唐漢坤,蘇鋒賢,蘇廣才
(1.廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 南寧 530007;2.廣西玉林市偉達機械制造有限公司,廣西 玉林 570037;3.廣西大學(xué),廣西 南寧 530004)
低溫高強度球墨鑄鐵是一種廣泛應(yīng)用于大功率機車、動車組、風(fēng)力發(fā)電、地鐵、核能電站以及在寒冷地區(qū)工作的石油機械、礦山機械零部件的高科技、高附加值的新型材料,其市場前景十分廣闊。但與普通球墨鑄鐵相比,其生產(chǎn)難度更大,技術(shù)含量更高。我廠自2008年開始對低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座進行了系列的研究,取得了一定的效果,在取得制備低溫高強度球墨鑄鐵關(guān)鍵技術(shù)(已另文發(fā)表)和國產(chǎn)原材料生產(chǎn)低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座關(guān)鍵技術(shù)(已另文發(fā)表)的基礎(chǔ)上,又成功研制了無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座。
Ni是生產(chǎn)低溫高強度球墨鑄鐵的一個重要元素,它可以提高鐵素體的低溫韌性,降低脆性轉(zhuǎn)變溫度,因此,傳統(tǒng)的低溫高強度球墨鑄鐵制備方法通常都加入一定量的Ni元素,以提高材料的低溫性能,特別是低溫沖擊韌性。但是,Ni的價格昂貴,增加了生產(chǎn)成本。為了降低生產(chǎn)成本,本文對無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座進行了研究。研究結(jié)果表明,嚴格控制鐵水的冶金質(zhì)量,控制適量的C、Si、Mn、Ca、Ba、Re、S 等元素的含量,特別是將錳含量嚴格控制在0.15%以下,選用優(yōu)質(zhì)球化劑和優(yōu)質(zhì)孕育劑,并配套嚴格的鑄造工藝,完善各項參數(shù)的檢測手段,無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座的生產(chǎn)是可以實現(xiàn)的。
原材料的選擇見表1,林州低Ti生鐵化學(xué)成分見表2,無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座優(yōu)化成分如表3所示[1,2]。
表1 無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座原材料的選擇
表2 林州生鐵化學(xué)成分(%)
表3 無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座優(yōu)化成分(%)
中頻感應(yīng)電爐熔煉金屬,采用50%~60%廢鋼和低溫球鐵回爐料作為主要原料,采用美國進口的優(yōu)質(zhì)低S增碳劑和碳化硅調(diào)整C、Si含量。待爐內(nèi)金屬全部熔化后(此時溫度1 380~1 420℃),取樣檢測熔體含錳量,檢測結(jié)果見表4.取樣結(jié)束后,將內(nèi)裝三氧化二鉻粉末(Cr2O3)的鋼管(壁厚1.5~2 mm,兩端封閉)用壓瓢壓入金屬熔體中,三氧化二鉻粉末的加入量為熔煉金屬總重量的0.5%~0.8%.升溫至1 600~1 620℃,保溫3~5 min后,將占熔煉金屬總重量的1%的增碳劑均勻地撒在鐵水表面上,以補償燒損的C量,3~5 min后降低電爐功率,待爐內(nèi)金屬熔體降溫至1 500~1 530℃時再次取樣檢測熔體含錳量,檢測結(jié)果見表5.含錳量符合要求后即可進行脫硫處理。
表4 脫錳處理前熔體含錳量檢測結(jié)果
表5 脫錳處理后熔體含錳量檢測結(jié)果
在爐料熔化并加熱到1 500~1 530℃時,在澆包底部加入0.4%~0.6%經(jīng)過烘干的純堿脫硫劑進行脫硫處理,緩慢均勻地導(dǎo)出鐵水,待鐵水充滿澆包后加入覆蓋劑并充分攪拌,反應(yīng)結(jié)束后迅速將浮渣扒凈,然后將包中經(jīng)脫硫處理后的鐵水倒回中頻爐內(nèi)進一步精煉,經(jīng)脫硫處理后的原鐵水含硫量抽檢數(shù)據(jù)見表6.化驗,調(diào)整化學(xué)成分合格后出爐,出爐溫度控制在 1 490~1 510 ℃之間[1,2]。
表6 原鐵水含硫量抽檢數(shù)據(jù)表
將BS-6型球化劑破碎至15~30 mm大小的粒度,經(jīng)破碎后的球化劑置于澆包底部一側(cè)的凹坑內(nèi),BS-6型球化劑加入量為鐵水總量的1.3%~1.4%,然后在球化劑上部用BS-1A型孕育劑覆蓋,最后再用木炭+草木灰覆蓋劑覆蓋在孕育劑上面,其上再加一塊厚度為2~3 mm的鋼板壓緊。出鐵水時先沖入1/2~2/3鐵液,待鐵液沸騰反應(yīng)結(jié)束后,再沖入余下鐵液,球化處理完畢后加集渣劑迅速將浮渣清除干凈,鐵液溫度控制在1 450℃ ~1 500℃范圍[1,2]。
采用三次孕育工藝,首先用加入量為鐵水總量0.7%的BS-1A孕育劑覆蓋在球化劑上,然后在出鐵過程中再用加入量為鐵水總量0.3%~0.5%的BS-1A孕育劑進行隨流孕育,通過定量漏斗將粒狀孕育劑均勻而分散地撒向液流,直到澆包中鐵液量約為出鐵量的4/5時處理結(jié)束,最后在澆注過程中再用加入量為鐵水總量0.2%~0.3%的BS-1A孕育劑進行隨流瞬時孕育[1,2]。
(1)為了提高鑄型剛度,選用呋喃樹脂砂造型,樹脂加入量1.0%~1.2%.
(2)為了減少澆注過程的氧化,澆注系統(tǒng)采用底注、開放式澆注系統(tǒng)。
(3)為了減緩鑄件冷卻速度,以利于鐵素體的形成,加大吃砂量,不用冷鐵,并延長開箱時間。
(4)為了凈化鐵液,提高鐵水的冶金質(zhì)量,熔煉過程中適當(dāng)提高鐵液熔煉溫度,增加保溫時間,球化處理后的鐵液靜置時間不少于2 min,以利于氧化物及硫化物上浮,從而凈化鐵液。并且要多覆蓋、勤扒渣。
(5)采用帶有過濾器的集渣包過濾鐵液,從而使鐵—渣分離,保證進入型腔前的鐵液得到良好的凈化。
(6)盡量減少晶界偏析元素、氧化物、硫化物形成元素的含量。
碳化物和磷共晶對低溫高強度球鐵有極大的危害性,可嚴重地降低材料的沖擊韌性和提高材料的韌脆轉(zhuǎn)變溫度。因此,為了消除可能存在的碳化物和磷共晶,增加基體中鐵素體含量,提高材料的韌、塑性,采用如圖1所示的熱處理工藝對鑄件進行熱處理。
圖1 熱處理工藝
表7、表8分別為制備的無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座的組織檢測結(jié)果和力學(xué)性能檢測結(jié)果,金相組織如圖2所示。
表7 無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座組織檢測結(jié)果
表8 無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座力學(xué)性能檢測結(jié)果(-50℃)
圖2 無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座的金相組織
表7、表8以及圖2表明,產(chǎn)品工藝的研制是成功的。無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座生產(chǎn)的關(guān)鍵是嚴格控制原鐵水的含硫量和含錳量以及鐵水的冶金質(zhì)量。試驗中由于工藝上進行了脫硫處理,使得原鐵水的S含量控制在0.015%~0.017%的較低范圍內(nèi)。由于原鐵水的S量低,因此球化處理時球化劑加入量可適當(dāng)減少,這就減少了Mg或者RE離子向晶界集中的傾向,對提高球鐵低溫韌性有利[2]。Mn是碳化物形成元素,過量的錳很容易導(dǎo)致產(chǎn)生碳化物。而且Mn極易偏析,會在共晶團的邊界富集形成珠光體或晶間碳化物,這對低溫球墨鑄鐵的沖擊韌性和脆性轉(zhuǎn)變溫度都有特別不利的影響。資料表明,每提高0.1%的錳含量,球鐵的脆性轉(zhuǎn)變溫度提高10℃~12℃.因此,生產(chǎn)中應(yīng)將錳含量嚴格控制在0.15%以下[3,4]。試驗中由于采用了自創(chuàng)的脫錳法,使熔體中的錳含量穩(wěn)定地降至0.15%以下,這對提高球鐵低溫沖擊韌性和降低脆性轉(zhuǎn)變溫度是非常有利的。此外,工藝上采用加大吃砂量,不用冷鐵,減緩鑄件冷卻速度,并延長開箱時間,熔煉過程中適當(dāng)提高鐵液熔煉溫度,增加保溫時間,增加球化處理后的鐵液靜置時間,采用鐵水過濾技術(shù)凈化鐵液,這些工藝措施都有利于低溫高強度球墨鑄鐵的生產(chǎn)[5]。因此,盡管沒有添加Ni元素,試驗中生產(chǎn)的低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座仍然性能良好,達到了指標要求。
通過嚴格控制鐵水的冶金質(zhì)量,控制適量的C、Si、Mn、Ca、Ba、Re、S 等元素的含量,特別是將錳含量嚴格控制在0.15%以下,選用優(yōu)質(zhì)球化劑和優(yōu)質(zhì)孕育劑,并配套嚴格的鑄造工藝,完善各項參數(shù)的檢測手段,無Ni低溫高強度球墨鑄鐵YJ105A牽引電機機座的生產(chǎn)是可以實現(xiàn)的。
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