• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      超低排放改造前后SCR脫硝裝置性能評(píng)價(jià)分析

      2018-07-31 11:16:12馬大衛(wèi)王正風(fēng)張本耀查智明
      電力工程技術(shù) 2018年4期
      關(guān)鍵詞:噴氨預(yù)器反應(yīng)器

      馬大衛(wèi), 何 軍, 王正風(fēng),張本耀, 查智明

      ( 1. 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究院, 安徽 合肥 230601;2. 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司,安徽 合肥 230022)

      0 引言

      國(guó)家環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的關(guān)于印發(fā)“全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案”通知(環(huán)發(fā)[2015]164號(hào))要求,在2020年前全國(guó)所有具備改造條件的現(xiàn)役燃煤機(jī)組,全部實(shí)現(xiàn)煙塵、二氧化硫、氮氧化物排質(zhì)量濃度分別不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3的超低排放目標(biāo)(6%基準(zhǔn)氧)。當(dāng)前全國(guó)范圍內(nèi)燃煤電廠正在進(jìn)行超低排放改造且已有大量機(jī)組通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,獲得相應(yīng)的超低排放電價(jià)補(bǔ)貼。

      燃煤電廠煙氣在脫硝改造后又進(jìn)行新一輪超低排放改造,從運(yùn)行情況看,改造后脫硝裝置運(yùn)行控制難度增大[1-4]。主要存在以下問(wèn)題:(1) 增加了脫硝裝置出口NOx濃度的控制難度,造成脫硝還原劑的浪費(fèi);(2) 脫硝裝置下游空預(yù)器硫酸氫銨堵塞問(wèn)題頻發(fā),造成引風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流增大,個(gè)別電廠不得不采取降低鍋爐負(fù)荷的方式來(lái)維持機(jī)組運(yùn)行,大大影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性[5-6];(3) 催化劑堵塞、磨損和活性成分流失較快[7-8]。為解決上述問(wèn)題,亟需對(duì)NOx超低排放改造后的脫硝裝置進(jìn)行性能測(cè)試、效果評(píng)價(jià)和穩(wěn)定性評(píng)估。文中以2臺(tái)不同類(lèi)型機(jī)組為研究對(duì)象,對(duì)超低排放改造后出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析并給出解決措施。

      1 研究方法與內(nèi)容

      選擇2臺(tái)機(jī)組為研究對(duì)象,分別簡(jiǎn)稱(chēng)機(jī)組1和機(jī)組2,在機(jī)組大于90%負(fù)荷下對(duì)超低排放改造前后選擇性催化還原技術(shù)(selective catalytic reduction,SCR)脫硝裝置進(jìn)行性能試驗(yàn)及評(píng)估。測(cè)試參數(shù)包括NOx質(zhì)量濃度、氨逃逸率、煙氣溫度、脫硝效率和催化劑性能等。所采用測(cè)試儀器包括NOVA plus煙氣分析儀(德國(guó)名優(yōu)公司)、M-NH3便攜式氨逃逸濃度分析儀(加拿大優(yōu)勝公司)、X射線熒光光譜儀(德國(guó)斯派克公司)、掃描電子顯微鏡(日本電子株式會(huì)社)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜(美國(guó)珀金埃爾默公司)、雙道原子熒光光度計(jì)(北京吉天儀器有限公司)等。NOx取樣采用網(wǎng)格法,逃逸氨采用1.8 m取樣槍固定位置取樣NH3。實(shí)驗(yàn)室分析化學(xué)試劑為優(yōu)級(jí)純。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)參照GB/T 16157—1996固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法和DL/T 260—2012燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行[9-10]。研究所選擇機(jī)組情況如表1所示。

      表1 試驗(yàn)機(jī)組情況Tab.1 The units type for the evaluation test

      2臺(tái)機(jī)組均采用單爐體雙SCR結(jié)構(gòu)體、高溫高灰型布置,催化劑為蜂窩式,還原劑為液氨或尿素。SCR脫硝改造時(shí)均按照“2+1”方案設(shè)計(jì),預(yù)留層未安裝催化劑;NOx超低排放改造后增加了備用層催化劑。由表1可知,各機(jī)組原2層催化劑運(yùn)行時(shí)間均在24 000 h內(nèi)。

      2 超低排放改造后SCR出口NOx濃度分布

      超低排放改造前后SCR出口NOx質(zhì)量濃度對(duì)比結(jié)果如圖1所示,圖中測(cè)點(diǎn)A、B分別表示SCR裝置A側(cè)、B側(cè)反應(yīng)器;d為測(cè)試深度;ρNOx為NOx質(zhì)量濃度。

      由圖1可知,2臺(tái)機(jī)組SCR A、B側(cè)反應(yīng)器出口截面NOx在超低排放改造前分布較為均勻,超低排放改造后NOx雖都能達(dá)標(biāo)排放,但分布均勻性變差。如機(jī)組2超低排放改造后A、B側(cè)反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度局部點(diǎn)位最高達(dá)62.72 mg/m3,最小僅為1.40 mg/m3。

      根據(jù)試驗(yàn)所測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算得出超低排放改造前后NOx濃度分布的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:改造前為14.77%~53.01%,改造后上升至58.89%~117.70%,部分機(jī)效率需要由80%提高到90%,這為進(jìn)口氨氮摩爾比、噴氨均勻性、出口氨逃逸率控制和空預(yù)器堵塞問(wèn)題控制增加了難度[11-13]。

      圖1 超低排放改造前后SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度Fig.1 The outlet of NOx concentration in SCR denitra-tion reactor before and after the ultra-low modification

      NOx濃度分布不均一般為噴氨格柵噴氨不均、反應(yīng)器內(nèi)流場(chǎng)不均、催化劑磨損和中毒活性降低所致[14-17]。SCR出口煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(continuous emission monitoring system, CEMS)多采用單點(diǎn)式取樣。從圖1可以看出,超低排放改造后反應(yīng)器出口截面NOx濃度分布更不均勻,單點(diǎn)式取樣很難表征實(shí)際的NOx排放濃度,給運(yùn)行人員帶來(lái)困擾。SCR出口煙道長(zhǎng)度較短,且存在多處拐角和變徑,煙氣整體混合較差,煙氣經(jīng)過(guò)煙氣脫硫(flue gas desulfurization,F(xiàn)GD)后在脫硫塔內(nèi)充分噴淋洗脫混合,煙氣中NOx混合得較為均勻,因此煙囪入口處CEMS給出的NOx值與SCR出口處NOx值相比呈現(xiàn)升高或降低現(xiàn)象,其中升高比例較大。

      2016年7月29日17:00~18:00,安徽省脫硝聯(lián)網(wǎng)機(jī)組73臺(tái),選取脫硝出口NOx數(shù)據(jù)和煙囪入口NOxCEMS數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)??紤]脫硝系統(tǒng)出口與煙囪進(jìn)口之間存在5 min測(cè)量延遲,因此在1 h內(nèi)1 min取1組數(shù)據(jù),分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)氧折算后取均值,結(jié)果如表2所示。表中ρNOx,yin為煙囪進(jìn)口NOx質(zhì)量濃度均值;ρNOx,SCRout為SCR裝置出口NOx質(zhì)量濃度均值;ΔρNOx為ρNOx,yin與ρNOx,SCRout的差值。從表2看出,安徽省將近一半脫硝機(jī)組煙囪進(jìn)口與SCR出口NOx數(shù)值差距較大,差值為15 mg/m3的機(jī)組為34臺(tái),占比47%。差值中絕大部分都為正數(shù),主要原因是當(dāng)前SCR脫硝裝置出口CEMS取樣點(diǎn)位于反應(yīng)器中間,從超低排放CEMS驗(yàn)收結(jié)果來(lái)看一般反應(yīng)器中間NOx質(zhì)量濃度較低而兩端較高。據(jù)此,超低排放改造機(jī)組SCR出口CEMS的NOx濃度測(cè)量應(yīng)進(jìn)行多點(diǎn)煙氣取樣改造[18-19],以消除單點(diǎn)取樣誤差;應(yīng)根據(jù)煙囪入口NOx濃度,調(diào)整控制SCR入口噴氨量。同時(shí)根據(jù)SCR脫硝出口和煙囪入口NOx濃度差值大小,決定噴氨優(yōu)化試驗(yàn)的頻率。

      表2 安徽省脫硝機(jī)組NOx濃度CEMS數(shù)據(jù)分析Tab.2 The representative data analysis of NOx CEMS in units of Anhui province

      3 超低排放改造后SCR出口氨逃逸分布

      SCR反應(yīng)器出口逃逸氨濃度是反應(yīng)SCR脫硝系統(tǒng)性能水平重要參數(shù),逃逸氨體積分?jǐn)?shù)主要取決于脫硝裝置進(jìn)口噴氨流量分配、反應(yīng)器內(nèi)溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)和催化劑性能等因素[20]。試驗(yàn)機(jī)組超低排放改造后SCR出口逃逸氨體積分?jǐn)?shù)如圖2和表3所示。

      圖2 超低排放改造后SCR脫硝反應(yīng)器出口逃逸氨體積分?jǐn)?shù)Fig.2 The outlet of ammonia concentration in SCR denitration reactor after the ultra-low modification

      表3 超低排放改造前后SCR脫硝反應(yīng)器出口逃逸氨體積分?jǐn)?shù)Tab.3 The data of exportdenitration SCR reactor before and after the ultra-low modification

      項(xiàng)目SCR A出口實(shí)測(cè)均值×10-6SCR B出口實(shí)測(cè)均值×10-6SCR A出口增長(zhǎng)倍數(shù)SCR B出口增長(zhǎng)倍數(shù)機(jī)組1改造前0.660.9531.99.77改造后21.7410.23機(jī)組2改造前0.761.3213.317.3改造后10.8824.18

      由圖2及表3看出,2臺(tái)機(jī)組超低排放改造后逃逸氨體積分?jǐn)?shù)急劇增加,最大增長(zhǎng)倍數(shù)為31.9倍,最大值為43.26×10-6(機(jī)組1反應(yīng)器A2測(cè)點(diǎn))。超低排放改造后2臺(tái)機(jī)組SCR反應(yīng)器A、B側(cè)4個(gè)斷面逃逸氨均值均超標(biāo),最大均值為24.18×10-6(機(jī)組1反應(yīng)器B側(cè))。氨逃逸超標(biāo)嚴(yán)重,使得超低改造后機(jī)組投產(chǎn)很短時(shí)間內(nèi)即造成空預(yù)器差壓增大和引風(fēng)機(jī)電流增加。電廠為了控制NOx濃度達(dá)標(biāo)排放,不斷加大進(jìn)口噴氨量,形成惡性循環(huán),從而不得不降低鍋爐負(fù)荷。試驗(yàn)機(jī)組超低排放改造后,對(duì)SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度進(jìn)行測(cè)試,多次測(cè)量結(jié)果的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大,最高為4.19%,最低為1.66%,基本控制在5%以?xún)?nèi),表明SCR反應(yīng)器入口NOx濃度分布較均勻,但出口NOx濃度控制存在著一定的不確定性,這可能是反應(yīng)器內(nèi)噴氨不均導(dǎo)致局部濃度過(guò)高或過(guò)低。圖2中各測(cè)孔出口逃逸氨濃度與NOx濃度均值呈反比關(guān)系。

      從圖2還可以看出,2臺(tái)機(jī)組SCR反應(yīng)器A、B側(cè)出口各測(cè)孔的氨逃逸體積分?jǐn)?shù)分布也極不平均。與NOx、SO2等煙氣污染物相比,測(cè)量逃逸氨體積分?jǐn)?shù)較為困難[21]。當(dāng)前燃煤電廠逃逸氨監(jiān)測(cè)主要采用單點(diǎn)式,多為位于反應(yīng)器角落的對(duì)穿式或位于反應(yīng)器中間的一體式、抽取式等,測(cè)量結(jié)果不具代表性,在超低排放改造后更難測(cè)得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。如機(jī)組2,為德國(guó)Sick-GM700一體式氨逃逸表分別安裝在A、B側(cè)反應(yīng)器出口中間位置。測(cè)試期間A、B側(cè)氨逃逸表顯示數(shù)值僅為0.28×10-6和0.67×10-6,無(wú)法代表整個(gè)斷面的實(shí)際情況。這一結(jié)果給運(yùn)作人員提供了錯(cuò)誤信息,導(dǎo)致過(guò)量噴氨運(yùn)行,并使空預(yù)器壓差較超低排放改造投運(yùn)初期上升了1.5倍,嚴(yán)重影響了該鍋爐負(fù)荷能力。對(duì)該機(jī)組空預(yù)器的換熱元件表面沉積結(jié)垢的掃描電鏡(scanning electron microscope, SEM)分析,顯示主要為不規(guī)則的球狀、半球狀煙塵顆粒,大顆粒煙塵彼此粘結(jié),小顆粒物填充其中,煙塵顆粒的直徑為2~10 μm。將空預(yù)器垢樣和SCR出口煙塵進(jìn)行X射線熒光光譜儀( X-Ray fluorescence spectrometer, XRF)分析,空預(yù)器垢樣成分較為復(fù)雜,垢樣中硫酸氫銨(ammonium hydrogen sulfate, ABS)的含量高達(dá)6.28%,遠(yuǎn)高于其在SCR出口煙塵中的含量。

      根據(jù)試驗(yàn)測(cè)得的逃逸氨體積分?jǐn)?shù)分布情況,機(jī)組2所在電廠聯(lián)合氨逃逸儀器廠家安裝了RM410-PIMS-NH3四通道多點(diǎn)氨逃逸監(jiān)測(cè)系統(tǒng),8個(gè)原位監(jiān)測(cè)(pseudo in-situ measurement system,PIMS)光學(xué)端等距離排列在一條水平線上。通過(guò)多點(diǎn)逃逸氨監(jiān)測(cè),全面獲得SCR出口截面氨逃逸的實(shí)際分布情況,給運(yùn)行人員精確噴氨提供了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),也為SCR噴氨優(yōu)化(實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)AIG噴氨格柵手動(dòng)蝶閥開(kāi)度)提供了便利。實(shí)現(xiàn)了超低排放改造機(jī)組NOx達(dá)標(biāo)排放和氨逃逸率合格的雙重最優(yōu)目標(biāo);降低了SCR脫硝超低排放改造的負(fù)面影響;同時(shí)將該機(jī)組空預(yù)器冷端考登鋼替換為搪瓷蓄熱元件,緩解SCR脫硝改造后空預(yù)器的堵灰和腐蝕問(wèn)題[22]。

      4 超低排放改造后催化劑形貌及成分分析

      燃煤電廠SCR脫硝催化劑的活性是影響SCR脫硝系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)鍵因素[23]。有學(xué)者研究表明,隨著催化劑運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),催化劑活性會(huì)顯著降低。原因是:催化劑主要活性成分流失,催化劑中毒,積灰和積炭,ABS沉積,催化劑燒結(jié),催化劑表面形成水合物及機(jī)械磨損和破壞[7,16]。試驗(yàn)機(jī)組超低排放改造前后不同運(yùn)行時(shí)間催化劑主要成分、微量元素含量和微觀形貌如表4,表5和圖3所示。

      表4 不同運(yùn)行時(shí)間催化劑主要化學(xué)成分分析Tab.4 Thecotents of the main components in the different running time catalyst samples

      表5 不同運(yùn)行時(shí)間催化劑微量元素分析Tab.5 The trace el-emnts in the different running time catalyst samples

      機(jī)組運(yùn)行時(shí)間微量元素×10-6ωNaωKωFeωAs新催化劑(0 h)1141191090機(jī)組1改造前(21 000 h)68034121443改造后(27 000 h)58175817556機(jī)組2改造前(12 000 h)59522412215改造后(17 000 h)79264559447

      圖3 不同運(yùn)行時(shí)間催化劑形貌和晶型分析Fig.3 SEM and XRD analysis of catalysts with different operation time

      由表4和表5可以看出,作為催化劑載體和活性成分TiO2,WO3和V2O5含量在運(yùn)行一段時(shí)間后明顯降低,而CaO、SiO2、Al2O3和SO3及微量元素Na、K、Fe和As有較大程度的增加。在超低排放改造后上述成分含量改變的速度加快,尤其SO3、K和As等的增加最為明顯,表明煙氣中S元素溶液沉積在催化劑表面,亞微米顆粒物的主要礦物元素K、As容易富集在催化劑微孔道中。這一結(jié)果與前面分析的噴氨不均和氨逃逸超低嚴(yán)重相呼應(yīng)。不同運(yùn)行時(shí)間催化劑表面微觀形貌如圖3所示,從SEM可以看出,新催化劑樣品表面分布均勻,隨著催化劑的運(yùn)行時(shí)間增加,表面出現(xiàn)一些團(tuán)聚,在超低改造后這種表面粒子團(tuán)聚現(xiàn)象明顯增大。不同運(yùn)行時(shí)間催化劑晶體形態(tài)的X射線衍射(X-ray diffraction, XRD )分析,各催化劑的晶體形態(tài)為銳鈦礦型二氧化鈦,說(shuō)明在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,其載體并沒(méi)有產(chǎn)生型變。在圖3中還可以看出沒(méi)有出現(xiàn)WO3和V2O5的衍射峰,說(shuō)明催化劑在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,尤其是超低改造后運(yùn)行中活性組分與助催化劑沒(méi)有發(fā)生明顯的改變。

      燃煤電廠SCR脫硝裝置通常布置于省煤器和空預(yù)器之間,在高溫高塵環(huán)境下,尤其是脫硝超低排放改造后對(duì)NOx排放濃度要求較為苛刻的條件下,催化劑的運(yùn)行環(huán)境將會(huì)進(jìn)一步惡化,造成催化劑載體和活性成分流失較為嚴(yán)重,同時(shí)有害物質(zhì)增速也較為明顯。因此需要對(duì)超低排放改造機(jī)組的脫硝裝置進(jìn)行反應(yīng)器內(nèi)流場(chǎng)優(yōu)化和噴氨優(yōu)化,同時(shí)增加吹灰器清灰頻次,加強(qiáng)催化劑活性,定期測(cè)試化學(xué)成分等,盡量消減超低排放改造給脫硝催化劑帶來(lái)的負(fù)面影響。

      5 結(jié)語(yǔ)

      對(duì)比研究表明,2臺(tái)超低排放改造機(jī)組SCR脫硝裝置整體性能良好,但存在以下問(wèn)題:脫硝裝置出口NOx濃度分布均勻性變差,逃逸氨體積分?jǐn)?shù)急劇增加;脫硝裝置出口NOx濃度和逃逸氨體積分?jǐn)?shù)單測(cè)點(diǎn)CEMS數(shù)據(jù)代表性不強(qiáng);催化劑晶體未發(fā)生變化,活性成分流失較為嚴(yán)重,硫酸鹽和堿土金屬元素含量上升明顯;SCR脫硝裝置下游空預(yù)器ABS結(jié)垢堵塞較為嚴(yán)重。為減少SCR脫硝超低排放改造帶來(lái)的負(fù)面影響,應(yīng)采取以下措施:對(duì)NOx濃度和逃逸氨體積分?jǐn)?shù)采取多點(diǎn)監(jiān)測(cè);定期進(jìn)行噴氨優(yōu)化試驗(yàn);催化劑活性及化學(xué)成分定期測(cè)試;增加催化劑吹灰頻率;空預(yù)器冷端更換為搪瓷元件。

      本文得到國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司科技項(xiàng)目(52120017001W)以及安徽新力電業(yè)基金(2016HB05)資助,謹(jǐn)此致謝!

      猜你喜歡
      噴氨預(yù)器反應(yīng)器
      基于前置脫硝的球團(tuán)煙氣污染物超低排放技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用
      一種回轉(zhuǎn)式空預(yù)器進(jìn)水卡澀跳閘快速恢復(fù)方法
      江西電力(2022年2期)2022-03-23 07:23:32
      聚丙烯環(huán)管反應(yīng)器升密操作與控制
      云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:36
      焦?fàn)t煙氣除塵脫硫脫硝一體化工藝的研究應(yīng)用
      空氣預(yù)熱器排煙溫度偏差分析
      回轉(zhuǎn)式空預(yù)器轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn)報(bào)警信號(hào)改造
      EGSB反應(yīng)器處理阿維菌素廢水
      上旋流厭氧反應(yīng)器在造紙廢水處理中的應(yīng)用
      選擇性非催化還原煙氣脫硝技術(shù)在垃圾焚燒發(fā)電廠的應(yīng)用
      管式空氣空預(yù)器泄漏分析及改進(jìn)
      鄄城县| 集安市| 马龙县| 信阳市| 济源市| 汶川县| 原阳县| 砀山县| 永州市| 将乐县| 类乌齐县| 咸宁市| 太保市| 卢氏县| 防城港市| 鄂托克前旗| 察哈| 合水县| 德令哈市| 清流县| 乌拉特中旗| 顺义区| 广昌县| 青铜峡市| 上蔡县| 兴宁市| 彭阳县| 元谋县| 高州市| 万全县| 慈溪市| 广东省| 冷水江市| 沁阳市| 盘锦市| 米脂县| 仁布县| 砀山县| 乐亭县| 怀集县| 嘉鱼县|