然發(fā)生過熱交換器憋壓導致密封面冒煙的情況。②仍需將泵出口閘閥做節(jié)流閥使用,對閥門的損傷依然嚴重。因此,該改造方案非最佳選擇。
多級泵的揚程為每一級葉輪揚程疊加而成[9]。經(jīng)過核算可知,去掉P-203A泵次級葉輪后,該泵額定揚程降至217 m,關死點揚程為292 m,額定壓力1.45 MPa,關死點壓力1.88 MPa,理論上能夠滿足壓降及邊界外送的要求。2017年大修時,按此優(yōu)化后的方案拆掉精制柴油泵P-203A的次級葉輪,測得的改造前后各項對比數(shù)據(jù)見表2。
表2 P-203A改造前后加工量300 t/h時柴油泵各項數(shù)據(jù)對比
P-203A泵改造之后,能夠保證泵出口閘閥全開,完全由后路調(diào)節(jié)閥控制流量,并且關死點壓力遠低于后路靜設備的設計壓力,截止目前未出現(xiàn)過憋壓泄漏的情況,由此可以判定此項改造方案為最優(yōu)的方案。
去掉精制柴油泵次級葉輪的改造方法完全符合實際生產(chǎn)及安全的需求,在降低耗電量的同時,經(jīng)濟效益也十分顯著。
泵功率計算見下式[10]:
(2)
式中,U為電壓,V;I為電流,A; cosφ為功率因數(shù),cosφ=0.88。
將U=10 000 V、I=10 A(電流較改造前降低了10 A)、cosφ=0.88帶入式(2)可以得到節(jié)約功率152.4 kW。按每年運行8 000 h計算,每年可節(jié)電121.9萬kW·h。以用電0.68元/(kW·h)計算,全年可節(jié)約用電成本約為83萬元。
P-203A泵通過拆一級葉輪的方案改造后,于2017-11再次投入運行,至今再未發(fā)生過泵后路熱交換器泄漏的情況,徹底消除了安全隱患。改造后泵出口閘閥全開,不再做節(jié)流閥使用,閥門密封面受損的風險降到了最低,由此提高了閥門的使用壽命,同時也降低了職工的勞動強度,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。