王 根
(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司 煉鐵廠, 河北 宣化 075100)
河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司(全文簡(jiǎn)稱宣鋼)1號(hào)(2 500 m3)高爐2007年3月開爐現(xiàn)已處于爐役后期,高爐爐腹7段冷卻壁多根水管發(fā)生剪切漏水,導(dǎo)致冷卻壁受損,爐體冷卻強(qiáng)度變?nèi)?,在損壞部位形不成穩(wěn)定渣皮,起不到保護(hù)作用,嚴(yán)重的影響到了高爐強(qiáng)化冶煉與爐體安全。2017年12月18日高爐休風(fēng)對(duì)7段31號(hào)冷卻壁采用鉆孔方法安裝了16個(gè)柱形銅冷卻柱,同時(shí)在加裝銅冷卻柱后,加裝了銅冷卻柱水溫差監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并現(xiàn)場(chǎng)加裝了視頻監(jiān)視保證爐體安全。并在分析冷卻壁的受損機(jī)理的基礎(chǔ)上,校正高爐操作爐型,摸索高爐操作制度,保持了高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,改善生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
渣皮不穩(wěn)是造成宣鋼1號(hào)高爐冷卻壁受損的主要原因。通常情況下在高爐爐腹、爐腰、爐身下部等高熱負(fù)荷區(qū)域,冷卻壁表面形成的穩(wěn)定渣皮起到了主要的保護(hù)作用。當(dāng)高爐爐況發(fā)生波動(dòng),或休風(fēng)、減風(fēng)頻繁時(shí),渣皮易脫落,冷卻壁表面溫度急劇上升,直到新的渣皮形成,溫度才會(huì)下降。渣皮的這種形成與脫落交替進(jìn)行的狀態(tài)會(huì)產(chǎn)生極大的熱震現(xiàn)象,使?fàn)t襯和鑲磚脫落,使冷卻壁本體產(chǎn)生裂紋或燒蝕,冷卻水管燒壞。2017年9月到12月,宣鋼1號(hào)高爐爐況出現(xiàn)波動(dòng),爐內(nèi)氣流不穩(wěn),熱負(fù)荷水平偏高、爐內(nèi)頻繁出現(xiàn)局部氣流,崩懸料頻繁,導(dǎo)致在冷卻壁的表面形不成穩(wěn)定的渣皮。在沒有渣皮的保護(hù)下,爐料、煤氣流和熔融的渣鐵對(duì)冷卻壁表面不斷的侵蝕和沖刷使冷卻壁受損[1]。
近些年來(lái),宣鋼煉鐵廠在冷卻壁的維護(hù)上多是采取在破損冷卻壁處加裝銅冷卻柱的方法,以較低的成本恢復(fù)冷卻效果,使高爐使用壽命得以延長(zhǎng)。針對(duì)1號(hào)高爐7段冷卻壁侵蝕比較嚴(yán)重,此次在31號(hào)冷卻壁上共加裝了16個(gè)銅冷卻柱,安裝示意見圖1。
圖1 冷卻壁加裝柱形銅冷卻柱示意圖
待高爐休風(fēng)后使用專業(yè)打孔水鉆從爐殼向銅冷卻壁鉆孔,然后在開孔位置焊接柱形冷卻器法蘭短管,裝入冷卻柱,按照標(biāo)準(zhǔn)冷卻器進(jìn)出水接通軟水,要求水流速大于2 m/s,出水溫度低于4℃。在每一路供水管分別預(yù)設(shè)測(cè)溫電偶,總回水預(yù)設(shè)1支測(cè)溫電偶,并將測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)輸入到軟水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。待出水正常后,從柱形冷卻器灌漿孔灌入高鋁質(zhì)硬質(zhì)壓入泥漿后造襯。
煤氣流的科學(xué)合理分布是保持高爐長(zhǎng)效穩(wěn)定生產(chǎn)的條件。邊緣氣流過(guò)分發(fā)展,難以形成穩(wěn)定渣皮,過(guò)分抑制爐料又會(huì)沖刷冷卻壁。按照建立中心主氣流有利于爐料順行的原則,通過(guò)調(diào)整邊緣和中心氣流的合理穩(wěn)定分布建立維護(hù)銅冷卻壁過(guò)程中的新操作爐型。采取上下部調(diào)劑相結(jié)合的調(diào)劑制度。針對(duì)爐況和邊緣氣流及爐體熱負(fù)荷的變化趨勢(shì),進(jìn)行了技術(shù)分析,裝料制度的調(diào)整主要遵循“保中心氣流,穩(wěn)定邊緣氣流”的思想。操作制度視氣流情況,調(diào)整中心焦量、邊緣與環(huán)帶負(fù)荷及調(diào)整小焦角,以實(shí)現(xiàn)中心與環(huán)帶及邊緣氣流的匹配達(dá)到氣流平衡,達(dá)到邊緣氣流與熱負(fù)荷水平處在可控范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行達(dá)到保護(hù)銅冷卻壁的目的。具體調(diào)整措施見表1。
表1 裝料制度的調(diào)整
下部送風(fēng)制度的調(diào)整的原則是吹透中心活躍爐缸,1號(hào)高爐主要通過(guò)縮小風(fēng)口直徑和使用長(zhǎng)風(fēng)口,提高鼓風(fēng)動(dòng)能,吹透中心,配合控制邊緣,引導(dǎo)中心的裝料制度,實(shí)現(xiàn)合理的初始煤氣流分布,實(shí)現(xiàn)中心發(fā)展的煤氣流,實(shí)現(xiàn)邊緣氣流的穩(wěn)定以達(dá)到保護(hù)冷板的作用。
保持合理穩(wěn)定的爐溫是爐缸工作穩(wěn)定的重要體現(xiàn)。爐缸工作狀態(tài)穩(wěn)定更有利于爐腹形成穩(wěn)定的渣皮。嚴(yán)格控制爐溫,鐵中w[Si]控制在0.30%~0.45%之間,鐵溫控制在1 490~1 510℃之間,超出范圍必須采取措施進(jìn)行調(diào)整。而且爐缸還是初始煤氣的發(fā)源地,爐缸有充足的物理熱,提高爐缸的透氣透液性,實(shí)現(xiàn)初始?xì)饬鞯暮侠矸植?,保障高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定。
加強(qiáng)三班工長(zhǎng)的槽下原料的檢查力度,請(qǐng)檢查各個(gè)倉(cāng)的原料篩分情況,通過(guò)微信群及時(shí)反饋信息,出現(xiàn)搭配落地料及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查看,并匯報(bào)爐內(nèi)。出現(xiàn)燒結(jié)機(jī)的啟停,及時(shí)查看出料情況,確認(rèn)原料正常時(shí)才可正常供高爐。爐內(nèi)根據(jù)原料變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,保證爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
對(duì)銅冷卻壁區(qū)域?qū)嵭忻啃r(shí)監(jiān)測(cè)制度,對(duì)溫度高區(qū)域冷卻壁水溫差、爐皮溫度等進(jìn)行監(jiān)測(cè),并計(jì)算出各個(gè)部位水溫差、熱流強(qiáng)度等,對(duì)照爐型標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)調(diào)整操作制度。建立溫度點(diǎn)檔案,為判斷爐缸工作狀況和爐型變化提供科學(xué)依據(jù),并制定相應(yīng)的應(yīng)急對(duì)策及預(yù)案。
通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化崗位設(shè)備操作維護(hù)潤(rùn)滑管理,落實(shí)細(xì)化PM設(shè)備點(diǎn)檢,提高點(diǎn)檢質(zhì)量,控制、消除設(shè)備隱患,延長(zhǎng)設(shè)備壽命,降低漏風(fēng)、漏油,提高設(shè)備使用效率,保證出鐵正常。保證煉鐵生產(chǎn)的正常秩序?qū)崿F(xiàn)爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
經(jīng)過(guò)上述措施的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了煤氣流的穩(wěn)定,銅冷卻壁未出現(xiàn)異常情況,并實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行,利用系數(shù)達(dá)到了2.4,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都取得了令人滿意的效果。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表2。
表2 宣鋼1號(hào)高爐加裝銅冷卻柱后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
宣鋼1號(hào)高爐通過(guò)安裝銅冷卻柱、爐內(nèi)上下部制度的調(diào)整其他措施的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了煤氣流的穩(wěn)定;保證了爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。日常高爐操作中樹立正確的長(zhǎng)壽觀念,控制氣流分布,保持高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,達(dá)到高爐長(zhǎng)壽與改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的雙重目的。為宣鋼1號(hào)高爐的安全,穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障,為高爐了長(zhǎng)壽做出了貢獻(xiàn)。
[1]曹傳根,周瑜生,葉正才.寶鋼3號(hào)高爐冷卻壁破損的原因及防止對(duì)策[J].煉鐵,2000,19(2):1-5.