方國印,馬增華,顧啟林
(中海油田服務(wù)股份有限公司油田生產(chǎn)事業(yè)部,天津 300459)
海上稠油資源豐富,在勘探開發(fā)一體化的大環(huán)境下,特稠油開發(fā)提上日程,但常規(guī)冷采測試技術(shù)達不到獲取產(chǎn)能、升級儲量的目的。多元熱流體技術(shù)以“氣-熱”多元的增產(chǎn)機理在渤海普通稠油開發(fā)中得到了擴大試驗并取得了較好的效果[1,2],并且在2010年P(guān)-XX普通稠油區(qū)塊的探井測試中獲得了較好的測試效果[3-5]。陸地油田特稠油開發(fā)以蒸汽吞吐、SAGD開發(fā)為主,但存在熱波及范圍小、回采效果差、熱損失大的問題,后期一般采用注入N2/CO2等氣體輔助蒸汽來提高熱采效果,而這正是多元熱流體熱采技術(shù)的特征與優(yōu)勢所在。因此,在參考陸地油田特/超稠油熱力試驗經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,采用多元熱流體技術(shù)進行海上特稠油探井測試,力求產(chǎn)能最大化,同時縮減作業(yè)周期,降低作業(yè)成本。受多元熱流體裝備注熱能力限制,注入井底溫度選擇240℃,在此基礎(chǔ)上開展了特稠油探井多元熱流體測試的應(yīng)用研究工作。
L-XX區(qū)塊于1988年10月1日和2012年1月分別鉆探了2口井,鉆遇油層107.3 m,但由于油質(zhì)較重,黏度較大,常規(guī)冷采測試均未獲得產(chǎn)能。為了求取稠油的產(chǎn)能和升級儲量級別,2013年5月在該區(qū)塊構(gòu)造中部鉆探L-XX-2井,測試層位1 000 m~1 035 m,完井防砂方式為套管射孔+礫石充填。在常規(guī)DST測試中,原油未流動至井口,僅在回收抽油桿的過程中獲取部分原油樣品,經(jīng)測試,50℃脫氣原油黏度為27 970 mPa·s,未達到求取產(chǎn)能的目的(見圖1)。
圖1 黏溫曲線
采取成熟的熱采井口及井筒管柱,重點開展了注入?yún)?shù)優(yōu)化研究、注熱裝備優(yōu)選及水源選擇,同時針對注入壓力高的問題,開展了降壓增注工藝研究。
為了保證熱采測試效果,進行多元熱流體油藏數(shù)值模擬方案研究,利用CMG軟件Stars模塊,優(yōu)化LXX-2井多元熱流體熱采測試注熱參數(shù)。
2.1.1 注入溫度 以多元熱流體注入井底溫度240℃為基準(zhǔn),預(yù)測生產(chǎn)初期地層溫度將近150℃,地下原油黏度近于50 mPa·s,具有良好流動性(見圖2)。
圖2 注熱及生產(chǎn)期間油層溫度變化
2.1.2 注入量優(yōu)化 預(yù)測多元熱流體注入溫度240℃條件下不同注入量的生產(chǎn)效果。隨著多元熱流體注入量的增加,初期平均日產(chǎn)油量不斷增加[6]。在注入量超過2 000 t后,日產(chǎn)油增加幅度變緩,因此優(yōu)選注入量2 000 t(見圖3)。
圖3 不同注入量條件下初期日產(chǎn)油量
2.1.3 燜井時間優(yōu)化 合理的燜井時間能最大限度地提高熱利用率,燜井時間太短,多元熱流體攜帶的熱量不能充分加熱油層而隨產(chǎn)出液帶出;燜井時間太長,又會增大向頂部蓋層、底水的熱損失[7]。燜井時間應(yīng)以最大限度地利用熱效應(yīng)從而提高熱利用率為原則(見圖4),燜井時間為2 d時,增產(chǎn)效果較好。
在保證注入總量一致、井底溫度相同的前提下,拖三設(shè)備比拖二設(shè)備注入速度高,作業(yè)周期縮短,作業(yè)成本低;同時,拖三設(shè)備井筒熱損失相應(yīng)減小,井口注入溫度也相應(yīng)降低(見表1)。
圖4 周期累產(chǎn)油量隨燜井時間變化曲線
表1 井筒熱損失及作業(yè)工期計算
2.4.1 地層防膨處理 美國學(xué)者摩爾指出一般油層中含黏土1%~5%是最好的油層,若黏土礦物含量達到5%~20%則油層性能較差。在稠油熱采過程中,黏土礦物在高溫下會水化膨脹、分散運移,堵塞地層孔隙,導(dǎo)致地層吸氣能力下降,不僅影響稠油熱采的增產(chǎn)效果,而且還會給熱采作業(yè)帶來一定困難[9]。由L-XX-2井測井解釋結(jié)果可知,測試層段黏土礦物含量為7.7%,含量較高,為了避免因黏土膨脹導(dǎo)致注不進去、吐不出來的風(fēng)險,注熱前采取地層防膨處理,防膨方案(見表2)。
2.4.2 降黏處理 降黏劑輔助熱力降黏是特稠油開發(fā)中的普遍做法,通過室內(nèi)試驗,從耐溫性能、降黏效果、降低啟動壓力效果、提高驅(qū)油效果等方面優(yōu)選出高溫降黏劑,該降黏劑耐高溫性能好,在較寬溫度范圍內(nèi)、地層溫度下、加熱后地層溫度下降黏效果好;適應(yīng)性好,能有效提高注入能力、提高驅(qū)油效率、增加回采油量[10],地層降黏方案(見表2)。
L-XX-2井水源供給有3種選擇:拖輪供水、油田地?zé)崴约昂K?。其中,淡水資源供給有限,需供給船定期支持,受海域海況條件限制,水源的連續(xù)性不能保證;地?zé)崴に囅鄬Τ墒靃8],但該區(qū)塊未投入開發(fā),無地?zé)崴Y源。而海水資源豐富,受天氣、海況影響小,單套海水淡化設(shè)備產(chǎn)水量可達10 t/h,含鹽量小于300 mg/L,能夠滿足現(xiàn)場供水要求。因此,L-XX-2井多元熱流體熱采選擇海水淡化系統(tǒng)供水。
L-XX-2井2013年6月15日6:00開始注熱,6月25日5:00注熱結(jié)束。注熱溫度為240℃,油壓由12 MPa升高到19 MPa再降低到17.5 MPa,套壓由13 MPa升高到20 MPa再降低到18.5 MPa。注入后期注入過程較為平穩(wěn),注熱排量達到10.5 t/h,油套壓均下降1 MPa~2 MPa,說明前期特稠油降壓增注作用明顯(見圖5)。
表2 L-XX-2井降壓增注方案
圖5 L-XX-2井多元熱流體熱采測試施工曲線
該井于2013年6月27日-7月5日自噴生產(chǎn),日均產(chǎn)油80 m3,累產(chǎn)油642 m3,高峰日產(chǎn)油達110 m3;2013年7月7日-10日螺桿泵生產(chǎn),日均產(chǎn)液65 m3,日均產(chǎn)油55 m3,累產(chǎn)液147 m3,累產(chǎn)油107 m3。熱采測試達到了求取產(chǎn)能、升級儲量級別的目的,作業(yè)圓滿完成。
多元熱流體吞吐技術(shù)成功達到了求取特稠油產(chǎn)能、升級儲量級別的目的,而且取得了較好的開采效果,有力的推動了該油田的開發(fā)進程,拉開了多元熱流體熱采技術(shù)在特稠油開采領(lǐng)域應(yīng)用的帷幕,為海上特稠油的動用開發(fā)提供了有效的技術(shù)手段。
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