顧雪凡 ,高 龍 ,冉照輝 ,周 琳 ,王寶龍 ,張 潔 ,陳 剛
(1.西安石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,陜西西安 710065;2.中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司,新疆烏魯木齊 830026;3.陜西省油氣田環(huán)境污染控制技術(shù)與儲層保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西西安 710065;4.石油石化污染物控制與處理國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院,北京 102206)
隨著國家對環(huán)境保護(hù)要求的提高,在油氣田勘探中所要面臨的壓力也越來越大。在勘探開發(fā)過程中產(chǎn)生的廢棄鉆井液,由于其含有多種化學(xué)處理劑,對周圍的生態(tài)環(huán)境造成了污染,也給后續(xù)作業(yè)帶來諸多不便,容易造成環(huán)境糾紛和經(jīng)濟(jì)損失等不良后果[1,2]。在三磺體系鉆井液中,由于其生物降解性差等原因,其已經(jīng)不能滿足現(xiàn)今對鉆井液環(huán)保的要求??刂沏@井液對環(huán)境的污染必須從鉆井液處理劑、鉆井液的毒性、鉆井廢物對環(huán)境污染的危害、廢棄鉆井液及鉆屑的排放等方面進(jìn)行控制[3]。為了改變此現(xiàn)狀,減少鉆井液產(chǎn)生的污染,破壞環(huán)境的問題,需要選擇一些既能滿足環(huán)保要求的鉆井液處理劑,又能滿足正常鉆井工程的要求,形成一套新型環(huán)保鉆井液體系。
傳統(tǒng)的天然鉆井液處理劑(單寧、褐煤、燒堿、純堿、重晶石、土粉),由于受多種因素及其本身局限性的影響,天然原料的鉆井液處理劑的使用受到了限制[4]。天然鉆井液處理劑性能下降的原因是其不耐溫、不耐鹽等較多缺陷,無法適用于特殊復(fù)雜的地層[5]。然而,天然材料也有它的優(yōu)點(diǎn),并且可以將其改性,拓展它們的應(yīng)用范圍[6,7]。天然材料和改性天然材料來源豐富,價格低廉,作為鉆井液處理劑可以起降濾失、增黏、降黏、穩(wěn)定井壁和防塌等作用,是維護(hù)鉆井液良好性能的重要產(chǎn)品,如淀粉、纖維素、腐植酸、栲膠(單寧)、木質(zhì)素等改性材料具有生物降解性[8-13],既是環(huán)保型材料,也可以用作多功能新型鉆井液處理劑[14,15]。目前,天然材料鉆井液體系尚未成熟,本文通過對不同的常用環(huán)保型鉆井液處理劑的評價和對比,從而篩選出基于天然材料的環(huán)保型鉆井液體系。
改性淀粉、CMC、胍膠、橡椀栲膠、落葉松栲膠、膨潤土(工業(yè)級,取自長慶油田);無水碳酸鈉(分析純,天津市化學(xué)試劑三廠);雜聚糖(KD-03)(工業(yè)級,揚(yáng)州潤達(dá)油田化學(xué)劑有限公司)。GJSS-B12變頻高速攪拌器,ZNN-D6六速旋轉(zhuǎn)黏度計(jì),SD-6多聯(lián)中壓失水量測定儀(青島海通達(dá)專用儀器廠),BGRL-5型高頻滾子加熱爐(青島同春石油儀器有限公司),電導(dǎo)率儀(DDS-ⅡA,上海電磁儀器廠);黏滯系數(shù)測定儀(NZ-3A,青島海通達(dá)專用儀器廠)。
4%淡水基漿配制:1 000 mL水+2.0 g碳酸鈉+40 g膨潤土,高速攪拌2 h,在室溫下老化24 h后備用。處理漿配制:基漿+處理劑,老化8 h,高速攪拌20 min后測試性能。
根據(jù)GB/T16783-1997水基鉆井液現(xiàn)場測試程序中規(guī)定的方法,評價鉆井液性能。主要內(nèi)容包括:采用比重計(jì)測試密度,多聯(lián)中壓失水量測定儀測試濾失量,通過六速旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測試值計(jì)算表觀黏度、塑性黏度和動切力。鉆井液高溫老化條件為:滾子加熱爐中高溫下老化16 h。
向淡水基漿中分別加入改性淀粉、胍膠、雜聚糖(KD-03)和CMC,測試處理漿在室溫下的表觀黏度(AV)、塑性黏度(PV)、動切力(YP)、濾失量(FL)等性能參數(shù),測試結(jié)果(見表1~表4)。
由表1~表4可知,與4%淡水基漿相比,改性淀粉處理漿、CMC處理漿和胍膠處理漿都能使鉆井液的表觀黏度、動切力增大,濾失量減小;添加相同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的改性淀粉處理漿與胍膠處理漿相比,胍膠處理漿和CMC處理漿比改性淀粉處理漿具有更強(qiáng)的增黏切和降濾失作用;KD-03膠液處理漿與淀粉處理漿、CMC處理漿和胍膠處理漿相比,其增黏、增切、降濾失效果略差,但其具有良好的潤滑效果。
從上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果中選取1.5%改性淀粉處理漿、0.8%胍膠處理漿和0.5%CMC處理漿分別添加不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的栲膠和腐殖酸進(jìn)行配伍,測試處理漿在室溫的表觀黏度(AV)、塑性黏度(PV)、動切力(YP)、濾失量(FL)等性能參數(shù),測試結(jié)果(見表5~表10)。
表1 室溫下改性淀粉添加劑鉆井液性能評價結(jié)果
表2 室溫下胍膠添加劑鉆井液性能評價結(jié)果
表3 室溫下CMC添加劑鉆井液性能評價結(jié)果
表4 室溫下雜聚糖(KD-03)添加劑鉆井液性能評價結(jié)果
由表5、表6可知,室溫下,與1.5%改性淀粉處理漿相比,1.5%改性淀粉與2.5%栲膠進(jìn)行配伍能使鉆井液的表觀黏度降低38.14%且濾失增加2.70%;1.5%改性淀粉與1.5%腐殖酸進(jìn)行配伍能使鉆井液的表觀黏度增加28.86%且降低濾失量58.33%。由表7、表8可知,室溫下,與0.8%胍膠處理漿相比,0.8%胍膠與1.5%栲膠進(jìn)行配伍能使鉆井液表觀黏度增加27.81%且濾失降低16.88%;0.8%胍膠與1.0%腐殖酸進(jìn)行配伍能使鉆井液的表觀黏度增加28.66%且降低濾失量32.46%。由表9、表10可知,室溫下,與0.5%CMC處理漿相比,0.5%CMC與2.0%栲膠進(jìn)行配伍能使鉆井液的表觀黏度降低12.37%且濾失增加43.07%;0.5%CMC與1.0%腐殖酸進(jìn)行配伍能使鉆井液的表觀黏度降低8.24%且濾失增加5.88%。
表5 室溫下改性淀粉和栲膠配伍處理漿的性能評價結(jié)果
表6 室溫下改性淀粉和腐殖酸配伍處理漿的性能評價結(jié)果
表7 室溫下胍膠和栲膠配伍處理漿的性能評價結(jié)果
表9 室溫下CMC和栲膠配伍處理漿的性能評價結(jié)果
表10 室溫下CMC和腐殖酸配伍處理漿的性能評價結(jié)果
從上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果中可知淀粉具有顯著的降濾失作用,栲膠具有一定的降黏作用,固選取1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿分別添加不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的KD-03進(jìn)行配伍,測試處理漿在室溫的表觀黏度(AV)、塑性黏度(PV)、動切力(YP)、濾失量(FL)等性能參數(shù),測試結(jié)果(見表11)。由表11可知,與1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿相比,1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿與0.3%KD-03配合使用能使鉆井液的表觀黏度降低61.20%,潤滑性有顯著改善,并且濾失量不變,這為形成較寬流變性范圍可控的鉆井液體系研究奠定了基礎(chǔ)。
選取1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿配伍后,分別在90℃、120℃、150℃、180℃下測試處理漿的表觀黏度(AV)、塑性黏度(PV)、動切力(YP)、濾失量(FL)等性能參數(shù),測試結(jié)果(見表12)。由表12可知,在90℃、120℃、150℃下,與室溫下1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿相比,各項(xiàng)性能穩(wěn)定;在180℃下,1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿表觀黏度降低85.7%,濾失量顯著增加,故認(rèn)為1.0%改性淀粉+1.5%栲膠處理漿在180℃下失去作用。
(1)在4%淡水基漿中,室溫下,改性淀粉處理漿、胍膠處理漿和CMC處理漿都有好的增黏作用,1.5%改性淀粉處理漿能使鉆井液的濾失降低54.63%;0.8%胍膠處理漿能使鉆井液的濾失降低55.06%;0.5%CMC處理漿能使鉆井液的濾失降低57.23%。
(2)栲膠對改性淀粉漿的降黏作用要強(qiáng)于腐殖酸,2.5%栲膠配合使用能使1.5%改性淀粉鉆井液的表觀黏度降低38.14%;栲膠和腐殖酸則會提高胍膠處理鉆井液的黏度,其中與腐殖酸配合使用可降低濾失量32.46%,改性淀粉+栲膠處理漿與KD-03復(fù)配后,具有顯著的增潤滑性和降黏作用。
表11 室溫下1.0%改性淀粉和1.5%栲膠處理漿與KD-03處理漿的性能評價結(jié)果
表12 不同溫度下1.0%改性淀粉和1.5%栲膠配伍處理漿的性能評價結(jié)果
(3)室溫下,改性淀粉和栲膠配伍普遍具有好的增黏作用和一定降濾失作用,但降濾失性能弱于胍膠,該鉆井液體系抗溫可以達(dá)到150℃。
[1]Davies J M,Addy J M,Blackman R A,et al.Environmental effects of the use of oil-based drilling muds in the North Sea[J].Marine Pollution Bulletin,1984,15(10):363-370.
[2]Clark R K.Impact of Environmental Regulations on Drilling-Fluid Technology [J].JPT,Journal of Petroleum Technology(United States),1994,46(9):804-809.
[3]謝水祥,鄧皓,王蓉沙,等.鉆井環(huán)境污染過程控制技術(shù)綜述[J].油氣田環(huán)境保護(hù),2008,18(2):38-40.
[4]王中華,等.國內(nèi)外鉆井液技術(shù)進(jìn)展及對鉆井液的有關(guān)認(rèn)識[J].中外能源,2011,16(1):48-60.
[5]齊寧,張貴才,等.栲膠類鉆井液處理劑的應(yīng)用及前景[J].鉆井液與完井液,2004,21(6):47-49.
[6]Zhang J,Chen G,Yang N W.Development of a New Drilling Fluid Additive from Lignosulfonate [J].Advanced Materials Research,2012,524-527(1):1157-1160.
[7]Zhang J,Zhang Y,Hu L,et al.Modification and application of a plant gum as eco-friendly drilling fluid additive[J].Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering,2015,34(2):103-108.
[8]余平,石彥忠.淀粉與淀粉制品工藝學(xué)[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2011.
[9]王中華,楊小華.水溶性纖維素類鉆井液處理劑制備與應(yīng)用進(jìn)展[J].精細(xì)與專用化學(xué)品,2009,17(9):15-18.
[10]王中華,楊小華.國內(nèi)鉆井液用改性木質(zhì)素類處理劑研究與應(yīng)用[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2009,10(4):19-22.
[11]李善祥,李燕生,韓有清,等.有機(jī)硅改性腐植酸鉆井液應(yīng)用研究[J].腐植酸,1991,(3):10-17.
[12]陳剛,楊乃旺,湯穎,等.木質(zhì)素磺酸鹽Mannich堿鉆井液處理劑的合成與性能研究[J].鉆井液與完井液,2010,27(4):13-15.
[13]陳剛,張潔,張黎,等.聚糖-木質(zhì)素鉆井液處理劑作用效能評價[J].油田化學(xué),2011,28(1):4-8.
[14]張潔,陳衛(wèi)鵬,鄭萌,等.DSC輔助木質(zhì)素磺酸鹽-聚糖復(fù)合物的制備及性能評估[J].化工技術(shù)與開發(fā),2017,46(7):5-9.
[15]張潔,胡偉民,王陽光,等.DSC輔助堿木素-聚糖復(fù)合物的制備及其作用效能[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2017,18(1):1-5.