姚友工,胡木林,江 永,陳韶華,張家寬,王 碩
(華能海門(mén)電廠,廣東 汕頭 515132)
華能海門(mén)電廠4×1 036 MW機(jī)組鍋爐型式為高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐、對(duì)沖燃燒方式、固態(tài)排渣、采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。每臺(tái)鍋爐配置6臺(tái)由上海重型機(jī)械廠生產(chǎn)的HP1203/Dyn中速磨煤機(jī)。鍋爐燃燒設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煙煤,校核煤種1為50%神府東勝煙煤+50%澳大利亞蒙托煤,校核煤種2為晉北煙煤。
受煤炭市場(chǎng)變化影響,電廠一直燃用非設(shè)計(jì)煤種,近年來(lái)大量燃用易燃易爆的印尼煤,燃用比例達(dá)到了85%以上,對(duì)制粉系統(tǒng)安全運(yùn)行造成嚴(yán)重威脅,先后發(fā)生過(guò)磨煤機(jī)爆燃事件,造成磨煤機(jī)入口一次風(fēng)管爆燃、煤粉管著火等安全事件。
制粉系統(tǒng)根據(jù)鍋爐燃用煤種設(shè)置了消防滅火蒸汽系統(tǒng),汽源為采用機(jī)組4抽供汽的輔汽汽源,壓力1.1 MPa,溫度達(dá)到了320℃以上,溫度偏高,接近了燃用印尼煤析出揮發(fā)分的最低燃點(diǎn),在應(yīng)用極易造成二次爆燃,雖然系統(tǒng)也設(shè)置了降溫降壓系統(tǒng),但是投運(yùn)降溫需要時(shí)間,無(wú)法滿足實(shí)際快速投運(yùn)控制爆燃需要[1-3]。為確保安全,通入磨煤機(jī)消防蒸汽溫度宜控制在160~200℃之間較為安全。
1.1.1磨煤機(jī)消防蒸汽汽源的選擇
機(jī)組設(shè)置的8級(jí)抽汽參數(shù)會(huì)出現(xiàn)壓力過(guò)高或蒸汽溫度過(guò)高,無(wú)法滿足磨煤機(jī)消防蒸汽需要。在使用中需降溫降壓后方能使用,同時(shí)高品質(zhì)蒸汽的使用也是一種不節(jié)能的選擇[4-5]。
通過(guò)分析,除氧器壓力在機(jī)組日常40%~100%出力調(diào)峰過(guò)程中,除氧器壓力0.4~1.0 MPa,溫度在150~180℃之間滑壓運(yùn)行,并且除氧器運(yùn)行中就是在飽和溫度下運(yùn)行,分析各參數(shù)可滿足磨煤機(jī)消防蒸汽系統(tǒng)所需參數(shù)要求。因此,采用在除氧器汽側(cè)排氣管上接出一路汽源并入磨煤機(jī)消防滅火系統(tǒng)使用,原消防滅火蒸汽系統(tǒng)仍作為備用系統(tǒng)。
1.1.2消防蒸汽系統(tǒng)的優(yōu)化
原設(shè)計(jì)磨煤機(jī)消防滅火系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)安裝不合理形成系統(tǒng)死角積水,造成日常磨煤機(jī)運(yùn)行中石子煤帶水、投運(yùn)滅火蒸汽時(shí)實(shí)際為噴水無(wú)法排除空氣滅火等隱患,對(duì)消防滅火蒸汽管道進(jìn)行優(yōu)化及疏水優(yōu)化,具體優(yōu)化方案見(jiàn)圖1。
圖1 制粉系統(tǒng)消防蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化
磨煤機(jī)運(yùn)行中發(fā)生爆燃,必然引起制粉系統(tǒng)本身各參數(shù)的大幅波動(dòng)。通過(guò)分析總結(jié),爆燃時(shí)有以下明顯參數(shù)變化特征:(1)磨煤機(jī)磨出口壓力突升(>6.5 kPa);A磨為6.0 kPa;(2)磨進(jìn)口一次風(fēng)量突降;(3)磨煤機(jī)出口壓力突升>2 kPa;(4)分離器電流突降(15 A);(5)磨煤機(jī)出口溫度可能快速上升。
通過(guò)分析優(yōu)化,對(duì)制粉系統(tǒng)爆燃采用準(zhǔn)確度、可靠性較高的選擇,對(duì)爆燃判斷如下。
(1)爆燃判斷條件一(相與):給煤機(jī)煤量>20 t/h;磨煤機(jī)正常運(yùn)行中,入口一次風(fēng)量突降>30 t/h以上。
磨煤機(jī)正常運(yùn)行中,出口壓力突變>2 kPa。
(2)爆燃判斷條件二(相與),并發(fā)出爆燃聲光報(bào)警:給煤機(jī)煤量>20 t/h;磨煤機(jī)出口溫度>97℃。
磨煤機(jī)B/C/D/E/F出口壓力>6.5 kPa或磨煤機(jī)A出口壓力>6.0 kPa
電廠通過(guò)對(duì)制粉系統(tǒng)爆燃分析時(shí)的實(shí)際處理過(guò)程,并結(jié)合實(shí)際設(shè)備情況,采用的爆燃處理思路是:切斷燃料,投入滅火蒸汽,確保吹空風(fēng)量。具體內(nèi)容如下。
(1)自動(dòng)跳閘爆燃磨的給煤機(jī)切斷燃料供給,確保燃燒無(wú)法持續(xù)。
(2)自動(dòng)以10%/s速率全開(kāi)爆燃磨冷風(fēng)調(diào)門(mén)、閘板門(mén),確保足夠的磨一次風(fēng)量將磨內(nèi)部殘余著火煤粉快速吹入爐膛中。
(3)以3%/s速率自動(dòng)關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)門(mén),隔絕熱源,降低磨輸入熱量,降低燃燒速率。
聯(lián)開(kāi)磨煤機(jī)消防蒸汽滅火電動(dòng)總門(mén)及爆燃磨煤機(jī)消防蒸汽電動(dòng)門(mén),聯(lián)鎖開(kāi)啟消防蒸汽降溫水電動(dòng)隔離門(mén),降溫水調(diào)門(mén)投入自動(dòng),設(shè)定溫度160℃。確保采用高溫汽源時(shí)有效及時(shí)降溫。
(4)A磨正常運(yùn)行中,等離子自動(dòng)拉弧。對(duì)機(jī)組進(jìn)行穩(wěn)燃,防止擾動(dòng)滅火。
(5)關(guān)閉磨煤機(jī)出口管冷一次風(fēng)密封風(fēng)電動(dòng)門(mén)。避免磨煤機(jī)出粉管中的供氧造成燃燒持續(xù)。
(6)閉鎖磨煤機(jī)出口門(mén)關(guān)閉。作為泄壓通道,防止磨煤機(jī)內(nèi)部形成封閉空間,出現(xiàn)二次爆燃損害設(shè)備。
在進(jìn)行上硬件及邏輯優(yōu)化后,在機(jī)組運(yùn)行中進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)試后投入使用。在使用應(yīng)用中動(dòng)作正確,處理及時(shí),目前已經(jīng)在海門(mén)電廠1、2、3、4號(hào)機(jī)組進(jìn)行推廣應(yīng)用,有效應(yīng)對(duì)制粉系統(tǒng)大量燃用高揮發(fā)分易燃易爆煤種的不安全現(xiàn)狀,起到了提前控制、自動(dòng)快速、及時(shí)準(zhǔn)確處理,有效地減輕人員壓力、防止設(shè)備損壞。按照每臺(tái)機(jī)組每年正確處理2次制粉系統(tǒng)爆燃,避免了磨煤機(jī)內(nèi)部設(shè)備損壞及人工費(fèi)用,設(shè)備維修時(shí)間3天影響機(jī)組出力150 MW,0.45元/kWh計(jì)算,每臺(tái)機(jī)組年產(chǎn)生直接效益為 24 萬(wàn)元。每臺(tái)機(jī)組年產(chǎn)生間接效益為486萬(wàn)元。
對(duì)制粉系統(tǒng)消防滅火蒸汽參數(shù)過(guò)高造成使用引起爆燃進(jìn)行分析,提出將原汽源進(jìn)行改造,利用除氧器汽側(cè)飽和蒸汽降壓形成過(guò)熱蒸汽作為消防滅火蒸汽,并對(duì)沿程管道疏水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,保證了消防滅火蒸汽了投運(yùn)安全。針對(duì)磨煤機(jī)出口主要積粉的可調(diào)縮孔進(jìn)行封堵,消除自燃隱患。對(duì)爆燃引起的系統(tǒng)參數(shù)一次風(fēng)量、磨碗差壓、一次風(fēng)壓等變化過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)分析,提出并實(shí)施了制粉系統(tǒng)的一系列爆燃自動(dòng)判斷方法,在實(shí)際應(yīng)用實(shí)施中達(dá)到了及時(shí)、準(zhǔn)確判斷,可有效提醒運(yùn)行人員,避免運(yùn)行人員的誤判、晚判,造成事故的擴(kuò)大。本文提出了一種制粉系統(tǒng)爆燃的全自動(dòng)處理系統(tǒng),從制粉系統(tǒng)爆燃的防止、自動(dòng)判斷、自動(dòng)處理等方面實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制處理,有效地控制了制粉系統(tǒng)爆燃的影響
參考文獻(xiàn):
[1] 鐘桂培. 1 000 MW機(jī)組正壓直吹式制粉系統(tǒng)爆燃原因分析[J]. 自動(dòng)化應(yīng)用,2016(6):99-100.
[2]楊林,鮑春鵬,董志紅. 660 MW超臨界機(jī)組鍋爐制粉系統(tǒng)爆燃原因分析及治理[J]. 內(nèi)蒙古電力技術(shù),2014,32(2):90-92.
YANG Lin, BAO Chunpeng, DONG Zhihong. Analysis and Treatment of Explosion Causes Pulverized Coal Preparation System in 660 MW Supercritical Once-through Boiler[J].Inner Mongolia Electric Power,2014(2):90-92.
[3]楊國(guó)光. 鍋爐制粉系統(tǒng)爆燃事故處理及預(yù)防辦法[J]. 電站系統(tǒng)工程,2012,28(1):45-46.
YANG Guoguang. Disposing and Preventing of Explosion Accident of Boiler Pulverized System[J].Power System Engineering,2012,28(1):45-46.
[4]李彥江,董軍. 俄制800 MW機(jī)組制粉系統(tǒng)爆燃特性及防爆措施[J]. 東北電力技術(shù),2009,30(6):17-20.
LI Yanjiang, DONG Jun. Deflagration Characteristics of Pulverizing System for Russian-made 800 MW Unit and the Countermeasures[J].Northeast Electric Power Technology,2009,30(6):17-20.
[5]呂太,崔暢林,郝振彬. 中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)防止煤粉倉(cāng)爆燃措施的研究與實(shí)踐[J]. 發(fā)電設(shè)備,1997(1):26-30,36.
LV Tai, CUI Changlin, HAO Zhenbin. Study on and Application of Intermediate Storage Pulverizing Systems for the Prevention of Explosions in Pulverized Coal Bunkers[J].Power Equipment,1997(1):26-30,36.