劉軍剛 李 強(qiáng) 李傳鵬 邢長(zhǎng)懷 任緒軍
(山鋼集團(tuán)萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司寬厚板事業(yè)部,山東271104)
萊鋼寬厚板熱處理生產(chǎn)線使用的拋丸機(jī),是德國(guó)DISA公司生產(chǎn)的,該設(shè)備利用高速旋轉(zhuǎn)的葉輪將鐵丸高速地拋向鋼板表面,并借助于鐵丸的沖擊除去鋼板表面氧化鐵皮,使鋼板在入輥底式熱處理爐時(shí)保持表面清潔,防止輥底式熱處理爐輥面結(jié)瘤現(xiàn)象[1-2]。
拋丸機(jī)上下各5個(gè),共計(jì)10個(gè)拋頭。由于熱處理產(chǎn)品寬度規(guī)格較多,每個(gè)拋頭打擊的面積固定,因此對(duì)于部分寬度鋼板,會(huì)發(fā)生東側(cè)因?yàn)樯匍_(kāi)一組拋頭而導(dǎo)致打擊丸料較少,影響拋鋼質(zhì)量,導(dǎo)致熱處理爐爐底輥結(jié)瘤嚴(yán)重[3-4]。由于部分鋼板板形較差,拋丸結(jié)束后鋼板表面殘留大量的丸料,需要人工清理,同時(shí)嚴(yán)重制約了熱處理生產(chǎn)線的生產(chǎn)。
拋丸機(jī)主要部件為拋頭、螺旋輸送器、大輥刷、預(yù)刮板、除塵風(fēng)機(jī)、斗提機(jī)等組成。鋼板由垛板機(jī)吊運(yùn)到拋丸機(jī)上料輥道,鋼板在拋丸機(jī)前經(jīng)過(guò)提升、靠右后進(jìn)入拋丸機(jī)進(jìn)行拋丸。丸料通過(guò)拋頭以80 m/s的速度對(duì)鋼板進(jìn)行打擊除銹。鋼板拋丸完成后,經(jīng)過(guò)翻板進(jìn)行質(zhì)量檢查。
拋丸機(jī)上下各5個(gè),共計(jì)10個(gè)拋頭。按原設(shè)計(jì),根據(jù)鋼板厚度開(kāi)啟拋頭數(shù)量,依靠拋丸機(jī)入口處4個(gè)光柵進(jìn)行檢測(cè),其中一組光柵控制4個(gè)拋頭,2組光柵開(kāi)啟6個(gè)拋頭,3組光柵開(kāi)啟8個(gè)拋頭,4組光柵開(kāi)啟10個(gè)拋頭。熱處理鋼板寬度規(guī)格較多,每個(gè)拋頭打擊的面積固定,因此對(duì)于部分寬度鋼板,會(huì)發(fā)生東側(cè)因?yàn)樯匍_(kāi)一組拋頭而導(dǎo)致的打擊丸料較少,影響拋鋼質(zhì)量。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)鋼板情況,對(duì)鋼板寬度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),具體結(jié)果如圖1所示。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),90%的熱處理鋼板寬度為2.6 m以下,寬度2.9 m以上鋼板僅占4%左右。
圖1 熱處理鋼板寬度統(tǒng)計(jì)Figure 1 Statistic width of heat treatment plate
為解決鋼板寬度規(guī)格多,部分規(guī)格鋼板因?yàn)闇y(cè)寬光柵未觸發(fā),導(dǎo)致邊部拋丸不徹底,因此我們對(duì)拋丸機(jī)入口光柵進(jìn)行了位置優(yōu)化。光柵優(yōu)化示意圖如圖2所示。
優(yōu)化前后光柵位置如表1所示。經(jīng)過(guò)位置優(yōu)化后,1號(hào)和2號(hào)光柵距離西側(cè)位置不變。3號(hào)光柵由距離西側(cè)2.9 m處,移動(dòng)到2.4 m處。4號(hào)光柵由3.3 m處移動(dòng)到2.9 m處。根據(jù)熱處理鋼板寬度統(tǒng)計(jì),光柵位置經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,寬度2.2 m以上鋼板開(kāi)啟8組拋頭,2.6 m以上寬度鋼板開(kāi)啟10組拋頭。保證了丸料打擊力度,有效解決了邊部拋鋼不徹底的問(wèn)題。
圖2 光柵優(yōu)化示意圖Figure 2 Sketch of grating optimization
表1拋丸機(jī)寬度檢測(cè)光柵位置優(yōu)化(距離西側(cè))
Table1Positionoptimizationofwidthdetectiongratingforshotblastingmachine(distancefromthewesternside)
光柵1234原位置/m優(yōu)化后位置/m1.61.62.11.92.92.23.32.6
(a)改造前
(b)改造后圖3 光柵改造前后拋鋼效果對(duì)比Figure 3 Comparison of shot blasting effects before and after grating improvement
檢測(cè)光柵經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,相同規(guī)格的鋼板開(kāi)啟拋頭數(shù)較優(yōu)化之前有所增加,增加了拋頭拋出的丸料數(shù)量,保證了丸料打擊力度,鋼板邊部的拋鋼效果明顯改善,光柵改造前后的拋鋼效果如圖3所示。圖3(a)為改造前拋鋼效果,鋼板東側(cè)300 mm范圍內(nèi),由南到北銹跡明顯。圖3(b)為改造后拋鋼效果,鋼板邊部顏色均勻,無(wú)色斑銹跡。
拋丸機(jī)丸料清掃系統(tǒng)主要包括預(yù)刮板和大輥刷,其主要作用是清除殘留在鋼板上表面的丸料。由于部分鋼板板形不平度超標(biāo),預(yù)刮板和大輥刷無(wú)法將鋼板上表面的丸料及時(shí)清理,導(dǎo)致鋼板上表面殘余丸料較多,需要人工清理,同時(shí)嚴(yán)重制約了熱處理生產(chǎn)線的生產(chǎn)。
為保證拋丸后鋼板上表面的殘余丸料及時(shí)被清除,在拋丸機(jī)出口處增加了丸料吹掃裝置,如圖4所示。
圖4 拋丸機(jī)后吹掃裝置Figure 4 Blow unit after shot blasting machine
該吹掃裝置總長(zhǎng)5000 mm,內(nèi)徑為?50 mm,外徑為?60 mm。每隔200 mm安裝一個(gè)清掃噴嘴,噴嘴內(nèi)徑為?20 mm。現(xiàn)場(chǎng)壓縮空氣,壓力通過(guò)該吹掃裝置吹掃鋼板上表面,將鋼板上表面丸料及時(shí)去除。利用拋丸機(jī)出口的光柵作為檢測(cè)元件,當(dāng)鋼板頭部觸發(fā)光柵時(shí),壓縮空氣開(kāi)始吹掃,當(dāng)鋼板尾部離開(kāi)光柵時(shí),壓縮空氣停止吹掃。
(1) 將寬度檢測(cè)光柵位置優(yōu)化后,相同規(guī)格的鋼板開(kāi)啟拋頭數(shù)增加,增加了拋頭拋出的丸料數(shù)量,保證了丸料打擊力度,鋼板邊部氧化鐵皮能夠被及時(shí)拋丸清理,鋼板表面光澤均勻,無(wú)色斑。
(2) 在拋丸機(jī)出口增加吹掃裝置后,利用壓縮空氣將拋丸后鋼板上表面剩余的丸料及時(shí)清除,降低了勞動(dòng)量,提高了生產(chǎn)效率。