曾 曉 東
(中鐵西北科學(xué)研究院有限公司, 甘肅 蘭州 730000)
隨著我國交通建設(shè)的蓬勃發(fā)展,修建的高等級公路、鐵路隧道數(shù)量越來越多。由于地質(zhì)、環(huán)境、施工缺陷及不可抗力等方面的原因,在運(yùn)營過程中隧道襯砌出現(xiàn)不同程度的開裂并伴隨滲漏水等病害現(xiàn)象,襯砌裂縫及滲漏水不僅影響襯砌的美觀,同時對襯砌的穩(wěn)定性、接觸網(wǎng)安全等造成較大的影響,嚴(yán)重情況下甚至影響鐵路的正常運(yùn)營和使用安全。目前,對于隧道襯砌裂縫的處理通常采用粘鋼法、套拱加固法、注漿加固及其它加固方法,對滲漏水主要采取以堵為主,局部引排的措施。張民慶等[1-4]對隧道裂縫成因和案例進(jìn)行了分析。劉穎等[5-6]對襯砌結(jié)構(gòu)外空洞對襯砌結(jié)構(gòu)進(jìn)行了相關(guān)評價。吳啟勇等[7-8]對襯砌表層粘貼碳纖維布進(jìn)行了研究,并取得了相關(guān)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。黃庭華等[9-11]對隧道滲漏水病害采用引排和注漿進(jìn)行了分析。各種加固措施均存在各自的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍,本文針對某鐵路隧道裂縫采取了打設(shè)注漿錨桿加粘貼碳纖維布加固技術(shù)進(jìn)行了處理,對滲漏水采用了拱部注防水型TGRM水泥基特種灌漿料進(jìn)行注漿加固,邊墻開槽引排的措施進(jìn)行處理,通過現(xiàn)場試驗(yàn)及后期觀測分析,取得了較好的效果。
本文以某鐵路隧道襯砌裂縫病害整治為工程背景,隧道進(jìn)口里程K150+098.58,出口里程DK158+420,全長6 407 m,設(shè)計(jì)為雙線隧道。隧道位于太行山山脈中部,系舟山山系北端,橫穿寺鋪山,屬剝蝕高中山區(qū),地形起伏大,山勢陡峻,山頂多為尖頂狀,山脊呈魚鰭狀,溝谷深切,多呈“V”字型。
工程從1996年7月開工,至1999年10月工程完工,開通運(yùn)營。線路中心間距為4 m,隧道內(nèi)設(shè)有照明設(shè)備,隧道建成于1999年,運(yùn)營至今。
襯砌裂縫病害的整治必須以結(jié)構(gòu)可靠性為依據(jù),通過現(xiàn)場調(diào)查、分析,對裂縫部位、成因、等級等做出判定,并根據(jù)裂縫的當(dāng)前的發(fā)展程度、運(yùn)營環(huán)境和有無伴隨其它病害等進(jìn)行系統(tǒng)分析,有針對性的選擇切實(shí)有效的修補(bǔ)方法進(jìn)行處理。
(1) 裂縫及滲漏水病害資料收集[11]。① 隧道修建的年代、地理位置;② 隧道竣工圖紙及相關(guān);③ 隧道開挖揭示工程地質(zhì)、水文地質(zhì)及變更情況;④ 施工日志及監(jiān)理日志等現(xiàn)場資料;⑤ 隧道竣工驗(yàn)收資料。
(2) 現(xiàn)場裂縫及滲漏水調(diào)查和分析。采用鋼尺、量角器、鐵錘及細(xì)鋼絲、水桶、小型水泵等設(shè)備對襯砌裂縫所在部位、裂縫長度、角度、寬度、深度以及裂縫處是否滲漏水,滲漏水水量、水的侵蝕性、裂縫背后是否空響等各種狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查。同時,對裂縫所處部位、裂縫趨勢、滲漏水狀況等均繪出詳細(xì)的書面記錄和影像資料,對各個裂縫及滲漏水點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的編碼,確保記錄準(zhǔn)確無誤,為后期分析提供切實(shí)可靠的依據(jù)。
根據(jù)裂縫寬度、長度及程度級別的裂縫統(tǒng)計(jì)見表1[13-14]。
表1 裂縫及滲漏水病害量化指標(biāo)
對襯砌裂縫及滲漏水病害等進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查記錄,該隧道裂縫以縱向?yàn)橹?,且同時伴隨斜向、環(huán)形、網(wǎng)狀等多種裂縫并存,且δ≥5 mm的裂縫比例較大。分布于拱頂及邊墻的裂縫處大部分同時存在滲漏水病害現(xiàn)象。根據(jù)《鐵路橋隧建筑物修理規(guī)則》[15](TG/GW 103—2010),該隧道主要裂縫情況統(tǒng)計(jì)見表2、表3。
表2 裂縫類型統(tǒng)計(jì)表
表3 裂縫部位統(tǒng)計(jì)表
對該隧道裂縫進(jìn)行綜合分析可知:隧道拱部及兩側(cè)拱腰部位裂縫分布較多,且以縱向裂縫為主,伴隨斜向裂縫,拱頂部分存在網(wǎng)狀裂縫及環(huán)形裂縫等病害;施工縫在運(yùn)營階段多發(fā)展為環(huán)向裂縫,且大部分伴隨存在滲漏水病害;邊墻部位則多發(fā)生縱向裂縫,局部裂縫處存在錯臺。經(jīng)過調(diào)查,其原因主要為拱部或拱腰部位處襯砌背后存在空洞,不密實(shí)等現(xiàn)象,造成圍巖松動、受力不均所致,拱頂網(wǎng)狀裂縫主要為襯砌厚度不足,圍巖松動掉塊所致;環(huán)向裂縫處混凝土碳化較大,主要為施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)造成;其余裂縫則可能由于地下水發(fā)育,造成圍巖弱化,受力不均所致[16]。
針對本隧道病害段工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件及病害分布程度,結(jié)合既有線行車、施工要求及技術(shù)要求,采取安全、行之有效、技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理的措施。根據(jù)裂縫調(diào)查分析概況,有針對性的對裂縫處理制定了相應(yīng)的病害處理原則和方案。
(1) 表面封閉法。一般情況下,寬度小于0.5 mm以下的邊墻局部裂縫,如果無水滲出,其對隧道的安全性和穩(wěn)定性影響不大,可用鋼絲刷將裂縫兩側(cè)清洗干凈,采用涂抹材料(環(huán)氧砂漿、早強(qiáng)水泥砂漿、結(jié)晶滲透性材料等),按一定比例配置,直接涂抹。如裂縫中有水滲出,應(yīng)先堵水,再涂抹裂縫。
(2) 局部裂縫注漿及錨固。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查,當(dāng)襯砌裂縫寬度0.5 mm≤δ<1 mm時,裂縫深度通常不會貫通襯砌厚度。針對此類裂縫在兩側(cè)間隔1 m設(shè)置長度約3.5 m的砂漿錨桿加固結(jié)構(gòu),同時對襯砌裂縫高壓注入水泥漿進(jìn)行封閉處理,注漿壓力可現(xiàn)場試驗(yàn)確定,一般應(yīng)大于1.0 MPa。
(3) Φ32自進(jìn)式錨桿+裂縫注漿+粘貼碳纖維布加固(見圖1)。
圖1錨桿注漿加固及裂縫注漿處理
① 在裂縫兩側(cè)間隔0.75 m設(shè)置Φ32自進(jìn)式注漿錨桿,錨桿的長度可根據(jù)竣工圖紙中圍巖狀況確定,一般情況下應(yīng)打入堅(jiān)硬的巖土體1 m以上。
② 錨桿打設(shè)完畢后,采用封堵膠對裂縫進(jìn)行封堵處理,同時在裂縫內(nèi)間隔1.5 m設(shè)置一處針管式注漿管,封堵完畢后對裂縫注入TGRM水泥基特種灌漿料(水灰比0.4)充填裂縫空隙,注漿壓力可通過現(xiàn)場試驗(yàn)確定,或可采用0.3 MPa~0.5 MPa。
③ 裂縫注漿封堵后,清除裂縫兩側(cè)襯砌表面雜質(zhì)、浮沉等,涂刷水泥基滲透型結(jié)晶防水涂料,同時粘貼碳纖維布對裂縫進(jìn)行加固處理,確保裂縫處理的牢固性,耐久性。
(4) Φ32自進(jìn)式錨桿+掏槽修復(fù)+粘貼碳纖維布加固(見圖2)。
圖2錨桿注漿加固及鑿槽修補(bǔ)
① 在裂縫兩側(cè)間隔1 m設(shè)置Φ32自進(jìn)式注漿錨桿,錨桿的長度可根據(jù)竣工圖紙中圍巖狀況確定,一般情況下應(yīng)打入堅(jiān)硬的巖土體1 m以上。
② 錨桿打設(shè)完畢后,在裂縫處鑿除4 cm×8 cm×5 cm(內(nèi)寬×外寬×深)的梯形槽,裂縫兩端向外延伸10 cm,并清除槽內(nèi)的雜質(zhì)。
③ 在鑿除的槽道內(nèi)充填聚合物改性水泥基砂漿修補(bǔ),同時間隔1.5 m設(shè)置一處針管式注漿管,槽道修補(bǔ)完成后對裂縫注入TGRM水泥基特種灌漿料(水灰比0.4)充填裂縫空隙,注漿壓力可通過現(xiàn)場試驗(yàn)確定或可采用0.3 MPa~0.5 MPa。
④ 裂縫注漿完畢后,清除裂縫兩側(cè)襯砌表面雜質(zhì)、浮沉等,涂刷水泥基滲透型結(jié)晶防水涂料。
⑤ 沿裂縫兩側(cè)粘貼碳纖維布對裂縫進(jìn)行加固處理,確保裂縫處理的牢固性,耐久性。
(5) 襯砌結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)增加拱架加強(qiáng)見圖3。當(dāng)襯砌結(jié)構(gòu)裂縫寬度達(dá)到5 mm~10 mm,同時出現(xiàn)斜向、環(huán)向裂縫等相互交叉處,在襯砌結(jié)構(gòu)不至于發(fā)生整體失穩(wěn),但可能出現(xiàn)局部掉塊的部位,可采用掏槽嵌入鋼拱架的加強(qiáng)措施對既有襯砌進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),確保結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性。
圖3襯砌表面拱架補(bǔ)強(qiáng)圖
① 對隧道襯砌表層出現(xiàn)松動,腐蝕的部分進(jìn)行鑿除,同時清理結(jié)構(gòu)表面附著的油污等雜質(zhì)。
② 對襯砌鑿除部分植入鋼筋網(wǎng)片,采用修補(bǔ)砂漿充填密實(shí)。
③ 測量鋼拱架設(shè)置部位的隧道輪廓,拱部輪廓滿足規(guī)范要求部位可將拱架緊貼襯砌表面,兩側(cè)及拱架底部位置在襯砌結(jié)構(gòu)內(nèi)掏槽,槽深滿足拱架放置需求即可。
④ 為了便于安裝,單次安裝不宜過長,盡量采用等長的段落組裝,鋼架需做防銹措施。
⑤ 為了鋼架具有剛好的整體穩(wěn)定性,為既有結(jié)構(gòu)提供有效的支撐,拱部鋼架與襯砌表面空隙處填塞扁鋼支撐,確保鋼架與既有襯砌結(jié)構(gòu)形成整體,相鄰拱架之間采用Φ22螺紋鋼筋縱向連接,連接鋼筋位于鋼架內(nèi)側(cè),環(huán)向間距可采用0.5 m。拱架連接處采用錨桿將拱架牢靠固定在既有襯砌及圍巖內(nèi)部,對空隙處采用修補(bǔ)砂漿充填密實(shí)。
⑥ 為了確保鋼架的耐久性能,對出露的鋼架、連接鋼筋等應(yīng)做好防銹蝕和絕緣措施。
⑦ 為了確保既有隧道運(yùn)營安全,安裝鋼架安裝應(yīng)做好接地措施。
(1) 隧道拱部。基于隧道拱部存在空洞,存在裂縫和滲漏水的部位可采用注入泡沫混凝土充填空洞,空隙處采用加壓注入防水型TGRM特種灌漿料進(jìn)行加強(qiáng),注漿壓力現(xiàn)場試驗(yàn)確定,一般為0.4 MPa~0.6 MPa,注漿后做到拱頂密實(shí),襯砌不漏水的效果。
注漿管可采用Φ42 mm,壁厚3.5 mm的無縫開孔鋼花管(見圖4所示)。
圖4注漿管構(gòu)造圖
鋼管前端宜做成圓錐狀,在后端焊接鋼筋箍,管體布設(shè)梅花型溢漿孔,鋼管呈梅花形布置,橫、縱向間距均為2 m,單孔有效擴(kuò)散半徑1.5 m。
(2) 邊墻滲漏水。針對邊墻滲漏水,臨空側(cè)鑿除160 mm、圍巖側(cè)鑿除200 mm寬楔形槽,內(nèi)部埋設(shè)Φ80 mm排水管,同時在排水管處增設(shè)Φ40 mm斜向泄水孔將襯砌背后的滲水引排至既有隧道側(cè)溝的措施進(jìn)行處理,楔形槽自內(nèi)向襯砌表面依次采用2 cm厚鋼絲堵漏劑隔水層、不小于0.8 mm厚的抗?jié)B劑、2 cm厚地?zé)岜匕濉? cm厚鋼絲修補(bǔ)劑填充楔形槽。在洞口寒冷地段采用埋設(shè)融冰超熱導(dǎo)管,確保冬季不結(jié)冰,排水順暢(見圖5、圖6)。
圖5 邊墻滲漏水引排處理示意圖
圖6 I-I剖面導(dǎo)水管及引排槽示意圖
粘貼碳纖維布加固混凝土結(jié)構(gòu)是采用外貼高性能復(fù)合材料加固結(jié)構(gòu)的新技術(shù),國內(nèi)外有關(guān)研究和工程單位開展了大量的研究和實(shí)踐應(yīng)用,取得了較好的效果。
通過配套的膠粘劑將碳纖維布粘貼于構(gòu)件表面,通過膠粘劑粘合所產(chǎn)生的剪應(yīng)力使碳纖維布與結(jié)構(gòu)共同承受抵抗荷載產(chǎn)生的拉力,以此起到加強(qiáng)襯砌結(jié)構(gòu),共同受力的目的[11]。
碳纖維布具有抗拉強(qiáng)度高、耐酸堿,抗腐蝕,比重輕等特點(diǎn);同時,其施工不受襯砌結(jié)構(gòu)表面弧度限制,可根據(jù)需要自由裁剪,易于施工等優(yōu)點(diǎn)。在不增加結(jié)構(gòu)重量的條件下,可大幅提高結(jié)構(gòu)的承載能力。碳纖維復(fù)合材料安全性鑒定標(biāo)準(zhǔn)如表4所示。
表4 碳纖維復(fù)合材料安全性鑒定標(biāo)準(zhǔn)
粘貼碳纖維布施工工藝流程為[17]:施工準(zhǔn)備→襯砌表面處理→涂刷底膠→找平處理→粘貼碳纖維布。具體要求如圖7所示。
通過對本隧道襯砌裂縫病害的處理,施工完成后2 a時間的現(xiàn)場觀察,裂縫得到了有效的控制,無進(jìn)一步發(fā)展的跡象(見圖8、圖9)。
圖7 粘貼碳纖維布加固施工工藝流程
圖8 襯砌裂縫處粘貼碳纖維布
圖9碳纖維布撕裂試驗(yàn)
碳纖維布粘貼在裂縫病害處理中發(fā)揮了良好的性能,而且耐久性好,有效解決了襯砌表面曲面及局部不平順等工程加固修復(fù)問題,應(yīng)用潛力大。
(1) 運(yùn)營隧道襯砌裂縫、滲漏水、掉塊及腐蝕等病害的整治是一項(xiàng)復(fù)雜艱巨的任務(wù),其整治過程對施工安全和鐵路運(yùn)營安全要求較高,且只能利用天窗時間來完成。由于既有線路運(yùn)營繁忙,天窗時間有限,因此,應(yīng)采取切實(shí)可行、合理可靠、有針對性的治理方案。
(2) 運(yùn)營隧道襯砌開裂、滲漏水等是最為常見且較難根治的隧道病害,長期滲漏水對隧道內(nèi)接觸網(wǎng),軌道結(jié)構(gòu)均產(chǎn)生較大的影響。因此,運(yùn)營中應(yīng)加強(qiáng)檢查,發(fā)現(xiàn)病害應(yīng)及時觀測,調(diào)查其活動狀況及規(guī)律,根據(jù)觀測數(shù)據(jù)制定合理的治理措施。
(3) 粘貼碳纖維布在處理受拉應(yīng)力較大部位有明顯的效果,由于隧道襯砌裂縫大部分為張拉裂縫,因此,在對碳纖維布性能進(jìn)一步了解和加強(qiáng)的情況下,采用碳纖維布加固既有隧道襯砌裂縫能得到進(jìn)一步的發(fā)展,為該類問題的解決提供新的途徑。
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