馮 建
(陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司,陜西 蒲城 715517)
建新煤礦4202工作面為建新煤田第一個高瓦斯綜放面,工作面走向長度2 030 m,傾向長度200 m,煤層厚度8.7~13.5 m,平均厚度11.1 m,煤層屬Ⅱ類自燃煤層。4202工作面采用綜采放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板。直接頂板為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖、細砂巖及互層,屬穩(wěn)定性較差頂板。煤層底板主要為一套厚度不大的粘土質(zhì)沉積物,含粉砂質(zhì)、炭質(zhì)、鈣質(zhì)及鐵質(zhì)和植物根化石,遇水膨脹易變形。4202綜放面回采結(jié)束后,由于密閉及周邊原始煤體受采動壓力影響,墻體與煤體接縫及原始煤體裂隙(停采線處煤層厚度約12~13 m)受地表氣溫及大氣壓力影響,采空區(qū)與外界巷道空間出現(xiàn)“微循環(huán)”通道,密閉墻外氣體經(jīng)常超限,瓦斯高達6%(墻內(nèi)60%),CO 30 ppm(墻內(nèi)180 ppm),給采空區(qū)瓦斯防治及防滅火帶來了新的威脅。通過對該密閉實施硅化煤加固技術(shù),杜絕了瓦斯與CO超限現(xiàn)象,將有害氣體控制在了安全范圍之內(nèi)。
硅化煤技術(shù)是將硅酸鹽等水泥漿液通過設(shè)備壓注到煤體內(nèi),使水泥漿液與煤體發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)變化,對煤體起到加固和封堵的效果。
圍巖體法向剛度和切向剛度可以用來反映裂隙面的變形特性。
(1)
(2)
式中:σ和τ分別為裂隙面的正壓力和剪應(yīng)力;μ為切向位移。
通過剪切實驗擬合,煤巖體法向剛度
(3)
其中:Kno為初始法向剛度;Vm為常數(shù)。
從式(3)可以看出注漿后裂隙結(jié)構(gòu)面的剛度和抗剪強度隨法向正應(yīng)力σ的增加明顯提高。
水泥漿在圍巖的裂隙中,通過反應(yīng)與煤體形成網(wǎng)狀固結(jié)材料。該固結(jié)材料具有很好的粘結(jié)性和韌性。當載荷轉(zhuǎn)移到深部圍巖,破壞由原來的裂隙面破壞變?yōu)檎w破壞形式。當載荷壓力大于煤體承載強度時,在固結(jié)材料的骨架網(wǎng)絡(luò)作用下,以良好的粘結(jié)性和韌性提高煤體的殘余強度,防止圍巖破壞范圍的擴大,從而控制巷道斷面的變形量。
漿液在壓力的作用下,不僅將煤體中較大裂隙填滿,同時也可將煤體中封閉的微小裂隙壓實,從而使煤體孔隙完全封閉,提高煤體的整體彈性模量和強度。依據(jù)以往相關(guān)實驗得知,降低巖體的孔隙率,可很大程度提高圍巖的整體強度,圍巖強度的提高有利于保持巷道的整體穩(wěn)定性,同時孔隙中的固結(jié)材料在粘結(jié)作用下,使裂隙端部應(yīng)力集中效應(yīng)減小,從而改變圍巖的受力狀態(tài),裂隙結(jié)構(gòu)面由原來的二向受力狀態(tài),轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚴芰顟B(tài)。煤體的應(yīng)力狀態(tài)增強明顯,整體塑性增強,脆性減弱,從而達到改變煤體破壞機理。
密閉墻前頂、底板、幫部各布置5排注漿孔,為五花眼方式布置,間排距均為1 m,單數(shù)排孔深為2 m,雙數(shù)排孔深為1 m,首排注漿孔距密閉墻0.5 m,與煤墻夾角為60°,其它排數(shù)注漿孔均與煤墻垂直。注漿涉及范圍為密閉墻前>6 m,深入煤體內(nèi)部>4 m,如圖1所示。
圖1 密閉墻圍巖注漿設(shè)計示意圖
注漿孔施工:按照注漿設(shè)計方案,利用風鉆或風錨在密閉墻施工注漿孔,施工注漿孔必須與注水泥漿相結(jié)合,工序銜接有序(即施工1~5個注漿孔,及時將5個注漿孔進行注漿封堵或者一個班次施工注漿孔,一個班次注水泥漿)。
注漿孔插注漿管:注漿管用φ28 mm無縫鋼管焊制,插注漿管時,在注漿管頂端約1/3處用侵有玻璃水的棉紗纏繞數(shù)圈(纏繞直徑略>注漿孔直徑),然后將注漿管插入注漿鉆孔,并用榔頭砸入(注漿管末端100 cm漏出注漿孔),將注漿孔口與注漿管之間的間隙用棉紗塞緊,并用水泥抹嚴密固定。
注水泥漿:利用井下防爆注漿機(將水泥漿壓入注漿孔)和防爆攪拌機(攪拌水泥漿),將p.s.A425#硅酸鹽水泥注漿按3∶1~4∶1的比例配比成水泥漿壓入注漿孔,水泥漿進入煤體裂隙,直至煤體裂隙充填滿。
注意事項:①根據(jù)風鉆壓力和出渣分析裂隙發(fā)育范圍,在密閉墻前左中右部分段打1 m潛孔和2 m深孔;②密閉墻施工過程中,墻體周邊掏槽由傳統(tǒng)的頂板300 mm、幫部500 mm、底板200 mm見實煤體,改為頂板500 mm、幫部800 mm、底板500 mm見實煤體。
通過測定采空區(qū)內(nèi)外氣體數(shù)據(jù)分析密閉墻圍巖裂隙狀況,研究注水泥漿效果。①利用密閉墻觀察孔多班次采集采空區(qū)內(nèi)氣體,分析采空區(qū)內(nèi)氣體成分;②利用微風管測試密閉墻及周邊圍巖漏風狀況。
治理效果:正常工作面封閉后20~30 d間,密閉墻圍巖出現(xiàn)導(dǎo)通裂隙,密閉墻外瓦斯?jié)舛茸罡哌_6%(墻內(nèi)60%),CO 30 ppm(墻內(nèi)180 ppm)。實施該項目后,密閉墻外瓦斯?jié)舛鹊陀?.4%(墻內(nèi)65%),CO低于5 ppm(墻內(nèi)26 ppm),觀測結(jié)果見表1。從表1可以看出實施效果良好,能快速對密閉墻圍巖裂隙進行封堵。
表1 密閉應(yīng)用硅化煤技術(shù)觀測數(shù)據(jù)
施工結(jié)束經(jīng)濟對比分析:根據(jù)經(jīng)驗,按照使用水泥漿所需的量,同防火高分子材料使用情況進行費用對比,見表2。由表2可知,使用水泥漿單個密閉可節(jié)省資金38.5萬元。
(1)硅化煤技術(shù)加固提高了圍巖體的整體剛度和強度,巖體殘余強度得到了增強,改變了裂隙的破壞機理。該技術(shù)杜絕了密閉周邊的“微循環(huán)”通道,減少了因地面大氣壓力變化對采空區(qū)造成的漏風,采空區(qū)CO濃度明顯下降;基本杜絕了高濃瓦斯通過煤體裂隙擴散到密閉外,密閉外瓦斯?jié)舛炔怀蓿刂圃?.4%以下。
(2)硅化煤技術(shù)在應(yīng)用過程中應(yīng)根據(jù)煤體裂隙張開度、煤體結(jié)構(gòu)面密度及注漿過程中的裂隙發(fā)育程度,合理控制施工壓力和施工深度。在季節(jié)更迭地面大氣壓變化幅度較大時段,每天下午3∶00~4∶00密閉外瓦斯與CO偏高,瓦斯最高0.8%,CO最高16 ppm,為了更好地控制氣體濃度不超限,在此基礎(chǔ)上應(yīng)制定專項安全技術(shù)措施對采空區(qū)高濃度瓦斯進行釋放。
(3)適時進行二次復(fù)注。由于密閉受周邊采動影響,礦壓會發(fā)生變化,所以當煤體產(chǎn)生新的裂隙時應(yīng)進行二次復(fù)注。
(4)通過實施硅化煤技術(shù),較好地解決了4202高濃瓦斯采空區(qū)的防滅火、瓦斯治理等現(xiàn)實問題,與高分子材料相比可節(jié)約資金38.5萬元,具有在類似礦井進行推廣應(yīng)用的價值。