李新成
(中鐵十八局集團隧道工程有限公司,重慶 400700)
隨著我國地下隧道與地下工程項目的日益增加,全斷面硬巖隧道掘進機(TBM)的應(yīng)用必將更加廣泛。1個多世紀(jì)以來,TBM的設(shè)計生產(chǎn)一直被國外壟斷。直到近幾年,依托“國家863計劃”施工企業(yè)與國內(nèi)制造廠家合作才設(shè)計制造出了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TBM。DZ101作為國內(nèi)自主設(shè)計生產(chǎn)的首臺大直徑全斷面硬巖隧道掘進機,在吉林引松供水工程二標(biāo)段16km的掘進施工中,表現(xiàn)出了優(yōu)良的整機性能[1]。但由于是國內(nèi)首臺,在單項設(shè)備的設(shè)計及參數(shù)選擇方面缺乏現(xiàn)場經(jīng)驗,與國外設(shè)備相比難免會出現(xiàn)一些不足之處,不能很好的適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化施工、保證施工的連續(xù)性。因此,在使用過程中,對其存在的不足之處進行分析、研究,制定可執(zhí)行的改進措施,從而提高TBM的工程適用性。
混凝土噴射系統(tǒng)是TBM上用于巖石支護的重要單項設(shè)備之一,主要由混凝土輸送泵、給料系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、速凝劑供給系統(tǒng)和噴錨機械手組成。主要作用是把混凝土輸送到受噴面,使之侵入圍巖裂隙,封閉節(jié)理,與初支的錨桿、拱架聯(lián)合作用,提高圍巖的整體性和自承能力,抑制變形的發(fā)展,進而保證掘進和后續(xù)施工的安全。
吉林引松項目TBM組裝完成后,試掘進開挖便進入Ⅳ類凝灰?guī)r。根據(jù)設(shè)計要求Ⅳ類凝灰?guī)r需掛網(wǎng)、立拱架、噴射混凝土支護,以保證后續(xù)施工安全。噴射混凝土厚度為16cm。TBM噴混系統(tǒng)進入支護區(qū)噴射后,混凝土成形面不平整,有蜂窩、凹陷、鼓包現(xiàn)象,不符合設(shè)計規(guī)范要求,后續(xù)需要投入大量人力、物力補噴整改,造成施工成本增加。
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)如下問題:
(1)噴射泵:噴射泵泵送混凝土料時,在擺缸換向過程中,存在斷料的現(xiàn)象。從現(xiàn)場觀察可以發(fā)現(xiàn),在每次擺缸換向時,從噴嘴處能夠觀察到斷料的持續(xù)時間約為2~3s。在此過程中由于空氣和速凝劑未停,導(dǎo)致噴射后的表面出現(xiàn)蜂窩狀結(jié)構(gòu)。擺缸換向時出現(xiàn)斷料的原因經(jīng)分析研究主要有:①擺缸換向時間長,推缸推送時存在延遲,導(dǎo)致?lián)Q向時出現(xiàn)料中斷,混凝土料不連續(xù)。②混凝土下料的問題。輸送泵上篩網(wǎng)采用鋼絲編織,鋼絲有彈性不利于下料,且編織網(wǎng)孔過密(僅15mm)。下料過程中,料與輸送泵泵送速度不匹配,造成下料跟不上泵送速度導(dǎo)致斷料發(fā)生。
(2)噴錨機械手:噴頭處輸送管路布置不合理,管路較長噴頭負載過重,某些擺動角度輸料管直接被卡在擺動馬達和大車蓬罩之間,導(dǎo)致噴頭旋轉(zhuǎn)馬達動作不靈活,擺動不平穩(wěn);噴頭處壓縮空氣和速凝劑單獨流向混流器,出料無力且呈散狀,散料粘附在已噴好的混凝土上形成鼓包。
(3)其他:操作手的操作習(xí)慣影響噴射效果?,F(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),有的工班噴射效果較好,有的則較差;噴頭距離作業(yè)面較近,且距離不一致,側(cè)面鋼拱架處噴射距離僅為600mm,左右兩側(cè)偏下位置更小。
通過分析論證,確定從以下3個方面著手,采取應(yīng)對措施:
(1)從噴射泵上采取技術(shù)改進措施。
①提高擺缸的換向速度。擺缸的換向速度取決于系統(tǒng)的流量,由于系統(tǒng)的液壓泵為A1130LRDU2,在設(shè)計時恒功率選擇在25kW。通過現(xiàn)場測試擺缸在25kW恒功率下,擺缸的換向時間為380ms左右,擺缸換向瞬時壓力達到15MPa左右。而擺缸在換向時泵進入恒功率區(qū)間,導(dǎo)致泵的排量減小,系統(tǒng)流量減小,進而影響擺缸速度。根據(jù)力士樂柱塞泵恒功率曲線區(qū)間范圍,把泵的恒功率提高至30kW性能曲線處,這樣擺缸的換向速度便提高至220ms左右,系統(tǒng)壓力與流量也能達到使用要求,與國外進口設(shè)備的換向時間相當(dāng)。
②縮短推缸在擺缸換向到位后的啟動時間。通過對控制程序進行改進,對擺缸到位后在推缸啟動時使泵的排量在最大位置保持一定時間,使啟動時間縮短。
③根據(jù)以往經(jīng)驗,篩網(wǎng)的間隙應(yīng)至少大于1/3的管徑為最佳,過大或過小都不好。故改用3mm厚、15mm寬的鋼板焊接加工成網(wǎng)格為25mm篩網(wǎng)。
表1 改進前后混凝土泵性能參數(shù)對比
(2)從機械手上采取技術(shù)改進措施。
①將壓縮空氣與速凝劑先通過單向閥混合,然后再將呈霧狀的速凝劑與混凝土在混流器混合。
②將輸料管布置改成從輸送泵直接供到噴錨小車,在噴錨小車上設(shè)置活接,從活接處再引出一段軟管到噴頭處,這樣輸料管及料的重力都由噴錨小車克服,噴錨頭旋轉(zhuǎn)馬達受力大大減小,擺動靈活平穩(wěn)。
③將噴嘴長度由原來550mm改為360mm。
(3)噴射參數(shù)調(diào)整及其它施工措施。
在以上措施的基礎(chǔ)上,讓噴錨操作手現(xiàn)場對噴錨時速、凝劑配合比、風(fēng)壓反復(fù)調(diào)整試驗,最終確定噴射參數(shù)如下:
①速凝劑配合比控制在膠凝材料的4%~6%。
②噴錨作業(yè)時壓縮空氣壓力控制在0.5~0.6MPa,頂部噴射作業(yè)時的風(fēng)壓控制在0.5MPa,其余部位噴射作業(yè)時風(fēng)壓控制在0.6MPa。
③噴錨時噴嘴應(yīng)和受噴面成5°~15°夾角,噴嘴與受噴面的距離控制在800~1200mm之間。
④噴錨過程中,輸送泵料斗內(nèi)的混凝土要充足,嚴格控制混凝土的泵送量,泵送速度約為15m3/h,此時輸送泵推缸進油壓力在8MPa左右。
⑤噴射拱架區(qū)域時,先噴每榀拱架根部,噴嘴沿拱架根部做平行運動;噴完拱架根部再噴兩榀拱架之間區(qū)域,從隧道底部向拱頂部位施工做業(yè),噴嘴沿螺旋軌跡采取一層壓一層的方式掃射。
通過以上措施,大大提高了混凝土成型面的質(zhì)量,并且降低了噴錨時混凝土的回彈量。
通過對噴混系統(tǒng)的優(yōu)化和改進,噴射泵的噴射效果得到很大改善,各項性能參數(shù)達到與國外進口設(shè)備相當(dāng)?shù)乃健墓さ貙嶋H施工中也可觀察到,噴射的斷料時間得到明顯縮短,提高了混凝土的噴射質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,使噴射后的效果能夠達到規(guī)范要求。對噴混系統(tǒng)的改造和優(yōu)化設(shè)計,提高了設(shè)備的利用率和工程適應(yīng)性,助力吉林引松掘進施工比計劃工期提前1年多貫通,帶來明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1] 李新成. 首臺國產(chǎn)大直徑TBM工程適應(yīng)性改進[J]. 四川建材,2017,(2):148-150.