江紅衛(wèi),胡 滔
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
近年來,進(jìn)廠銅精礦原料含氟增加,造成冶煉煙氣及硫酸凈化工序氟含量上升,特別是硫酸二系統(tǒng),2016年一級動力波循環(huán)液中氟含量較2009年上升了十余倍,氟含量最高達(dá)4g/L,對凈化玻璃鋼設(shè)備、電除霧器極線等造成嚴(yán)重腐蝕。凈化廢酸氟含量(見表1)。
硫酸車間二系統(tǒng)共有制酸三、四系列兩套裝置,制酸三、四系列共用一套凈化工序。凈化工序采用孟山都一級動力波洗滌、氣體冷卻塔、二級動力波洗滌、電除霧煙氣凈化裝置。目前兩級動力波凈化工藝已成為冶煉企業(yè)制酸裝置的標(biāo)配。雖然加大二級動力波加水量,提高噴嘴壓力可以降低凈化工序出口氟含量,但同時也造成凈化廢酸排出量增大,廢酸處理成本增加[1]。2016年因熔煉原料銅精礦含氟較高,電除霧鈦極線腐蝕斷裂頻繁,稀酸板式冷卻器板片穿孔腐蝕,年修期間檢查一級動力波氣液分離器內(nèi)部玻璃鋼腐蝕嚴(yán)重[2]。
安裝1m3不銹鋼溶解槽,水玻璃為桶裝25kg/桶。水玻璃人工添加到溶解槽后,離心輸送到分配槽,分配槽自流到一級動力波泵入口,水玻璃每8h溶解一次,溶解量控制在50~100kg/m3。質(zhì)量比控制在5%~10%之間,每天添加3槽[3]。
將硅石堆放于硅石反應(yīng)槽,一級動力波循環(huán)液的旁路通過圓錐沉降槽溢流輸送至硅石反應(yīng)槽底部,與硅石充分接觸反應(yīng)后溢流至上清液槽,實現(xiàn)對氟的固定,并進(jìn)行定期排污至濃縮槽。流程如圖2。
圖2 硅石反應(yīng)工藝流程
研究水玻璃溶解添加自動控制工藝,無需人工操作,節(jié)約人工成本。配備水玻璃儲槽、計量槽、溶解槽、分配槽。每月定時用罐車送水玻璃到儲槽,替代人工搬運桶裝水玻璃,減輕勞動強度。水玻璃添加、溶解過程由現(xiàn)場PLC程序控制,水玻璃先輸送到計量槽,計量槽滿液后,下部排液閥自動打開放空計量槽,操作人員根據(jù)廢酸原液F含量,在PLC畫面上設(shè)定好溶解槽所需溶解計量槽數(shù)量,按啟動按鈕,程序自動運行,如圖3。
水玻璃俗稱泡花堿,是一種水溶性硅酸鹽,其水溶液俗稱水玻璃。其化學(xué)式為R2O·nSiO2,n為二氧化硅與堿金屬氧化物摩爾數(shù)的比值,稱為水玻璃的模數(shù),模數(shù)在3以下的稱為堿性水玻璃。n值越大,水玻璃的粘度越高,但水中的溶解能力下降[4]。
(1)水玻璃分配槽采用高位配置,增大水玻璃出口與進(jìn)口的高度差,提高在管道內(nèi)的流速,減緩結(jié)垢速度。
(2)提高水玻璃在循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)的溫度,使用溫度較高換熱器冷卻回水作為藥劑溶解用水,槽內(nèi)壁及泵葉輪結(jié)垢明顯減少,輸送泵未出現(xiàn)故障。
(3)水玻璃維持24h添加,管道內(nèi)液體持續(xù)流動,減少系統(tǒng)在停車靜止?fàn)顟B(tài)下水玻璃沉積在設(shè)備內(nèi)。水玻璃輸送PLC程序設(shè)定有水洗管道程序,每次輸送完后自動清洗管道。
(4)分配槽進(jìn)泵入口添加管道配置減少彎頭,進(jìn)泵入口管道上部添加閥門使用鋼襯F4球閥代替原PVC閥門,減少管道阻力。
圖3 優(yōu)化后工藝示意圖
水玻璃由間斷式添加改為24h持續(xù)添加。煙氣中F含量波動[5],目前行業(yè)內(nèi)凈化煙氣中F含量難以24h在線測試。水玻璃濃度調(diào)節(jié)根據(jù)每日中化廢酸原液中F分析數(shù)據(jù)進(jìn)行添加量調(diào)節(jié),添加量保持固定,從而控制進(jìn)入凈化工序的水玻璃添加量。
水玻璃濃度控制正常生產(chǎn)質(zhì)量比10%,濃度調(diào)節(jié)根據(jù)F含量變化,通過更改現(xiàn)場PLC程序加入溶解槽內(nèi)的水玻璃計量槽數(shù)調(diào)節(jié)濃度。
水玻璃添加量控制,一級動力波、二級動力波添加量按前期實驗數(shù)據(jù),二級動力波級動力波添加量比值控制在0.5~1.2m3/h之間。二級動力波稀酸串液到氣體冷卻塔內(nèi),氣體冷卻塔串液到一級動力波,大部分氟開路進(jìn)入到廢酸[5]。氟含量數(shù)據(jù)見表2。
表2 廢酸原液F在凈化三塔中含量分布
通過添加鈉水玻璃除氟效果較好,風(fēng)機出口氟含量由1.51mg/m3下降至0.58 mg/m3,煙氣中氟含量下降明顯,凈化系統(tǒng)除氟效率達(dá)到98.903%。見表3。
表3 煙氣中氟含量
裝置投入運行后,凈化三塔阻力降正常,由于添加鈉水玻璃除氟,生成的氟硅酸鈉將造成凈化阻力上升,后期需跟蹤觀察。水玻璃除氟裝置投入運行后凈化三塔阻力降見表4。
表4 凈化阻力降
隨著銅冶煉制酸中高氟銅精礦配礦比例的增加,帶來了冶煉煙氣中F含量的上升,通過在硫酸凈化工序中的除氟工藝研究,采取對應(yīng)的除氟措施,選擇合適的水玻璃除氟工藝,并進(jìn)行優(yōu)化,科學(xué)組織安排,在滿足了生產(chǎn)需要的同時,實現(xiàn)了裝置自動控制,保證了硫酸生產(chǎn)的安全穩(wěn)定順行。