潘羅其,陳正朝,宋海濤,田輝平
(1.中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司巴陵分公司,湖南 岳陽(yáng) 414014;2.中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院)
2017年7月1日起執(zhí)行的石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)催化裂化再生煙氣氮氧化物(NOx)排放規(guī)定了更嚴(yán)格的限值。降低FCC煙氣NOx排放的主要技術(shù)措施包括:原料油加氫預(yù)處理、再生器設(shè)計(jì)與操作優(yōu)化、使用助劑及煙氣后處理等。其中,使用助劑無(wú)需設(shè)備投資、不產(chǎn)生二次污染,是一種經(jīng)濟(jì)有效的解決方案。
通常完全再生裝置煙氣NOx排放量較高,也是以往關(guān)注的重點(diǎn)。降低NOx排放助劑主要有低NOx型助燃劑和NOx還原助劑兩種類(lèi)型,已有較多工業(yè)應(yīng)用報(bào)道[1]。而不完全再生裝置煙氣NOx排放濃度相對(duì)較低,與完全再生裝置的主要區(qū)別在于再生器三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣中O2體積分?jǐn)?shù)低(0~0.5%),CO體積分?jǐn)?shù)高(4%~10%),煙氣還原氣氛較強(qiáng),含氮化合物主要以NH3、HCN形式存在,基本不含NOx;在煙氣進(jìn)入下游CO鍋爐后,NH3、HCN等含氮化合物氧化生成NOx(在模擬CO鍋爐工況下,NH3約30%~40%轉(zhuǎn)化為NOx[2])。通過(guò)控制CO鍋爐溫度、調(diào)節(jié)出口CO濃度等措施可在一定程度上降低NOx排放,但影響裝置操作彈性。采用低NOx火嘴設(shè)計(jì),則需要進(jìn)行裝置改造。而采用催化助劑將NH3等還原態(tài)氮化物在再生器中轉(zhuǎn)化,可從根源上減少進(jìn)入CO鍋爐的NOx前軀物,從而降低煙氣NOx排放。
中國(guó)石化巴陵分公司(巴陵石化)催化裂化裝置采用MIP-CGP工藝,加工量約1.05 Mta,原料為低硫石蠟基油。采用不完全再生操作,CO鍋爐出口混合煙氣NOx排放濃度約200~280 mgm3,達(dá)不到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求。2016年2月,巴陵石化與中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院(石科院)、中國(guó)石化催化劑有限公司進(jìn)行了RDNOx系列助劑技術(shù)交流,并開(kāi)展降低FCC再生煙氣NOx排放助劑RDNOx-PC1的工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。
根據(jù)國(guó)內(nèi)多套不完全再生裝置的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),再生煙氣中氣相還原態(tài)氮化物以NH3為主,濃度通常遠(yuǎn)高于HCN。因而,開(kāi)發(fā)可高效催化轉(zhuǎn)化NH3的催化材料是助劑開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵。再生器中NH3的轉(zhuǎn)化有氧化和分解兩條途徑,目標(biāo)產(chǎn)物均為N2。石科院采用獨(dú)特的貴金屬活性中心,輔以高穩(wěn)定性載體和改性非貴金屬元素,開(kāi)發(fā)了RDNOx-PC系列助劑,在中國(guó)石化催化劑有限公司完成了工業(yè)試生產(chǎn)。其中,RDNOx-PC1適用于三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣中有微量過(guò)剩氧的再生工況,可通過(guò)催化氧化反應(yīng)脫除煙氣中的NH3等物質(zhì);RDNOx-PC2對(duì)于有氧或無(wú)氧工況均適用,可在有氧時(shí)催化氧化NH3,也可在無(wú)氧時(shí)催化分解NH3,能適用于更普遍的不完全再生裝置。兩種助劑對(duì)FCC催化劑的活性、選擇性和FCC產(chǎn)品分布無(wú)明顯不利影響。
根據(jù)巴陵石化催化裂化裝置煙氣NOx僅略高于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際情況,預(yù)期采用RDNOx-PC1助劑即可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
2016年8月18日,按預(yù)訂方案開(kāi)始進(jìn)行RDNOx-PC1助劑加注,經(jīng)初始快速加劑,使助劑占系統(tǒng)藏量的比例達(dá)到近2%后開(kāi)始穩(wěn)定加注,至9月20日已穩(wěn)定加注近20天,助劑加注量30 kgd,采集樣品和數(shù)據(jù),進(jìn)行總結(jié)標(biāo)定。助劑快速加注階段,鍋爐入口CO濃度有所降低,適度補(bǔ)充瓦斯,以保持蒸汽過(guò)熱溫度基本不變;穩(wěn)定加注后,CO濃度基本回到正常水平。
以8月14—17日共計(jì)4天的日常數(shù)據(jù)平均值作為空白標(biāo)定,總結(jié)標(biāo)定為9月20日采集數(shù)據(jù)(部分?jǐn)?shù)據(jù)采用9月18—21日4天的數(shù)據(jù)平均值)。此外,還收集了標(biāo)定前后一段時(shí)期內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),以更好地說(shuō)明變化趨勢(shì)。
3.2.1再生煙氣NOx濃度變化趨勢(shì)及相關(guān)影響因素分析助劑加注前后再生煙氣NOx濃度變化趨勢(shì)如圖1、圖2所示。圖1為脫硫塔入口原煙氣NOx濃度。由圖1可以看出:空白標(biāo)定階段原煙氣NOx濃度在225~250 mgm3,初始快速加注RDNOx-PC1階段,NOx濃度有較明顯的降低趨勢(shì),最低達(dá)到約180 mgm3;進(jìn)入穩(wěn)定加注階段后,NOx濃度未進(jìn)一步降低,甚至有所波動(dòng),總結(jié)標(biāo)定時(shí)在200~220 mgm3。若以8月14日—17日空白標(biāo)定均值232 mgm3與9月18日—21日總結(jié)標(biāo)均定值212 mgm3相比,煙氣NOx降低僅有近10%。圖2所示脫硫塔出口凈煙氣NOx濃度也有相似變化趨勢(shì),總結(jié)標(biāo)定時(shí)NOx質(zhì)量濃度為160~170 mgm3。
圖1 脫硫塔入口原煙氣NOx濃度隨時(shí)間的變化
圖2 脫硫塔出口凈煙氣NOx濃度隨時(shí)間的變化
分析原因,可能主要在于兩個(gè)方面:①RDNOx-PC1助劑以催化氧化脫除NH3、降低NOx排放為目的。在實(shí)際應(yīng)用時(shí),再生器三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣中氧氣含量為0,幾乎沒(méi)有可利用的氧,很大程度上限制了RDNOx-PC1對(duì)NH3的催化轉(zhuǎn)化效率(三級(jí)旋風(fēng)分離器出口煙氣中NH3濃度僅降低約24%);②加注RDNOx-PC1助劑后,裝置可以在較低的CO出口濃度下確保NOx排放不增加,CO回收利用效率提高,但較低的CO濃度不利于降低NOx排放。
圖3為鍋爐出口原煙氣CO濃度變化趨勢(shì)。由圖3可以看出:加注RDNOx-PC1助劑前,CO出口濃度保持在高位,而降低CO出口濃度,會(huì)造成NOx顯著提高;加注RDNOx-PC1助劑后,煙氣NOx濃度降低,鍋爐出口CO濃度允許大幅降低,裝置多在低CO排放工況下運(yùn)行,有利于回收熱量,提高運(yùn)行安全性,但也造成表觀上煙氣NOx降低幅度有限(如圖1、圖2所示)。
圖3 鍋爐出口原煙氣CO濃度隨時(shí)間的變化
為更客觀地對(duì)比助劑降低NOx排放的性能,在空白標(biāo)定和總結(jié)標(biāo)定階段,分別調(diào)節(jié)鍋爐出口的CO濃度,測(cè)定對(duì)應(yīng)的煙氣NOx排放濃度。圖4為煙氣NOx排放濃度與鍋爐出口CO濃度的關(guān)系。由圖4可以看出,在CO濃度相同的情況下,加注RDNOx-PC1助劑后煙氣NOx排放濃度降低約20%,達(dá)到不大于200 mgm3的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖4 鍋爐出口CO含量與煙氣中NOx排放濃度的關(guān)系
3.2.2其它煙氣污染物濃度變化趨勢(shì)助劑加注前后再生煙氣SO2和粉塵濃度變化趨勢(shì)分別見(jiàn)圖5、圖6。由圖5可以看出,加注RDNOx-PC1助劑后,SO2濃度相對(duì)空白標(biāo)定階段略有波動(dòng)后緩慢降低并趨于平穩(wěn),這主要是受原料油硫含量變化的影響。由圖6可以看出,煙氣粉塵濃度基本穩(wěn)定在260~270 mgm3。表明RDNOx-PC1助劑的使用對(duì)煙氣SO2和粉塵濃度無(wú)明顯的影響。
圖5 脫硫塔入口原煙氣SO2濃度隨時(shí)間的變化
圖6 脫硫塔入口原煙氣粉塵濃度隨時(shí)間的變化
圖7 干氣及焦炭產(chǎn)率隨時(shí)間的變化
圖8 汽油及液體收率隨時(shí)間的變化
圖7、圖8為助劑應(yīng)用前后,主要產(chǎn)物干氣、焦炭、汽油產(chǎn)率及總液體收率的變化趨勢(shì)。由圖7、圖8可以看出,主要產(chǎn)物的收率基本無(wú)大幅異常波動(dòng),助劑的應(yīng)用對(duì)裂化產(chǎn)物分布無(wú)明顯的影響。
空白標(biāo)定階段與總結(jié)標(biāo)定階段干氣中氫氣體積分?jǐn)?shù)分別為34.4%和34.3%;液化氣中丙烯、異丁烯和總丁烯濃度未發(fā)生明顯變化;汽油RON和抗爆指數(shù)基本保持不變;柴油與重油性質(zhì)未采集長(zhǎng)期趨勢(shì)數(shù)據(jù),總結(jié)標(biāo)定時(shí)柴油密度(20 ℃)為924.6 kgm3、十六烷值為31,油漿密度(20 ℃)為1 098 kgm3、固含量為0.66%,均處于正常范圍內(nèi)。表明RDNOx-PC1助劑應(yīng)用前后,主要產(chǎn)品的組成和性質(zhì)基本保持不變。
(1)RDNOx-PC1助劑可在鍋爐出口CO濃度較低的情況下降低煙氣NOx排放濃度,有利于充分回收CO燃燒熱量、減少CO排放;在相同CO出口濃度下比較,總結(jié)標(biāo)定相對(duì)空白標(biāo)定時(shí)煙氣NOx排放降低約20%,達(dá)到不大于200 mgm3排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)助劑的應(yīng)用對(duì)催化裂化產(chǎn)品分布無(wú)明顯影響,干氣、焦炭、汽油收率及總液體收率等相對(duì)空白標(biāo)定階段保持穩(wěn)定;主要產(chǎn)品的組成和性質(zhì)也基本保持不變。
(3)裝置再生煙氣中基本無(wú)氧氣,對(duì)以氧化氨氣為機(jī)理的RDNOx-PC1助劑的催化作用有一定限制;擬進(jìn)一步試用可在無(wú)氧工況下高效分解氨氣的RDNOx-PC2助劑,以更高效地降低煙氣NOx排放。