孔科偉,鄧 偉
(1.五礦礦業(yè)控股有限公司,安徽 合肥 230000;2.五礦礦業(yè)(安徽)工程有限公司,安徽 合肥 230000)
根據(jù)某礦提供2011年-2015年全礦廢石計劃及完成量統(tǒng)計,每年有約90萬t的廢石量需要排出地表,而現(xiàn)有井筒的排巖能力僅有50萬t/a。這樣每年仍有40萬t左右的廢石需倒入溜破系統(tǒng),混入礦石由主井提出地表?;鞄r對采礦場礦石生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量造成極大的影響,金屬量損失較大。經(jīng)礦方統(tǒng)計,每年40萬t廢石倒入溜破系統(tǒng)所損失的經(jīng)濟效益約達2510萬元。針對這一問題,對廢石提升進行方案設計以改善這種狀況,通過系統(tǒng)設計、方案比選,得出最優(yōu)的提升系統(tǒng)方案,礦方據(jù)此進行了廢石提升系統(tǒng)建設,目前已很好的解決了瓶頸問題。
礦山設計生產(chǎn)規(guī)模為礦石750萬t/a,每年的廢石量50萬t,大部分在掘進過程用坑內(nèi)卡車運輸用于充填采空區(qū),剩余極少量廢石通過副井提出地表。
在實際生產(chǎn)過程中,諸多因素如勘查等級低實際采切量增大、新增措施工程及生產(chǎn)不均衡等,導致廢石量比原設計增加,根據(jù)礦方提供連續(xù)五年廢石計劃及完成量統(tǒng)計,每年有約90萬t的廢石量需要排出地表?,F(xiàn)有井筒的排巖能力僅有50萬t/a(根據(jù)設備核實分別為:1#副井17萬t/a、南風井8萬t/a和聯(lián)合副井25萬t/a)。本次設計專用廢石提升措施工程來解決此問題,廢石措施井的提升能力為40萬t/a。
8線附近有兩個提升井1#小主井和1#小副井。1#小主井裝備2JTKC-1.6型單繩纏繞式提升機1臺,提升1.2m3翻轉式箕斗,現(xiàn)在停止運行。1#小副井裝備2JK-2型單繩纏繞式提升機1臺,提升最大載重1t的簡易罐籠,現(xiàn)在停止運行。1#小副井作為罐籠井,拆除原井筒裝備比較繁瑣浪費工期,且1#小副井在掘進中曾井筒出水淹井存在安全隱患,故選1#小主井延伸作為廢石措施井。
1#小主井直徑3.2m,混凝土支護,廢石提升能力40萬t/a可以選擇兩種裝備方案,方案一單繩纏繞提升機配4m3翻轉箕斗,方案二多繩摩擦輪提升機配4m3底卸箕斗,下面對兩個方案進行詳述。
將原8線附近1#小主井作為廢石措施井延深至-450m水平,廢石措施井附近設置φ3.5m廢石溜井,-400m水平以下設置60°的φ4m廢石倉,-425m水平為裝巖水平,-425m水平施工25°斜井到-450m水平進行粉巖回收。
3.1.1 提升系統(tǒng)
廢石措施井井筒凈直徑φ3.2m,井深488.212m,支護厚度100mm,噴砼局部加錨桿支護。井口標高+38.212m,裝巖水平-425m,井底標高-450m,年提升廢石量40萬t/a。裝備JK-3.5/20型單繩纏繞式提升機1臺,提升4m3翻轉式箕斗,提升速度5.5m/s,配用電機為1200kw,轉速為600r/min。井架采用單斜撐型鋼井架,井架高度27.5m,井架總高度34m,用鋼量62t。
3.1.2 裝巖系統(tǒng)
在-425m設裝巖硐室,配備HPF1260棒條振動給料機一臺,功率22kW,廢石倉廢石經(jīng)棒條振動給料機給入計量斗。
底卸箕斗要求廢石最大塊度不超過350mm,目前礦山生產(chǎn)廢石塊度大于350mm,所以廢石必須破碎后才能裝入箕斗。將原8線附近1#小主井作為廢石措施井延深至-483m水平,廢石措施井附近設置φ3.5m廢石溜井,-400m水平以下設φ4m廢石倉,-425m水平與運輸中段連通設廢石破碎,-441m水平設皮帶裝巖系統(tǒng),-483m水平為粉巖回收水平。
3.2.1 提升系統(tǒng)
廢石措施井井筒凈直徑φ3.2m,井深521.212m,支護厚度300mm,混凝土支護。井口標高+38.212m,破碎水平-425m,裝巖水平-441m,井底標高-483m。年提升量:廢石40萬t/a。裝備JKMD-2.25×4(Ⅰ)E型多繩摩擦式提升機1臺,提升4m3底卸式箕斗,提升速度6.14m/s,配用電機為300kw,轉速為600r/min。
井架采用單斜撐箱型井架,井架高度43m,井架總高度47.5m,用鋼量292t。
3.2.2 破碎系統(tǒng)
在破碎硐室內(nèi)選用PE600×900顎式破碎機1臺,電機功率80kW,進料粒度0mm~500mm;HPF1260棒條給料機1臺,電機功率22kW;破碎硐室設LD型10噸電動單梁起重機一臺用于設備安裝和檢修。
其中方案二投資4621.70萬元,由于建設工期滯后8.14個月,考慮金屬量損失給經(jīng)濟效益造成的損失為2510÷12×8.14=1702.62萬元,計入累計凈現(xiàn)值。方案一、方案二最終統(tǒng)計的比較表如下。
表1 方案比較表
綜上方案比較,方案一具有工程量少、工期短、投資少等優(yōu)點,最終推薦方案一單繩纏繞提升機配4m3翻轉箕斗。
廢石措施井為箕斗井專用于提升廢石,設計提升廢石量40萬t/a。采用單筒纏繞式提升機,單繩提升4m3翻轉式箕斗。
(1)鋼絲繩選用不扭轉鋼絲繩35W×7+FC-φ40mm-1770,PS=7.36kg/m,Qp=1020kN×1.287=1312.74kN。
鋼絲繩的安全系數(shù)8.29符合安全規(guī)程的要求。
(2)提升機的選擇
卷筒直徑選用3.5m的單筒提升機。卷筒寬度按纏繞兩層進行計算,設計選用卷筒寬度為1.7m。鋼絲繩作用在卷筒上最大靜張力158.359N,選用JK-3.5×1.7/20型礦井提升機。天輪直徑取Dt=Dj=3500(mm)。
電動機選用電機功率1200kW、轉速600rpm、750V,提升速度為5.5m/s。經(jīng)計算及過載校核該電機滿足提升的要求。
提升能力計算:
(1)提升能力計算
按日提廢石19.5小時計算:
富裕系數(shù)為1.13
故該井可滿足年提升廢石量40萬t廢石的提升任務。
(2)主井提升系統(tǒng)電機過載能力校核
電動機額定拖動力Fe的計算:
Fe=Ne1000η/v=1200×1000×0.85÷5.5=185.623kN
按力圖過負荷驗算:
Fmax/Fe=226.621÷185.623=1.22<0.85λ=1.785
預選電動機校核滿足要求。
延伸原1#小主井準備階段先把井筒現(xiàn)有裝備拆除,現(xiàn)有機房拆除。延伸井筒采用普通法即鑿巖爆破法掘進施工,考慮井筒服務年限短,采用噴砼加局部錨桿的支護形式。廢石措施井延伸完成后施工粉巖回收斜井,最后井筒裝備試運行。
-425m聯(lián)巷完成后施工裝巖硐室,施工上部巖倉,上部巖倉采用爬罐法施工,鋼筋混凝土支護,并用錳鋼板加固。
施工主溜井時若-400m和-300m聯(lián)巷完成具備條件,可選擇反井鉆機施工。將上口巷道刷高到4m,安設反井鉆機自上而下導孔鉆到底,再由下而上擴孔到φ1.2m,上口安設施工設施后,由上而下將溜井刷大至設計規(guī)格,并噴射混凝土進行臨時支護,然后再自下而上完成永久支護。此方法效率比較高。如果施工主溜井時-300m聯(lián)巷尚未施工完成,也可以用爬罐法施工。主溜井及溜槽鋼筋混凝土支護,并用錳鋼板加固。主溜井與上部礦倉底部距離較近,施工過程中可能全部崩開,需要用鋼筋混凝土重新砌筑。
從-425m水平正掘25°粉巖回收斜井,斜井內(nèi)設置臺階和扶手方便人員上下,由于斜井斜長60m比較短,考慮行車不行人,所以未設置躲避硐室。
巷道的施工利用礦山生產(chǎn)現(xiàn)有設備Rocket Boomer281型液壓鑿巖臺車,TORO301柴油鏟運機,MT2010井下卡車(20t),Romec裝藥車。