侯繼承,盧 浩,劉 健
(1.中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 471012;2.華東理工大學(xué))
焦化裝置放空系統(tǒng)用于處理焦炭塔冷焦過(guò)程中從焦炭塔內(nèi)排出的高溫油氣和蒸汽。當(dāng)生產(chǎn)塔生焦高度達(dá)到上限時(shí),切換到另一個(gè)塔生焦,切除的焦炭塔要經(jīng)過(guò)小吹汽、大吹汽、給水、放水、除焦、預(yù)熱等環(huán)節(jié)。焦炭塔小吹汽時(shí)塔頂油氣進(jìn)入分餾塔。放空系統(tǒng)流程如圖1所示,從大吹汽開(kāi)始,塔頂產(chǎn)生的大量蒸汽和油氣的混合氣體進(jìn)入放空塔下部,放空塔底泵提供冷回流自塔頂1層上進(jìn)入,與焦炭塔來(lái)的高溫混合氣體逆向接觸,放空塔塔頂溫度控制在130~180 ℃,蠟油和柴油組分大部分冷凝成液體,蒸汽和輕的油氣混合物經(jīng)過(guò)冷凝冷卻后,在沉降分離罐內(nèi)分離出污油和污水,分別送出裝置,沉降分離罐分出的輕烴氣體經(jīng)過(guò)壓縮后送入燃料氣系統(tǒng)[2]。
圖1 放空系統(tǒng)流程示意
延遲焦化裝置由于原料油性質(zhì)變差,硫含量及其它雜質(zhì)含量不斷升高,以致加工過(guò)程中油水乳化現(xiàn)象日益嚴(yán)重,污水品質(zhì)不斷惡化[3]。含硫污水中硫、酚等化合物的含量較高,這些化合物都具有表面活性,能使水中油滴表面帶有負(fù)電荷,造成油滴間因相同電性產(chǎn)生相互排斥作用力,使油滴難以碰撞增大而達(dá)到與水沉降分離的目的[4]。裝置進(jìn)料中摻煉催化裂化油漿和脫油瀝青比例達(dá)36%,大吹汽結(jié)束后回?zé)捜?即隔油池底泥、排水浮渣、活性污泥),加重了含硫污水中硫、氮、酚和其它雜質(zhì)含量,水和油的乳化液十分穩(wěn)定,能長(zhǎng)時(shí)間保存而不分層,導(dǎo)致污水含油量較高。
放空塔設(shè)計(jì)規(guī)格為Φ 4 000 mm×20 255 mm、8層擋板塔盤(pán)。塔底污油經(jīng)冷卻后作為塔頂冷回流,與高溫氣體逆向接觸。塔板形式簡(jiǎn)單、層數(shù)少,氣液兩相傳質(zhì)傳熱時(shí)間和空間不夠;塔底污油是從高溫油氣中洗滌下來(lái)的重油組分,餾程寬,雜質(zhì)含量高。放空塔對(duì)焦炭塔來(lái)的高溫氣體主要起冷凝冷卻作用,基本沒(méi)有精餾作用,造成塔頂蒸汽夾帶大量重油組分,經(jīng)過(guò)空氣冷卻器和水冷卻器進(jìn)入沉降分離罐中。
沉降分離罐容積93 m3,液相存儲(chǔ)容積45 m3。在冷焦約10 h內(nèi)產(chǎn)生200 t污水,含硫污水最大流量為48 th。含硫污水在沉降分離罐內(nèi)的沉降分離時(shí)間和空間不夠,造成含硫污水中夾帶大量污油到下游裝置。
含硫污水量是大吹汽蒸汽冷凝產(chǎn)生的。三泥回?zé)挄r(shí),含硫污水量是三泥中水分和“以水代汽”的凝結(jié)水汽化量,開(kāi)始給水時(shí)塔內(nèi)焦炭溫度在300 ℃以上,初期給水50 th基本上氣化成高溫蒸汽,隨著塔內(nèi)溫度降低,冷焦水汽化量減少,產(chǎn)生的蒸汽量逐漸降低。焦炭塔冷焦時(shí)放空塔負(fù)荷短時(shí)間內(nèi)由小到大,再由大轉(zhuǎn)小不斷變化,導(dǎo)致放空塔負(fù)荷變化大,塔內(nèi)氣液相平衡不穩(wěn)定,氣相中混有大量重組分污油進(jìn)入后冷卻系統(tǒng)。
為了解決放空塔含硫污水短時(shí)間流量大、含油量高的問(wèn)題,焦化裝置采用隔離出1臺(tái)冷焦水罐,后又通過(guò)技術(shù)改造增加1臺(tái)水罐作為含硫污水緩沖罐。焦炭塔冷焦時(shí)沉降分離罐產(chǎn)生含油和焦粉的含硫污水同時(shí)送到污水緩沖罐,向污水緩沖罐內(nèi)加入適量抗乳化劑,利用緩沖罐的容積和油水密度差進(jìn)行分離,從緩沖罐底部連續(xù)抽出含硫污水外送。定期從緩沖罐上部撇油到裝置內(nèi)重污油罐,靜置脫水后作為焦炭塔急冷油進(jìn)行回?zé)挕?/p>
放空塔含硫污水沉降撇油工藝將短時(shí)間產(chǎn)生的放空塔含硫污水收集,油、水和焦粉分離后,含硫污水平穩(wěn)送出裝置,從一定程度上降低了污水的含油量,避免了對(duì)下游裝置的沖擊。但在實(shí)踐運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),緩沖罐一方面要接收放空含硫污水,另一方面污水中含有硫、輕油、重油和焦粉等,特別是重油、焦粉與水密度接近,短時(shí)間靠密度差進(jìn)行分離效果差,水中油含量(w)平均在0.1%以上,最高達(dá)到0.5%,仍達(dá)不到理想效果。
2016年中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司與某大學(xué)科研機(jī)構(gòu)合作開(kāi)發(fā)含硫污水深度除油成套設(shè)備技術(shù),在焦化裝置進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用,工藝流程示意見(jiàn)圖2。由圖2可知,焦炭塔冷焦時(shí)產(chǎn)生的含硫污水送到污水緩沖罐后,抽出泵出口經(jīng)過(guò)2臺(tái)新增過(guò)濾器進(jìn)入除油器,污水經(jīng)過(guò)二級(jí)除油后去下游污水汽提裝置。脫除的污油在除油器的油包中聚集,污油調(diào)節(jié)閥與油水界位構(gòu)成串級(jí)控制,當(dāng)油位達(dá)到設(shè)定值后,自動(dòng)控制將污油排出到污油系統(tǒng)。
圖2 含硫污水除油流程示意
除油器結(jié)構(gòu)示意如圖3所示,除油設(shè)備主要由進(jìn)口整流分布器、粗?;劢Y(jié)模塊、纖維聚結(jié)深度分離模塊、油水分離器及相應(yīng)控制和監(jiān)控儀表組成,實(shí)現(xiàn)含油污水的快速破乳除油。
圖3 除油器結(jié)構(gòu)示意1—水進(jìn)口; 2—一級(jí)分布器; 3—整流分布器; 4—初級(jí)纖維聚結(jié)分離模塊; 5— 波紋折板強(qiáng)化沉降模塊; 6—一級(jí)油水分離包; 7—一級(jí)污油出口; 8—深度纖維聚結(jié)分離模塊; 9—粗粒化聚結(jié)模塊; 10—除油器殼體; 11—二級(jí)油水分離包; 12—二級(jí)污油出口; 13—水出口
纖維聚結(jié)分離模塊材料主要是由尼龍、玻璃、特氟龍和金屬的絲絨組成,通過(guò)Ω形式將親水與親油纖維組合編織,如圖4所示。利用水包油的乳化液滴在親水與親油纖維節(jié)點(diǎn)處受到不同方向上的拉力,實(shí)現(xiàn)破乳分離。該模塊可以提供很大的比表面積,極大地提高分離液相的純凈度,適用于0.1~20 μm液滴的分離過(guò)程。在實(shí)驗(yàn)室中,經(jīng)此過(guò)程分離后油含量最低可降到20 mgL以下。
圖4 纖維聚結(jié)分離模塊結(jié)構(gòu)●—水滴; ●油滴; —親水疏油纖維; —親油疏水纖維
該技術(shù)能達(dá)到油水深度分離,具有以下優(yōu)勢(shì):①針對(duì)不同含油量進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì),分離迅速、效率高;②壓降低、能耗??;③模塊化設(shè)計(jì),根據(jù)設(shè)備和空間可以靈活制造和組合;④采用改性高分子材料,耐腐蝕和磨損,不存在吸附飽和或微生物污染問(wèn)題,維護(hù)費(fèi)用低。
含油污水通過(guò)由表面親油的固體物質(zhì)構(gòu)成的填充床層,水中細(xì)小油滴就會(huì)粘附在填充床層表面上,逐步積累,變成大油滴而得以加速分離。粗?;劢Y(jié)模塊內(nèi)構(gòu)件如圖5所示,聚結(jié)床層所用材料是表面親油疏水的物質(zhì),即油、固表面接觸角應(yīng)小于70°,接觸角越小,親油潤(rùn)濕性能越好。快速分離分散油并將部分懸浮的微小油滴進(jìn)行聚結(jié)并長(zhǎng)大。油滴粒徑越大,則除油效率越高。能使污水中分散的細(xì)小油滴合并為大油滴,除油效率得到較大幅度的提高。
圖5 粗?;劢Y(jié)模塊內(nèi)構(gòu)件照片
采用表面親油的波紋折流板,油滴匯集在折板波峰頂點(diǎn)并上升到油層,水滴匯聚在折板凹處而聚結(jié)長(zhǎng)大快速下沉,因?yàn)檎郯逶谄洳ǚ宥问菨u縮、疊層的,所以油滴、水滴順著波紋板做變速運(yùn)動(dòng),這就增加了油滴的碰撞幾率,從而也可使油滴聚集變大。然后通過(guò)波峰、波谷以一定比率開(kāi)的小孔,油上浮至上一層折板,如此進(jìn)行,可層層上浮或者下降。較之常用的APICPI技術(shù),分離分散、懸浮油及部分乳化油迅速且效率高。作為高效油水分離器中的核心單元,采用有機(jī)高分子材料,再經(jīng)特殊的表面處理,有很好的親油疏水性或者親水疏油性,耐酸堿、耐高溫,并且有較好的機(jī)械強(qiáng)度和較長(zhǎng)的使用壽命。
(1)過(guò)濾器內(nèi)部采用列管式楔形絲結(jié)構(gòu),過(guò)濾精度為50 μm,使用方法為一用一備。當(dāng)過(guò)濾器壓差高時(shí),切除隔離后用工業(yè)風(fēng)或蒸汽進(jìn)行反吹,將焦粉及雜質(zhì)排向焦池。選擇合適的過(guò)濾器可以有效地過(guò)濾污水中的焦粉,防止焦粉污染填料,為下游裝置提供合格的原料。
(2)含硫污水深度除油系統(tǒng)投用后,放空塔含硫污水停注抗乳化劑,降低加工成本,進(jìn)除油器的污水乳化明顯加重。進(jìn)除油器前后含硫污水分析結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知,含油4 500 mgL的污水經(jīng)過(guò)深度除油后含油418 mgL,除油效果明顯。焦化裝置將污水中油回收再回?zé)?,從源頭上控制了污油對(duì)下游裝置的污染。
(3)成套除油設(shè)備投資少,占地面積小,流程簡(jiǎn)單,易進(jìn)行在線技術(shù)改造和工藝操作,基本上不增加能耗??筛鶕?jù)具體情況應(yīng)用不同的模塊組合,對(duì)各類(lèi)污水中的含油進(jìn)行脫除,解決污水含油造成的生產(chǎn)難題。